龔方友 馬江華 熊子奇
(第七一五研究所,杭州,310023)
吊聲液壓系統(tǒng)超壓告警指示燈閃燈現(xiàn)象分析及試驗研究
龔方友 馬江華 熊子奇
(第七一五研究所,杭州,310023)
分析航空吊放聲吶系統(tǒng)中的液壓系統(tǒng)超壓告警指示燈閃現(xiàn)象的原因,提出了多種解決措施,并通過試驗驗證了原因分析的正確性和措施的有效性。
吊放聲吶;液壓系統(tǒng);超壓告警;絞車
航空吊放聲吶系統(tǒng)工作時,航空液壓絞車通過直升機(jī)平臺提供的液壓源,將聲吶探頭高速下放到指定深度進(jìn)行探潛任務(wù),探潛結(jié)束后再將聲吶探頭高速回收就位。吊放聲吶液壓系統(tǒng)(簡稱吊聲液壓系統(tǒng))是直升機(jī)液壓系統(tǒng)的重要組成部分,系統(tǒng)超壓是一個非常敏感而且較難解決的問題,因為液壓系統(tǒng)超壓易引起油管爆裂及液壓元件損壞,從而危及直升機(jī)平臺的安全。本文針對某型吊放聲吶試飛過程中出現(xiàn)的液壓系統(tǒng)超壓告警閃燈現(xiàn)象進(jìn)行了分析和試驗研究。
吊放聲吶液壓系統(tǒng)原理圖如圖1所示。系統(tǒng)主要由三部分組成:機(jī)上液壓源、底座、絞車。機(jī)上液壓源由直升機(jī)發(fā)動機(jī)提供動力,發(fā)動機(jī)通過主減帶動液壓泵轉(zhuǎn)動;液壓泵進(jìn)油口從油箱吸油,從泵出口泵出高壓油。液壓泵壓力自調(diào)泵,通常也稱為恒壓泵,當(dāng)系統(tǒng)沒有流量需求時自動將排量調(diào)到最小,而維持泵出口壓力為設(shè)定值;有流量需求時,泵出口壓力下降,泵自動將排量調(diào)大以維持泵出口壓力為設(shè)定值。系統(tǒng)管路中設(shè)有一個超壓壓力開關(guān),設(shè)定值為P1,當(dāng)管路內(nèi)壓力超過P1時,超壓壓力開關(guān)很快閉合,接通駕駛艙內(nèi)主警告板上超壓告警電路,告警燈點亮。
圖1 吊放聲吶液壓系統(tǒng)原理圖
飛行員通過操作可將控制電磁閥置于旁通狀態(tài),液壓泵產(chǎn)生的高壓油直接通過電磁閥流回油箱,系統(tǒng)壓力隨即降低。如果飛行員來不及反應(yīng),或其它故障導(dǎo)致系統(tǒng)壓力繼續(xù)升高,系統(tǒng)壓力超過安全設(shè)定壓力值P2時,系統(tǒng)中的安全閥會自動打開,液壓泵產(chǎn)生的高壓油可直接通過回油管路流回油箱,從而可以保護(hù)吊聲液壓絞車附件以及直升機(jī)的安全[1]。
絞車底座通過液壓軟管和自封接頭與機(jī)上液壓源接通,電磁閥可以接通和切斷到絞車的高壓油,高壓油濾可以濾除油液中的污染顆粒,以保護(hù)絞車中的電液伺服閥,避免電液伺服閥卡滯帶來誤動作。電磁閥接通后,高壓油經(jīng)油濾到達(dá)電液伺服閥和松剎電磁閥的入口,通過絞車控制盒接通松剎電磁閥打開剎車,然后給電液伺服閥控制電流,打開閥口,控制液壓馬達(dá)轉(zhuǎn)動,液壓馬達(dá)通過減速器帶動鼓輪轉(zhuǎn)動進(jìn)行收纜或放纜。
某型吊放聲吶在試飛中發(fā)現(xiàn),絞車在由上限位下放水下分機(jī)時出現(xiàn)液壓系統(tǒng)超壓告警指示燈出現(xiàn)閃燈一次,繼續(xù)下放時無此現(xiàn)象,回收時也無此現(xiàn)象,該現(xiàn)象重復(fù)出現(xiàn)。上限位下放與不在上限位下放的差別:前者控制系統(tǒng)自動切斷了電磁閥,上限位下放時,先接通電磁閥,再進(jìn)行下放;而不在上限位下放時沒有接通電磁閥的動作。是否在接通電磁閥的瞬間,壓力沖擊觸發(fā)了超壓壓力開關(guān)呢?再次地面開車檢查發(fā)現(xiàn),絞車總電磁閥開啟前,系統(tǒng)壓力表指示值為P3,電磁閥開啟瞬間系統(tǒng)壓力表指針?biāo)查g達(dá)到最大指示,隨即下降穩(wěn)定在P3,比超壓門限低2.5 MPa,與此同時出現(xiàn)了超壓告警指示燈閃燈。
為了查明超壓告警閃燈的原因,在實驗室條件下模擬了電磁閥切換時系統(tǒng)圖管路內(nèi)壓力波動情況。
1)在接通液壓源總電磁閥時,單向閥后管路內(nèi)壓力變化情況如圖2所示。電磁閥接通時壓力傳感器測得超調(diào)電壓約為1.2 V,對應(yīng)壓力超調(diào)值為6.24 MPa。
