徐林峰,毛啟武,歐小波,馬志欽,唐金權(quán),袁乙專
(1.廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,廣東廣州 510600;2.明珠電氣有限公司,廣東廣州 511400)
電抗器是電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)無功平衡、限制電網(wǎng)故障擴(kuò)大的重要設(shè)備。近年來,電網(wǎng)內(nèi)由于10~35 kV干式鐵芯電抗器質(zhì)量問題、運(yùn)行環(huán)境問題導(dǎo)致電抗器缺陷甚至停運(yùn)的情況時(shí)有發(fā)生,其中噪聲大的問題已成為影響電抗器運(yùn)行質(zhì)量的最普遍的缺陷之一,而且隨著運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),噪聲大的問題更加突出,嚴(yán)重影響設(shè)備持續(xù)安全運(yùn)行[1]。據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年10~35 kV干式鐵芯電抗器在廣東電網(wǎng)公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)缺陷共計(jì)202臺(tái)次,其中振動(dòng)異常噪聲過大缺陷共計(jì)76臺(tái)次,缺陷率占比為37.6%。
目前在系統(tǒng)中運(yùn)行的鐵芯電抗器均已通過試驗(yàn)考核,但在投運(yùn)后或運(yùn)行一段時(shí)間后即出現(xiàn)噪聲大問題,此類缺陷在運(yùn)行的產(chǎn)品中比較普遍。因此,對(duì)運(yùn)行后的干式鐵芯電抗器噪聲問題進(jìn)行分析,研究處理對(duì)策,對(duì)加快噪聲問題排查分析和制定降噪措施,提高預(yù)防噪聲能力,十分有意義,本文就此進(jìn)行探討。
(1)名稱:樹脂絕緣干式鐵芯串聯(lián)電抗器;
(2)型號(hào):CKSC-200~500/10-5;
(3)額定容量:200~500 kvar;
(4)額定電壓:10 kV;
(5)額定端電壓:318 V;
(6)額定電流:210~524 A;
(7)額定頻率:50 Hz;
(8)額定電抗率:5%;
(9)絕緣等級(jí):F;
(10)繞組溫升限值:95 K;
(11)絕緣水平:LI75AC35;
(12)冷卻方式:AN。
1.2.1 金屬雜音
金屬雜音頻率以100 Hz為主,主要表現(xiàn):(1)緊固螺絲松動(dòng),引起金屬墊圈松動(dòng),在交變磁場(chǎng)作用下金屬墊圈撞擊鄰近金屬件;(2)小體積的金屬跌落在鐵芯和夾件之間的縫隙中,受交變磁場(chǎng)影響發(fā)生持續(xù)振動(dòng);(3)鐵餅中的硅鋼片松動(dòng);(4)電抗器金屬圍欄局部振動(dòng);(5)刀閘等開關(guān)設(shè)備沒有合到位。判斷方法:選取長(zhǎng)度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂懷疑部位的小零件,看金屬雜音是否變小,如發(fā)生明顯變化就說明,對(duì)應(yīng)部位的小零件在振動(dòng)。
解決辦法:檢修時(shí)對(duì)發(fā)生松動(dòng)的部位,重新緊固,配合進(jìn)行防松改造則更好。
1.2.2 局部噪聲偏高
對(duì)三相電抗器進(jìn)行噪聲測(cè)試時(shí),測(cè)試輪廓線為一個(gè)長(zhǎng)圓形,如圖1。噪聲測(cè)試結(jié)果顯示,各點(diǎn)噪聲不一致,有時(shí)表現(xiàn)為相鄰的一串?dāng)?shù)據(jù)偏大,比如圖1中的測(cè)點(diǎn)4、5、6和7的數(shù)據(jù)受線圈(A,X)對(duì)應(yīng)鐵芯柱影響較大,對(duì)照產(chǎn)品實(shí)物來講,就是單側(cè)噪聲偏高,差異有時(shí)在5 dB以上。產(chǎn)生原因?yàn)椋海?)電抗器裝配質(zhì)量不穩(wěn)定,有一個(gè)鐵芯柱裝配質(zhì)量較差,引起鄰近該鐵芯柱的一側(cè)噪聲大;(2)安裝空間狹小,電抗器發(fā)生噪聲反射后,在局部測(cè)試區(qū)間顯著加強(qiáng);(3)安裝地面不平;(4)多臺(tái)電抗器相互影響。
