大慶油田采氣分公司
含CO2氣田的防腐對策
范家僖大慶油田采氣分公司
徐深氣田腐蝕影響因素很多,其中以CO2、Cl-、流速、溫度影響為主。徐深氣田的腐蝕是多種因素共同作用的結(jié)果,需采用多種防腐措施相配合的形式,降低氣田腐蝕速率。在現(xiàn)場應用316L不銹鋼管道27口井,2205雙向不銹鋼盤管加熱爐15臺,現(xiàn)場實際應用效果較好,未發(fā)生穿孔腐蝕事件,經(jīng)超聲測厚無明顯腐蝕現(xiàn)象。地面腐蝕主要集中于彎頭、三通部位,可以采用內(nèi)涂層防腐形式提高防腐性能,具有耐化學腐蝕性強、附著力強、抗沖蝕性好等特點。試驗應用了油溶性緩蝕劑,目前已推廣應用48口井,根據(jù)氣井腐蝕程度不同,加注周期為7~14天一次,加注量為20~100kg,有效降低了腐蝕速率。
含CO2氣田;CO2腐蝕;對策;防腐
徐深氣田天然氣中普遍含有CO2,含量為1.7%~24.8%,深層氣井自2007年陸續(xù)投產(chǎn)后,已造成5井次加熱爐盤管泄漏和12井次管道穿孔,威脅井站安全生產(chǎn)。
徐深氣田腐蝕影響因素很多,其中以CO2、Cl-、流速、溫度影響為主。
(1)CO2影響。徐深氣田氣井三級節(jié)流前CO2分壓為0.29~0.58MPa,屬于嚴重腐蝕,三級節(jié)流后CO2分壓為0.12~0.17MPa,屬于中度腐蝕。
(2)Cl-影響。Cl-影響一是部分氣井應用的入井液中含有大量Cl-,由于存在漏失,返排期間持續(xù)對集輸系統(tǒng)造成腐蝕;二是Cl-具有極易吸附在金屬表面的性質(zhì),當管道凹凸不平時,Cl-很容易附著,腐蝕金屬。
(3)流速影響。徐深氣田地面集輸系統(tǒng)氣流的流速為3~38m/s,隨著流速的增加,CO2腐蝕和沖刷腐蝕產(chǎn)生聯(lián)合協(xié)同作用,沖刷作用不斷去除金屬表面膜,暴露出新的金屬,使腐蝕速度急劇增加。
(4)溫度影響。通過對井下油管腐蝕分析,徐深氣田氣井溫度處于32~90℃腐蝕最為嚴重。腐蝕嚴重氣井的井口溫度較高,正常生產(chǎn)情況下都在45℃以上,經(jīng)過井口節(jié)流之后仍能夠維持在35℃以上,處于嚴重腐蝕的溫度區(qū)間內(nèi)。
徐深氣田的腐蝕是多種因素共同作用的結(jié)果,需采用多種防腐措施相配合的形式,降低氣田腐蝕速率。
(1)耐蝕材質(zhì)防腐。通過室內(nèi)實驗評價了316L不銹鋼和2205雙向不銹鋼的防腐性能,并在現(xiàn)場應用316L不銹鋼管道27口井,2205雙向不銹鋼盤管加熱爐15臺,現(xiàn)場實際應用效果較好,未發(fā)生穿孔腐蝕事件,經(jīng)超聲測厚無明顯腐蝕現(xiàn)象。
(2)內(nèi)涂層防腐。地面腐蝕主要集中于彎頭、三通部位,可以采用內(nèi)涂層防腐形式提高防腐性能,具有耐化學腐蝕性強、附著力強、抗沖蝕性好等特點。目前,已在兩口井油管開展試驗應用,若防腐效果顯著,可用于解決地面系統(tǒng)腐蝕薄弱環(huán)節(jié)問題。
(3)緩蝕劑防腐。試驗應用了油溶性緩蝕劑,通過井口掛片效果評價,緩蝕率達到90%以上。目前已推廣應用48口井,根據(jù)氣井腐蝕程度不同,加注周期為7~14天一次,加注量為20~100kg,有效降低了腐蝕速率。
(4)腐蝕監(jiān)測與檢測。2009~2013年已對26座井站進行了安全檢測,掌握了井站的腐蝕狀況,根據(jù)檢測結(jié)果安排復檢,并每年對檢測出的腐蝕減薄點進行跟蹤,保證在安全可控范圍內(nèi)。
影響徐深氣田腐蝕的主要因素為CO2、Cl-、流速、溫度等,多種因素共同作用導致腐蝕比較嚴重,宜采用多種防腐手段相配合的方式提高防腐效果,除應用常規(guī)的材質(zhì)防腐、緩蝕劑防腐外,對于易腐蝕位置應該采取針對性的措施,以達到最佳防腐效果。
(欄目主持焦曉梅)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.2.024