鄒仲平
摘 要:在定期更換新支撐輥和新工作輥后,出現(xiàn)了兩側(cè)位置偏差保持不住,有時即使能保持住,但在軋制第一支鋼板形極不穩(wěn)定,出現(xiàn)了軋件跑偏、邊部起浪,甚至出現(xiàn)堆鋼,這個問題不僅給企業(yè)造成了一定的經(jīng)濟損失,而且影響了萊鋼產(chǎn)品的精品形象。因此,針對自動零調(diào)精度不高的情況,熱軋車間成立了項目攻關(guān)組,分析原因,制定措施,堅定不移地開展了技術(shù)攻關(guān)工作,改進零調(diào)控制程序,提高零調(diào)精度,齊心協(xié)力解決制約生產(chǎn)的瓶頸環(huán)節(jié)。
關(guān)鍵詞:零調(diào) 偏差 報警
中圖分類號:TG335 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)06(a)-0082-01
1 國內(nèi)外研究及發(fā)展現(xiàn)狀分析
精軋機在軋制過程中必須對軋機的輥縫進行精確的控制,而這與輥縫的零位確定關(guān)系密切,所以在每次更換工作輥或支撐輥后都必須重新確定軋機的輥縫零位(簡稱零調(diào))。零調(diào)是否準(zhǔn)確對于精軋機的正常軋制具有重要意義,因為在軋制過程中的輥縫設(shè)定、AGC(自動厚度控制)都是以輥縫零位為依據(jù),如果此零位確定得不準(zhǔn)確,必然會對軋制帶來不利影響。
由于受軋機零部件磨損、支撐輥、工作輥定期更換等因素影響,很難做到準(zhǔn)確確定輥縫零位,保證第一支鋼的板形質(zhì)量和穩(wěn)定性,國內(nèi)外對軋輥零調(diào)的介紹資料較少,大多數(shù)資料只是給出零調(diào)的定義,未對其進行深入的研究分析。
2 開展的主要技術(shù)工作
我們主要通過以下幾方面的工作,來提高零調(diào)的準(zhǔn)確度,改善了第一支鋼板形質(zhì)量和穩(wěn)定性,避免了因零調(diào)不準(zhǔn)而導(dǎo)致的堆鋼事故發(fā)生。
2.1 利用TRIZ理論實現(xiàn)帶壓力自動啟車
建立沖突矩陣,如表1所示。
2.2 沖突矩陣的解決方案
1)沖突1的解決方案,可采用15可選擇15動態(tài)化原理來解決問題。
動態(tài)化原理的具體描述為:使物體或其環(huán)境自動調(diào)節(jié),以使其在每個動作階段的性能達到最佳;把物體分成幾個部分,各部分之間可相對改變位置;將不動的物體改變?yōu)榭蓜拥?,或具有自適應(yīng)性。
2)沖突2的解決方案,可采用35物理或化學(xué)參數(shù)改變原理來解決問題。
物理或化學(xué)參數(shù)改變原理的具體描述為:改變聚集態(tài)(物態(tài));改變濃度或密度;改變?nèi)岫?;改變溫度?/p>
3)沖突3的解決方案,可采用10預(yù)先作用原理和15動態(tài)化原理來解決問題。
預(yù)先作用原理的具體描述為:預(yù)先對物體(全部或部分)施加必要的改變;預(yù)先安置物體,使其在最方便的位置,開始發(fā)揮作用而不浪費運送時間。
動態(tài)化原理的具體描述為:使物體或其環(huán)境自動調(diào)節(jié),以使其在每個動作階段的性能達到最佳;把物體分成幾個部分,各部分之間可相對改變位置;將不動的物體改變?yōu)榭蓜拥模蚓哂凶赃m應(yīng)性。
2.3 最終解決方案
1)精軋換輥完成后,保證所有啟車所需條件具備后,點擊零調(diào)監(jiān)控畫面上的“輕壓力啟車”按鈕后,精軋各機架AGC缸自動進行靜態(tài)壓靠,當(dāng)各機架壓磁儀檢測到壓力達到200T以上時,AGC缸停止壓靠。