解決方法:(1)重新裝配鐵芯柱,或者更換鐵芯;(2)在墻面裝設(shè)吸音屏,減少反射;(3)在電抗器底座與地面之間裝橡膠墊,以減小地面不平的影響;(4)將電抗器裝入具有吸音功能的外殼中,可以把相互影響降到最低。
圖1 噪聲測(cè)點(diǎn)分布圖
1.2.3 引線銅排噪聲
由于引線銅排有大電流通過,因空間磁場(chǎng)使銅排產(chǎn)生振動(dòng)。銅排的振動(dòng)將嚴(yán)重影響電抗器的噪聲,使電抗器的噪聲增大3~5 dB以上,如果不仔細(xì)區(qū)分,可能會(huì)誤認(rèn)為是電抗器本體的噪聲。判斷方法:選取長(zhǎng)度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂銅排,如果噪聲發(fā)生明顯變化就證明是引線銅排共振引起的噪聲問題。
解決方法:(1)稍微擰緊或者是松開支承點(diǎn)螺絲,嘗試改變對(duì)銅排的約束,以破壞銅排共振的條件;(2)銅排過度接頭處采用軟連接;(3)銅排支承點(diǎn)跨度大時(shí),增加支承點(diǎn);(4)支承點(diǎn)加隔振橡膠墊。
1.2.4 附件噪聲
有些電抗器帶外殼、金屬圍欄、風(fēng)機(jī)、溫控器等附件,這些附件的共振產(chǎn)生附加噪聲,如果不能識(shí)別排除就會(huì)誤認(rèn)為是電抗器的本體噪聲。判斷方法:(1)外殼:選取長(zhǎng)度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂外殼鋁板(或鋼板),看噪聲是否明顯變化,如發(fā)生明顯變化就說明外殼在振動(dòng)。(2)風(fēng)機(jī):選取長(zhǎng)度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂每個(gè)風(fēng)機(jī)的外殼,看噪聲是否明顯變化,如發(fā)生明顯變化就說明風(fēng)機(jī)在共振。(3)其他附件:選取長(zhǎng)度不小于2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂電抗器所安裝的每個(gè)零部件(如:溫控器支架等),看噪聲是否明顯變化,如發(fā)生明顯變化就說明零部件在共振。
解決方法:(1)看外殼鋁板(或鋼板)是否松動(dòng),有可能安裝時(shí)受不當(dāng)外力變形,需要重新擰緊一下外殼的螺絲,將外殼的鋁板固定好,對(duì)變形的部分進(jìn)行校正;(2)看風(fēng)機(jī)是否松動(dòng),需要擰緊一下風(fēng)機(jī)的緊固螺栓,在風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)支架之間墊一塊橡膠,就可以抑制風(fēng)機(jī)的振動(dòng);(3)如電抗器其他零部件松動(dòng),則需要重新固定。
1.3.1 噪聲隨運(yùn)行溫度明顯變化
電抗器投運(yùn)后,溫度逐步升高,直至達(dá)到溫度穩(wěn)定。電抗器溫升時(shí)間常數(shù)τ一般在3~5 h之間,達(dá)到溫度穩(wěn)定一般在投運(yùn)10 h之后。電抗器各種材料的熱膨脹系數(shù)彼此并不相同,具體見表1。
表1 材料的熱膨脹系數(shù)
(1)電抗器生產(chǎn)用到多種材料,有鐵磁材料如硅鋼片、金屬結(jié)構(gòu)件等,有絕緣材料如環(huán)氧樹脂,有導(dǎo)體如銅導(dǎo)線、出線銅排等,這些材料受熱后膨脹系數(shù)不一致,造成線圈膨脹快而鐵芯膨脹慢或者相反,伸縮很難同步;(2)產(chǎn)品設(shè)計(jì)上假設(shè)膨脹差異可以被吸收,采用如橡膠墊等易變形材料,其實(shí)際效果要通過現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行來檢驗(yàn),通過檢驗(yàn)來發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)足其吸收能力的不足。
解決方法:由于材料特性差異,膨脹系數(shù)的差別總是存在的,要針對(duì)伸縮變化進(jìn)行膨脹吸收調(diào)節(jié)的設(shè)計(jì)和校驗(yàn),并留有裕度。
