王小東 王天雷
(①廣東科杰機械自動化有限公司,廣東 江門529030;②五邑大學(xué)信息工程學(xué)院,廣東 江門529020)
自iPhone 系列手機和iPad 平板電腦系列產(chǎn)品問世以來,投射式電容觸控技術(shù)己開始應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品中[1-2]。藍寶石材質(zhì)作為觸控面板模組表層的蓋板玻璃(也稱cover-lens 或cover-glass)也逐步應(yīng)用到高端,新式電子產(chǎn)品中(如圖1)。對藍寶石蓋板外廓的磨邊、拋光加工是極為重要的工序之一[3-4]。崩裂、崩邊、振紋等加工品質(zhì)問題,良品率大幅下降。此外,因蓋板玻璃尺寸的增大(從4 英寸到4.7、5.5 英寸,甚至10 英寸以上),如果再沿用直線的XY 插補加工方式,要求機床各個軸的行程要加大,一方面增加了設(shè)備生產(chǎn)商的制造難度和制造成本。另一方面,因機床占地面積的增加,也不利于設(shè)備應(yīng)用企業(yè)大量采購、安放及使用?;谝陨弦蛩?,對專機加工方法及結(jié)構(gòu)的設(shè)想為:(1)采用XC 聯(lián)動加工,將藍寶石材質(zhì)蓋板玻璃固定在工作臺上的C 軸轉(zhuǎn)臺上,通過直線軸X 軸和旋轉(zhuǎn)軸C 軸的插補運動實現(xiàn)加工。(2)主軸上裝夾直徑100 mm 左右的盤形砂輪,
最新款式的手機觸摸蓋板材質(zhì)從康寧玻璃升級為人造藍寶石,其硬度僅次于金剛石達莫氏9 級[5],加工難度加大。傳統(tǒng)的加工方法是采用XY 軸聯(lián)動插補模式進行加工。在主軸上裝夾直徑大約為10 mm 的陶瓷結(jié)合劑金剛石指形砂輪(砂輪棒),轉(zhuǎn)速高達18 000 r/min,沿著蓋板玻璃的外邊緣進行磨削,實現(xiàn)成形加工。在蓋板材質(zhì)升級為藍寶石材質(zhì)后,該方法加工存在效率低(單片工時超過30 min),刀具損耗大(約3 ~5 片更換一個砂輪棒)的問題,大幅增加了制造成本。同時,因材質(zhì)變化在應(yīng)用小直徑砂輪棒加工時,易造成加工轉(zhuǎn)速6 000 r/min,砂輪切削線速度提高,加工效率提升顯著(單片工時縮短至12 min)。(3)大幅提高砂輪盤壽命(平均砂輪盤可完成120 片),降低了加工成本。(4)以客戶需求為出發(fā)點,減小機床占地面積,降低設(shè)備制造成本,專機采用XC 聯(lián)動加工形式,結(jié)構(gòu)緊湊,利于大規(guī)模采購,集中安放及生產(chǎn)的要求。
本文設(shè)計的XC 聯(lián)動蓋板玻璃加工機床結(jié)構(gòu)見圖2。為了確保XC 聯(lián)動加工的品質(zhì)要求,機床X 軸采用日本安川SGMJV-08ADE6S 型電動機,電動機采用20位編碼器,配合5 mm 螺距絲杠,1 mm 可對應(yīng)209 715個脈沖信號,反饋精度高。旋轉(zhuǎn)軸C 軸采用安川SGMCS-10C3C 型DD 電動機,該電動機為永磁同步直驅(qū)式,輸出力矩平穩(wěn),無反向間隙影響,旋轉(zhuǎn)角度1°對應(yīng)2 912 個脈沖信號,角度定位準確,該配置確保XC聯(lián)動執(zhí)行機構(gòu)的精度要求。數(shù)控系統(tǒng)采用企業(yè)自主研發(fā)的基于嵌入式Windows 的開放式數(shù)控系統(tǒng),結(jié)合客戶的生產(chǎn)工藝需求,對系統(tǒng)軟件功能進行了定制開發(fā),確保專機設(shè)備的系統(tǒng)控制需求得以實現(xiàn)。