2)軋機速度設(shè)定值在5 S內(nèi)由0升至零調(diào)速度,主傳動執(zhí)行零調(diào)速度設(shè)定值,完成軋機帶壓力啟車。
3)在啟車過程,由于先靜態(tài)壓靠使上下工作輥完全接觸,避免出現(xiàn)支撐輥啃工作輥等重大設(shè)備事故。
零調(diào)程序做法:輕壓力啟車后,輥縫接著下壓,進行自動零調(diào),但在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),總是有些機架零調(diào)無法完成,跟蹤觀察發(fā)現(xiàn)兩側(cè)軋制力偏差大,導(dǎo)致無法進行零調(diào),只能重新進行零調(diào),增加了換輥時間,也為操作留下了風(fēng)險,如不及時發(fā)現(xiàn)未進行零調(diào),就引起堆鋼事故,針對以上情況,經(jīng)過我們一段時間的跟蹤觀察和分析討論,將零調(diào)程序修改如下:將零調(diào)監(jiān)控畫面上的“自動零調(diào)”按鈕與F1-F6“卸荷”按鈕進行聯(lián)鎖,輕壓力啟車后F1-F6自動“卸荷”并此按鈕變?yōu)榧t色,同時自動零調(diào)變?yōu)榛疑珶o法進行自動零調(diào),避免了因不把“卸荷”變紅按鈕去掉導(dǎo)致軋制力偏差大而零調(diào)無法完成的情況發(fā)生。
在“零調(diào)”畫面上,在“兩側(cè)位置偏差”對應(yīng)后面加上偏差記憶,只要單擊“偏差記憶”或單擊左邊表格中的數(shù)字,就會將數(shù)字自動保存到右邊便于比較和記憶。
通過解讀零調(diào)程序,步驟如下:第一步等待連鎖條件液壓缸標(biāo)定完成;第二步轉(zhuǎn)位置環(huán)下壓至200T,時間持續(xù)150s超時,零調(diào)無法完成-鎖定-卸荷;第三步開始條件:第二步完成,由位置環(huán)向壓力環(huán)轉(zhuǎn)化下壓至1000T,條件一:│合軋制力-1000T│<50T,│差軋制力│<20T,延時130 ms;另一條件:兩側(cè)位置偏差絕對值小于8 mm,如兩條件滿足就清零,此時記下兩側(cè)液壓缸位置,即為位置零調(diào)值;第四步 采集數(shù)據(jù)零調(diào)完成后采集30對點軋制力和輥縫;第五步抬輥至輥縫20完成零調(diào),通過分析發(fā)現(xiàn)零調(diào)的重要步驟在第三步,通過將第三步零調(diào)時間延長到1500 ms,保證了自動零調(diào)總時間控制在20~25 s,以使工作輥和支承輥充分接觸,提高零調(diào)的準(zhǔn)確度,采用此方法能較好的消除支撐輥的加工誤差和安裝誤差給軋制壓力帶來的影響,從而改善了厚度和板形質(zhì)量。
通過回歸分析,精軋自動零調(diào)時間的二次項對厚度偏差值有顯著影響。通過擬合線圖可以看出厚度偏差值與精軋自動零調(diào)時間呈現(xiàn)二次關(guān)系,從擬合線圖上顯示的信息看出,要使厚度偏差值趨于零,零調(diào)時間控制在20~25 s是合理的。
為減少人工失誤,將零調(diào)畫面中零調(diào)位置偏差增加報警功能,即當(dāng)兩側(cè)位置偏差實際值與記憶偏差絕對值>1 mm時出現(xiàn)紅色報警提示,防止偏差過大不能及時發(fā)現(xiàn)而影響零調(diào)精度。
