【摘要】文章通過對一起燃重油工業(yè)鍋爐的漏水事故分析,認(rèn)為對于使用燃料為重油的工業(yè)鍋爐,爐膽內(nèi)結(jié)焦,爐膽內(nèi)衛(wèi)燃圈耐火混凝土的開裂脫落,燃燒器的移位、中心偏向等問題,在檢驗過程中要引起更大的注意和重視,并加以解決。
【關(guān)鍵詞】鍋爐;爐膽;裂紋;衛(wèi)燃圈;燃燒器;結(jié)焦
隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及“十二五”節(jié)能減排、低碳發(fā)展的要求,高耗能、高污染、高排放的燃煤鍋爐正在逐步被淘汰,越來越多的燃油燃?xì)忮仩t被人們使用。工業(yè)燃油燃?xì)忮仩t與燃煤鍋爐不同,其特點是結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、易于實現(xiàn)操作過程的自動化,對大氣的污染也比較輕,燃油燃?xì)忮仩t是燃煤鍋爐的理想替代品。[1]在燃油燃?xì)忮仩t的不斷發(fā)展和壯大中,也出現(xiàn)了不同于燃煤鍋爐的一些特殊事故。
一、事故發(fā)生的情況
區(qū)內(nèi)某企業(yè)一臺以重油為燃料的臥式內(nèi)燃蒸汽鍋爐,型號WNS6-1.0-YZ,額定蒸發(fā)量6.0t/h,額定壓力1.0Mpa。事發(fā)當(dāng)天司爐工發(fā)現(xiàn)突然鍋爐壓力降低,燃燒器熄火并且有蒸汽從燃燒器處噴出,隨即緊急停爐報告事故,經(jīng)現(xiàn)場事故檢驗,情況如下:燃燒器靠近爐膛的鐵質(zhì)外殼部分被燒毀,爐膽上方衛(wèi)燃圈的耐火混凝土完全脫落,爐膽火側(cè)在距離其前端300mm處過熱燒穿(見圖一),并在爐膽縱縫一側(cè)的熔合區(qū)產(chǎn)生一條縱向裂紋(具體位置見圖二),長度90mm,已貫穿至爐膽水側(cè),導(dǎo)致鍋水泄漏至爐膽內(nèi),發(fā)生鍋爐爐膽漏水事故。
二、事故原因分析
1.根據(jù)鍋爐的檔案資料以及內(nèi)外部檢驗報告,該臺鍋爐2002年3月制造,經(jīng)安裝驗收從2002年7月投入使用,未發(fā)現(xiàn)有水垢、腐蝕的情況,只有爐膽內(nèi)結(jié)焦、積灰以及衛(wèi)燃圈耐火混凝土開裂脫落的問題。同時事故發(fā)生后打開鍋筒人孔后進入檢查未發(fā)現(xiàn)鍋筒內(nèi)有水垢生成,推斷不是水垢引起的爐膽過熱產(chǎn)生的裂紋。
2.據(jù)司爐工反映鍋爐經(jīng)常停爐清除衛(wèi)燃圈耐火混凝土上的結(jié)焦產(chǎn)物,結(jié)焦是燃燒器噴嘴噴出的油粒子未與空氣充分混合燃燒,導(dǎo)致燃油在高溫下缺氧分解形成了固體焦粒即引起結(jié)焦,重油在這方面的問題尤為突出。[2]由于在衛(wèi)燃圈上的結(jié)焦產(chǎn)物附著力強,難以清除,經(jīng)常需要使用機械工具才能徹底清除,不可避免就把衛(wèi)燃圈的耐火混凝土破壞了,上部開裂甚至部分脫落,而且由于生產(chǎn)需要,沒有足夠的時間重新澆筑或修補衛(wèi)燃圈,使得耐火混凝土后伸出前管板的爐膽鋼板沒有得到有效的熱量阻隔,鋼板溫度持續(xù)升高;同時發(fā)現(xiàn)燃燒器上翹、噴嘴中心移位使得燃燒中心偏前,火焰高溫區(qū)集中在爐膽前方,由于衛(wèi)燃圈耐火混凝土部分已經(jīng)開裂脫落,進一步導(dǎo)致伸出前管板的爐膽鋼板嚴(yán)重過熱,此段鋼板為爐膽延伸直段,非受壓元件,主要起到燃燒器的承接及衛(wèi)燃圈澆筑耐火混凝土的模板作用,不與爐水接觸,無法得到有效冷卻,最終鋼板溫度繼續(xù)上升,達到鐵碳平衡圖的液相線時,鋼的晶粒邊界便開始熔化。因為,鋼在凝固過程中,非金屬夾雜的凝固點較低,被留在金屬晶粒之間最后凝固,當(dāng)溫度升高時,熔點低的夾雜先熔化。一旦晶粒邊界開始熔化,則鋼的結(jié)晶組織便遭到破壞,失去金屬應(yīng)具有的塑性和強度。[3]由于爐膽過熱燒穿熔化,使其附近的爐膽鋼板組織性能發(fā)生變化,其強度和韌性降低,而脆性提高,同時焊縫是應(yīng)力集中區(qū),是整個鋼板最易發(fā)生缺陷的地方,所以縱縫熱影響區(qū)就產(chǎn)生了一條裂縫并沿著縱縫方向延伸至管板內(nèi)側(cè),導(dǎo)致鍋爐爐水泄漏。
