(大唐國際張家口發(fā)電廠,河北 張家口 075133)
摘 要:針對近期飛灰可燃物偏大狀況,本文在現(xiàn)狀調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了飛灰影響因素,并制定了運(yùn)行調(diào)整相關(guān)的實(shí)施對策,提出了優(yōu)化改進(jìn)方法。
關(guān)鍵詞:飛灰可燃物;經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;影響因素
1 概述
飛灰可燃物是指由煙道經(jīng)除塵器排出的細(xì)灰中的含碳量。近期,由于煤質(zhì)差、負(fù)荷波動(dòng)大等因素,飛灰可燃物的含量日益升高,程不可控制趨勢。在運(yùn)行過程中由于飛灰可燃物含量的升高,不但降低了鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和鍋爐熱效率,甚至可能出現(xiàn)煙道內(nèi)可燃物堆積過多而形成二次燃燒的事故。對鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有較大影響。尤其自今年來二期各爐飛灰可燃物含量普遍升高,為機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,降低鍋爐飛灰可燃物必須盡快實(shí)行。
2 現(xiàn)狀分析
6號(hào)爐6月到8月的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)飛灰可燃物已超過規(guī)定值。6月均值為4.57%;7月均值為4.02%;8月均值為4.12%;嚴(yán)重影響鍋爐效率及安全運(yùn)行。
3 影響飛灰可燃物的原因分析
經(jīng)過分析提出了12條影響因素:包括配風(fēng)不當(dāng)、煤質(zhì)不穩(wěn)定、煤粉細(xì)度不合格、燃燒器的運(yùn)行方式、鍋爐燃燒器的運(yùn)行狀況、負(fù)荷波動(dòng)大、磨出口溫度、鍋爐出口氧量、爐膛負(fù)壓過大、火焰中心過高、鍋爐超出力運(yùn)行、檢測取樣不及時(shí)等因素,下面就運(yùn)行調(diào)整可控因素進(jìn)行分析。
3.1 配風(fēng)不當(dāng)
燃燒反應(yīng)速度主要取決于煤粉的化學(xué)反應(yīng)速度和氧氣擴(kuò)散到煤粉表面的擴(kuò)散速度。因而,要做到完全燃燒,要求一二次風(fēng)配合良好,并有良好的爐內(nèi)空氣動(dòng)力場。煤粉和空氣不但要在著火、燃燒階段充分混合,而且在燃燼階段也要加強(qiáng)擾動(dòng)混合。因?yàn)樵谌紶a階段中,可燃質(zhì)和氧的數(shù)量已經(jīng)很少,而且煤粉表面可能被一層灰分包裹著,妨礙空氣與煤粉可燃質(zhì)的接觸,所以此時(shí)加強(qiáng)擾動(dòng)混合,可破壞煤粉表面的灰層,增加煤粉和空氣的接觸機(jī)會(huì),有利于燃燒完全。由于操作者技術(shù)等原因,對于一、二次風(fēng)配比變動(dòng)比較多,減弱了煤粉與空氣的充分混合,這點(diǎn)是飛灰可燃物高的主要因素之一。
3.2 煤質(zhì)不穩(wěn)定
煤的含碳量、揮發(fā)份的含量多少,直接影響煤粉進(jìn)入爐膛的著火時(shí)間。揮發(fā)份高、含碳低的煤粉,著火時(shí)間早,燃燒快,飛灰可燃物含量就低;揮發(fā)份含量低、含碳量高的煤粉,著火時(shí)間晚,完全燃燒時(shí)間長,飛灰可燃物含量高。這是一個(gè)重要原因。2014年我廠需要完成200萬噸褐煤摻燒任務(wù),配煤摻燒已經(jīng)取得了巨大進(jìn)步,但由于種種因素,仍然會(huì)出現(xiàn)煤質(zhì)的大范圍變化的現(xiàn)象。主控人員無法控制煤質(zhì)的變化,因此確定為次要因素。
3.3 煤粉細(xì)度不合格