1.3.2 噪聲高于出廠值
出廠時(shí)經(jīng)聲級(jí)測(cè)定合格的電抗器,在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí),噪聲常高于出廠值5 dB以上,主要原因在于:(1)諧波影響,這里指并聯(lián)電容器無功補(bǔ)償裝置安裝接入點(diǎn)的背景諧波比較大;(2)環(huán)境中空腔放大噪聲,有的安裝基礎(chǔ)考慮不周留有空腔;(3)多臺(tái)產(chǎn)品靠近安裝相互激振,同規(guī)格產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)參數(shù)相同,易發(fā)生共振;(4)負(fù)荷諧波增大,并聯(lián)電容器無功補(bǔ)償裝置投入運(yùn)行后,可能對(duì)特定諧波形成低阻抗通道,由于電網(wǎng)阻抗參數(shù)改變后電流重新分配,實(shí)際流過電抗器的諧波超過安裝前的預(yù)計(jì)水平。
解決方法:(1)應(yīng)用到存在較多諧波的系統(tǒng)時(shí),電抗器設(shè)計(jì)時(shí)要選取較低的鐵芯磁密[2];(2)將安裝基礎(chǔ)的空腔用沙或類似材料填實(shí),破壞其空腔結(jié)構(gòu);(3)為產(chǎn)品裝上具有吸音功能的外殼;(4)采用可調(diào)節(jié)電感值的電抗器,調(diào)節(jié)電抗值偏離諧振點(diǎn)。
與系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、安裝操作過程及安裝基礎(chǔ)具體條件相關(guān)的噪聲,只有在安裝就位投運(yùn)后才能發(fā)現(xiàn)噪聲問題并進(jìn)行降噪處理,此外,從噪聲產(chǎn)生機(jī)理分析,針對(duì)噪聲產(chǎn)生的產(chǎn)品自身原因,在現(xiàn)有設(shè)計(jì)方法、選材原則、生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)試驗(yàn)手段基礎(chǔ)上,還須采取多種措施進(jìn)行預(yù)防。
磁致伸縮是電抗器鐵芯振動(dòng)的一個(gè)重要內(nèi)在原因,此外受電抗器鐵芯柱分割影響,鐵餅之間存在電磁力相互作用[3-6],而鐵芯電抗器以鐵芯為支承骨架,鐵芯的振動(dòng)使線圈振動(dòng)也不可避免。電抗器生產(chǎn)過程中,須采取防振動(dòng)措施,特別要收集運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),不斷改進(jìn)緊固方法,如采用止動(dòng)墊圈等。經(jīng)證明對(duì)降噪起關(guān)鍵作用的工藝措施,應(yīng)推廣應(yīng)用,如鐵餅真空澆注、鐵芯柱與鐵軛接縫處理等。
對(duì)串聯(lián)電抗器,聲級(jí)測(cè)定為特殊試驗(yàn)項(xiàng)目,而電抗器噪聲不完全由設(shè)計(jì)、選材、工藝路線決定,還與裝配質(zhì)量的穩(wěn)定性相關(guān)。同規(guī)格同批次產(chǎn)品,噪聲相差3~7 dB的情況也存在。這說明裝配質(zhì)量影響噪聲,有必要設(shè)計(jì)專用檢驗(yàn)設(shè)備,以排查裝配引起的鐵芯局部翹曲、結(jié)構(gòu)件扭曲如拉桿的扭曲等嚴(yán)重不利于抑制噪聲的情況,檢驗(yàn)裝配質(zhì)量的穩(wěn)定性。對(duì)噪聲敏感的變電站選用的電抗器設(shè)備,宜將聲級(jí)測(cè)定列入例行試驗(yàn)項(xiàng)目。
設(shè)備運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)要增加現(xiàn)場(chǎng)防噪聲內(nèi)容,對(duì)異常噪聲現(xiàn)象提示查找原因的方向和排查的具體步驟。鐵芯電抗器的鐵芯柱先分割再?gòu)?fù)合而成,不利于噪聲抑制,要特別加強(qiáng)鐵芯防松動(dòng)的檢查,包括局部鐵芯片的松動(dòng)、作用在鐵芯上的緊固裝置防松等。
根據(jù)GB50227-2008并聯(lián)電容器裝置設(shè)計(jì)規(guī)范,當(dāng)電網(wǎng)背景諧波為5次及以上時(shí),電抗率配置可按4.5%~5%。要注意電容值的實(shí)測(cè)值和理論值差別,考核容抗和電抗匹配關(guān)系,避開諧振。
