陳 剛 堯應(yīng)強(qiáng) 王志剛
(1.有色金屬華東地質(zhì)勘查局;2.福建金東礦業(yè)股份公司)
梅仙選廠石灰供給系統(tǒng)改造實(shí)踐
陳 剛1,2堯應(yīng)強(qiáng)1,2王志剛1,2
(1.有色金屬華東地質(zhì)勘查局;2.福建金東礦業(yè)股份公司)
針對(duì)金東梅仙選廠原石灰供給不連續(xù)及不穩(wěn)定的問(wèn)題,對(duì)石灰供給系統(tǒng)進(jìn)行了全面改造。改造后的新系統(tǒng)保證了石灰的正常、穩(wěn)定供給,提高了精礦生產(chǎn)指標(biāo),且經(jīng)濟(jì)效果顯著。
石灰乳 供給系統(tǒng) 改造 經(jīng)濟(jì)效益
石灰乳用量對(duì)浮選生產(chǎn)指標(biāo)影響較大[1],特別是在高硫鉛鋅礦選別中,石灰乳的穩(wěn)定均衡顯得尤為重要。金東礦業(yè)梅仙選廠入選礦石為高硫鉛鋅礦,礦石中硫鐵礦物占37%以上,試驗(yàn)研究及生產(chǎn)實(shí)踐表明,要獲得品質(zhì)合格的鉛、鋅精礦,必須借助石灰以營(yíng)造高堿性礦漿環(huán)境來(lái)抑制硫鐵礦的上浮。
原石灰乳供給系統(tǒng)流程見(jiàn)圖1,石灰由人工添加。塊狀石灰經(jīng)噴淋水初步消化后由人工添加至攪拌乳化桶中進(jìn)一步乳化,乳液匯集于攪拌緩沖桶中,再由渣漿泵輸送至高位攪拌緩沖桶中,最后分配至各浮選車間。
圖1 原石灰乳化系統(tǒng)工藝流程
該系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題有:①間斷式排石灰渣必然導(dǎo)致石灰乳供給不連續(xù)、不穩(wěn)定;②浮選過(guò)程必須在強(qiáng)堿性礦漿環(huán)境中進(jìn)行,石灰需求量大,因此,石灰添加工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大;③石灰在乳化桶中乳化時(shí)間短,大量未乳化的石灰渣隨乳漿進(jìn)入生產(chǎn)中,極易造成石灰乳管道堵塞,石灰乳液流通不暢;④石灰為間斷性添加,而水為連續(xù)性添加,二者配合比不穩(wěn)定,必然導(dǎo)致石灰乳濃度不穩(wěn)定;⑤乳化過(guò)程中常出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象,不僅浪費(fèi)石灰乳,而且影響作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生。
為消除石灰乳添加不穩(wěn)定、不連續(xù)對(duì)生產(chǎn)的影響,對(duì)原乳化系統(tǒng)進(jìn)行了全面改造,改造后的乳化系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2 改造后的乳化系統(tǒng)工藝流程
石灰倉(cāng)內(nèi)的塊狀生石灰經(jīng)槽式給礦機(jī)給入輥筒化灰機(jī),并在進(jìn)料端加入清水,生石灰在筒體內(nèi)部反射板、抄板、濾板、阻尼板的攪拌下與水充分混合消化[2]。廢渣由化灰機(jī)末端排出,濁液流入提渣機(jī)進(jìn)一步處理,提渣機(jī)溢流為高質(zhì)量石灰乳液。
改造后石灰系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)有:①由槽式給礦機(jī)取代人工添加石灰,通過(guò)調(diào)節(jié)給礦機(jī)變頻器頻率控制石灰添加量,大大減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度;②石灰在輥筒化灰機(jī)內(nèi)消化時(shí)間約為10~20 min,消化程度充分,石灰乳穿過(guò)篩孔折流向加料口方向,自下部排出口流出,未能消化的過(guò)燒及生燒石灰則在筒內(nèi)螺旋板推動(dòng)下移向出渣端,由排渣筒排出[3];③化灰提渣機(jī)可分離出石灰乳中的灰渣,粒徑大于1 mm的顆粒分離效率高達(dá)96%~98%,提高了石灰乳的品質(zhì),避免了乳液中石灰渣堵塞輸送管道現(xiàn)象;④石灰和水為連續(xù)性添加,且添加比例固定,保證了石灰乳液濃度的穩(wěn)定;⑤石灰乳液池容積為20 m3,遠(yuǎn)大于緩沖攪拌桶,除渣后的乳漿儲(chǔ)存于乳液池中,確保了石灰乳連續(xù)輸送至浮選作業(yè),消除了石灰系統(tǒng)突發(fā)性故障對(duì)生產(chǎn)造成的影響;⑥改造后的石灰系統(tǒng)操作簡(jiǎn)便,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,維護(hù)方便、維修費(fèi)用低。
3.1 生產(chǎn)指標(biāo)變化
改造后的石灰乳化系統(tǒng)乳化效率高,石灰乳的品質(zhì)好,滿足浮選生產(chǎn)要求,有利于生產(chǎn)指標(biāo)的穩(wěn)定。石灰乳化系統(tǒng)投入總金額為43.73萬(wàn)元,改造前后生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 改造前后生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比 %
項(xiàng)目鉛精礦指標(biāo)品位回收率鋅精礦指標(biāo)品位回收率改造前47.2378.4847.6488.54改造后54.0582.4347.6190.25
從表1可見(jiàn),改造后系統(tǒng)生產(chǎn)指標(biāo)明顯提高,鉛精礦鉛品位和鉛回收率分別提高了6.82和3.95個(gè)百分點(diǎn);鋅精礦鋅回收率也提高了1.71個(gè)百分點(diǎn)。
3.2 經(jīng)濟(jì)效益
(1)公司年處理含鉛1.3%、含鋅3.5%的原礦按25萬(wàn)t計(jì),鉛精礦和鋅精礦分別增加經(jīng)濟(jì)效益177.16萬(wàn)元和221.45萬(wàn)元。
(2)新系統(tǒng)投入運(yùn)行后石灰消耗量下降節(jié)約的成本。改造前石灰用量為2.45kg/t,改造后降為2.36kg/t,節(jié)約石灰22.5t/a。石灰價(jià)格按400元/t計(jì),節(jié)約成本0.9萬(wàn)元/a。
因此,新系統(tǒng)投入生產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益為117.16+221.45+0.9=399.51萬(wàn)元/a。
梅仙選廠原石灰乳化系統(tǒng)由人工添加石灰,不僅工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且石灰乳供給不穩(wěn)定、不連續(xù),對(duì)浮選生產(chǎn)有不利影響。改為機(jī)械添加后,不僅降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且石灰乳濃度的穩(wěn)定以及添加的連續(xù)、穩(wěn)定顯著地改善了生產(chǎn)指標(biāo),由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)399.51萬(wàn)元/a。
[1] 朱臘梅.永平銅礦選礦廠石灰乳供給系統(tǒng)的改造實(shí)踐[J].礦業(yè)研究與開(kāi)發(fā),2000 (4):19-21.
[2] 曾學(xué)沂.改進(jìn)型轉(zhuǎn)筒石灰消化機(jī)[J].有色金屬:選礦部分,1992(4):16-20.
[3] 江 林,潘全力.石灰消化機(jī)的改進(jìn)[J].黑龍江造紙,1997(1):35-36.
2015-05-18)
陳 剛(1970—),男,高級(jí)工程師,210000 江蘇省南京市秦淮區(qū)大光路26號(hào)。