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    具有預(yù)凝功能的新型熱源塔運(yùn)行性能的實(shí)驗(yàn)研究

    2015-06-15 19:16:10孫立鏢梁彩華張小松
    制冷學(xué)報(bào) 2015年6期
    關(guān)鍵詞:傳質(zhì)熱源熱量

    夏 燚 孫立鏢 梁彩華 張小松

    (1 東南大學(xué)能源與環(huán)境學(xué)院 南京 210096;2 南京師范大學(xué)能源與機(jī)械工程學(xué)院 南京 210046)

    具有預(yù)凝功能的新型熱源塔運(yùn)行性能的實(shí)驗(yàn)研究

    夏 燚1,2孫立鏢1梁彩華1張小松1

    (1 東南大學(xué)能源與環(huán)境學(xué)院 南京 210096;2 南京師范大學(xué)能源與機(jī)械工程學(xué)院 南京 210046)

    為解決現(xiàn)有開式熱源塔冬季運(yùn)行時(shí)塔內(nèi)溶液吸濕量大而影響系統(tǒng)運(yùn)行安全的缺陷,本文設(shè)計(jì)了一種具有預(yù)凝功能的新型熱源塔結(jié)構(gòu),分析了新型塔的運(yùn)行過程,并對(duì)比研究了新型塔和普通塔在不同進(jìn)口溶液溫度、空氣流量和溶液流量下的運(yùn)行性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,新型塔具有更強(qiáng)的換熱性能和更低的溶液吸濕性。進(jìn)口溶液溫度由1 ℃上升到3 ℃時(shí),新型塔的換熱量相比于普通塔增加了0.62~0.24 kW,溶液吸濕量平均減少了0.13 g/s;空氣流量由1.41 kg/s升高到2.17 kg/s,新型塔的換熱量相比于普通塔增加了0.79 ~0.84 kW,溶液再生量平均增加了0.1 g/s;溶液流量由0.36 kg/s升高到0.68 kg/s,新型塔的換熱量相比于普通塔增加了0.57~0.63 kW,溶液吸濕量平均減少了0.11 g/s。

    熱源塔;傳熱傳質(zhì);運(yùn)行工況;預(yù)凝功能

    近年來,夏熱冬冷地區(qū)的供暖問題開始引起了國(guó)內(nèi)各界的廣泛關(guān)注,供暖方式及其相應(yīng)熱源的需求十分迫切,熱源塔熱泵系統(tǒng)作為一種能夠兼顧供冷供熱的高效建筑冷熱源方案,正被學(xué)者和業(yè)界重視并開展了一系列研究[1-13]。 然而,開式熱源塔冬季運(yùn)行時(shí)存在溶液吸濕問題,而該地區(qū)冬季普遍低溫潮濕,大多數(shù)時(shí)間熱源塔塔內(nèi)空氣側(cè)的水蒸氣分壓力要大于溶液側(cè)的水蒸氣分壓力,空氣中的水分會(huì)進(jìn)入溶液,導(dǎo)致溶液變稀,溶液冰點(diǎn)上升,影響系統(tǒng)安全運(yùn)行。現(xiàn)有的方案主要為添加溶質(zhì),但這不僅增加了運(yùn)行成本,還可能導(dǎo)致溶液溢出。目前與熱源塔熱泵系統(tǒng)結(jié)合的溶液再生裝置的研究[14-15]還不成熟,且需要消耗額外的熱量,大大降低了熱源塔熱泵系統(tǒng)的運(yùn)行效率。因此,如何有效控制熱源塔中溶液的濃度是開式熱源塔熱泵系統(tǒng)應(yīng)用與推廣亟待解決的問題。

    為緩解開式熱源塔內(nèi)的溶液吸濕問題,本課題組從熱源塔傳質(zhì)原理入手,設(shè)計(jì)了一種具有預(yù)凝功能的新型熱源塔結(jié)構(gòu)[16],并搭建了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),對(duì)其可行性和相關(guān)運(yùn)行性能進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。

    1 新型熱源塔運(yùn)行過程分析

    開式熱源塔內(nèi)的溶液和空氣的傳質(zhì)推動(dòng)力是液相界面空氣與主流空氣的水蒸氣分壓力差,它是決定傳質(zhì)方向和傳質(zhì)量大小的重要因素之一,故減小氣液間的水蒸氣分壓力有助于減小溶液的吸濕量?;谶@一原理,本文設(shè)計(jì)了如圖1所示的新型熱源塔結(jié)構(gòu),即在普通開式熱源塔的進(jìn)風(fēng)處安裝翅片盤管,閥門1和閥門3開,閥門2關(guān),低溫溶液先進(jìn)入翅片盤管,對(duì)進(jìn)口空氣進(jìn)行預(yù)處理。

