□□ 王金成,?!〗荩斐蓫?,徐 建,李全勇 (.中國航空技術(shù)北京有限公司,北京 000;.四川卡森科技有限公司,四川 成都 600)
?
廣東新南華水泥有限公司濕磨干燒改全干法技改淺談
□□ 王金成1,常捷2,徐成崗2,徐建2,李全勇2(1.中國航空技術(shù)北京有限公司,北京100101;2.四川卡森科技有限公司,四川 成都610021)
摘要:介紹了新南華水泥有限公司在原有濕磨干燒生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上,實(shí)施全干法帶純低溫余熱發(fā)電的技改方案及其實(shí)施效果。該項(xiàng)目的成功改造,對于其他類似項(xiàng)目具有一定的參考價(jià)值。
關(guān)鍵詞:濕磨干燒;全干法;余熱發(fā)電;技術(shù)改造
引言
廣東新南華水泥有限公司前身為廣東南華水泥公司,南華公司由于工藝落后、缺少改造投入,財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)重,多年虧損,經(jīng)營陷入困境,于2006年9月全面停產(chǎn),2008年4月1日被英德市人民法院依法宣告破產(chǎn)。廣東新南華水泥有限公司參與廣東南華公司整體財(cái)產(chǎn)第五次破產(chǎn)拍賣,合法競標(biāo)獲得。
南華公司原擁有6條生產(chǎn)線,1號至4號生產(chǎn)線采用Φ3.5 m×145 m國產(chǎn)濕法長窯,5號、6號生產(chǎn)線為半干法生產(chǎn)線,采用德國洪堡公司的Φ3.5 m×47 m濕磨干燒窯。新南華競標(biāo)獲得時(shí),1號至4號生產(chǎn)線已經(jīng)淘汰,5號線自1996年建成投產(chǎn)至停產(chǎn)僅運(yùn)行了10年,6號線因資金不足僅完成了燒成系統(tǒng)的土建基礎(chǔ)施工。新南華水泥有限公司收購后,于2010年7月委托我公司對原有的5號濕磨干燒生產(chǎn)線進(jìn)行全干法帶純低溫余熱發(fā)電技改的工程設(shè)計(jì)。
我公司于2010年7月下旬派出由設(shè)總帶隊(duì)、由各專業(yè)技術(shù)人員組成的項(xiàng)目組,對自石灰石礦山開采、運(yùn)輸、破碎至水泥散裝、包裝出廠的現(xiàn)有各類設(shè)施進(jìn)行實(shí)地摸底,并從該公司檔案室搜集與技改有關(guān)的所有相關(guān)的施工圖紙,并與該公司相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行討論和研究,對該生產(chǎn)線的改造達(dá)成了共識,形成了最終的技改方案,即盡最大可能利用原有設(shè)施,以降低技改投資。如將濕磨干燒生產(chǎn)線料漿調(diào)配庫改為生料磨的原料配料庫,將濕磨干燒的料漿池改為循環(huán)水池及水泵房,將濕磨干燒生產(chǎn)線的中控系統(tǒng)恢復(fù)并完善等。
1技術(shù)目標(biāo)及方案
1.1.15號線技改范圍
自原料入廠至熟料儲存庫。
1.1.2技改目標(biāo)
熟料產(chǎn)量≥1 800 t/d(最高2 000 t/d);熟料28 d強(qiáng)度≥58 MPa;熟料熱耗≤3 553 kJ/kg;熟料電耗(石灰石破碎至熟料入庫)≤58 kW·h/t;環(huán)保指標(biāo):達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
1.2.1輔料儲存及卸料
新建堆棚,用于儲存黏土、砂巖、鐵粉等輔料,各類輔料通過卸料坑、皮帶機(jī)輸送至配料庫。輔料堆棚設(shè)在現(xiàn)廢棄的水池位置,堆棚大小根據(jù)該臺段面積盡量做大,初步定為寬36 m,長55 m,擋料墻高4 m,預(yù)留送至后期5 000 t/d生產(chǎn)線的輔料預(yù)均化堆場。
1.2.2石灰石卸料及輸送
汽車運(yùn)輸石灰石成品至原料配料庫側(cè)卸料坑,通過給料設(shè)備、皮帶機(jī)、提升機(jī)入配料庫。提升機(jī)布置在±0.000平面。石灰石卸料坑為臨時(shí)設(shè)置,待后期5 000 t/d生產(chǎn)線建設(shè)時(shí),由新建石灰石預(yù)均化堆場統(tǒng)一設(shè)置。
1.2.3原料配料及輸送
原料配料庫利用5號線原有的8個(gè)料漿庫,用于石灰石和輔料儲存。各庫底分別設(shè)置1臺皮帶秤,用于配料計(jì)量。石灰石庫使用4個(gè)庫來搭配不同品位的石灰石,庫底設(shè)捅料孔,黏土配料庫庫底設(shè)強(qiáng)制卸料器。各種物料分別由庫底定量給料機(jī)按設(shè)定配比卸出,輔料和石灰石分別沿兩條不同的線路皮帶輸送至生料磨。由多元素?zé)晒夥治鰞x和微機(jī)組成的生料質(zhì)量控制系統(tǒng),可自動分析出磨生料成分,并根據(jù)分析結(jié)果和目標(biāo)值自動調(diào)節(jié)定量給料機(jī)的速度,以控制各原料的下料量,確保出磨生料成分合格。
