李素鋒
(晉城煤業(yè)集團成莊礦生產(chǎn)技術(shù)科,山西 晉城 048021)
成莊礦現(xiàn)開采的3號煤層位于山西組的下方位,沉積穩(wěn)定,厚4.30~7.68m,平均6.44m,硬度f=2~4。煤層頂板多為粉砂巖,底板多為泥巖,少數(shù)為粉砂巖。成莊礦的3號煤層是全區(qū)穩(wěn)定的主要可采煤層,也是礦井主開采煤層。3號煤層采用盤區(qū)式準備,煤層走向是長壁綜合機械化采煤法開采,盤區(qū)大巷采用三巷或五巷布置,巷高3.6~4.2m,膠帶巷和輔運巷沿煤層底板布置,回風大巷沿煤層頂板布置,回風大巷布置在靠近回采工作面一側(cè)。采面巷道巷高3.2~3.8m,為滿足回采工作面運輸、通風等需要,巷道開口處需要與盤區(qū)大巷構(gòu)筑風橋,礦井每年大概需新建風橋20余座。
以往所做風橋為分體料石砌筑成型,需放炮或人工支挖墻體,然后人工砌筑料石墻,墻體上方棚設(shè)工字鋼,工字鋼上方鋪設(shè)水泥蓋板,水泥蓋板上方鋪設(shè)黃土,最后風橋上下噴漿。該風橋施工工藝復雜,工序繁多,運輸料石、蓋板、水泥等材料;運輸量大,工期長;抗壓強度低,在頂板來壓時會造成墻體變形、橋面裂縫,漏風嚴重,返修量大;在風橋上部軌道運輸、膠輪車運輸作業(yè)時,對風橋承重能力提出了苛刻的要求,很難滿足重型材料運輸。針對上述風橋存在的問題,嘗試采用鋼筋混凝土風橋,應(yīng)用實踐表明:不僅施工工期短、漏風少、勞動強度低、還能滿足膠輪車、軌道運輸。
將風橋墻體及橋面預(yù)埋礦用錨桿(與周圍巖體錨固)、工字鋼及鋼筋網(wǎng)片,用混凝土進行一體澆筑成型?;痉譃槿N方式:
1)在已有巷道下方穿越巷道風橋施工工藝。
2)在巷道底板墻體位置支挖1 000mm寬×500mm深(根據(jù)運輸重量決定),墻體之間寬度為下方巷道寬度,風墻長度為保證不漏風,向巷道兩幫實體煤延伸1 000mm,施工礦用錨桿,預(yù)埋鋼筋網(wǎng)片,用攪拌好的混凝土澆筑兩側(cè)墻體。橋面找平,鋪設(shè)風筒布、風橋四周留設(shè)金屬網(wǎng)片、澆筑100mm厚混凝土,強度C20,鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)片。
3)混凝土上部鋪設(shè)工字鋼,工字鋼上部鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)片并與預(yù)埋鋼筋網(wǎng)片搭接,用混凝土澆筑220mm厚,人工使用振動棒進行混凝土找平并鋪實。風橋下部巷道穿過風橋時,用掘進機開挖巷道兩幫露出風橋墻體即可,下部兩幫金屬網(wǎng)和留設(shè)金屬網(wǎng)片搭接,巷道通過風橋后,對風橋前后頂幫采取加密錨索配合鋼筋梯梁加強支護。
1)巷道施工過程中提前用掘進機開挖巷道兩幫滿足風橋墻體寬度,支護過程中預(yù)埋礦用錨桿、錨索及鋼筋網(wǎng)片(延伸至巷道上部煤體)。
2)支模并用攪拌好的混凝土,強度C20,澆筑兩側(cè)墻體。
3)待混凝土凝固后,在混凝土墻體上部鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)片、工字鋼,在工字鋼上部鋪設(shè)舊皮帶。
4)風橋上部巷道穿過風橋后,取掉皮帶在工字鋼上方鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)片延伸至巷道兩側(cè)并與預(yù)埋錨桿、錨索及鋼筋網(wǎng)搭接,用混凝土進行澆筑。
1)在巷道前期施工過程中用掘進機挖出風橋墻體寬度,支護過程中預(yù)埋錨桿、錨索及鋼筋網(wǎng)片。
2)澆筑風橋墻體,待混凝土凝固后,在墻體上部鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)片、工字鋼,在工字鋼上部鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)片,并與預(yù)埋錨桿、錨索及鋼筋網(wǎng)片搭接,用混凝土進行澆筑。
3)風橋上方需要運輸時,在墻體基礎(chǔ)內(nèi)工字鋼下各預(yù)埋2根5 000mm長的軌道,在軌道上加工十字槽,使用大鏈穿過,與頂板上施工的專用起吊錨桿(每組兩根,共計16根起吊錨桿)進行吊掛,使用花蘭螺絲與起吊錨桿連鎖漲緊,滿足軌道吃力即可,不許將軌道吊起。
風橋下巷道頂板錨索由2-0-2補強為2-1-2布置,間距2 000mm,規(guī)格為22×7 400mm,錨固采用三支錨固劑(一支K2335,兩支Z2360),預(yù)緊力≥250kN,外露長度150~250mm。兩幫采用錨索加鋼筋梯梁補強加固,錨索采用規(guī)格為22×4 300mm的礦用錨索,錨索間距1.7m,錨索錨固采用三支錨固劑(一支K2335,兩支Z2360),錨索預(yù)緊力不小于150kN,錨索外露長度150~250mm,鋼筋梯梁規(guī)格6mm×4 000mm,加固范圍延伸至風橋兩端各5m。
鋼筋混凝土采用一體澆筑,厚度為32cm,凝固時間為48h,澆筑完畢后,按照每天3次,不少于15d的養(yǎng)護期。
1)安全方面。由于開幫量小,減少了放炮次數(shù),避免了放炮安全隱患;比傳統(tǒng)風橋運輸量減少,降低了運輸安全隱患。
2)效率方面。傳統(tǒng)風橋運料石、砌墻、噴漿等工序時間長,施工一座風橋最快需要7d最慢則需要15d。預(yù)筑鋼筋混凝土時,前期支墻體基礎(chǔ)用時3d,運料及輔助工作1d,澆注時利用地面攪拌好砼裝膠輪車運到風橋處集中澆注半天即可,效率提高1倍多。
3)質(zhì)量方面。鋼筋混凝土風橋封閉好、強度高,吊掛軌道后,可以通行重車運輸。
預(yù)先構(gòu)筑鋼筋混凝土風橋在5313/5104運輸橫川風橋施工第一次使用后,與傳統(tǒng)風橋施工相比,該施工工藝工序簡單、施工工期縮短,提高了施工效率和工程質(zhì)量,減少了后期漏風返修次數(shù),降低了職工勞動強度,隨后推廣到全礦。另外,采用頂板起吊軌道的方法,不僅保證了受力體轉(zhuǎn)移至巷道頂板,還保證了風橋的承載性能,經(jīng)風橋施工后實踐驗證,完全符合風橋標準,是一種安全、高效、實用的施工工藝。