    圖1 新型熱源塔結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 The structure figure of new-type tower

    新型塔的運(yùn)行過程如圖2所示,對(duì)于不同的進(jìn)口空氣狀態(tài),盤管處的空氣處理過程可分為干工況和濕工況,假設(shè)干、濕工況的進(jìn)口空氣狀態(tài)點(diǎn)分別為a1和a1′,進(jìn)口溶液相界面的空氣狀態(tài)點(diǎn)為s1,則普通塔的傳質(zhì)推動(dòng)力為(pa1-pbs1)或(pa1′-pbs1),新型塔經(jīng)過預(yù)凝處理,進(jìn)口空氣狀態(tài)點(diǎn)由a1或a1′變?yōu)閍2,無論處于何種工況,塔內(nèi)空氣與溶液的傳質(zhì)都可表述成以下三種情況:

    當(dāng)溶液處理后溶液界面的空氣狀態(tài)點(diǎn)升高到s2點(diǎn),溶液界面的水蒸氣分壓力升高,傳質(zhì)推動(dòng)力減少到(pa2-pbs2),(pa2-pbs2)>0,兩者差距縮小,此時(shí)塔內(nèi)溶液吸濕量要明顯比普通塔??;當(dāng)溶液處理后溶液界面的空氣狀態(tài)點(diǎn)升高到s3點(diǎn),傳質(zhì)推動(dòng)力減少到(pa2-pbs3),(pa2-pbs3)=0,進(jìn)塔后的溶液與空氣水蒸氣分壓力相等,塔內(nèi)溶液不吸濕;當(dāng)溶液處理后溶液界面的空氣狀態(tài)點(diǎn)升高到s4點(diǎn),傳質(zhì)推動(dòng)力減少到(pa2-pbs4),(pa2-pbs4)<0,進(jìn)塔后的溶液水蒸氣分壓力大于空氣水蒸氣分壓力,塔內(nèi)溶液向空氣傳遞水分。

    可見與普通塔相比,新型塔在降低溶液吸濕量上有明顯優(yōu)勢(shì),加有預(yù)凝盤管相當(dāng)于增加了塔的換熱面積,總的換熱量也會(huì)有一定的增加。新型塔中的預(yù)凝盤管采用較大翅片間距,能有效降低盤管結(jié)霜概率。當(dāng)進(jìn)口空氣溫度很低、濕度很大時(shí),為避免了翅片盤管的結(jié)霜,可關(guān)閉閥門1和閥門3,打開閥門2,使循環(huán)溶液直接進(jìn)入熱源塔內(nèi)換熱。

    圖2 新型熱源塔運(yùn)行過程示意圖Fig.2 The operation process of new-type tower

    2 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的構(gòu)建

    TH溫濕度傳感器 T溫度傳感器 F流量計(jì)圖3 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)示意圖Fig.3 The schematic diagram of experiment system

    為了研究新型塔的運(yùn)行性能,構(gòu)建了圖3所示的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。循環(huán)溶液在熱源塔內(nèi)與空氣換熱,并把熱量傳遞給熱泵機(jī)組,機(jī)組吸收熱量為末端供熱。本系統(tǒng)采用SDC26溫控器調(diào)節(jié)恒溫器控制進(jìn)口溶液溫度,通過調(diào)節(jié)手閥的開度控制溶液流量,通過變頻風(fēng)機(jī)控制熱源塔空氣流量。本實(shí)驗(yàn)臺(tái)的熱源塔和翅片盤管如圖4所示,熱源塔由10 t/h橫流冷卻塔改造而來,設(shè)計(jì)空氣流量6000 m3/h,填料采用斜波紋長(zhǎng)方形PVC填料,尺寸為0.5 m×0.7 m×1 m(長(zhǎng)×寬×高),填料比表面積160 m2/m3。翅片盤管的結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1,通過如圖1所示的閥門切換,控制溶液直接進(jìn)入熱源塔或者先進(jìn)入翅片盤管再進(jìn)入熱源塔,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)普通塔和新型塔的對(duì)比研究。實(shí)驗(yàn)中選用溶液為乙二醇水溶液,質(zhì)量濃度為30%。

