【摘要】本文針對二氧化碳壓縮機變速箱軸熱膨脹產(chǎn)生位移問題進行分析和論述,對壓縮機的安裝和試車具有參考價值。
【關(guān)鍵詞】熱膨脹;軸位移
神華寧煤烯烴項目二氧化碳壓縮機試車過程中,由于減速機軸位移超標,導致連鎖跳車。經(jīng)過充分考慮變速箱傳動軸熱膨脹引起的誤差,重新設置報警值和跳車值后,設備運行正常。
1、問題的產(chǎn)生
1.1壓縮機參數(shù)
透平(驅(qū)動機)型號SST-600,壓縮機型號STC-GV
透平參數(shù):功率16813Kw,轉(zhuǎn)速:7200rpm。
減速箱參數(shù):與透平連接的輸入端7200rpm,與壓縮機連接的輸出端1500rpm
1.2試車過程
在壓縮機組試車時,每當運行到70分鐘時,就會發(fā)生減速箱軸位移量超標跳車。
減速箱結(jié)構(gòu)和軸位移傳感器安裝位置見(圖一)。
設備供應商設置的原始報警值±0.185mm、跳車值±0.215mm。
試車運行數(shù)據(jù)見(表一),軸向壓縮機方向的移動量取正值,反方向取負值,零點為移動范圍的中心點。
2、分析和處理
2.1原因分析
將減速箱拆開后,實測推力瓦間隙值為0.37mm,推力瓦架熱膨脹產(chǎn)生的間隙為0.1336mm,熱態(tài)時總間隙為0.37m + 0.1336mm m= 0.5036mm,與原始設定的減速箱低速軸軸位移報警值±0.185和跳車值±0.215一致。(推力瓦架熱膨脹量計算:推力瓦固定架材質(zhì)為不銹鋼,在0℃--100℃之間熱膨脹系數(shù)為0.0167,推力瓦固定架長度0.2m,由25℃提高到65℃時,熱膨脹量0.2×0.0167×(65-25)=0.1336mm)
由于軸位移傳感器安裝在推力瓦支撐位置的軸另一側(cè)端面處,所以其讀數(shù)應當為實際軸位移量與軸熱膨脹量之和,軸熱膨脹量0.334mm(軸熱膨脹量計算:軸材質(zhì)為不銹鋼,在0℃--100℃之間熱膨脹系數(shù)為0.0167,軸有效膨脹長度0.8m,由25℃提高到50℃時,熱膨脹量0.8×0.0167×(50-25)=0.334mm)與實測間隙0.37mm相當,是不能被忽略的因素,當軸在正常的位置(推力瓦中間)工作時,隨著溫度的上升位移量不斷升高,當達到0.215時跳車,如果解除跳車連鎖,位移傳感器顯示的軸位移量可以達到0.334mm。這也解釋了跳車時推力瓦溫度沒有明顯升高和明顯磨損的原因。
分析結(jié)果:設備供應商在設定減速箱軸位移報警值和跳車值時,沒有充分考慮軸熱膨脹的影響,設定值不合理導致壓縮機跳車。
2.2解決方案
2.2.1計算報警值和跳車值并重新設定
實測總位移量0.37mm,推力瓦架熱膨脹產(chǎn)生的間隙為0.1336mm,軸熱膨脹量0.334mm。向透平側(cè)移動為負值,向壓縮機方向移動為正值。當以兩推力瓦中點為零點時,向透平側(cè)移動最大值為-0.334-(0.37+0.1336)/2=-0.5858mm,向壓縮機方向移動最大值為-0.334+(0.37+0.1336)/2=-0.0822mm
為了更直觀的了解軸位移,將零點設置在推力瓦透平側(cè),向透平側(cè)移動最大值為-0.334-0.1336/2=-0.4008mm,向壓縮機方向移動最大值為-0.334+0.5036=-0.1696mm(初始工作時,受預緊力的作用,軸位于推力瓦的壓縮機側(cè),初始值為0.37)。
最終將零點設置在推力瓦透平側(cè),報警值為±0.35mm,跳車值為±0.40mm。
2.2.2試運行
經(jīng)過72小時試車,運行正常。移交生產(chǎn)后,使用正常。
3、結(jié)論
熱膨脹引起軸向位移導致不正常的報警和連鎖跳車,屬于壓縮機設計缺陷。目前,大多數(shù)此用途變速箱已經(jīng)取消此報警和連鎖跳車功能。熱膨脹在設備的設計、制造、安裝、運行中普遍存在,應提前預防。
參考文獻
[1]《機械設備安裝手冊》樊兆馥編著.冶金工業(yè)出版社,2004年5月第一版.