【摘要】針對英臺油田在熱洗過程中影響產(chǎn)量嚴(yán)重的問題,分析了影響因素,有針對性的提出減少熱洗影響產(chǎn)量的辦法,研究與應(yīng)用的低污染熱洗工藝技術(shù),現(xiàn)場試驗取得顯著效果。
【關(guān)鍵詞】英臺油田;洗井污染;減少影響產(chǎn)油量;低污染洗井工藝
一、引言
英臺油田油層原油含蠟量高、粘度高、凝固點高,油井普遍結(jié)蠟,其中尤以英東區(qū)塊低產(chǎn)液、低含水油井結(jié)蠟最為嚴(yán)重,為有效清蠟,我們采取常規(guī)泵洗進(jìn)行清蠟,但隨著油田開發(fā)時間的延長,區(qū)塊地層壓力下降、虧空嚴(yán)重,洗井時大量的洗井液漏失到地層中,嚴(yán)重污染油層、堵塞孔隙,油井產(chǎn)量下降,產(chǎn)能恢復(fù)時間長。
因此,開展對油井低污染熱洗工藝研究,實現(xiàn)洗好井,又最大限度少影響原油產(chǎn)量勢在必行。
二、熱洗對油井產(chǎn)量影響因素
(一)油井地層壓力的影響
當(dāng)?shù)貙訅毫Ω哂?、等于熱洗時產(chǎn)生的水柱壓力時,熱洗對產(chǎn)量影響很小或不受影響;當(dāng)油層壓力小于水柱壓力時,熱洗液就會漏失到地層中,從而嚴(yán)重影響油井產(chǎn)量。統(tǒng)計2011年英臺油田泵車熱洗油井含水恢復(fù)期與壓力系數(shù)(β=P流壓/P水柱)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn):含水恢復(fù)期在3天以內(nèi)的油井,壓力系數(shù)主要分布在0.55-0.7之間,占統(tǒng)計井?dāng)?shù)的83.3%;含水恢復(fù)期在4-6天以內(nèi)的油井,壓力系數(shù)主要分布在0.35-0.65之間,占統(tǒng)計井?dāng)?shù)的96.7%;含水恢復(fù)期在7天以上的油井,壓力系數(shù)主要分布在0.45以下,占統(tǒng)計井?dāng)?shù)的89.6%??梢姡簤毫ο禂?shù)與洗后含水恢復(fù)期成反相關(guān)系,壓力系數(shù)越大,含水恢復(fù)期越短,壓力系數(shù)越小,含水恢復(fù)期越長,影響產(chǎn)量越多。
(二)水鎖效應(yīng)的影響
漏失到地層中的洗井液如果能順利返排出來,就必須克服毛細(xì)管阻力、賈敏效應(yīng)阻力和井筒中液柱壓力。若地層不能提供足夠的壓力,克服該阻力,洗井液就會滯留在地層中,就會降低油相的有效滲透率,導(dǎo)致產(chǎn)油量下降,這就是水鎖。對低滲透油藏而言,由于孔隙喉道直徑小,水鎖傷害更容易發(fā)生。
(三)熱洗參數(shù)不合理的影響
洗井液溫度、液量、排量等參數(shù)制定不合理,導(dǎo)致清蠟效果不佳、影響產(chǎn)量嚴(yán)重。
(四)洗井液與地層水不配伍的影響
施工過程攜帶井筒內(nèi)的蠟質(zhì)、膠質(zhì)、瀝青等進(jìn)入油層,使粘土分散、運移,造成儲層滲透率下降,油井產(chǎn)量下降。
三、油井低污染洗井工藝研究
(一)優(yōu)化調(diào)控洗井液量、溫度、排量三大參數(shù),實現(xiàn)低污染
1、液量下限確定。測試過程:結(jié)合結(jié)蠟剖面、洗前將溫度計下入井下400米,洗井過程中停泵,將溫度計兩次下入700米、1280米位置。施工參數(shù):水溫65度,水量20方,洗井時間80分鐘。測試結(jié)果:通過斜率外延法,推測400米位置達(dá)到蠟熔點(53.5℃)以上時間32分鐘,700米位置剛能達(dá)到蠟熔點,但無熔蠟時間,洗井施工就已經(jīng)結(jié)束。取得認(rèn)識:20方洗井液在整個洗井期間只能實現(xiàn)井筒上部熔蠟、排蠟且時間較短;對井筒下部清蠟效果不佳。液量下限:洗井液量增加10方,以延長井筒內(nèi)蠟熔、排蠟時間。同時考慮到對產(chǎn)量的影響,洗井液下限初步定為30方。
