【摘要】本文通過(guò)神華寧煤烯烴公司二套空分裝置中精餾塔在安裝后垂直度的校正進(jìn)行了淺析,針對(duì)具體實(shí)施方案進(jìn)行了重點(diǎn)闡述。
【關(guān)鍵詞】精餾塔;垂直度;校正
前言
神華寧煤烯烴公司現(xiàn)有法液空生產(chǎn)的90000Nm3/h煤化工型空分裝置二套,二套空分裝置于2010年10月投產(chǎn),裝置加工能力為90000Nm3/h(O2),主要產(chǎn)品為5.9MPa高壓氮?dú)?50Nm3/h,0.86MPa低壓氮?dú)?70000Nm3/h,液氮1250Nm3/h(氣態(tài)),液氧1250Nm3/h(氣態(tài))。該裝置特點(diǎn)為采用空氣循環(huán)雙泵內(nèi)壓縮、下塔抽取壓力氮?dú)庠僭鰤旱牧鞒蹋撗b置精餾塔高度74117mm粗壓塔高72158mm,精餾塔的低壓塔(K01)和中壓塔(K02)都采用雙級(jí)規(guī)整填料塔,該精餾塔阻力小、節(jié)能且分離效率高。在精餾系統(tǒng)中設(shè)置氬增效塔(K10)以提高氧提取率。
一、垂直度調(diào)整的因素
鑒于一套空分精餾塔(K01/K02)安裝結(jié)束對(duì)垂直度進(jìn)行了測(cè)量,發(fā)現(xiàn)有一定的傾斜,但該傾斜度在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。
2010年6月29日,二套空分精餾塔安裝結(jié)束,對(duì)精餾塔(K01/K02)的垂直度進(jìn)行了測(cè)試,顯示測(cè)量數(shù)據(jù)超出設(shè)計(jì)范圍。
二、塔垂直度測(cè)量的方案
測(cè)量基于精餾塔上所有大口徑管道已經(jīng)連接,沒(méi)有外力影響(例如起重器、吊車等),測(cè)量的鉛垂線滿足液空規(guī)定。
1、主塔在無(wú)管道(WN、LRV、ORG)連接狀態(tài)下的垂直度測(cè)量
1.1 脫開主塔(K01/K02)與壓塔的連接(如圖一)。
隔斷1000 ORG070-01、移除FV1712和HV1701法蘭上靠近主塔側(cè)的螺栓(如圖二)。
1.2 脫開主塔(K01/K02)與換熱器(E01/E03)的連接(如圖三)。
移除1600 WN070-01與換熱器(E03)連接法蘭上的螺栓。
移除1100 AG060-01與換熱器(E01)連接法蘭上的螺栓。
1.3 拆除主冷箱頂部安全閥出口管和入口管上的導(dǎo)向支架,確保這些管道處于自由狀態(tài),并檢查是否有腳手架與主塔接觸(應(yīng)無(wú)接觸)。
1.4 用垂線方式重新測(cè)量K01、K02的垂直度。
2、松開地腳螺栓和K02的拉桿,并檢查是否有腳手架與主塔(K01/K02)接觸。
松開下塔(K01)底部的地腳螺栓和上塔(K02)上的拉桿,并檢查是否有腳手架與主塔(K01/K02)接觸。
3、檢查大管道上的所有導(dǎo)向支架
檢查WN、ORG和LRV管上的導(dǎo)向支架,看管子與支架之間是否有間隙,如沒(méi)有,松開支架上的螺栓,調(diào)整支架確保有螺栓。
4、設(shè)置千斤頂
現(xiàn)場(chǎng)千斤頂?shù)姆胖梦恢萌缦聢D所示,千斤頂共三個(gè),每個(gè)100T,共300T,1個(gè)100T放于WN管道下方,其余的放在兩側(cè)。
三、精餾塔垂直度校正的實(shí)施
1、工裝的制作與K01底部裙座的加強(qiáng)
工裝具體形式如下圖所示,厚按20mm,在裙座上的焊接位置與千斤頂放置位置一一對(duì)應(yīng)。
