摘 "要:近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)的改變,甲醇開 "辟了許多新的用途,甲醇化工已成為化學(xué)工業(yè)中一個重要的領(lǐng)域。隨著產(chǎn)量的增加,對精甲醇產(chǎn)品的質(zhì)量也有了更高的要求,部分新上甲醇項目要求甲醇質(zhì)量符合美國聯(lián)邦A(yù)A級(O-M—232E)標(biāo)準。開車以來,針對精餾裝置開車后暴露的缺陷及常壓塔頻繁出現(xiàn)負壓等問題,及時進行分析,并結(jié)合一些初始設(shè)計數(shù)據(jù)和改造以及其他廠家甲醇生產(chǎn)系統(tǒng),分析出了一些原因和處理方法。
關(guān)鍵詞:精餾 流程 加壓塔 常壓塔 負壓
1.甲醇精餾工藝流程簡介
我廠10萬t/a甲醇裝置采用焦?fàn)t煤氣脫硫脫碳、精脫硫制得精制氣,5.0MPa低壓法合成甲醇。甲醇精餾裝置采用國內(nèi)先進的節(jié)能型三塔精餾流程。在三塔精餾流程中,預(yù)塔的主要作用是脫除甲酸甲酯二甲醚、丙酮等輕組分雜質(zhì)。這類物質(zhì)沸點較低常溫下為氣態(tài),因此不凝氣溫度的高低決定著輕組分的脫除效果,繼而影響到精甲醇質(zhì)量。加壓塔和常壓塔的作用為脫除重組分,如水分和乙醇等雜質(zhì),并生產(chǎn)出精甲醇。精餾系統(tǒng)是控制精甲醇質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接決定產(chǎn)品質(zhì)量和消耗。開車以來,針對精餾裝置開車后暴露的缺陷及常壓塔頻繁出現(xiàn)負壓等問題,及時進行分析,并結(jié)合一些初始設(shè)計數(shù)據(jù)和改造以及其他廠家甲醇生產(chǎn)系統(tǒng),分析出了一些原因和處理方法。
2.常壓塔出現(xiàn)負壓的原因
2.1設(shè)備方面的原因
這是從各種途徑查到的甲醇生產(chǎn)初期的一些原因,在后面的設(shè)計中都得到了優(yōu)化和改造,因此我公司基本沒有這些原因,總結(jié)有以下幾點:
(1)常壓塔塔頂甲醇蒸汽管道有漏點或未保溫,在冬季尤為容易出現(xiàn)常壓塔負壓現(xiàn)象;
(2)常壓塔壓力調(diào)節(jié)閥安裝位置不合理,不能實現(xiàn)壓力調(diào)節(jié)之目的;
(3)常壓塔再沸器配管不合理,造成換熱面積不夠,從而導(dǎo)致常壓塔熱負荷過小;
(4)預(yù)塔不凝氣的放空配管不合理,使甲醇合成的放空氣影響預(yù)塔的壓力,造成整個系統(tǒng)的不穩(wěn)定。
2.2工藝方面
(1)加壓塔塔底熱負荷不夠,造成常壓塔熱負荷不夠,即熱量平衡控制不好;
(2)加壓塔的采出量過大,回流量過小,造成加壓塔塔底組分甲醇含量低,即物料平衡控制不好;
(3)常壓塔的采出量過大,回流量過小,導(dǎo)致常壓塔塔板的氣液平衡遭到破壞而形成負壓。
常壓塔氣液平衡遭到破壞的標(biāo)志就是常壓塔幾個靈敏溫度點的迅速升高,第10、14塊塔板升至100℃以上常壓塔的進料板位置有一個在第10塊塔板,這標(biāo)志著重組分開始上移,一旦時間過長,處理不及時,往往造成塔頂采出精甲醇不合格。
3.處理措施及優(yōu)化操作
3.1設(shè)備方面采取的措施
(1)常壓塔再沸配管不合理,使再沸器出口的甲醇形成的液封,降低了再沸器出口的換熱面積,整改完,消除了出口封液,增加了換熱面積,常壓塔塔底溫度提高了。
(2)把常壓塔調(diào)節(jié)閥由一樓移至二樓7米平臺,取消了液封,實現(xiàn)了壓力調(diào)節(jié)之目的,取得了較好的效果。
(3)預(yù)塔不凝氣管道改為排放槽之后,解決了預(yù)塔壓力不穩(wěn)的問題,為整個精餾系統(tǒng)的穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。
3.2工藝方面采取的措施