5 軸聯(lián)動運動可分為擺頭式和雙轉(zhuǎn)臺式兩種模式。設(shè)計的專機結(jié)構(gòu)屬于簡化的轉(zhuǎn)臺式結(jié)構(gòu)。即在雙轉(zhuǎn)臺結(jié)構(gòu)(如圖3 所示)的基礎(chǔ)上,省去了直線運動軸Y 軸和擺動軸A 軸,形成相對簡化的XZC 軸機床,支持XC 軸聯(lián)動功能。XC 聯(lián)動方式在機構(gòu)的優(yōu)點是:(1)可減少機床必要的操作空間和占地面積;(2)減少制造難度和成本;(3)可使用較大直徑盤形砂輪加工,提高磨削工作線速度。
由圖2 所示的機床構(gòu)成和圖1 工件輪廓可知,蓋板玻璃加工采用XC 聯(lián)動模式,該結(jié)構(gòu)是在5 軸聯(lián)動基礎(chǔ)上,省去Y 軸和另一回轉(zhuǎn)軸的運動模式。為了滿足其加工工藝要求,保證工件加工效率與精度,首先基于完整的A - C 雙轉(zhuǎn)臺形式構(gòu)建機床的運動學(xué)模型(如圖4 所示),并通過模型簡化設(shè)計,最終獲得XC 軸的運動模型。文中還對XC 軸聯(lián)動運動規(guī)劃及速度處理進行研究和仿真,確保聯(lián)動加工過程中的輪廓精度以及進給速度的平順性。模型的參數(shù)(符號)及參數(shù)說明見表1。
A-C 雙轉(zhuǎn)臺形式的機床結(jié)構(gòu)中,設(shè)定A 軸為定軸,C 軸為動軸。在機床加工時,刀具坐標(biāo)系和工件坐標(biāo)系是重合的。即刀心點位于工件坐標(biāo)系原點,齊次坐標(biāo)為(0,0,0,1)T。刀軸矢量在工件坐標(biāo)系中表示為(0,0,1,0)T。在初始狀態(tài)下,工件坐標(biāo)系和刀具坐標(biāo)系是平行的。根據(jù)運動學(xué)理論,機床的運動鏈可描述為:機床坐標(biāo)系經(jīng)過定軸的旋轉(zhuǎn)→再經(jīng)過動軸的旋轉(zhuǎn)→得到機床坐標(biāo)系和工件坐標(biāo)系的變換關(guān)系。反之,可得工件坐標(biāo)系和刀具坐標(biāo)系的關(guān)系[6-7]。
表1 運動學(xué)模型中參數(shù)說明
刀具坐標(biāo)系在工件坐標(biāo)系下的初始位置為已知,工件坐標(biāo)系到刀具坐標(biāo)系的變換矩陣為:
式中:Rp和Rs分別為定軸和動軸旋轉(zhuǎn)矩陣。根據(jù)模型示意圖4,按照上面的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換流程,經(jīng)過C 軸、A軸旋轉(zhuǎn)和3 個平動軸的平移,刀具由初始位置運動到工件坐標(biāo)系下的位置即刀心點(Qx,Qy,Qz)和刀軸矢量(i,j,k)。
變換矩陣計算如下:Twt =T(rx,ry,rz)R(z,-c)T(px,py,pz)R(x,-a)T(x,y,z),從而可以得到兩個坐標(biāo)系下的相互關(guān)系:
這樣在已知刀位文件的情況下,可以得到5 個軸的運動量。首先求得2 個旋轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)角度。
在解出a 和c 的情況下,x、y 和z 可得:
因為在2 個旋轉(zhuǎn)軸不轉(zhuǎn)動的情況下,要滿足方程兩邊平衡。但x、y、z 不是平動軸的最終的運動量,所以有如下式子成立。
可以看出Tx,Ty,Tz才是平動軸的最終的平移量。Tx,Ty,Tz求解如下:
結(jié)合本項目試驗的機床實際構(gòu)成,將上述算式中的Y 軸,Z 軸,A 軸設(shè)定為零,就得到了簡化的XC 軸聯(lián)動運動模型,其軸坐標(biāo)和工件坐標(biāo)系下的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換關(guān)系如下:
式中,x、c 為軸坐標(biāo);x'、y'為工件坐標(biāo)系下的坐標(biāo)。結(jié)合本文專機機床構(gòu)成,基于嵌入式Windows 平臺自主研發(fā)的數(shù)控系統(tǒng)中,加載工件刀路程序,利用系統(tǒng)所具有的Tuining 調(diào)試仿真器,對蓋板玻璃加工軌跡,軸位移,軸速度分量,合成速度等進行運算及仿真處理,相應(yīng)數(shù)據(jù)及曲線如圖5 ~10 所示。
圖5 是蓋板玻璃在工件坐標(biāo)系下的軌跡?;赬C 聯(lián)動結(jié)構(gòu),X 軸采用負向行程移動方式,C 軸進行正向順時針旋轉(zhuǎn)方式,通過數(shù)控系統(tǒng)的XC 插補分解獲得X 軸位移軌跡(如圖6 所示)和C 軸位移軌跡(如圖7 所示)。因為蓋板玻璃為長方形規(guī)格,短邊位移量對應(yīng)圖6 中6 ~9 s 刻度位置。
表2 傳統(tǒng)XY 聯(lián)動機床與XC 聯(lián)動專床的幾個指標(biāo)的對比
數(shù)控系統(tǒng)在確保加工工件輪廓精度的前提下,通過速度規(guī)劃算法和加減速控制算法,對各軸的速度進行運算處理,得到各軸的速度分量。圖8 為X 軸分速度,由圖示可知,X 軸0 速位置,即電動機反向點,對應(yīng)蓋板玻璃直邊的中點位置,其加速度(速度曲線斜率)一致,避免反向振動及沖擊出現(xiàn),確保加工品質(zhì)。圖10 為C 軸分速度,速度曲線峰值同啟動速度差值非常小(5 個縱坐標(biāo)值),使得DD 轉(zhuǎn)臺的速度變化量較小。XC 聯(lián)動合成速度如圖10 所示,速度波動較小,整機運行平穩(wěn)。
本文對藍寶石蓋板玻璃外形進行磨邊、倒角和拋光,聽筒窗和Home 孔加工由其他工序完成,如圖1 所示。為了確保加工的尺寸精度和玻璃邊緣加工質(zhì)量,采用UG 軟件繪制蓋板玻璃三維模型,出具高精度加工代碼,作為數(shù)控系統(tǒng)加工時的刀路軌跡,確保工件的加工尺寸精度。
專機研制后,通過實驗驗證及客戶的量產(chǎn)統(tǒng)計,該工藝的生產(chǎn)效率從傳統(tǒng)XY 插補方式的35 min/件提高到12 min/件。砂輪壽命大幅提高,由每個指形砂輪加工3 ~4 片工件提高到每個指形砂輪加工120 片,減少換刀時間、降低刀具成本。此外,經(jīng)多次加工試驗與工藝參數(shù)的優(yōu)化,解決了XY 聯(lián)動傳統(tǒng)的加工時,工件易出現(xiàn)的崩裂、崩邊、楞痕或振紋等現(xiàn)象。量產(chǎn)后,良品率提高了近13%,單工序良品率達到95%以上的廠級標(biāo)準。加工品質(zhì)問題描寫及說明如圖11 所示。與傳統(tǒng)XY 聯(lián)動機床加工的對比見表2。
(1)通過對五軸聯(lián)動運動學(xué)模型的分析與推導(dǎo),對XC 軸聯(lián)動加工的運動的軌跡規(guī)劃,合成速度和各軸分速度的處理等方面進行了詳細的分析,為專機的研制提供了保證。
(2)研制的專機采用XC 聯(lián)動使X 軸的行程得到大幅的減少,專機結(jié)構(gòu)緊湊,減少必要的操作空間和占地面積。
(3)針對XC 軸聯(lián)動專用機床設(shè)計的加工工藝,采用較大直徑盤形砂輪加工,提高加工效率,降低加工成本,大幅提高良產(chǎn)率。
(4)設(shè)計的專用機床采用XC 聯(lián)動實現(xiàn)磨邊拋光工藝,滿足了藍寶石材質(zhì)蓋板玻璃加工的需求,在實際應(yīng)用中取得了良好的效果。
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