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(山推工程機械股份有限公司研究總院, 山東 濟寧 272073)
液力式推土機其變速調壓閥(以下簡稱調壓閥)在整機中的作用為:當進行換向或換擋時會引起變速箱離合器貼合,調壓閥能夠控制變速箱離合器腔壓力,使其趨于比例控制,從而使得變速箱離合器中的摩擦片貼合更平滑,避免換擋沖擊,使得駕駛人員操作更舒適。
圖1為某機型推土機調壓閥結構示意圖,當執(zhí)行變速操縱,由泵至離合器油腔的通道被打開,油流入離合器腔,快回閥芯1借助腔內壓力左移,此時油口A與油口B相連,其目的為釋放閥套4右端背壓。
當離合器腔油液注滿之后,壓力開始升高,此時離合器腔油液會通過快回閥1的節(jié)流口a流向右腔,由于壓力面積差使得快回閥閥芯1向右移動直至A口和B口關閉。油液同時會流經調壓閥芯3的節(jié)流口b,流入油腔C并推動活塞2。發(fā)生此情況時,反作用力會引起閥芯3壓縮彈簧5、6向左移動。同時, 流經快回閥1的油液會流經節(jié)流口c,流入油腔A, 并成為閥套4的背壓。背壓會使閥套4向左移并壓縮彈簧7和推動閥芯3。調壓過程是通過調壓閥閥芯和調壓閥閥套間的環(huán)形節(jié)流口所完成。
1.快回閥閥芯 2.活塞彈簧 3.調壓閥閥芯 4.調壓閥閥套 5~7.調壓閥彈簧 8.止動塊圖1 某推土機調壓閥結構示意圖
過程一:設閥套4左移x,閥芯3相對閥套4左移y(mm);去A腔流量Qa、C腔流量Qc、T口泄漏流量Q泄漏(m3/s);P口壓力pd,A腔壓力pa,C腔壓力pc(MPa)。
已知P口流量Q(m3/s);彈簧5~7剛度分別為:k5、k6、k7(N/mm);安裝載荷分別為:a、0、b(N)。
由流量連續(xù)性方程得:
Qc+Qa+Q泄漏=Q
(1)
由薄壁孔節(jié)流方程得:
(2)
對閥芯受力分析得:(因彈簧2載荷很小以下計算不予考慮)
(3)
對閥套受力分析得:(過程一彈簧6未參與)閥套受彈簧7、閥芯的作用力,其中閥芯對閥套的力等于彈簧5的力,所以:
(4)
當閥芯與閥套抬肩打開后有:
(5)
式中:Cd為節(jié)流系數(shù),薄壁孔取0.62;A為節(jié)流口過流面積(a、b、c過流面積相等);ρ為油液密度;Aa為閥套橫截面積;Ac為活塞腔橫截面積;A泄漏=πd(y-c)10-3(m2);其中,d為閥芯直徑(m);c為閥芯與閥套抬肩(mm);Cd泄=0.85(閥口出為銳邊)。
設閥芯相對閥套移動最大距離為y1(mm),此時進C腔流量為0(下一時刻相對閥套右移)。
即:
Qc=0
(6)
因此閥套移動距離x非常小,為計算y1可將x≈0進行近似計算將式(1)、(3)、(4)、(6)代入式(2)、(5)得:
聯(lián)立以上等式,代入實際參數(shù)算得:
Qa=1.48×10-5m3/s,y1=3.44 mm
過程二:閥芯、閥套同時左移(閥芯相對閥套右移),閥套移動e(mm)后碰觸止動塊8調壓結束。
此時流經A腔流量:
由C腔流至P口流量:
(8)
由流量連續(xù)性方程得:
Qa-Qc+Q泄漏=Q
(9)
閥套移動體積:(閥套半徑r1,響應時間t)
(10)
閥芯移動體積:(閥芯半徑r2)
(11)
已知:x=e
(12)
聯(lián)立式:(5)、(7)~(12),代入實際參數(shù)計算得:t=0.31
利用SimulationX仿真軟件進行模型搭建,模型如圖2所示,各項參數(shù)與數(shù)學模型一致。
圖2 基于SimulationX的調壓閥模型
調壓閥壓力動態(tài)響應曲線仿真結果如圖3所示,得到響應時間約為0.35 s(第一次波谷至波峰的時間),該結果與數(shù)學仿真結果相近,驗證了數(shù)學模型的準確性。同時對該機型進行了實車測試,其測試結果如圖4所示,響應時間為0.3 s。
圖3 調壓閥壓力動態(tài)響應曲線
圖4 調壓閥壓力響應實測曲線
該機型推土機存在換擋振動大的問題與測試結果吻合。如圖5所示:保持原系統(tǒng)其他參數(shù)不變,節(jié)流口a、b、c直徑由d=1.2 mm變?yōu)閐=0.8 mm,觀察壓力響應曲線變化,仿真結果增大阻尼能夠延長響應時間。如圖6所示,保持原系統(tǒng)其他參數(shù)不變,將彈簧6的剛度由10.5 N/mm變?yōu)?7 N/mm后,仿真結果響應時間減短。因為該機型推土機存在操作舒適性差的問題,所以對響應時間做延長處理,增大阻尼(減小節(jié)流口過流面積)后得到圖7響應曲線,振動消失,操作舒適性得到很大提高。
圖5 不同阻尼的影響
圖6 不同剛度的影響
圖7 改變阻尼后響應時間實測曲線
對某推土機變速調壓閥動態(tài)響應時間進行數(shù)學分析并通過SimulationX進行仿真研究。同時對仿真結果進行整機實測,測試結果驗證了仿真的正確性與準確性,并且解決了該機型換擋沖擊大的問題。通過控制不同系統(tǒng)阻尼和彈簧剛度,研究其對壓力響應特性的影響結果,為改善調壓閥參數(shù)提供了手段。
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