張濤 魏振濤 馬海峰 賈敬潭
摘 要:在原料場生產(chǎn)過程中,各種原料、混合料、回收料和溶劑的運輸、儲藏等都需要料倉或料斗進行緩沖。在生產(chǎn)過程中為延長料倉(料斗)的使用壽命,根據(jù)物料的工況條件,均在其內部安裝有各種耐磨材料。
關鍵詞:陶瓷襯板;料倉;應用
前言
安鋼運輸部第一、二原料場在用大的料倉或料斗50余個。在原料場生產(chǎn)過程中,各種原料、混合料、回收料和溶劑的運輸、儲藏等都需要料倉或料斗進行緩沖。在生產(chǎn)過程中為延長料倉(料斗)的使用壽命,根據(jù)料倉內物料的物理性能和工藝條件,特別是在料倉內我部先后使用過高分子量聚乙烯襯板、含油尼龍襯板和鑄石等耐磨材料,而在面積相對較小的皮帶機料斗內更多的使用鑄鋼或貝氏體襯板。
1.存在的問題
1.1高分子量聚乙烯襯板和含油尼龍襯板
這兩種耐磨材料在我部的料倉中使用時,其耐磨性能較為良好,但存在的主要問題是:因我部各種原料的存放條件或工藝生產(chǎn)要求,原料均含有一定的水分。而這兩種耐磨材料在生產(chǎn)實踐中,往往和含水的原料產(chǎn)生粘結,當料倉內原料粘結到一定程度時,料倉容積變小起不到儲存、緩沖的作用,這時解決的辦法就是人工進入料倉內進行清料,而人工清料往往費工費時,同時安全隱患較多。
另外,這2種耐磨材料均需要螺栓固定,無法實現(xiàn)與母體的無縫粘結。在生產(chǎn)過程中,一旦因安裝襯板出現(xiàn)問題,原料進入襯板與料倉本體之間時,初期造成襯板鼓肚翹起,隨著力的作用最后造成襯板脫落。一旦有一塊襯板脫落后,就會連帶造成周圍襯板鼓肚翹起并脫落。
1.2鑄石襯板
鑄石是一種經(jīng)加工而成的硅酸鹽結晶材料,經(jīng)過相關生產(chǎn)工藝加工成的非金屬材料。鑄石的使用克服了上述兩種耐磨材料的缺點,目前我部大部分料倉均采用鑄石襯板作為耐磨材料。
但在生產(chǎn)過程中,因雨雪天氣等原因,造成原料來料濕度過大,料倉容易產(chǎn)生棚倉等現(xiàn)象,為保持生產(chǎn)的正常運行,職工只能使用大錘對其敲擊振動使料倉下料。存在的主要問題有:
1.2.1一旦敲擊造成敲擊點鑄石襯板脫落。
1.2.2因其是鑄石與碳鋼2種材料粘接,一旦部分鑄石襯板脫落,就會造成料倉內鑄石大面積脫落。
1.2.3襯板脫落后冬季使料倉棚料,使料倉無法正常使用。夏季料倉磨損加劇,增加職工工作量和維修成本。
以二原料回收料槽為例?;厥樟喜塾?個混勻倉,正常生產(chǎn)情況下是開6備2,特殊情況開5備3。自二原料2007年5月投產(chǎn)后,2009年年初就出現(xiàn)因鑄石大面積脫落料倉粘倉嚴重,最嚴重時8個混勻倉4個料倉放空時,料倉內沾料達300t左右,而正常生產(chǎn)時料倉容積為800t。此時8個料倉必須全部投入使用,這就造成上道生產(chǎn)工序的間歇性生產(chǎn)設備必須滿負荷生產(chǎn),無停車檢修時間甚至帶病作業(yè),一旦出現(xiàn)故障就會影響正常生產(chǎn)。為此在減產(chǎn)情況下我部組織人員對8料倉逐個進行清倉。平均每個料倉清理需3天,因內部鑄石襯板脫落嚴重,清理后的料倉投入生產(chǎn)不到2天,即恢復到清理前狀況。
2.解決方法
2.1為避免因部分鑄石襯板脫落,而導致其大面積的脫落,我們在鑄石的粘貼過程中,要求施工隊伍在橫向1.5~2米用L45角鋼或Ф20圓鋼焊接一圈隔離層,縱向根據(jù)料倉大小適當焊接隔離層。這樣一旦某一段鑄石脫落也不會造成其它部位鑄石脫落。
2.2在部分料倉中使用“柔性料倉”+鑄石襯板+振動器的形式?!叭嵝粤蟼}”是我公司的專利技術,其將料倉分成若干段,每段用鏈條進行懸掛連接,其主要目的是解決料倉棚倉的問題,時能夠減輕因振動器振動造成的鑄石板脫落。
因生產(chǎn)工藝限制,該技術不能再我部料倉中廣泛使用,同時在生產(chǎn)過程中因振動器的振動等原因,無法避免因振動造成鑄石襯板的脫落。
2.3粘貼耐磨陶瓷
隨著陶瓷技術的發(fā)展,工業(yè)用耐磨陶瓷已廣泛的應用到各行各業(yè),特別是在冶金行業(yè)中,耐磨陶瓷襯板以其高強度,高硬度耐磨性能,在煉鐵廠也得到廣泛應用如:皮帶機托輥、皮帶機改向滾筒等。
在粘接形式上采用“二合一”,既在陶瓷中部有一埋頭孔,在該孔處采用焊接帽,用電焊方式使焊接帽焊在料倉本體上,當焊接帽與料倉本體焊接后,焊接帽將陶瓷襯板固定在母材上;其余陶瓷面積采用粘接形式,也就是說:“連粘帶焊”。這樣采用2種粘接方式,有效的避免了因外因導致襯板脫落。
3.方案的實施
3.1我們首先在二原料回收料槽2個料倉中試用。
二原料回收料槽2個料倉在使用“柔性料倉”+鑄石襯板+振動器形式時,平均每年就需檢修更換一次料倉,每次施工材料費需6.5萬元,影響正常生產(chǎn)20余小時。我們利用檢修時間將料倉改為“柔性料倉”+陶瓷襯板+振動器形式后,未發(fā)生物料澎倉現(xiàn)象,利用檢修停機觀察陶瓷磨損情況,其表面未見明顯磨痕,預計使用壽命達6~8年。
3.2在兩個原料場與配料室和回收料槽中推廣使用。
因耐磨陶瓷的造價相對較高,我們根據(jù)料倉鑄石脫落情況,我們先后在2個原料場預配室和回收料槽36個料倉中粘貼了耐磨陶瓷,使用情況良好。
4.改造效果
改造完成后,降低了襯板磨損情況延長了使用周期,提高了設備作業(yè)率,節(jié)約了可觀的能耗費用,降低了職工勞動強度,為兩個原料場的穩(wěn)定順行奠定了基礎。
作者簡介:張濤,職稱:工程師。