利用位置偏差和壓力偏差相結(jié)合快速零調(diào),提高零調(diào)的精度,將每次換輥后的零調(diào)數(shù)據(jù)進行記錄,便于操作工進行參考,并從F1-6中找到了一定的規(guī)律,以F1為例,運用六西格瑪質(zhì)量管理工具,取換支撐輥前后兩個周期的位置偏差和壓力偏差各60個數(shù)據(jù)進行分析,從數(shù)據(jù)分析中可以看出在一個換支撐輥周期內(nèi),位置偏差和壓力偏差受軋制規(guī)格、軋制公里數(shù)、工作輥原始輥形、軋輥磨損等參數(shù)影響,有一定的變化,但在一定范圍內(nèi),數(shù)據(jù)波動較小,可以作為判斷零調(diào)準(zhǔn)確性的兩個重要參數(shù);但在兩個換支撐輥周期內(nèi),位置偏差相差較大,壓力偏差相差較小,因此如果更換支撐輥,主要參考壓力偏差,而不以位置偏差為準(zhǔn),以確保穿帶的穩(wěn)定性,保證輥縫設(shè)定的精度,避免堆鋼事故的發(fā)生。endprint
3 國內(nèi)同類技術(shù)比較和技術(shù)創(chuàng)新點
3.1 國內(nèi)同類技術(shù)平比較
該項目圍繞萊鋼1500熱軋寬帶生產(chǎn)線的實際生產(chǎn)情況,精細分工,進行一個換工作輥和支撐輥周期內(nèi),兩側(cè)位置偏差和差壓力的統(tǒng)計,查找規(guī)律,綜合分析優(yōu)化思路;通過加大零調(diào)程序的優(yōu)化力度,來提高零調(diào)的精度,項目實施后,實現(xiàn)了帶壓力啟車,提高了穿帶的穩(wěn)定性,改善了板形質(zhì)量,產(chǎn)品尺寸控制、板形質(zhì)量以及表面質(zhì)量指標(biāo)高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
3.2 項目主要技術(shù)創(chuàng)新點
(1)利用TRIZ理論實現(xiàn)帶壓力自動啟車,由于先靜態(tài)壓靠使上下工作輥完全接觸,避免出現(xiàn)支撐輥啃工作輥等重大設(shè)備事故。
(2)為了消除軋制力偏差大而零調(diào)無法完成的情況發(fā)生:在程序中將“自動零調(diào)”按鈕與F1-F6“卸荷”按鈕進行聯(lián)鎖,輕壓力啟車后F1-F6自動“卸荷”并此按鈕變?yōu)榧t色,同時自動零調(diào)變?yōu)榛疑珶o法進行自動零調(diào),保證了零調(diào)的正常進行;
(3)通過程序解讀,將第三步零調(diào)時間延長到1500ms,保證了自動零調(diào)總時間控制在20-25S,以使工作輥和支承輥充分接觸,提高零調(diào)的準(zhǔn)確度,采用此方法能較好的消除支撐輥的加工誤差和安裝誤差給軋制壓力帶來的影響,并通過六西格瑪質(zhì)量管理,檢驗了精軋自動零調(diào)時間因子對成品帶鋼厚度存在顯著影響,從而判斷延長時間達到了預(yù)期效果。
(4)為減少人工失誤,將零調(diào)畫面中零調(diào)位置偏差增加報警功能,即當(dāng)兩側(cè)位置偏差實際值與記憶偏差絕對值>1 mm時出現(xiàn)紅色報警提示,防止偏差過大不能及時發(fā)現(xiàn)而影響零調(diào)精度。
(5)運用六西格瑪質(zhì)量管理工具,取換支撐輥前后兩個周期的位置偏差和壓力偏差各60個數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)看出在一個換支撐輥周期內(nèi),位置偏差和壓力偏差有一定的變化,但數(shù)據(jù)波動較小,可以作為判斷零調(diào)準(zhǔn)確性的兩個重要參數(shù),需要利用位置偏差和壓力偏差相結(jié)合,來提高零調(diào)的精度。
