(鶴壁煤電股份有限公司 化工分公司 儀表公司,河南 鶴壁 458000)
摘 要:介紹了河南能源化工集團(tuán)豫北化工分公司鶴壁煤化工甲醇項(xiàng)目所使用得殼牌煤氣化技術(shù),并對氣化爐開車過程中一些問題提出優(yōu)化方案。
關(guān)鍵詞:殼牌煤氣化;開車;開工燒嘴;煤燒嘴;緊急停車聯(lián)鎖
河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工年產(chǎn)60萬噸甲醇項(xiàng)目煤氣化裝置采用荷蘭殼牌煤氣化技術(shù)(SCGP),設(shè)計(jì)日耗煤2850t。針對我廠殼牌氣化爐在開車過程中遇到的一些重要問題,本文在工藝控制和儀表安全方面做出了一些改進(jìn)。
1 開車過程中遇到的問題
1.1 開工燒嘴(SUB)點(diǎn)火過程中燒毀
氣化爐依靠SUB(開工燒嘴)來點(diǎn)燃煤燒嘴,而開工燒嘴啟動和停止主要通過13KS0003順序控制來實(shí)現(xiàn)的。在開車過程中,點(diǎn)燃開工燒嘴的過程中,每次只要氧氣一進(jìn)入,開工燒嘴的冷卻水量立馬就會減小,進(jìn)而低于跳車值,開工燒嘴退出。把開工燒嘴拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)SUB水籠套和槍頭均已經(jīng)燒毀。由此將探討:(1)油和氧氣誰先進(jìn)入;(2)他們怎么配比的;(3)跟油和氧氣的備壓大小有無關(guān)系。
1.2 煤燒嘴點(diǎn)火失敗
在殼牌ESD控制邏輯中,閥門之間有相互的聯(lián)鎖控制,通過聯(lián)鎖時(shí)間來實(shí)現(xiàn)互不干擾。但由于實(shí)際開車過程中,由于不同系統(tǒng)通訊時(shí)間差異、繼電器動作快慢以及現(xiàn)場閥門動作快慢等等原因,在我們儀表對四條煤燒嘴管線上所有閥門進(jìn)行開關(guān)時(shí)間測試后,發(fā)現(xiàn)其動作時(shí)間與邏輯中聯(lián)鎖時(shí)間有很大出入,這將會嚴(yán)重影響煤燒嘴順控的正常進(jìn)行而引起跳車事故。
1.3 緊急停車程序(13UZ0001)
控制回路13FICA-0008控制去氣化爐的急冷氣的流量,由預(yù)先編程的合成氣產(chǎn)量/所需的急冷氣流量關(guān)系來計(jì)算出所需的急冷氣流量的設(shè)定值。原邏輯中沒有考慮急冷氣流量(13FI0008)低于氣化爐負(fù)荷要求時(shí)溫度升高這種情況,如果急冷氣流量(13FI0008)低于氣化爐負(fù)荷所要求的量時(shí),氣化爐出口合成氣溫度升高,急冷管和傳熱管溫度也隨之升高。
原設(shè)計(jì)中空分跳車信號作為氣化跳車條件之一,且沒有任何延時(shí),空分跳車后直接造成氣化跳車。實(shí)際生產(chǎn)中空分跳車后可由液氧儲槽中抽取液氧來供給氣化生產(chǎn),因此空分跳車無需跳氣化。跳車信號從空分控制室機(jī)柜引到氣化控制室機(jī)柜,氣化跳車事關(guān)重大,而該信號如果一旦出現(xiàn)信號干擾或接線松動,即會造成氣化誤跳車。
2 解決措施
2.1 開工燒嘴(SUB)技改措施
我廠經(jīng)過多次霧化試驗(yàn)和開車實(shí)驗(yàn),得出最適合的氧氣壓力和油壓,將13KS0003第九步動作中的13FIC0003的預(yù)開度調(diào)整為35% ,將13KS0003第十步動作中的13PIC0026的預(yù)開度調(diào)整為40%。將13KS0003第十二步條件中開氧閥時(shí)間由10s改為6s,讓氧氣提前進(jìn)入。經(jīng)修改后的新工況下,開工燒嘴點(diǎn)火過程氧油混合效果更好。
2.2 煤燒嘴技改措施
在對煤燒嘴管線上的閥門進(jìn)行了實(shí)際開關(guān)測試之后,經(jīng)多方協(xié)商討論,現(xiàn)在煤燒嘴閥門聯(lián)鎖時(shí)間進(jìn)行更改 (煤燒嘴共四條管線,現(xiàn)以1號煤線為例):