1.2.4生料粉磨及廢氣處理
生料磨采用輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)。磨機(jī)烘干熱源利用窯尾高溫風(fēng)機(jī)排出的高溫廢氣。
出窯尾預(yù)熱器的高溫廢氣,經(jīng)管道增濕做降溫調(diào)質(zhì)處理,在開磨狀態(tài)下全部送入生料磨作烘干熱源,從生料磨排出的廢氣由窯尾收塵器凈化處理,最后經(jīng)煙囪排入大氣。
生料磨開磨時(shí),預(yù)熱器排出的廢氣經(jīng)由高溫風(fēng)機(jī)排出后,一部分送入生料磨,另一部分進(jìn)入增濕塔降溫處理,降溫后的廢氣與生料磨排風(fēng)機(jī)排出的剩余廢氣一起進(jìn)入窯尾電除塵器進(jìn)行凈化處理,由窯尾廢氣排風(fēng)機(jī)排出,經(jīng)煙囪排入大氣。
生料磨不開時(shí),高溫風(fēng)機(jī)排出的高溫廢氣直接進(jìn)入增濕塔降溫處理,之后經(jīng)電除塵器凈化處理后,由窯尾廢氣排風(fēng)機(jī)排出,經(jīng)煙囪排入大氣。
高溫風(fēng)機(jī)前增加余熱發(fā)電旁路。
窯尾收塵器利舊使用,其他均為新設(shè)計(jì)。
1.2.5生料均化庫及輸送
生料粉經(jīng)提升機(jī)、溢流式生料分配器,由6條空氣斜槽布料進(jìn)入生料均化庫。該項(xiàng)目設(shè)置1座直徑為18 m、儲量為6 800 t的IBAU庫儲存均化生料。均化庫均化用空氣由羅茨風(fēng)機(jī)提供,庫底結(jié)構(gòu)采用利浦筒倉。窯尾喂料采用沖板流量計(jì)計(jì)量,由膠帶斗式提升機(jī)將生料喂入窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)。
入均化庫提升機(jī)前設(shè)有取樣器,通過入庫生料的取樣、制樣分析,實(shí)現(xiàn)對燒成系統(tǒng)的操作指導(dǎo)。
1.2.6窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)
在原有三級預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改造窯尾預(yù)熱系統(tǒng),將舊系統(tǒng)改造為四級預(yù)熱窯外分解系統(tǒng)。原有C1旋風(fēng)筒由于鋼板腐蝕嚴(yán)重不能利舊使用,需整體拆除后重新設(shè)計(jì),作為C2筒,其當(dāng)層及上層框架結(jié)構(gòu)也一并拆除并重建。在新框架52.8 m以上位置加一層框架,在此框架上重新設(shè)計(jì)兩個(gè)C1旋風(fēng)筒,直徑為4 300 mm。新設(shè)計(jì)C1旋風(fēng)筒風(fēng)管直段部分利用了原C1旋風(fēng)筒廢氣風(fēng)管直段部分,兩下料管分兩個(gè)方向進(jìn)入C2風(fēng)管直段,原來此處只有一個(gè)下料管,且下料位置不合理,故重新設(shè)計(jì)下料管,并同時(shí)增加翻板閥和撒料盤。
根據(jù)技改目標(biāo)要求,需增加分解爐的長度以提高物料的分解率,將分解爐長度增加24~26 m,放置在C1層面。
1.2.7回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)
生料結(jié)束預(yù)熱分解后,進(jìn)入Φ3.5 m×47 m回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煅燒熟料,熟料燒成熱耗為3 553 kJ/kg。從回轉(zhuǎn)窯進(jìn)入篦冷機(jī)的高溫熟料由篦板下鼓入的冷空氣急速冷卻,出篦冷機(jī)的熟料溫度比環(huán)境溫度高出65℃,冷卻破碎后的熟料由鏈斗輸送機(jī)送入熟料庫。篦冷機(jī)在原有設(shè)備上進(jìn)行改造,增加冷卻面積和供風(fēng)風(fēng)機(jī)數(shù)量。
冷卻機(jī)高溫廢氣一部分入窯作為窯用二次空氣;一部分由三次風(fēng)管送到分解爐作為燃燒空氣;一部分廢氣送往煤磨,作為煤粉制備的烘干熱源;剩余廢氣經(jīng)窯頭電收塵器收塵后,排入大氣。電收塵器收下的粉塵經(jīng)鏈運(yùn)機(jī)送到熟料鏈斗機(jī)上入熟料庫。冷卻機(jī)上新增取風(fēng)口,用于余熱發(fā)電。