3.3 對科技進步的意義、推廣應(yīng)用的條件和前景
該項目主要是利用了一些新的創(chuàng)新方法和理論,比如TRIZ理論讓我們知道所有技術(shù)系統(tǒng)的進化都遵循一定的客觀規(guī)律,對輕壓力啟車進行了TRIZ解析,得出了解決此問題的TRIZ解,并結(jié)合實際生產(chǎn)情況,得出了生產(chǎn)中最適合的一般解;利用六西格瑪質(zhì)量管理的一些技術(shù)方法,對改進后的精軋自動零調(diào)時間以及對所取換支撐輥前后兩個周期的位置偏差和壓力偏差現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行分析,驗證了零調(diào)精度的改善效果顯著,保證了穿帶的穩(wěn)定性,提高了尺寸精度和板形質(zhì)量。
4 結(jié)語
該項目實施后,實現(xiàn)了帶壓力自動啟車,避免了發(fā)生支撐輥啃工作輥等重大設(shè)備事故;改善了零調(diào)精度,沒有發(fā)生因零調(diào)未做而出現(xiàn)的堆鋼事故和因零調(diào)精度不高而產(chǎn)生的協(xié)議材,也由原來在軋制冷軋基料時,必須用厚度為5.75 mm的燙輥材穿帶后,才能進行冷軋基料的軋制,到現(xiàn)在可以采用厚度為3.5 mm的冷軋基料直接穿帶,軋制的穩(wěn)定性有很大的提高,厚度精度和板形質(zhì)量有很大的改善,為生產(chǎn)的穩(wěn)定順行做出了貢獻,該研究結(jié)果具有實際應(yīng)用價值,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
參考文獻
[1] 徐文軍.寶鋼1580PC軋機零調(diào)偏差控制研究[D].秦皇島:燕山大學(xué),2007.14-18.
[2] 黃波.熱軋寬帶鋼軋機板形控制技術(shù)及應(yīng)用[J].軋鋼,1999(5):50-52.
[3] 居光華.寶鋼熱軋板帶厚度控制系統(tǒng)的研究,鋼鐵,2000.
[4] 王華光.帶鋼熱連軋機自動化控制[M].北京冶金工業(yè)出版社,1996.
[5] 劉勇.模糊控制、神經(jīng)控制論[M].哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2001.endprint
3 國內(nèi)同類技術(shù)比較和技術(shù)創(chuàng)新點
3.1 國內(nèi)同類技術(shù)平比較
該項目圍繞萊鋼1500熱軋寬帶生產(chǎn)線的實際生產(chǎn)情況,精細分工,進行一個換工作輥和支撐輥周期內(nèi),兩側(cè)位置偏差和差壓力的統(tǒng)計,查找規(guī)律,綜合分析優(yōu)化思路;通過加大零調(diào)程序的優(yōu)化力度,來提高零調(diào)的精度,項目實施后,實現(xiàn)了帶壓力啟車,提高了穿帶的穩(wěn)定性,改善了板形質(zhì)量,產(chǎn)品尺寸控制、板形質(zhì)量以及表面質(zhì)量指標(biāo)高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
3.2 項目主要技術(shù)創(chuàng)新點
(1)利用TRIZ理論實現(xiàn)帶壓力自動啟車,由于先靜態(tài)壓靠使上下工作輥完全接觸,避免出現(xiàn)支撐輥啃工作輥等重大設(shè)備事故。
