葛鑫
摘 要:某火電廠3號機(jī)組正常運行期間二次風(fēng)量數(shù)據(jù)突變?yōu)榱?,本文針對此現(xiàn)象進(jìn)行了設(shè)備異常調(diào)查與分析,找出了事件發(fā)生的原因,并針對該原因作出了應(yīng)對措施,確保同類事情不再發(fā)生。
關(guān)鍵詞:二次風(fēng)量;突變;
文章編號:1674-3520(2015)-02-00-02
一、問題的提出
2014年3月27日12:09,某火電廠#3機(jī)組負(fù)荷200MW,#3機(jī)AGC投運,3月27日12:09 ,#3爐A側(cè)二次風(fēng)量1、2、3測量值短時下降至“0”(減小與恢復(fù)過程大約37秒,A側(cè)送風(fēng)量到0時間6秒),#3A、#3B送風(fēng)動葉自動退出,協(xié)調(diào)退出。檢查相關(guān)設(shè)備無異常,重新投入自動及協(xié)調(diào),并通知相關(guān)維護(hù)技術(shù)人員。3月27日17:14,#3爐A側(cè)二次風(fēng)流量1、2、3點到0(過程情況與12:09相似),#3A、#3B送風(fēng)機(jī)動葉自動退出,協(xié)調(diào)、AGC退出,恢復(fù)后投入自動及協(xié)調(diào)、AGC,通知熱工。
二、二次風(fēng)量突變?yōu)榱阍蚍治?/p>
從圖1分析,A側(cè)二次風(fēng)流量到0前,總煤量加了10t煤,相應(yīng)的送風(fēng)量增大,對爐膛負(fù)壓自動來說是加了一個擾動,引起爐膛負(fù)壓自動調(diào)節(jié)發(fā)散,負(fù)壓波動增加,最大波動量為±600Pa,當(dāng)鍋爐冒600Pa正壓過程中,引起A側(cè)送風(fēng)量明顯下降,第17秒時A側(cè)送風(fēng)量到0,第23秒后風(fēng)量開始回升。而B側(cè)送風(fēng)量在此過程中,最初有小幅下降,隨著B側(cè)送風(fēng)機(jī)動葉開大,B側(cè)送風(fēng)量隨動葉開大而增大。爐膛負(fù)壓自動不能及時消除送風(fēng)量擾動與引風(fēng)機(jī)動葉未及時調(diào)節(jié)有關(guān),說明送風(fēng)量前饋參數(shù)匹配不好,另引風(fēng)機(jī)動葉指令和動葉反饋最大的差值達(dá)2.7%,也是影響引風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)精度的一個原因。
A側(cè)送風(fēng)量兩次到0后,熱工人員3月27日19:30安排人員對A側(cè)二次風(fēng)量1、2、3測量變送器及取樣管路進(jìn)行吹掃,吹掃期間退出AGC退出風(fēng)量小跳機(jī)保護(hù),強制A側(cè)送風(fēng)量。 經(jīng)一夜觀察未再出現(xiàn)A側(cè)送風(fēng)量到0現(xiàn)象,第二天再次安排人員對A側(cè)送風(fēng)量測量系統(tǒng)進(jìn)行檢查與吹掃。經(jīng)兩周觀察送風(fēng)量都正常,之后投入了送風(fēng)量小跳機(jī)保護(hù)。
4月2日對爐膛負(fù)壓自動回路進(jìn)行參數(shù)整定,經(jīng)負(fù)壓、送風(fēng)量、燃料量擾動試驗,經(jīng)自動回路參數(shù)整定,送風(fēng)量前饋系數(shù)從1改為0.7后,爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)正常。
表1為3月27日A側(cè)送風(fēng)量到0過程相差數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)可知,A、B送風(fēng)機(jī)電流在此過程中一直是增大的,A、B送風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉、氧量都是增大的,其它參數(shù)的變化也表明,在此過程中A側(cè)送風(fēng)量并未減小,也未到過0,B側(cè)送風(fēng)量變化過程是反映了風(fēng)量變化的正確過程。
圖2為3月27日17:14第二次A側(cè)送風(fēng)量到0曲線,其曲線與圖1相似,爐膛負(fù)壓對A側(cè)送風(fēng)量影響很大,B側(cè)影響不大。圖7為送風(fēng)機(jī)性能曲線,送風(fēng)機(jī)性能曲線表明,由于曲線很陡,送風(fēng)機(jī)出口壓力的變化對送風(fēng)量影響不大。而爐膛負(fù)壓的變化最終也會引起送風(fēng)機(jī)出口壓力變化,圖1、表1的數(shù)據(jù)是二次風(fēng)進(jìn)口壓力的變化,加上管道阻力就是送風(fēng)機(jī)出口壓力的變化,其變化與爐膛負(fù)壓變化量值基本相同。
(一)直接原因分析
通過上述分析可知,引起A側(cè)送風(fēng)量到的0的直接原因是A側(cè)送風(fēng)量測量系統(tǒng)異常。