1.2.8余熱發(fā)電
利用生產(chǎn)線的余熱建設(shè)3 MW純低溫余熱發(fā)電站。窯頭AQC鍋爐布置在電氣室與窯頭中間廠區(qū)道路上,窯尾SP鍋爐放置在高溫風(fēng)機(jī)上。
1.2.9空壓機(jī)站
壓縮空氣利用原壓縮空氣管網(wǎng)提供。
1.2.10中央化驗(yàn)室
完善原有中央化驗(yàn)室,負(fù)責(zé)進(jìn)出廠原料、燃料、熟料的常規(guī)化學(xué)分析及物理檢驗(yàn),以保證全廠各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量,對熟料產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)度、管理和監(jiān)督。
2改造效果
經(jīng)過一系列改造和對原有設(shè)備的恢復(fù),2011年9月新生產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)行。自生產(chǎn)線運(yùn)行以來,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,生料電耗<10 kW·h/t,回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量最高達(dá)到2 000 t/d,熟料熱耗≤3431 kJ/kg,熟料電耗<58 kW·h/t,單位熟料發(fā)電量>34 kW·h/t,取得了良好的技改效果。
3存在的問題及解決措施
因考慮二期5 000 t/d生產(chǎn)線的規(guī)劃,原燃料均化設(shè)施在二期實(shí)施,造成技改投產(chǎn)后原料波動較大,進(jìn)而導(dǎo)致熟料質(zhì)量波動大。在我公司調(diào)試人員的指導(dǎo)下,企業(yè)通過嚴(yán)把原材料進(jìn)廠質(zhì)量關(guān),對所有原料在破碎初期就實(shí)行高低品位原料的預(yù)搭配,控制好原料配料、粉磨及生料均化庫等環(huán)節(jié),使熟料質(zhì)量有所改進(jìn),系統(tǒng)生產(chǎn)也逐步穩(wěn)定。
技改中利用的原有設(shè)備故障多,主要是由于生產(chǎn)線停產(chǎn)時(shí)間長,停產(chǎn)期間無任何維護(hù),技改時(shí)間過于緊湊,大多數(shù)利舊設(shè)備的校正未能全部實(shí)施,嚴(yán)重影響到系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運(yùn)行。例如,回轉(zhuǎn)窯長期停機(jī)導(dǎo)致筒體變形,運(yùn)行電流高,運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)窯內(nèi)襯整體扭曲,內(nèi)襯脫落嚴(yán)重,影響回轉(zhuǎn)窯的正常生產(chǎn);煤粉計(jì)量秤因技改不到位,致使窯頭及分解爐用煤計(jì)量不穩(wěn)定,同樣影響了生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。我公司調(diào)試技術(shù)人員與該公司相關(guān)技術(shù)人員及設(shè)備生產(chǎn)廠家一起反復(fù)研究,不斷改進(jìn),最終解決了設(shè)備的故障問題,使得生產(chǎn)能順利穩(wěn)定地運(yùn)行。
4結(jié)語
通過對該技改工程技改方案確定、技改實(shí)施及達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)調(diào)試的完整實(shí)施,我公司在對長期停產(chǎn)生產(chǎn)線設(shè)備、電氣設(shè)備、電氣線路的恢復(fù)、改進(jìn)等方面積累了大量經(jīng)驗(yàn),為以后同類型項(xiàng)目的技改提供了有利的借鑒。
(編輯芋艷梅)
收稿日期:2015-10-15
作者簡介:王金成(1981-),男,北京市人,工程師,碩士,2004年7月畢業(yè)于北京理工大學(xué)熱能與動力工程專業(yè),2007年3月畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)動力機(jī)械及工程專業(yè),現(xiàn)從事水泥EPC總包項(xiàng)目管理工作。
中圖分類號:TQ 172.6
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1009-9441(2015)06-0014-03