裙座加強(qiáng)筋如右下圖所示,具體為20#碳鋼槽鋼,間斷焊(焊200隔200)與裙座內(nèi)側(cè)與工裝位置相對(duì)應(yīng),若遇人孔等,加強(qiáng)方式按右下圖執(zhí)行,人孔中用200mm寬不銹鋼槽鋼,不銹鋼槽鋼在垂直度調(diào)整完成后拆除,在裙座底部壓環(huán)和基礎(chǔ)之間須用20mm厚的碳鋼加強(qiáng)筋,位置與千斤頂位置對(duì)應(yīng)。
2、加載
在加載前,安排人員監(jiān)視K02上基準(zhǔn)塊水平度,加載時(shí),要保證加載速度緩慢,并保證3個(gè)千斤頂同步,加載值的測(cè)量以地面基礎(chǔ)為參照。
2.1 開始,所有千斤頂同時(shí)加載2mm停止,在此過(guò)程中檢查裙座有無(wú)變形或異常,如有異常應(yīng)立即停止。
2.2 確認(rèn)無(wú)異常后,等待15min,再加載2mm。
2.3 接下來(lái)每隔15min加載一次,每次1mm
2.4 調(diào)整墊鐵,用錘子將墊鐵固定。
2.5 卸載,并確保水平以上水泡無(wú)明顯變化。
3、靜置
鎖定千斤頂,并靜置12小時(shí)。
3.1 檢查主塔(K01/K02)有無(wú)異常,拉桿是否松弛。
3.2 檢查主塔是否與腳手架等有接觸。
3.3 檢查安全閥出口管與入口管、鋼結(jié)構(gòu)支架是否有接觸。
4、測(cè)量
測(cè)量需在早上無(wú)陽(yáng)光直射下或者傍晚進(jìn)行。
4.1 用重錘線測(cè)量,并將結(jié)果反饋給技術(shù)部。
5、恢復(fù)管道連接(WN、ORG、AG)并測(cè)量
5.1 恢復(fù)連接(WN、LRV、ORG、AG)并確保連接時(shí)無(wú)明顯應(yīng)力。
5.2 用重錘線測(cè)量,并將結(jié)果反饋給液空。
5.3 塔的垂直度必須在管道法蘭重新連接后重新測(cè)量。
5.4 最終檢驗(yàn)(目測(cè)+著色)在各個(gè)管口(容器和換熱器上)。
四、精餾塔校正后的評(píng)估
4.1 精餾塔校正前后的數(shù)據(jù),如圖所示:
精餾塔下塔(K01)的測(cè)量前后數(shù)據(jù):
精餾塔下塔(K01)的測(cè)量前后數(shù)據(jù)
測(cè)量高度校正前校正后
注:測(cè)量前后的數(shù)據(jù)為垂線與塔之間的數(shù)據(jù)(千分尺測(cè)量)。
精餾塔上塔(K02)的測(cè)量前后數(shù)據(jù)
測(cè)量高度校正前校正后
注:測(cè)量前后的數(shù)據(jù)為垂線與塔之間的數(shù)據(jù)(千分尺測(cè)量)。
4.2 精餾塔校正后的評(píng)估
通過(guò)對(duì)二套空分精餾塔垂直度的調(diào)整,在2010年10月對(duì)二套空分進(jìn)行試車的實(shí)踐證明,校正后的二套空分精餾塔達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。滿足了工藝需求。
4.3 精餾塔校正后的體會(huì)
通過(guò)對(duì)二套精餾塔垂直度的校正,使我們體會(huì)到在今后的安裝檢修的工作中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安裝檢修規(guī)程,對(duì)待工作一絲不茍、精益求精,才能使工作做到更加完美。
注:
WN 污氮?dú)?/p>
ORG 富氧氣體
AG 空氣
LRV 富氧液空蒸發(fā)
1000 ORG070-01 管徑1000mm富氧氣體管線
1600 WN070-01 管徑1600mm污氮?dú)夤芫€
1100 AG060-01 管徑1100mm空氣管線