(2)為了消除軋制力偏差大而零調(diào)無法完成的情況發(fā)生:在程序中將“自動零調(diào)”按鈕與F1-F6“卸荷”按鈕進行聯(lián)鎖,輕壓力啟車后F1-F6自動“卸荷”并此按鈕變?yōu)榧t色,同時自動零調(diào)變?yōu)榛疑珶o法進行自動零調(diào),保證了零調(diào)的正常進行;
(3)通過程序解讀,將第三步零調(diào)時間延長到1500ms,保證了自動零調(diào)總時間控制在20-25S,以使工作輥和支承輥充分接觸,提高零調(diào)的準(zhǔn)確度,采用此方法能較好的消除支撐輥的加工誤差和安裝誤差給軋制壓力帶來的影響,并通過六西格瑪質(zhì)量管理,檢驗了精軋自動零調(diào)時間因子對成品帶鋼厚度存在顯著影響,從而判斷延長時間達到了預(yù)期效果。
(4)為減少人工失誤,將零調(diào)畫面中零調(diào)位置偏差增加報警功能,即當(dāng)兩側(cè)位置偏差實際值與記憶偏差絕對值>1 mm時出現(xiàn)紅色報警提示,防止偏差過大不能及時發(fā)現(xiàn)而影響零調(diào)精度。
(5)運用六西格瑪質(zhì)量管理工具,取換支撐輥前后兩個周期的位置偏差和壓力偏差各60個數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)看出在一個換支撐輥周期內(nèi),位置偏差和壓力偏差有一定的變化,但數(shù)據(jù)波動較小,可以作為判斷零調(diào)準(zhǔn)確性的兩個重要參數(shù),需要利用位置偏差和壓力偏差相結(jié)合,來提高零調(diào)的精度。
3.3 對科技進步的意義、推廣應(yīng)用的條件和前景
該項目主要是利用了一些新的創(chuàng)新方法和理論,比如TRIZ理論讓我們知道所有技術(shù)系統(tǒng)的進化都遵循一定的客觀規(guī)律,對輕壓力啟車進行了TRIZ解析,得出了解決此問題的TRIZ解,并結(jié)合實際生產(chǎn)情況,得出了生產(chǎn)中最適合的一般解;利用六西格瑪質(zhì)量管理的一些技術(shù)方法,對改進后的精軋自動零調(diào)時間以及對所取換支撐輥前后兩個周期的位置偏差和壓力偏差現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行分析,驗證了零調(diào)精度的改善效果顯著,保證了穿帶的穩(wěn)定性,提高了尺寸精度和板形質(zhì)量。
4 結(jié)語
該項目實施后,實現(xiàn)了帶壓力自動啟車,避免了發(fā)生支撐輥啃工作輥等重大設(shè)備事故;改善了零調(diào)精度,沒有發(fā)生因零調(diào)未做而出現(xiàn)的堆鋼事故和因零調(diào)精度不高而產(chǎn)生的協(xié)議材,也由原來在軋制冷軋基料時,必須用厚度為5.75 mm的燙輥材穿帶后,才能進行冷軋基料的軋制,到現(xiàn)在可以采用厚度為3.5 mm的冷軋基料直接穿帶,軋制的穩(wěn)定性有很大的提高,厚度精度和板形質(zhì)量有很大的改善,為生產(chǎn)的穩(wěn)定順行做出了貢獻,該研究結(jié)果具有實際應(yīng)用價值,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
參考文獻
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[3] 居光華.寶鋼熱軋板帶厚度控制系統(tǒng)的研究,鋼鐵,2000.
[4] 王華光.帶鋼熱連軋機自動化控制[M].北京冶金工業(yè)出版社,1996.