煤粉越粗,完全燃燒時(shí)間越長,而且煤粉著火后,煤灰吸附在煤粉表面,阻礙了煤粉與氧氣的結(jié)合,所有燃燒不完全,飛灰可燃物含量高;煤粉過細(xì),容易自燃而且著火快,但制粉單耗增加較多。所以,煤粉細(xì)度是個(gè)重要的原因之一。
3.4 燃燒器的運(yùn)行方式
其它運(yùn)行方式不變,改變磨運(yùn)行方式,減少上層給煤機(jī)煤量,盡量燃用下層制粉系統(tǒng),可增加煤粉在爐內(nèi)的燃燒時(shí)間,有利于完全燃燒,其飛灰可燃物下降,而且是可調(diào)節(jié)的,因此確定為主要因素。
3.5 鍋爐燃燒器的運(yùn)行狀況
鍋爐燃燒器由于工作的環(huán)境惡劣性,決定了只有通過加強(qiáng)維護(hù)來保證設(shè)備的完好率,因此利用每次停爐的時(shí)間對燃燒器進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞時(shí)及時(shí)通知檢修處理。但運(yùn)行中為不可控因素。
3.6 負(fù)荷波動(dòng)大
負(fù)荷波動(dòng)大,會(huì)引起鍋爐燃燒的擾動(dòng),影響飛灰可燃物的含量,但是我廠負(fù)荷跟隨電網(wǎng)調(diào)度,是不可控因素。因此負(fù)荷波動(dòng)是非主要因素。
3.7 磨出口溫度
磨煤機(jī)出口溫度的提高使入爐煤粉氣流初溫提高,將煤粉加熱到著火溫度所需要的熱量減少,加熱煤粉著火的時(shí)間縮短,著火點(diǎn)離燃燒器就更近一點(diǎn),著火就更穩(wěn)定一些,對低負(fù)荷穩(wěn)燃更有利。由于著火提前,使整個(gè)燃燒有效行程增加,對降低飛灰可燃物起到了較好的作用,因此確定為主要因素。
3.8 鍋爐出口氧量
鍋爐出口氧量的大小直接標(biāo)志著爐膛送風(fēng)量的多少。氧量高,過??諝饬吭黾?,使煤粉燃燒不完全就被帶出爐膛;氧量低送風(fēng)量少,過剩空氣量減少,煤粉缺氧燃燒,使燃燒不完全飛灰量升高,因此控制氧量在適當(dāng)范圍內(nèi)可以有效降低飛灰可燃物的大小。
3.9 爐膛負(fù)壓過大
爐膛負(fù)壓的大小直接影響煤粉在爐膛中的燃燒時(shí)間,如果負(fù)壓過大,煤粉尚未完全燃燒就被抽出爐膛,造成飛灰可燃物升高。因此確定為主要因素。
3.10 火焰中心過高
火焰中心過高主要是由于燃燒器的組合方式不當(dāng)、下層二次風(fēng)開度大、爐膛負(fù)壓過大或爐膛漏風(fēng)狀況造成的,減少了煤粉在爐膛的燃燒時(shí)間,使飛灰可燃物升高。因此是主要因素。
3.11 鍋爐超出力運(yùn)行
鍋爐超出力運(yùn)行時(shí),由于燃燒所需空氣量及生成的煙氣量均增大,一旦現(xiàn)風(fēng)量不足時(shí),將影響鍋爐燃燒工況,此時(shí)燃料在爐內(nèi)停留時(shí)間縮短,機(jī)械未完全燃燒熱損失、化學(xué)未完全燃燒熱損失增大,增大了飛灰可燃物含量。但鍋爐出力是根據(jù)發(fā)電量及供熱量控制,是人員不可控因素。確認(rèn)為非主要原因。
3.12 取樣化驗(yàn)不及時(shí)
飛灰取樣時(shí),不及時(shí)將原來的飛灰倒掉更換,化驗(yàn)樣品時(shí)不認(rèn)真均會(huì)導(dǎo)致飛灰測量結(jié)果的偏差。確定為主要因素。
4 實(shí)施運(yùn)行調(diào)整對策
4.1 對策一:調(diào)整一、二次風(fēng)配比
在正塔配風(fēng)的基礎(chǔ)上逐漸開大上面的二次風(fēng),起下壓火焰,使火焰中心下移的作用,以相對增加煤粉在爐內(nèi)的燃燒時(shí)間,達(dá)到同時(shí)降低灰渣、飛灰可燃物的目的。一、二次風(fēng)風(fēng)量配比是調(diào)整飛灰可燃物的關(guān)鍵。運(yùn)行中,一次風(fēng)主要用于輸送煤粉,并提供燃燒初期所用氧氣。二次風(fēng)用于補(bǔ)充煤粉燃燒后期所需的氧氣,并應(yīng)有一定的余量。所以我們要使一次風(fēng)速低一些,但要防止一次風(fēng)管堵塞;二次風(fēng)速盡量高些,增加空氣與煤粉的擾動(dòng),使煤粉表面的灰層能夠被沖刷掉,增加煤粉可燃質(zhì)與空氣的接觸機(jī)會(huì),使燃燒趨向于完全燃燒。在氮氧化物排放允許的范圍下,增大下層各二次風(fēng)門的開度,提高爐膛中心火焰溫度,使煤粉燃燒加劇,提高了燃燒效率??山档惋w灰可燃物含量。