2)接通絞車底座上絞車電磁閥時,單向閥后管路內(nèi)壓力變化情況如圖3所示,可見電磁閥接通時壓力傳感器測得超調(diào)電壓約為0.5 V,對應(yīng)壓力超調(diào)量為2.6 MPa。
圖2 液壓源總電磁閥接通時壓力變化情況
圖3 絞車底座上電磁閥開啟時壓力變化情況
從上述測試可以看出,直升機(jī)液壓總電磁閥接通產(chǎn)生6.24 MPa的壓力波動,絞車電磁閥接通產(chǎn)生2.6 MPa的波動。在直升機(jī)上靜態(tài)壓力為P3,告警壓力為P1,允許波動范圍為P1?P3=2.5 MPa。 因此,直升機(jī)液壓總電磁閥、絞車電磁閥接通會造成超壓告警。
在封閉容腔中壓力變化量與容積變化量有如下關(guān)系[2]:
式中,Δp為容腔內(nèi)壓力變化量;E是油液彈性模量,為一常量;ΔV為容腔內(nèi)油液體積變化量;V為容腔總?cè)莘e。為研究方便,將電磁閥開啟對系統(tǒng)壓力的影響分解為以下三步:
●電磁閥開啟;
●高壓腔容積由V1增至V1+V2,系統(tǒng)壓力由P3降為P4;
●恒壓泵排量增大,往容腔V1+V2內(nèi)補充高壓油,高壓容腔壓力升高至P3,泵排量減小直至幾乎為零,由于泵的響應(yīng)有滯后,達(dá)到壓力P3后不會立即關(guān)閉,還會往容腔內(nèi)泵油,從而產(chǎn)生壓力超調(diào),隨后形成震蕩,在這段管路內(nèi)形成了壓力沖擊現(xiàn)象。P4越小,泵的初始排量越大,壓力沖擊越強。因此可以通過增大P4來減小壓力沖擊。
下文研究前兩個過程中容腔壓力情況。高壓容腔簡化模型如圖4所示,電磁閥將容腔一分為二,每個容腔的三個參數(shù)分別為:容腔容積、初始壓力、終了壓力。對電磁閥后的容腔壓力變化量為:
將式(2)代入式(1)得電磁閥后容腔產(chǎn)生壓力變化量P3所需的容積增加量為:
以電磁閥前的容腔V1為研究對象,電磁閥開啟后,容腔體積減少量為:
容腔壓力減少量為:
結(jié)合式(1)、(3)、(4)、(5)可得系統(tǒng)壓降為:
由于V1+V2基本為定值,所以,閥后容腔V2越小,系統(tǒng)壓降越小,P4越大,泵的初始排量越小,系統(tǒng)壓力沖擊越小。前面的測試結(jié)果也印證了這一點:總電磁閥后容腔比絞車電磁閥后容腔大,開啟所產(chǎn)生的壓力沖擊也大。
圖4 簡化高壓容腔
針對上限位狀態(tài)下放出現(xiàn)超壓告警,基于上述分析,只要不出現(xiàn)開電磁閥的動作,即可消除超壓告警。因此更改絞車控制程序,在絞車回收到上限位時,不自動切斷電磁閥,而是在聲吶飛行任務(wù)開始前手動接通電磁閥,飛行任務(wù)結(jié)束后,手動切斷電磁閥。
上述措施雖然解決超壓告警閃燈的問題,但是開電磁閥是系統(tǒng)壓力沖擊導(dǎo)致超壓仍然存在,要徹底解決壓力沖擊有如下方案:
1)可考慮將液壓源供油壓力調(diào)低約4 MPa,由試驗室模擬情況可見,壓力調(diào)低后開啟總電磁閥和電磁閥壓力峰值均不會超過超壓告警門限,不會出現(xiàn)超壓告警;
2)在單向閥后的管路內(nèi)增加一蓄能器,以吸收壓力波動,但是會增加重量。
3)減小電磁閥后的容腔體積。
方案1)和方案2)雖然能解決超壓問題,但是均需要對直升機(jī)平臺進(jìn)行改動,容易帶來派生的問題,因此,還得從絞車尋求解決措施,即通過方案3)來解決。
為了驗證實際效果,在實驗室通過將油濾從電磁閥后拆除,直接用管路短接。電磁閥開啟時傳感器測得超調(diào)電壓為0.2 V,對應(yīng)壓力超調(diào)量為 1.04 MPa,如圖5所示。相比之前的2.6 MPa,壓力超調(diào)量下降了60%??梢姕p小閥后容腔容積對減小開閥瞬間的壓力沖擊效果是明顯的??紤]到系統(tǒng)的伺服閥需要油濾保護(hù),可將油濾移到電磁閥的前面。改進(jìn)后,通過實測,不再出現(xiàn)超壓告警閃燈現(xiàn)象。
圖5 拆除油濾后開總電磁閥時壓力波動情況
吊聲液壓系統(tǒng)出現(xiàn)超壓告警燈閃燈現(xiàn)象時,通過控制策略的優(yōu)化,較快的解決了問題,保證聲吶試飛試驗的進(jìn)行,為試飛贏得了寶貴的時間;通過減小電磁閥后容腔容積,大幅減小了電磁閥切換時的壓力沖擊,從根本上解決了電磁閥開啟時出現(xiàn)超壓告警的問題。
[1]夏良.航空反潛直升機(jī)吊聲液壓系統(tǒng)壓力沖擊現(xiàn)象分析及試驗研究[C].第十六屆全國直升機(jī)年會,2000.
[2]吳根茂.動態(tài)封閉容腔及其壓力基本公式[J].流體傳動與控制,2007,(3):54-56.