(1)提高加壓塔底甲醇濃度,增加加壓塔回流量,減少加壓塔采出量,使常壓塔有東西可采,這是造成常壓塔負壓主要原因之一。這就要求加壓塔和常壓塔的采出分配應(yīng)控制合理,基本按4:6原則來采出精甲醇。
(2)提高常壓塔回流液溫度,由設(shè)計的40℃提高至50℃,盡可能利用回流液的顯熱來加快甲醇液體的蒸發(fā),從這一點說常壓塔頂?shù)某隹诠艿缿?yīng)保溫,從而暫時達到提高常壓塔塔頂壓力的目。
(3)通過提高加壓塔塔底溫度來提高常壓塔塔底溫度,以保證常壓塔精餾所需熱量,以解決常壓塔熱負荷不足的問題。
(4)穩(wěn)定常壓塔的壓力,操作人員應(yīng)根據(jù)常壓塔第10塊塔板靈敏點溫度及時調(diào)整回流量,應(yīng)使溫度控制≤90℃,減少常壓塔采出量,適當(dāng)增加回流量,以保證塔的氣液平衡。
(5)我們根據(jù)操作實踐,將預(yù)冷1出口溫度由設(shè)計的50-55℃控制在45-50℃,既保證了輕組分雜志的去除,又盡量避免甲醇蒸汽的流失。粗甲醇中含有一些酸性物質(zhì)和胺類物質(zhì),在精餾系統(tǒng)中這些酸性物質(zhì)常會腐蝕塔的內(nèi)件,降低塔的使用壽命。為了避免酸性腐蝕,我廠是從預(yù)塔的進料加入1.4=1.7%稀堿液,以消除甲酸腐蝕。堿液的加入量根據(jù)預(yù)塔底的PH值來決定,PH值一般控制在9-11,過高會導(dǎo)致產(chǎn)品的堿度超標(biāo),過低會導(dǎo)致產(chǎn)品的酸度超標(biāo)。
(6)為了改善常壓塔的操作,我們在常壓塔的第44塊和第46塊采出重組分,但采出量是個關(guān)鍵問題。采出量過大,往往采出物中甲醇含量高達90%以上,雜志和水并不多;采出量過少,重組分雜質(zhì)又不能完全除去,帶人精甲醇,以致影響甲醇產(chǎn)品的質(zhì)量。重組分的采出應(yīng)是連續(xù)性的,以不影響產(chǎn)品質(zhì)量為準。
(7)為了達到甲醇產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量達到美國AA級,我們在現(xiàn)場摸索操作,收集數(shù)據(jù),積累經(jīng)驗,終于找到了常壓塔產(chǎn)生負壓的原因及其解決方法。關(guān)鍵要控制好加壓塔和常壓塔的物料平衡、熱量平衡、氣液平衡。由于常壓塔塔底溫度設(shè)計為110℃,而實際為107-109℃,這樣在操作上勢必要提高加壓塔塔底的溫度,多在132-135℃,而設(shè)計值為129-134℃,從而造成加壓塔塔頂超壓,然后通過加壓塔塔頂壓力調(diào)節(jié)閥去常壓塔的冷凝器,冷凝后的甲醇溫度設(shè)計為40℃,通過回流泵再打回塔頂,更造成常壓塔的熱負荷不足,冷凝量大于蒸發(fā)量。因此常壓塔經(jīng)常出現(xiàn)負壓,形成惡性循環(huán)。所以控制好兩塔的采出比例為穩(wěn)定操作的前提。
從控制加壓塔和常壓塔的回流量入手,把回流溫度提高至50℃,并以控制加壓塔的采出量為突破口,進行技術(shù)攻關(guān)。首先穩(wěn)定預(yù)塔塔頂?shù)膲毫Γ捶€(wěn)定塔頂溫度。加壓塔的塔頂溫度控制在119-121℃.控制溫度過高,甲醇上升蒸汽量大,易把水分帶人塔頂,影響產(chǎn)品質(zhì)量。加壓塔主要調(diào)節(jié)回流量,因為回流量的大小直接決定精餾的產(chǎn)品質(zhì)量。加壓塔、常壓塔的回流量分別由12-15m3/h、11-13m3/h增加至20-24m3/h、16-19m3/h,回流比分別在2.2和2左右,工藝調(diào)整應(yīng)根據(jù)塔的壓力、塔底組分及產(chǎn)品質(zhì)量綜合考慮,以保證產(chǎn)品質(zhì)量為前提。
4.結(jié)語
通過以上措施的實施,從根本上消除了精餾系統(tǒng)工藝、設(shè)備存在的缺陷,精餾系統(tǒng)實現(xiàn)了生產(chǎn)的穩(wěn)定高產(chǎn),使甲醇產(chǎn)品質(zhì)量全部為優(yōu)等品,水分含量也下降到0.02以下。噸精醇消耗蒸汽也由1.2t下降到1t,取得了明顯的效果。