4.2 對策二:調(diào)整煤粉細(xì)度至合格
煤粉細(xì)度的測量調(diào)整直接影響著煤粉的燃燼程度,細(xì)度偏粗會(huì)引起飛灰可燃物偏高。但煤粉細(xì)度過低又會(huì)使制粉單耗增大,通過熱試組報(bào)告將5、6號(hào)磨煤機(jī)出口折向門調(diào)小,對降低飛灰起到了積極作用。
4.3 對策三:適時(shí)調(diào)整燃燒器的運(yùn)行方式
其它運(yùn)行方式不變,改變磨運(yùn)行方式,減少6號(hào)磨煤機(jī)的投運(yùn),使用1—5號(hào)制粉系統(tǒng),同時(shí)減少上層給煤機(jī)煤量,增加煤粉了在爐內(nèi)的燃燒時(shí)間,使飛灰可燃物下降。但是在實(shí)際運(yùn)行中,一味要求上給煤量少,能造成汽溫偏低。因此,在運(yùn)行當(dāng)中要綜合考慮,兼顧汽溫的調(diào)節(jié)。
4.4 對策四:提高磨出口溫度
根據(jù)制粉系統(tǒng)的安全性和利于鍋爐燃燒的說明,將磨出口溫度調(diào)整到95℃運(yùn)行后,對爐膛溫度再次測量。兩次測量發(fā)現(xiàn)在低、中負(fù)荷時(shí)同比爐膛溫度同比提高了100℃左右,主要是由于煤粉氣流初溫提高以后,將煤粉加熱到著火溫度所需要的熱量減少,加熱煤粉著火的時(shí)間縮短,著火點(diǎn)離燃燒器就更近一點(diǎn),由于著火提前,使整個(gè)燃燒有效行程增加,對降低飛灰可燃物起到了較好的作用。
4.5 對策五:根據(jù)負(fù)荷及煤質(zhì)變化調(diào)節(jié)鍋爐出口氧量
根據(jù)不同負(fù)荷,保持不同的氧量,以充分燃燒 ,即控制爐膛出口氧含量值在3.5%~5%,不缺氧燃燒;根據(jù)煤質(zhì)的變化,維持不同的氧量,煤質(zhì)較好時(shí)維持同負(fù)荷相應(yīng)較高的氧量,煤質(zhì)較差時(shí)維持同負(fù)荷相應(yīng)較低的氧量。
4.6 對策六:適當(dāng)降低爐膛負(fù)壓
爐膛負(fù)壓的大小直接影響煤粉在爐膛中的燃燒時(shí)間,如果負(fù)壓過大,煤粉尚未完全燃燒就被抽出爐膛,造成飛灰可燃物升高。因此確定為主要因素。
4.7 對策七:降低火焰中心高度
優(yōu)化燃燒器的組合,燃用下層制粉系統(tǒng),增加下層給煤率,減少上層給煤率。同時(shí)開大下層二次風(fēng)開度,適當(dāng)降低爐膛負(fù)壓,加大爐膛漏風(fēng)的檢查處理力度。
4.8 對策八:提高取樣化驗(yàn)的精度,
飛灰取樣時(shí),及時(shí)將原來的飛灰倒掉更換,同時(shí)建議化學(xué)車間提高化驗(yàn)的精度。
經(jīng)過6號(hào)機(jī)組人員的努力,在9月份實(shí)施對策后,9月份到12月份我們的飛灰可燃物降低到3%以下,取得了良好的效果。
5 結(jié)論
根據(jù)以上分析的結(jié)果,制定了鞏固措施,使運(yùn)行人員提高對飛灰可燃物的重視程度,通過配風(fēng)、氧量調(diào)整、火焰位置等方法對主要影響因素進(jìn)行了調(diào)整調(diào)動(dòng)了有關(guān)人員的積極性。同時(shí)建議加大對鍋爐治理的投入,提高設(shè)備的健康水平。并建議輔控車間穩(wěn)定、可靠地向鍋爐供給設(shè)計(jì)煤種,將發(fā)熱量,揮發(fā)分,灰分變化控制在一定的范圍內(nèi)。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:呂海波(1985-),男,河北承德人,本科,助理工程師。