某變電站共有2套并聯(lián)電容器無功補(bǔ)償裝置,全部采用了樹脂絕緣干式鐵芯串聯(lián)電抗器(型號(hào):CKSC-300/10-5),投運(yùn)后用戶反映噪聲大,嚴(yán)重影響值班人員休息,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,單臺(tái)運(yùn)行噪聲(聲壓級(jí))高達(dá)81.3 dB(A)。
噪聲原因排查步驟如下:經(jīng)檢查,產(chǎn)品投運(yùn)時(shí)間已有1年2個(gè)月,說明產(chǎn)品已經(jīng)年度周期性負(fù)荷變化運(yùn)行考驗(yàn),基本可以暴露設(shè)備在噪聲方面的隱患。線圈為兩包封結(jié)構(gòu),兩側(cè)銅排出線,外觀未見異常,從下至上表面測(cè)試溫度84℃~98℃,溫升正常(環(huán)境溫度28℃)。產(chǎn)品鐵芯采用了“山”字形鐵軛,沒有中心拉桿,靠8條旁拉桿拉緊。檢查安裝基礎(chǔ),無空腔等不當(dāng)結(jié)構(gòu),地腳緊固螺栓無明顯松動(dòng)。檢查電流諧波含量,僅有少量諧波,以5次諧波為主,總諧波含量3.7%(低于5%)。調(diào)查環(huán)境噪聲,通風(fēng)設(shè)施無異常噪聲;且離主變室較遠(yuǎn),可以排除主變?cè)肼曈绊?;同室布?套并聯(lián)電容器無功補(bǔ)償裝置,再無其他噪聲源。再檢查圍欄,圍欄由金屬立柱和非金屬網(wǎng)板拼接而成,無異常。進(jìn)出線全部采用了電纜。
初步判斷,噪聲由產(chǎn)品本體產(chǎn)生,受鐵芯松動(dòng)影響概率較高。為進(jìn)一步查找原因,選取長(zhǎng)度為2米的干燥環(huán)氧絕緣棒用力頂住上鐵軛,震感十分明顯。頂住下鐵軛,震感依然十分明顯。詢問值班人員,產(chǎn)品運(yùn)行后已經(jīng)過一次降噪處理,主要是重新緊固鐵芯并刷漆。由此推測(cè)產(chǎn)品鐵芯結(jié)構(gòu)可能有固有缺陷,上述措施不能消除該缺陷。借助可移動(dòng)光源,仔細(xì)查看鐵芯柱,發(fā)現(xiàn)鐵芯柱未采用真空澆注工藝,其上涂刷的樹脂已大部分脫落,至此可以判斷鐵芯柱松動(dòng)引起噪聲異常。
由于鐵芯柱松動(dòng)缺陷沒法現(xiàn)場(chǎng)消除,降噪方案是按現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品尺寸和參數(shù)重做一臺(tái)干式鐵芯串聯(lián)電抗器,重做時(shí)鐵芯采用磁致伸縮性能好的30Q120硅鋼片,鐵芯柱采用真空澆注工藝,重新安裝就位時(shí)在安裝基礎(chǔ)上增加了隔振橡膠墊。投運(yùn)后產(chǎn)品實(shí)測(cè)噪聲(聲壓級(jí))降到53.1 dB(A)(詳見表2),解決了困擾用戶的噪聲問題,說明噪聲異常原因排查判斷正確,所采取的降噪措施有效。
隨著在網(wǎng)投運(yùn)干式鐵芯電抗器的增加和產(chǎn)品運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),設(shè)備在噪聲方面隱患暴露的幾率逐漸增大,加強(qiáng)噪聲問題的分析和處理,提高對(duì)設(shè)備運(yùn)行中的噪聲問題的辯識(shí)能力并保持警惕,防止出現(xiàn)嚴(yán)重事故,減小設(shè)備停運(yùn)損失。
表2 聲級(jí)測(cè)定
(1)在設(shè)備選型和工程設(shè)計(jì)上,須采取降噪措施,防止共振等噪聲放大情況出現(xiàn);
(2)干式鐵芯電抗器有其特珠性,即使采用同樣的設(shè)計(jì)、采取同樣的降低噪聲措施生產(chǎn),每臺(tái)產(chǎn)品的噪聲仍然有其獨(dú)特性,須研究適用的檢驗(yàn)設(shè)備對(duì)噪聲隱患進(jìn)行識(shí)別和處理;
(3)研究干式鐵芯電抗器噪聲問題分析和處理方法,制訂處理預(yù)案,以提高噪聲問題排查速度和現(xiàn)場(chǎng)改善效果。
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