    圖4 熱源塔及預(yù)凝盤管實(shí)物圖Fig.4 The figure of heat-source tower and finned coil

    管間距/mm管排數(shù)橫縱橫縱翅片厚度/mm翅片間距/mm管外徑/mm迎風(fēng)尺寸/(m×m)222513301153952084×07

    實(shí)驗(yàn)過程中,采用PT100鎧裝鉑電阻溫度傳感器測(cè)量溶液溫度,測(cè)溫范圍為-200~500 ℃,允許偏差為±(0.15+0.002|t|);選用LWY-15C型渦輪流量傳感器測(cè)量溶液流量,最大流量為6.0 m3/h,精度為1.0級(jí)。采用法國(guó)KIMO-VT100S手持熱線式風(fēng)速儀測(cè)量進(jìn)塔空氣流量,測(cè)量范圍為0.15~30 m/s,精度±3%。采用VAISALA的HMT330系列溫濕度變送器測(cè)量塔進(jìn)出口溫濕度,測(cè)量范圍為0%~100%,-40~80 ℃。所有實(shí)驗(yàn)工況中,空氣側(cè)換熱量與溶液側(cè)換熱量誤差不超過15%。

    3 塔運(yùn)行性能的實(shí)驗(yàn)研究

    3.1 不同進(jìn)口溶液溫度下塔性能對(duì)比研究

    為對(duì)比新型塔與普通塔的性能,需在相同條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)過程中,通過溫控器控制進(jìn)口溶液溫度,研究新型塔在不同溫度下的性能,然后切換閥門,使溶液?jiǎn)巫咚芈?,排走盤管內(nèi)的溶液,控制進(jìn)口溶液溫度,測(cè)量普通塔在相同進(jìn)口溶液溫度點(diǎn)的性能,各進(jìn)口參數(shù)見表2。因?yàn)檫M(jìn)口溶液溫度都高于進(jìn)口空氣的露點(diǎn)溫度,且實(shí)驗(yàn)過程中沒有明顯結(jié)露現(xiàn)象,故認(rèn)為盤管處于干工況,測(cè)量的進(jìn)出口含濕量差即為溶液的吸濕量。

    從圖5和圖6可以看出,在該工況下,相同的進(jìn)口溶液溫度,新型塔的換熱量和吸濕量都要明顯優(yōu)于普通塔。隨著進(jìn)口溶液溫度的升高,新型塔和普通塔換熱量和吸濕量都快速減小。當(dāng)進(jìn)口溶液溫度由1 ℃上升到3 ℃時(shí),新型塔的換熱量為由4.21 kW下降到了1.89 kW,而普通塔由3.59 kW下降到了1.65 kW,新型塔的溶液吸濕量由0.12 g/s下降到了-0.2 g/s,而普通塔由0.02 g/s下降到了-0.34 g/s,可見較高的進(jìn)口溶液溫度有利于減少溶液的吸濕量,但是同時(shí)塔的換熱量也會(huì)下降,這是因?yàn)檫M(jìn)口溶液溫度的升高,氣液間水蒸氣分壓力差減小,溶液吸濕量減小,但是同時(shí)溶液與空氣的溫差減小,潛熱換熱和顯熱換熱都明顯減弱,對(duì)塔的換熱是不利的。故實(shí)際運(yùn)行中在保證供熱需求的前提下,適當(dāng)提高進(jìn)口溶液溫度可有利于減小溶液吸濕量。當(dāng)進(jìn)口溶液上升到一定溫度,熱源塔由溶液吸濕轉(zhuǎn)變?yōu)榱巳芤涸偕?,而新型塔能比普通塔更早進(jìn)入再生工況,且在再生工況下,新型塔比普通塔溶液再生量更大,在進(jìn)口溶液溫度為1 ℃時(shí),普通塔量為0.12 g/s,而新型塔已經(jīng)由吸濕轉(zhuǎn)變?yōu)樵偕梢娦滦退欣趯?shí)現(xiàn)溶液濃度的自平衡。

    表2 不同進(jìn)口溶液溫度下各進(jìn)口參數(shù)Tab.2 The inlet parameters under different inlet solution temperature

    圖5 不同進(jìn)口溶液溫度下各塔的換熱量Fig.5 The heat exchange rate of towers under different inlet solution temperature

    圖6 不同進(jìn)口溶液溫度下各塔的吸濕量Fig.6 The moisture absorption rate of towers under different inlet solution temperature