3.運營管理方面,企業(yè)一味的要求不能間斷生產(chǎn)和經(jīng)濟成本的考慮,對重油的燃燒過程中存在的問題(點火困難、燃燒過程中析碳、高污染排放、灰沉積、難調(diào)節(jié)、排煙溫度高)[4]沒有充分認(rèn)識,同時疏忽了鍋爐的維護保養(yǎng),只是讓負(fù)責(zé)操作的司爐工進行機械清除,而不是讓專業(yè)修理維護的維保單位進行規(guī)范保養(yǎng),對于這樣做導(dǎo)致的衛(wèi)燃圈耐火混凝土破壞產(chǎn)生的如此后果始料未及。
三、修理方法和工藝
(1)沿爐膽與管板外側(cè)焊縫處開割,整圈割斷后對焊縫進行打磨平整,確保探傷質(zhì)量。(2)經(jīng)超聲波探傷確定裂紋位置對裂紋打磨,保證裂紋終止,打磨前應(yīng)在裂紋末端鉆8的小孔以防止裂紋擴展延伸。(3)補焊后再進行超聲波探傷檢查,保證裂縫徹底消除,裂縫消除后做液壓試驗,確保修理質(zhì)量。(4)然后裝焊更換的直段爐膽,焊后進行環(huán)縫的超聲波探傷,合格后再次進行液壓試驗,保證修理部位安全可靠。(5)制作安裝燃燒室外面板及煙箱框架,按原結(jié)構(gòu)恢復(fù),保證門蓋的嚴(yán)密。(6)最后進行燃燒室衛(wèi)燃圈耐火混凝土的整體重新澆筑,要求按原設(shè)計形狀制作模板,并在外圈與爐膽接觸處襯墊厚度為5mm的石棉布,防止熱脹損壞,爐膽四周應(yīng)焊抓釘,確保耐火混凝土穩(wěn)固。
四、預(yù)防事故措施
1.注重燃燒器的運行調(diào)整,保證重油的完全燃燒,同時必須加強它的維護,平時在鍋爐運行中要定期查看,注意觀察重油燃燒的火焰,發(fā)現(xiàn)燃燒惡化或出現(xiàn)結(jié)焦時應(yīng)及時熄火,避免焦塊過大,導(dǎo)致以后除焦困難,破壞耐火混凝土。通過合理調(diào)整燃燒器,強化其維護保養(yǎng),才能保證燃燒器的正常使用,使鍋爐安全、長期、穩(wěn)定的運行。
2.由于這次事故對于廠方的正常生產(chǎn)影響較大,企業(yè)同時認(rèn)識到重油在燃燒中存在的問題,不僅結(jié)焦對鍋爐有可能產(chǎn)生像這樣的事故發(fā)生,同時灰份嚴(yán)重也是對燃料的浪費和環(huán)境的污染,還有清除爐膽內(nèi)的結(jié)焦和積灰也對企業(yè)的生產(chǎn)有一定的影響,于是企業(yè)決定更換更加高效清潔環(huán)保的燃料天然氣,雖然增加企業(yè)成本,但通過高效的管理以及一些節(jié)能措施來確保鍋爐高效運行。
3.加強內(nèi)部管理,要對鍋爐的燃燒狀況、水處理情況以及定期的維護保養(yǎng)等進行更嚴(yán)格、更專業(yè)的管理措施,同時鍋爐安全管理員要定期檢查,監(jiān)督司爐工規(guī)范操作以及保養(yǎng)維護到位,確保鍋爐安全,經(jīng)濟,高效的運行。
五、結(jié)論
通過以上分析,這起事故的主要原因是:1)燃燒器風(fēng)量不匹配使得重油無法完全燃燒,導(dǎo)致爐膽內(nèi)衛(wèi)燃圈附近結(jié)焦。2)清除結(jié)焦時破壞了衛(wèi)燃圈的耐火混凝土,使其開裂脫落,致使管板外側(cè)爐膽直接受火焰加熱,無法得到冷卻,最終導(dǎo)致鋼板熔化并在爐膽縱縫處產(chǎn)生裂紋。
對使用單位和檢驗人員的啟示:1)對于燃重油鍋爐,由于重油燃燒特性,結(jié)焦現(xiàn)象有時是不能避免的,所以對燃燒器的調(diào)整和維護尤為關(guān)鍵,同時清除結(jié)焦時的方法要得當(dāng)以及對衛(wèi)燃圈耐火混凝土的保護措施,一旦破壞了耐火混凝土,就必須修復(fù)或者重新澆筑,以避免類似事故的發(fā)生。2)隨著節(jié)能減排工作的不斷深入,更多的燃油燃?xì)忮仩t正在逐步替代燃煤鍋爐,而且燃油氣鍋爐的自動化程度相比燃煤鍋爐高得多,事故率也較低,操作人員和使用單位要重視一些小的問題,及時讓專業(yè)保養(yǎng)單位解決。3)不管是以重油還是輕質(zhì)柴油或者天然氣為燃料的鍋爐,對于爐膽內(nèi)衛(wèi)燃圈的開裂脫落,燃燒器的移位、中心偏向等問題,在鍋爐的定期檢驗過程中要引起檢驗人員更大的注意和重視,督促使用單位及時整改。
參考文獻
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