摘 要:本文根據(jù)直流鍋爐啟動疏水系統(tǒng)的運行特點,結合某工程現(xiàn)場實際的管道振動情況以及相關原理,對于水位控制閥(即361閥)閥后疏水管道振動的原因進行深入分析,并且提出對應改善策略。
關鍵詞:水位控制閥;疏水管道;振動;原因;改善策略
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.22.106
0 引言
筆者參與設計的印度某600MW超臨界火力發(fā)電廠,試運行過程中,鍋爐啟動疏水水位控制閥(以下簡稱361閥)后管道出現(xiàn)明顯的振動現(xiàn)象。為此,設計院會同總包方和鍋爐廠及時進行了技術探討,分析振動原因,制定修改方案。通過修改方案的實施,有效改善了此問題。
1 系統(tǒng)設置及管道振動情況簡介
此工程的鍋爐啟動疏水系統(tǒng)是,啟動分離器中的水匯入貯水箱,從貯水箱出口管道接出,經(jīng)361閥減壓,并在閥后經(jīng)噴水減溫,水質合格時接入主機凝汽器回收,水質不合格時排入主機循環(huán)水出水管。
在最初進行管道布置設計時,已考慮到361閥后會出現(xiàn)汽液兩相引起振動,所以將361閥布置在汽機房零米層凝汽器附近,但是實際的鍋爐熱態(tài)清洗和啟動過程中,管道依然出現(xiàn)了明顯的振動。振動的位置集中在361閥后管道,且至凝汽器和至循環(huán)水的兩路管道均有振動。
2 管道振動原因分析
此系統(tǒng)的介質在361閥之前是高壓飽和疏水,閥后壓力大幅降低,必然出現(xiàn)大量汽化,形成劇烈的汽液兩相流。
兩相流有多種流動形態(tài),如泡狀、彈狀、乳沫狀、環(huán)狀、塊狀、塞狀、分層流等,與介質參數(shù)、流速、含汽率、流道等諸多因素有關。即便是單一流型,流動過程的狀態(tài)已經(jīng)是非常不穩(wěn)定。具體到本系統(tǒng)管道中,隨著流體不斷變向,流動狀態(tài)更加復雜且紊亂。
在相同參數(shù)下,蒸汽的比容要遠大于水的比容。所以,在質量流量不變的前提下,形成兩相流后的容積流量就會增大很多。根據(jù)鍋爐廠提供的資料,按照振動最惡劣的工況即干濕態(tài)轉換點考慮,閥前飽和水的流量310t/h,壓力為8.1MPa,溫度為295.8℃,閥后壓力為0.5Mpa。經(jīng)過計算可知,閥前疏水的流速僅為0.7m/s,而閥后的汽化率為0.3236,汽水容積比為163:1,混合流速達到84m/s。
在介質往下游輸送過程中,越靠近凝汽器則壓力越低,而隨著壓力降低,管道中還會有更多的液體汽化。汽水比和混合流速還會進一步增加。
結合管道布置考慮,管道從361閥至凝汽器接口處或循環(huán)水出手管處,距離較遠,且多次變向,每一處流動變向(包括彎頭和三通)處,均會發(fā)生壓力波動和沖力變化,從而產(chǎn)生激振。本系統(tǒng)并非常溫或低溫管道,出于管道自身應力和端點推力考慮,無法設置過多的約束,所以管道的剛性偏低。
綜上,劇烈紊亂的兩相流高速通過一段較長的剛性偏低的管道,中間又經(jīng)過多處變向產(chǎn)生激振,那么管道振動也就成為了必然。
3 管道振動的改善策略
由于361閥前后壓差無法消除,所以閥后兩相流必然存在。而閥后管道要分別去往凝汽器和循環(huán)水出手管,兩處接口相距較遠,所以不可能保證閥后兩路管道都很短。根據(jù)工程實際情況,361閥門組需要較大的布置空間,即便只考慮將閥門布置在凝汽器接口處,也無法實現(xiàn)。所以此管道的振動現(xiàn)象可以有效改善,卻無法完全消除。
改善管道的振動可從兩個角度著手。一是減少振源;二是減弱振源強度。具體措施如下:
(1)調整361閥門組的布置位置,進一步靠近凝汽器,縮短閥后管道的長度,且減少彎頭數(shù)量。
(2)取消原設計的361閥后至凝汽器管路的電動調節(jié)閥,因為調節(jié)閥內流態(tài)復雜,很容易產(chǎn)生激振。
此兩項措施為減少振源。
(3)在361閥后設一個φ630的聯(lián)箱,并增加閥后支管的管徑,從而穩(wěn)定兩相流的流動狀態(tài),減小流速。
(4)將361閥后的噴水接口改為多噴頭結構,增強噴水摻混的減溫效果,也可以增強流態(tài)的穩(wěn)定性。
(5)疏水管道進凝汽器處設減溫減壓器,進循環(huán)水排水管處設多孔節(jié)流裝置,保持管路中的介質壓力較高,從而減小兩相流中蒸汽的比容,減小流速。
(6)結合應力分析的結果,在滿足管道各處應力合格且端點推力不超限的前提下,盡量減少管道上的彎頭數(shù)量,需要設彎頭的地方優(yōu)先采用30°,45等小角度彎頭。同時在管道上盡量不設彈簧支吊架而采用剛性支吊架,盡可能多設限位裝置,從而增加管道的剛性。
此六項措施為減弱振源強度。
4 結束語
綜上所述,本文從實際角度出發(fā),對于平時工作進行了生產(chǎn)經(jīng)驗的總結,對于361閥管路振動問題的原因進行了深入的分析,并且提出了相對應的改善措施,并且在具體的實際生產(chǎn)過程中都能夠取得相對較好的效果,從而為361閥在其他電廠同類型機組進行投入生產(chǎn)避免管道振動提供一些有效的借鑒。
參考文獻:
[1]彭勃,周隆.600MW直流爐儲水罐液位控制技術分析與改進[J].廣西電力,2009(02):58-60.
[2]盧斗,林正春,代茂林.超臨界直流鍋爐汽水分離器儲水罐水位的控制[J].發(fā)電設備,2006(01):58-62.
[3]熊建明,王伯春,陳彥峰.600MW機組鍋爐361閥的工作原理及調試特點[J].湖南電力,2008(05):44-45.