在ESD中,13XV0110、 13XV0108、13XV0117、13XV0116、控制邏輯分別為11UZ-0011A、11UZ-0011B、11UZ-0011C、11UZ-0011D,上述四個(gè)邏輯中的延時(shí)時(shí)間T2是系統(tǒng)邏輯每個(gè)閥門固定的開閥時(shí)間,在開閥時(shí)間過后如果仍然閥門反饋仍未到,則表明該閥門已故障。順控會判斷該煤線開車失敗,進(jìn)行吹掃。
對13XV0110、13XV0108、13XV0116、13XV0117模擬正常工況壓力進(jìn)行閥門開關(guān)實(shí)驗(yàn),得出上述閥門開閥分別的所需時(shí)間。與原程序中的閥門連鎖時(shí)間進(jìn)行比對,將連鎖時(shí)間過長的適當(dāng)縮短,而連鎖事件不滿足的需將T2適當(dāng)延長,對更改后的閥門聯(lián)鎖時(shí)間進(jìn)行再次測試,確保更改后的時(shí)間能完全確保順控的順利進(jìn)行,保證煤線安全穩(wěn)定。
2.3 緊急停車程序的優(yōu)化
首先,在ESD卡件上新建3個(gè)AI點(diǎn),將原設(shè)計(jì)去DCS的13FI0008、13PI0061、13TI0014三個(gè)AI點(diǎn)電纜接到ESD端子柜相應(yīng)端子上。然后在ESD中組態(tài),對13FI0008進(jìn)行溫壓補(bǔ)償計(jì)算。經(jīng)溫壓補(bǔ)償計(jì)算出的急冷氣真實(shí)流量(13FI0008A)與四個(gè)燒嘴的總氧量相除,得出數(shù)值如果小于1.03(經(jīng)殼牌人員確認(rèn))則送到13UZ0001上。急冷氣與氧氣比值低信號(13FZL0008)與急冷氣壓縮機(jī)跳車信號經(jīng)“或”門后在于煤燒嘴運(yùn)行信號“與”后得出信號后送到氣化爐急停聯(lián)鎖(13UZ0001)。最后當(dāng)氣化爐急停信號(13UZ0001)觸發(fā)時(shí),ESD通過硬線向DC發(fā)出指令,在DCS上實(shí)現(xiàn)停車功能。
其次,空分跳車后會造成氧氣壓力低,氧氣壓力低信號13PZLLL0002也去13UZ0001,會造成氣化爐跳車。氧氣管線放空閥13XV0006的關(guān)信號也去13UZ0001,會造成氣化爐停車。因此將空分跳車信號從13UZ0001中去掉。這樣就去除一個(gè)引起誤跳車的隱患。
再次,根據(jù)循環(huán)水泵泵運(yùn)行試驗(yàn),我們得出備泵啟動時(shí)間大概為3s。將三個(gè)循環(huán)水泵三取二后的延時(shí)時(shí)間由2s改為5s,這樣既滿足了循環(huán)水泵的切換時(shí)間,同時(shí)保證了氣化爐運(yùn)行的安全性。
最后,在ESD卡件上新建1個(gè)DI點(diǎn),在操作臺按鈕面板上新建一個(gè)按鈕開關(guān),兩個(gè)按鈕均為常閉。將原本設(shè)計(jì)中的按鈕做“OR”處理進(jìn)入連鎖。修改后誤碰觸任一個(gè)按鈕均不會造成氣化停車,需手動停車時(shí),需要手動將兩個(gè)按鈕均按下才能實(shí)現(xiàn)。
3 運(yùn)行效果
經(jīng)優(yōu)化后的邏輯能極大保證了開工燒嘴和煤燒嘴的運(yùn)行安全,同時(shí)也能實(shí)現(xiàn)急冷氣流量和氣化爐負(fù)荷比值低跳車、循環(huán)水泵切換時(shí)間不會引起誤跳車這些功能,13UZ0001是氣化爐平穩(wěn)運(yùn)行的保障,一旦誤跳車會造成全場裝置跳車。同時(shí)跳車條件是為了保障設(shè)備以及人身安全,如果氣化爐因?yàn)槟承l件該跳車但是沒有跳車,就會嚴(yán)重?fù)p壞設(shè)備甚至危及工廠人員人身安全,因此完善氣化爐急停連鎖對全廠安全運(yùn)行有關(guān)鍵的意義。
參考文獻(xiàn):
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