王 勇 波, 楊 琳 雅
(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川 成都 610072)
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淺談沙牌水電站引水隧洞與2#施工支洞檢修門滲漏修復設計方案
王 勇 波,楊 琳 雅
(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川 成都610072)
摘要:沙牌水電站引水隧洞與2#施工支洞檢修門因灌漿孔未封堵、封堵質量差或局部混凝土破壞而造成多處漏水。針對不同的滲漏形式,采取水泥灌漿、化學灌漿、環(huán)氧膠泥填筑、碳纖維布貼面、混凝土置換等修復措施處理后,安全運行至今已達8 a。實踐證明,所設計并實施的滲漏修復方案是成功的。
關鍵詞:沙牌水電站;引水隧洞;環(huán)氧膠泥填筑;碳纖維布貼面;混凝土置換;滲漏修復
1概述
沙牌水電站位于四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣境內,是岷江支流草坡河上游的梯級龍頭電站。電站采用蓄、引相結合的開發(fā)方式,壩址位于草坡河沙牌村牛廠溝附近,廠址在其下游5km的克充臺地,電站尾水匯入已建成的草坡電站水庫。沙牌水電站水庫正常蓄水位高程為1 886m。 死水位高程為1 825m,總庫容0.18億m3,電站總裝機容量為36MW,年發(fā)電量1.79億kW·h,年利用小時數(shù)為4 791h。引水隧洞長度為3 504.539m,斷面為城門洞型,2.8m×2.6m(寬×高)。全洞共設3個施工支洞,其中2#支洞設封堵與檢修門。沙牌水電站于1997年6月16日開工建設,2003年12月全面竣工。
該電站在經(jīng)過近5a時間運行后,于2007年初發(fā)現(xiàn)引水隧洞外側至河面高程的天然邊坡出現(xiàn)較多水流,并有大量的水從2#施工支洞洞口流出。
2檢查情況
設計人員會同電廠工作人員經(jīng)過三次現(xiàn)場洞內、洞外踏勘,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象的有以下幾種情況。
2.1引水隧洞滲漏
引水隧洞洞壁多處出現(xiàn)點狀或面狀漏水,呈有壓流與無壓流兩種狀態(tài),點狀滲水情況見圖1。
2.2壓力鋼管與隧洞混凝土襯砌連接處滲漏
壓力鋼管與隧洞襯砌混凝土連接處局部表面破損,并有施工期遺留的模板和腳手架鋼管出露。腳踩該處底板時明顯感覺到因混凝土局部破壞而出現(xiàn)的坑槽。混凝土襯砌與鋼襯連接處的破壞情況見圖2。
圖1 點狀滲水示意圖
圖2 混凝土襯砌與鋼襯連接處的破壞情況
2.32#施工支洞封堵檢修門底板混凝土破壞
2#施工支洞封堵檢修門外側底板混凝土已開裂破壞,其表面混凝土呈塊狀被抬起并有大量水滲出。施工支洞底板與門槽交接處混凝土破壞,有股狀水冒出。2#施工支洞封堵檢修門底板混凝土破壞情況見圖3。
圖3 2#施工支洞檢修門底板混凝土破壞情況
3滲漏原因分析及處理方案的制定
設計人員經(jīng)過現(xiàn)場踏勘并結合沙牌水電站設計圖、相關報告、資料分析了滲漏產生的原因并提出了合理的處理方案。
3.1引水隧洞洞壁點狀及面狀滲漏
3.1.1滲漏原因分析
(2)灌漿孔未封堵或封堵質量差造成漏水。
3.1.2處理方案
視滲漏水的壓力、流量大小分別進行處理。
(1)無壓力且流量小的點狀或面狀滲水處理方式。
①沿滲漏點(面)周圍鉆孔,孔深至巖石面,視混凝土厚度確定;采用聚氨酯類化學材料灌漿、封孔;反復幾個循環(huán),直至不出現(xiàn)滲水。
②用環(huán)氧膠泥對破損混凝土進行修補。
(2)有壓力或流量較大的點狀或面狀滲水處理方式。