    3.2 不同空氣流量下塔性能的對(duì)比研究

    實(shí)驗(yàn)過程中,通過風(fēng)機(jī)變頻器對(duì)進(jìn)入熱源塔的空氣流量進(jìn)行控制,采用上節(jié)所述實(shí)驗(yàn)步驟,通過閥門切換,分別對(duì)新型塔和普通塔進(jìn)行實(shí)驗(yàn),各進(jìn)口參數(shù)見表3。因?yàn)檫M(jìn)口溶液溫度都高于進(jìn)口空氣的露點(diǎn)溫度,且實(shí)驗(yàn)過程中沒有明顯結(jié)露現(xiàn)象,故認(rèn)為盤管處于干工況,測(cè)量的進(jìn)出口含濕量差即為溶液的吸濕量。

    表3 不同空氣流量下各進(jìn)口參數(shù)Tab.3 The inlet parameters under different air flow

    圖7 不同空氣流量下各塔的換熱量Fig.7 The heat exchange rate of towers under different air flow

    從圖7和圖8可以看出,由于環(huán)境濕度相對(duì)較低,而溶液溫度相對(duì)較高,溶液側(cè)的水蒸氣分壓力要大于空氣側(cè)的水蒸氣分壓力,熱源塔處于溶液再生狀態(tài)。在相同的空氣流量下,新型塔的換熱量和再生量都比普通塔大,同時(shí)隨著空氣流量的升高,塔內(nèi)空氣更新速率加快,傳熱傳質(zhì)系數(shù)增大,新型塔和普通塔的換熱量和再生量都有一定升高。圖中空氣流量由1.41 kg/s增大到2.17 kg/s,新型塔的換熱量由3.2 kW升高到3.94 kW,而普通塔由2.41 kW升高到3.1 kW,新型塔的再生量由0.36 g/s升高到0.52 g/s,而普通塔由0.28 g/s升高到0.4 g/s。在實(shí)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),隨著空氣流量由1.41 kg/s增大到2.17 kg/s,新型塔經(jīng)盤管處理后的進(jìn)塔溶液溫度由-0.1 ℃升高到0.05 ℃,要明顯高于普通塔的進(jìn)塔溶液溫度(-1 ℃),而進(jìn)塔溶液溫度越高,溶液再生量越大,新型塔具有更強(qiáng)的再生能力。在較干燥的環(huán)境下,適當(dāng)增大空氣流量有利于塔內(nèi)溶液再生,但過大的空氣流量會(huì)增加風(fēng)機(jī)耗功,需綜合考慮。

    圖8 各塔吸濕量隨空氣流量的變化Fig.8 The moisture absorption rate of towers under different air flow

    3.3 不同溶液流量下塔性能的對(duì)比研究

    實(shí)驗(yàn)過程中,通過閥門開度調(diào)節(jié)進(jìn)塔溶液的流量,通過閥門切換,采用前文所述的實(shí)驗(yàn)步驟,分別對(duì)新型塔和普通塔進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)各進(jìn)口參數(shù)見表4。因?yàn)檫M(jìn)口溶液溫度都高于進(jìn)口空氣的露點(diǎn)溫度,且實(shí)驗(yàn)過程中沒有明顯結(jié)露現(xiàn)象,故認(rèn)為盤管處于干工況,測(cè)量的進(jìn)出口含濕量差即為溶液的吸濕量。

    表4 不同溶液流量下各進(jìn)口參數(shù)Tab.4 The inlet parameters under different solution flow

    從圖9和圖10可以看出,在相同溶液流量下,新型塔有更大的換熱量和更小的吸濕量。隨著溶液流量由0.36 kg/s升高到0.68 kg/s,部分未潤(rùn)濕的填料得到充分潤(rùn)濕,溶液與空氣的傳熱傳質(zhì)加強(qiáng),故新型塔和普通塔的換熱量和吸濕量都有一定增加。新型塔的換熱量由2.88 kW升高到4.04 kW,而普通塔由2.31 kW升高到3.41 kW。新型塔的吸濕量由0 g/s升高到0.1 g/s,而普通塔由0.12 g/s升高到0.21 g/s。在實(shí)驗(yàn)過程中,隨著空氣流量由0.36 kg/s升高到0.68 kg/s,新型塔經(jīng)盤管處理后的進(jìn)塔溶液溫度由0.78 ℃升高到1.2 ℃,溶液溫度都要明顯高于普通塔的進(jìn)塔溫度0 ℃,進(jìn)塔溶液溫度越高,氣液間的水蒸氣分壓力差越小,傳質(zhì)推動(dòng)力被減弱,故新型塔具有更低的吸濕量。而隨著溶液流量的增加,雖然氣液間的水蒸氣分壓力差減小,但是塔內(nèi)傳質(zhì)系數(shù)增大,實(shí)際溶液與空氣的接觸面積增大。在此環(huán)境條件下,后者對(duì)溶液吸濕量的影響較大,故而隨著溶液流量的增加,塔內(nèi)溶液吸濕量增加。因而一定環(huán)境條件時(shí),在保證系統(tǒng)供熱需求的前提下,適當(dāng)減小溶液流量有助于減小溶液吸濕量。

