王占國
(平高集團有限公司,河南 平頂山467001)
LW35-126型自能式SF6斷路器是我公司為滿足市場需求而開發(fā)的新一代六氟化硫斷路器,該斷路器采用自能式滅弧室,三極共用一臺彈簧機構驅動,結構小巧,安裝方便,備受電力用戶青睞,已大批量投入生產,其操動機構用分、合閘電磁鐵線圈完全相同,額定操作電流均為2.8A(DC220V)。
目前,城鄉(xiāng)電網改造正在全國范圍內進行,由于部分電力用戶,特別是一些舊變電站改造的用戶,由于受變電站控制保護系統(tǒng)容量的限制,要求分閘電磁鐵線圈操作電流為2.5A(DC220V)以下,甚至為2.0A以下。同時,為了增強產品的競爭力,另外新增了分、合閘電磁鐵操作電壓為DC110和DC125V兩種規(guī)范,為了盡力滿足用戶需要,特進行本課題進行研究。
我們知道,電磁鐵是高壓斷路器操動機構中的重要元件之一,電磁鐵的結構多種多樣,但在高壓斷路器操動機構中采用的幾乎都是螺管式電磁鐵。這種電磁鐵的主要部件有:動鐵心、靜鐵心、線圈等。當電磁鐵線圈中通過電流時,在電磁鐵內產生磁通,動鐵心受電磁力的作用動作,通過脫扣機構,使操動機構進行分合閘操作,從而帶動整個斷路器進行分合閘操作。
按照電磁鐵線圈的電源不同可分為交流電磁鐵和直流電磁鐵;按照電磁鐵線圈有無骨架可分為有骨架電磁鐵和無骨架電磁鐵。目前高壓斷路器操動機構中使用的大部分為直流電磁鐵。
電磁鐵產生的電磁力與線圈的的磁勢(即安匝數(shù))有直接的關系:即:
我們常用的電磁鐵線圈的骨架一般有矩形和圓柱形兩種。
對于矩形柱體線圈:
L=2(a+b)+πb0(見圖1)
對于圓柱形線圈:
圖1
圖2
而LW35-126型自能式SF6斷路器所用的電磁鐵線圈為矩形柱體線圈,其骨架具體尺寸如下:
a=48mm
b=35mm
將(3)代入(2)得:
將(4)代入(1)得:
由于受電磁鐵脫扣器結構的限制,在不改變電磁鐵氣隙長度和磁極面積的前提下,由式(5)可以看出,改變電磁鐵線圈導線直徑和線圈匝數(shù)可以改變電磁鐵線圈的操作電流。
原電磁鐵線圈導線為0.31mm,匝數(shù)為1800匝,操作電流為2.8A,其安匝數(shù)為:
NI=1800×2.8=5040(安匝)
在生產過程中我們發(fā)現(xiàn),有極個別分閘電磁鐵在進行出廠試驗時,30%額定操作電壓下能進行分閘操作(不符合有關國家標準規(guī)定),說明分閘線圈的磁勢(即安匝數(shù))有點大,應適當減小線圈的磁勢(即安匝數(shù))。
為了降低電磁鐵線圈操作電流,我們初步把操作電流設定為2A,為了盡量保持電磁鐵的動特性不變,先按電磁鐵線圈安匝數(shù)不變進行計算,則電磁鐵線圈匝數(shù)應為:
若保持線圈骨架不變,要增加線圈匝數(shù),則需減小導線直徑,選取線徑為0.29mm的聚酯漆包線。
若線圈每層仍保持75匝,則線圈應有層數(shù)為:
圓整后層數(shù)應為34層,則線圈匝數(shù)為:
N=34×75=2550(匝)
依據(jù)以上數(shù)據(jù)可得出:
注:0.035為聚酯漆包線的漆膜厚度;
0.04為電磁鐵線圈導線間所墊的美濃紙厚度。
L=2(a+b)+πb0=2×(48+35)+π×12.41=204.967(mm)=0.204967(m)對于銅導線,根據(jù)GB6109可查得,聚酯漆包線的電阻率ρ為:
ρ最小為0.01695Ω·mm2/m
ρ最大為0.017241Ω·mm2/m
取中間值:
則改進后的電磁鐵線圈安匝數(shù)為:
IN=1.625×2550=4144(安匝)
與原安匝數(shù)5040安匝,相比減小了900安匝。
為此投制以下兩種線圈進行試驗:
?
試驗結果如下:
對編號1的線圈其額定操作電壓下(DC220V)分閘時間為30ms(技術要求規(guī)定的分閘時間為28+-24),接近分閘時間的上限,分閘時間偏大。30%、65%、120%額定操作電壓下(即66V,143V,264V)的機械操作均滿足國家標準的規(guī)定。
對編號2的線圈其額定操作電壓下(DC220V)分閘時間為23 ms接近分閘時間的下限,分閘時間偏小。65%、120%額定操作電壓下的機械操作均滿足國家標準的規(guī)定,30%額定操作電壓下(66V)的機械操作不滿足國家標準的規(guī)定。
這說明理論計算與試驗結果有一定的偏差。
改進措施:
現(xiàn)對線圈進行改進,保持電磁鐵線圈線徑不變,把其匝數(shù)改為2250匝,層數(shù)為30層。
則相應的參數(shù)為:
其電阻為:
其操作電流為:
對改造后的線圈重新進行試驗,試驗結果如下:
額定操作電壓下(DC220V),分閘時間為28ms,滿足了技術條件的要求,30%、65%、120%額定操作電壓下(即66V,143V,264V)的機械操作均滿足國家標準的規(guī)定。
試驗數(shù)據(jù)如下:
?
結論:
從以上試驗結果可以看出,改進后的線圈分閘時間在產品技術條件規(guī)定的范圍之內,各項機械試驗完全滿足有關國家標準的要求,分閘電磁鐵的操作電流降為1.9A,達到了降低電磁鐵操作電流的目的,研究試驗取得成功。
目前,該電磁鐵已運用到生產中,生產80多臺。
DC110V電磁鐵線圈計算
為了保持電磁鐵安匝數(shù)(IN=5040)不變。
將有關參數(shù)代入上式得:
查有關材料標準,取電磁鐵線圈導線直徑為0.45。
由于原導線直徑為0.31,匝數(shù)為1800。
故原線圈骨架纏繞0.45導線的匝數(shù)應為:
故取匝數(shù)為1200匝。
每層60匝,共20層。
L=2×(48+35)+3.14×20(0.45+0.032+0.04)
=166+32.7816=198.78
由于原導線直徑為0.31,匝數(shù)為1800。
故原線圈骨架纏繞0.425導線的匝數(shù)應為:
故取匝數(shù)為1300匝。
為此投制以下兩種線圈進行試驗:
?
對上述線圈進行試驗。
從試驗結果可以看出,改進后的線圈分閘時間在產品技術條件規(guī)定的范圍之內,各項機械試驗完全滿足有關國家標準的要求,試驗取得成功。
目前,DC110V的電磁鐵已運用到生產中,生產30多臺,并已出口到緬甸、尼泊爾等國家。DC125V電磁鐵由于當時是由銷售部門與廣東電力用戶商談的技術改造項目,由于改造合同沒有簽定,最終并沒有用到生產中。