①沿滲漏點(面)周圍鉆孔,孔深至巖石面,視混凝土厚度確定;采用聚氨酯類化學材料灌漿、封孔;反復幾個循環(huán),直至不出現(xiàn)線狀滲水。
總而言之,創(chuàng)造力存在于每個人身上,是一種尚待開發(fā)的潛能。我們都應當意識到兒童畫創(chuàng)作的優(yōu)勢,保護兒童的稚拙與夸張,展現(xiàn)他們的純真與美好,以高度的責任感和使命感提高學生的想象力和創(chuàng)造力,促進兒童的個性形成和全面發(fā)展。
②滲漏點(面)50cm范圍內鉆孔(深入基巖2m,每處不少于4孔,對稱布置),用水泥漿進行固結灌漿,最大灌漿壓力為1.2MPa。
③待漿液達到齡期后,撤除灌漿管,用環(huán)氧膠泥對破損混凝土進行修補。
點狀、面狀滲水化學灌漿修補方案見圖4。
3.2壓力鋼管與引水隧洞混凝土襯砌連接處的破壞與滲漏
3.2.1滲漏原因分析
施工期所用的模板與鋼管遺留在混凝土內未取出?;炷翝仓|量未得到保證,從而導致水沿縫隙滲漏。
3.2.2處理方案
(1)取出留置在混凝土內的模板與鋼管,清理混凝土表面。
(2)在混凝土表面鉆孔,孔深至巖石面(不小于60cm),視混凝土厚度確定;采用聚氨酯類化學材料灌漿、封孔;反復幾個循環(huán),直至不出現(xiàn)滲水。
(3)在鋼襯起點上游設置3排固結灌漿孔(每排10孔,梅花形布置,孔深入基巖2m),用水泥漿進行固結灌漿,最大灌漿壓力1.2MPa。
(4)待漿液達到齡期后,撤除灌漿管,用環(huán)氧膠泥對破損混凝土進行修補。
(5)清除混凝土襯砌與鋼襯連接處2m范圍內表面的異物,露出新鮮干凈的鋼管,粘貼一層碳纖維布,并用環(huán)氧漿液在其表面涂刷2~3遍,形成0.1~0.2mm厚的增強保護層。
混凝土襯砌與鋼襯連接處滲漏處理方案見圖5。
3.32#施工支洞封堵檢修門底板混凝土破壞、滲漏
3.3.1滲漏原因分析
封堵檢修門門槽與混凝土連接處破壞,主要是因為混凝土澆筑質量差,加之其滲徑較短,水頭較大,洞內水的滲出導致施工支洞底板表面混凝土呈塊狀被抬起。
圖5 混凝土襯砌與鋼襯連接處的滲漏處理示意圖
3.3.2處理方案
(1)將封堵門外側2m范圍內的底板混凝土鑿除并達到設計要求。
(2)門框下緣用角鋼補強,角鋼長度為3m。
(3)在混凝土鑿除的底板范圍布置雙層受力鋼筋,鋼筋直徑為28mm,間距20cm。受力鋼筋插入邊墻腳內的深度不少于50cm。
(4)用環(huán)氧漿液涂刷鑿除后的混凝土表面,旨在增強新舊混凝土的粘接力。
(5)在混凝土鑿除的底板范圍內,用C30改性防水混凝土澆筑至高于原混凝土面20cm。
(6)新澆筑混凝土達到齡期后,設置2排固結灌漿孔(梅花形布置,深入基巖2m),用純水泥漿進行固結灌漿,最大灌漿壓力為1.2MPa。
(7)在檢修閘門內側門框與混凝土接頭處兩邊各不小于30cm寬范圍內粘貼一層碳纖維布,并用環(huán)氧漿液在其表面涂刷2~3次,形成厚度為0.1~0.2mm的增強保護層。
4結語
沙牌水電站引水隧洞與2#施工支洞檢修門出現(xiàn)的滲漏現(xiàn)象通過采用水泥灌漿、化學灌漿、環(huán)氧膠泥填筑、碳纖維布貼面、混凝土置換等多種修復措施處理后,安全運行至今已達7a。實踐證明:所設計的滲漏修復方案是成功的。
王勇波(1981-),男,湖北赤壁人,工程師,學士,從事水利水電工程設計工作;
楊琳雅(1992-),女,四川成都人,助理工程師,學士,從事水利水電工程設計工作.
(責任編輯:李燕輝)
收稿日期:2015-07-07
文章編號:1001-2184(2015)06-0153-03
文獻標識碼:B
中圖分類號:TV22;TV554;TV7
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