2、溫度下限確定。測試過程:第一天下入溫度計,下入位置為結(jié)蠟段的下限800米處。第二天泵罐熱洗,第三天溫度計取出。施工參數(shù):洗井液溫度66度,水量30方,施工時間85分鐘。測試結(jié)果:800米初始井溫44.1度,洗井液在井下形成的溫度不升反降,最低33度、最高44.9度,沒有達(dá)到蠟熔點,而井溫度高達(dá)61度。取得認(rèn)識:洗井液熱量經(jīng)井筒上部傳導(dǎo)大量散失,溫度下降,剩余溫度在井下800米處起不到清蠟作用。66度30方洗井液只能實現(xiàn)井筒局部清蠟,因此洗井液溫度需進(jìn)一步提高。溫度下限:結(jié)合溫升規(guī)律和現(xiàn)場經(jīng)驗(75度的洗井液可以將井下管桿蠟熔徹底)初步將溫度的下限確定為75度。
3、排量確定。從測試數(shù)據(jù)分析可知,油管的石蠟是被環(huán)形空間內(nèi)的溫度燙化的。在蠟質(zhì)被燙化的過程中,施工排量如果過大,將會導(dǎo)致蠟質(zhì)整體滑脫,出現(xiàn)卡井。所以洗井施工應(yīng)遵循先小排量燙蠟,再大排量排蠟的原則。泵車洗井排量試驗表明:前10方洗井液為0.22方/分,中間10方為0.4方/分,后10方為0.7方/分,純洗井時間長,清蠟效果好。
(二)改變洗井液性質(zhì)(活性劑洗井),實現(xiàn)低污染
1、活性劑洗井機(jī)理。洗井液中加入一定濃度的活性劑,通過泵車注入井筒。利用活性劑良好的降低界面張力、降粘能力、增大潤濕角的作用來減少洗井液返排時間。
2、活性劑洗井效果。2011年試驗27口井,有效18口,無效9口,有效率66.7%。與蒸汽洗井方式對比,洗后含水恢復(fù)期明顯縮短,影響產(chǎn)油量明顯減少。
(三)減少入井液量,實現(xiàn)低污染
1、高溫蒸汽洗井工藝。與泵罐洗井工藝對比高溫蒸汽洗井具有提溫快,用水量少的優(yōu)點。從洗井效果看:平均含水恢復(fù)期縮短1.8天,降低影響產(chǎn)量0.5噸。
2、正洗井工藝。工藝簡介:洗井時通過一次碰泵,抓撈器將固定凡爾球撈出,上提活塞出工作筒,使油、套管連通,具備正洗條件。洗后下放活塞,碰泵,固定凡爾球歸位,正常生產(chǎn)。適應(yīng)條件:隨泵堵上層采下層井。試驗效果:S2-12井采用正洗井工藝,洗后含水恢復(fù)期縮短3天,影響油量減少1.7噸。
3、空心桿洗井工藝。工藝簡介:改變油桿組合,在上部結(jié)蠟段應(yīng)用空心桿(800米)利用清蠟水嘴和下部普通桿聯(lián)接地面采用空心光桿。利用高溫蒸汽車通過空心桿向油管內(nèi)注入洗井液,實現(xiàn)油管內(nèi)循環(huán)清蠟。應(yīng)用效果:英143-37井洗后含水恢復(fù)期縮短1天,影響產(chǎn)油減少3.4噸。
(四)、試驗無外來液洗井,實現(xiàn)低污染
1、井口電磁洗井工藝。工藝簡介:以井下深井泵舉升為循環(huán)動力,以油井采出液為介質(zhì),以電磁車為加熱源,通過往復(fù)循環(huán)使井筒溫度不斷升高,實現(xiàn)熱洗清蠟?zāi)康摹_m用條件:油層水敏嚴(yán)重,洗后易降產(chǎn)井;汛期井場條件不具備大型車輛施工井,油井最佳產(chǎn)液量范圍10t/d~40t/d, 最佳沉沒度范圍為小于200m,融蠟時間在8小時以內(nèi)。應(yīng)用情況:洗后含水恢復(fù)期較短,影響產(chǎn)油較少。
2、井下電加熱工藝。工藝簡介:通電后,電流由油管-接觸短接-套管形成回路,油管內(nèi)溫度升高,通過調(diào)整加熱功率使原油溫度高于溶蠟或降粘所需的溫度。加熱參數(shù):依據(jù)原油粘度拐點溫度設(shè)置加熱溫度(如方57-4井粘度拐點溫度為26℃,加熱溫度設(shè)定為28℃)。應(yīng)用情況:方57-4井產(chǎn)出液屬于高粘、高凝點原油,油井月度蠟卡次數(shù)為3-4次,應(yīng)用井下電加熱工藝后,頻繁卡蠟的技術(shù)難題得到有效治理。
3、化學(xué)防蠟降粘工藝。機(jī)理:通過定期往井內(nèi)加入降粘劑,使高粘度的弱稠油轉(zhuǎn)變?yōu)榈驼扯鹊乃腿闋钜?。?yīng)用情況:施工6口井,有效率5口井,有效率83.3%,施工井頻繁卡蠟得到根治。
四、結(jié)論及認(rèn)識
1、井下電加熱采油技術(shù)有效解決了英臺油田英東區(qū)塊高凝油層油井無法正常生產(chǎn)的難題,為類似油層的有效動用提供工程保證。2、低污染洗井工藝技術(shù)是解決降低熱洗影響產(chǎn)量和結(jié)蠟影響免修期矛盾的一種有效方法。
參考文獻(xiàn)
[1]何更生.油層物理.北京:石油工業(yè)出版社,1994:192-224.