送風(fēng)量測量裝置采用文丘里測量原理,為6點測量。從上到下為風(fēng)量流動方向,此裝置有一定防堵功能。當(dāng)文丘里裝置本身附著有一定粘性的物質(zhì)時,正常情況下不會發(fā)生同時掉落異物,而當(dāng)送風(fēng)管道壓力擾動過大時,可能存在同時脫落附著物,當(dāng)時序吻合時就出現(xiàn)了風(fēng)量下降,及到0的現(xiàn)象。
另一次風(fēng)測量裝置與二次風(fēng)相同,風(fēng)都是通過空預(yù)器后再進(jìn)風(fēng)量測量裝置,一次風(fēng)與二次風(fēng)含塵量相同,一次風(fēng)發(fā)生過風(fēng)量減小的現(xiàn)象,已制定定期吹掃工作。一次風(fēng)測量會堵,同樣二次風(fēng)測量也會堵。故此次事件為二次風(fēng)測量裝置有堵塞現(xiàn)象。
(二)間接原因分析
1、爐膛負(fù)壓波動過大,引風(fēng)自動調(diào)節(jié)參數(shù)不匹配,送風(fēng)量前饋系統(tǒng)過大,送風(fēng)量的擾動引風(fēng)機(jī)自動不能及時消除。
2、#3機(jī)A修后熱工專業(yè)對#3爐脫硝改造后引風(fēng)機(jī)擴(kuò)容,脫硝SCR設(shè)備,空預(yù)器改造各設(shè)備特性不了解。
3、對多點風(fēng)量測量存在堵的概率認(rèn)識不足。
4、當(dāng)?shù)谝淮伟l(fā)生A側(cè)送風(fēng)量到0時,未引起重視,未采取措施,是引起第二次A側(cè)風(fēng)量到0的直接原因。
5、送風(fēng)機(jī)指令與反饋偏差過大,目前仍有1.5%死區(qū)。
經(jīng)熱工檢查分析,#3爐A側(cè)二次風(fēng)量1、2、3測量值到零原因是因為鍋爐爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)不匹配引起,由曲線可知最初鍋爐產(chǎn)生正壓,是因為加了10T煤和送風(fēng)量,但是引風(fēng)機(jī)的動葉沒有及時調(diào)節(jié),后續(xù)由于送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)均在調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)參數(shù)不匹配,導(dǎo)致鍋爐冒正壓600Pa。#3爐爐膛負(fù)壓波動較大,爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)控制特性不好。
三、邏輯優(yōu)化后相關(guān)的試驗
邏輯組態(tài)完畢后必須進(jìn)行相關(guān)的測試實驗,一方面是為了檢測邏輯組態(tài)是否正確,信號經(jīng)邏輯判斷后能否正常發(fā)出去;另外一方面是為了檢查點的質(zhì)量判斷信號和水位保護(hù)用的開關(guān)量信號是否一一對應(yīng)。
測試方法分為三個部分:
(一)模擬三個二次風(fēng)流量均為“好質(zhì)量點”工況。在就地用三個信號源加信號,仿真流量高低值,查看總風(fēng)量高低MFT信號能否發(fā)出。
(二)模擬汽包水位有兩個“好質(zhì)量點”的工況。將其中任一個流量信號線斷開,用另外兩個點仿真二次風(fēng)流量的高低值,查看MFT信號能否發(fā)出。再依次將另外兩個流量信號線斷開,做同樣的仿真模擬實驗。
(三)模擬二次風(fēng)流量有一個“好質(zhì)量點”的工況。將其中任兩個流量信號線斷開,用另外一個點仿真流量的高低值,查看MFT信號能否發(fā)出。再依次將對另外的兩點做同樣的仿真模擬實驗。
這部分實驗是非常有必要的,因為如果點的質(zhì)量判斷信號和水位保護(hù)用的開關(guān)量信號沒有一一對應(yīng),這就導(dǎo)致了某一點的壞質(zhì)量信號存在情況下,此點的開關(guān)量水位保護(hù)信號還能發(fā)出,這樣就有可能發(fā)生由于一個風(fēng)量信號壞質(zhì)量點導(dǎo)致MFT信號發(fā)出。因此二次風(fēng)流量保護(hù)邏輯修改后必須進(jìn)行嚴(yán)格的測試。
四、總結(jié)
優(yōu)化后的風(fēng)量保護(hù)邏輯實現(xiàn)了自動轉(zhuǎn)為二取一或一取一的邏輯判斷,全面落實了二十五項反措有關(guān)保護(hù)邏輯的要求。消除了風(fēng)量保護(hù)邏輯中存在的有可能拒動隱患,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運行。此自動切換邏輯簡單精妙,使用了最少的邏輯算法塊實現(xiàn)了較為復(fù)雜的邏輯判斷功能。
參考文獻(xiàn):
[1]防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求
[2]NT6000算法模塊參考手冊
[3]《火力發(fā)電廠鍋爐汽包水位測量系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定(DRZ/T 01-2004)》