    圖9 不同溶液流量下各塔的換熱量Fig.9 The heat exchange rate of towers under different solution flow

    圖10 各塔吸濕量隨溶液流量的變化Fig.10 The moisture absorption rate of towers under different solution flow

    4 結(jié)論

    本文針對(duì)夏熱冬冷地區(qū)冬季開式熱源塔運(yùn)行時(shí)的溶液吸濕問題,設(shè)計(jì)了一種具有預(yù)凝功能的新型熱源塔結(jié)構(gòu),理論分析了運(yùn)行過程,構(gòu)建實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),并對(duì)比研究了新型塔和普通塔在不同進(jìn)口溶液溫度、空氣流量和溶液流量下的運(yùn)行性能,結(jié)果表明:

    1)在相同的運(yùn)行工況下,新型塔有更大的換熱量和更小的溶液吸濕量(或更大的溶液再生量),故能有效緩解開式熱源塔冬季溶液吸濕問題;

    2)兩者的換熱量和溶液吸濕量均隨著進(jìn)口溶液溫度升高而減小,在滿足換熱量的前提下,適當(dāng)提高進(jìn)口溶液溫度,可較少溶液吸濕量;

    3)在較低環(huán)境濕度下,當(dāng)新型塔與普通塔處于再生工況時(shí),適當(dāng)提高空氣流量有助于提高溶液再生量和塔換熱量;

    4)隨著溶液流量的增加,兩者的吸濕量和換熱量都增加,在保證換熱量的前提下,適當(dāng)減小溶液流量可減少溶液吸濕量。

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    [16] 梁彩華, 劉成興, 文先太, 等. 具有預(yù)凝功能的熱源塔裝置: 中國(guó), 201210365696.9[P]. 2014-06-11.

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    Zhang Xiaosong, male, professor, School of Energy and Environment, Southeast University, +86 25-83792722, E-mail: rachpe@seu.edu.cn. Research fields: new-type refrigeration technology, high-efficiency air-conditioning system and heat-pump technology, building energy conservation and solar energy utilization.

    Experimental Study on the Performance Characteristic of a New-typeHeat-source Tower with Pre-condensation Function

    Xia Yi1,2Sun Libiao1Liang Caihua1Zhang Xiaosong1

    (1. School of Energy and Environment, Southeast University, Nanjing, 210096, China; 2. School of Energy and Mechanical Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing, 210046, China)

    The existing open heat-source tower has high moisture absorption rate in winter, which affects the safety of system. So a new-type heat-source tower structure with pre-condensation function was designed. The operation process of new-type tower was analyzed. The operation characteristic of new-type tower and ordinary tower were comparatively studied under different inlet solution temperature, mass flow of air and solution. The experiment results showed that the new-type tower had higher heat exchange performance and lower moisture absorption rate. Compared with ordinary tower, when inlet solution temperature rise from 1 ℃to 3 ℃, the new-type tower’s heat exchange rate increased 0.62-0.24 kW, and moisture absorption rate dropped 0.13 g/s in average; When air flow increased from 1.41 kg/s to 2.17 kg/s, the new-type tower’s heat exchange rate increased 0.79-0.84 kW, and moisture absorption rate dropped 0.1 g/s in average; When solution flow rate increased from 0.36 kg/s to 0.68 kg/s, the new-type tower’s heat exchange rate increased 0.57-0.63 kW, and moisture absorption rate dropped 0.11 g/s in average.

    heat-source tower; heat and mass transfer; operating conditions; pre-condensation function

    “十二五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目課題(2011BAJ03B14)資助。(The project was supported by the Key Technologies R&D Program of China for the 12th Five-Year Plan(No.2011BAJ03B14).)

    2015年7月23日

    0253- 4339(2015) 06- 0047- 06

    10.3969/j.issn.0253- 4339.2015.06.047

    TQ051.5;TK124

    A

    張小松,男,教授,東南大學(xué)能源與環(huán)境學(xué)院,(025)83792722,E-mail: rachpe@seu.edu.cn。研究方向:新型制冷技術(shù),高效空調(diào)系統(tǒng)與熱泵技術(shù),太陽能利用與建筑節(jié)能。

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