[5] 劉勇.模糊控制、神經(jīng)控制論[M].哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2001.endprint
3 國內(nèi)同類技術(shù)比較和技術(shù)創(chuàng)新點
3.1 國內(nèi)同類技術(shù)平比較
該項目圍繞萊鋼1500熱軋寬帶生產(chǎn)線的實際生產(chǎn)情況,精細分工,進行一個換工作輥和支撐輥周期內(nèi),兩側(cè)位置偏差和差壓力的統(tǒng)計,查找規(guī)律,綜合分析優(yōu)化思路;通過加大零調(diào)程序的優(yōu)化力度,來提高零調(diào)的精度,項目實施后,實現(xiàn)了帶壓力啟車,提高了穿帶的穩(wěn)定性,改善了板形質(zhì)量,產(chǎn)品尺寸控制、板形質(zhì)量以及表面質(zhì)量指標(biāo)高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
3.2 項目主要技術(shù)創(chuàng)新點
(1)利用TRIZ理論實現(xiàn)帶壓力自動啟車,由于先靜態(tài)壓靠使上下工作輥完全接觸,避免出現(xiàn)支撐輥啃工作輥等重大設(shè)備事故。
(2)為了消除軋制力偏差大而零調(diào)無法完成的情況發(fā)生:在程序中將“自動零調(diào)”按鈕與F1-F6“卸荷”按鈕進行聯(lián)鎖,輕壓力啟車后F1-F6自動“卸荷”并此按鈕變?yōu)榧t色,同時自動零調(diào)變?yōu)榛疑珶o法進行自動零調(diào),保證了零調(diào)的正常進行;
(3)通過程序解讀,將第三步零調(diào)時間延長到1500ms,保證了自動零調(diào)總時間控制在20-25S,以使工作輥和支承輥充分接觸,提高零調(diào)的準(zhǔn)確度,采用此方法能較好的消除支撐輥的加工誤差和安裝誤差給軋制壓力帶來的影響,并通過六西格瑪質(zhì)量管理,檢驗了精軋自動零調(diào)時間因子對成品帶鋼厚度存在顯著影響,從而判斷延長時間達到了預(yù)期效果。
(4)為減少人工失誤,將零調(diào)畫面中零調(diào)位置偏差增加報警功能,即當(dāng)兩側(cè)位置偏差實際值與記憶偏差絕對值>1 mm時出現(xiàn)紅色報警提示,防止偏差過大不能及時發(fā)現(xiàn)而影響零調(diào)精度。
(5)運用六西格瑪質(zhì)量管理工具,取換支撐輥前后兩個周期的位置偏差和壓力偏差各60個數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)看出在一個換支撐輥周期內(nèi),位置偏差和壓力偏差有一定的變化,但數(shù)據(jù)波動較小,可以作為判斷零調(diào)準(zhǔn)確性的兩個重要參數(shù),需要利用位置偏差和壓力偏差相結(jié)合,來提高零調(diào)的精度。
3.3 對科技進步的意義、推廣應(yīng)用的條件和前景
該項目主要是利用了一些新的創(chuàng)新方法和理論,比如TRIZ理論讓我們知道所有技術(shù)系統(tǒng)的進化都遵循一定的客觀規(guī)律,對輕壓力啟車進行了TRIZ解析,得出了解決此問題的TRIZ解,并結(jié)合實際生產(chǎn)情況,得出了生產(chǎn)中最適合的一般解;利用六西格瑪質(zhì)量管理的一些技術(shù)方法,對改進后的精軋自動零調(diào)時間以及對所取換支撐輥前后兩個周期的位置偏差和壓力偏差現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行分析,驗證了零調(diào)精度的改善效果顯著,保證了穿帶的穩(wěn)定性,提高了尺寸精度和板形質(zhì)量。
4 結(jié)語
該項目實施后,實現(xiàn)了帶壓力自動啟車,避免了發(fā)生支撐輥啃工作輥等重大設(shè)備事故;改善了零調(diào)精度,沒有發(fā)生因零調(diào)未做而出現(xiàn)的堆鋼事故和因零調(diào)精度不高而產(chǎn)生的協(xié)議材,也由原來在軋制冷軋基料時,必須用厚度為5.75 mm的燙輥材穿帶后,才能進行冷軋基料的軋制,到現(xiàn)在可以采用厚度為3.5 mm的冷軋基料直接穿帶,軋制的穩(wěn)定性有很大的提高,厚度精度和板形質(zhì)量有很大的改善,為生產(chǎn)的穩(wěn)定順行做出了貢獻,該研究結(jié)果具有實際應(yīng)用價值,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
參考文獻
[1] 徐文軍.寶鋼1580PC軋機零調(diào)偏差控制研究[D].秦皇島:燕山大學(xué),2007.14-18.
[2] 黃波.熱軋寬帶鋼軋機板形控制技術(shù)及應(yīng)用[J].軋鋼,1999(5):50-52.
[3] 居光華.寶鋼熱軋板帶厚度控制系統(tǒng)的研究,鋼鐵,2000.
[4] 王華光.帶鋼熱連軋機自動化控制[M].北京冶金工業(yè)出版社,1996.
[5] 劉勇.模糊控制、神經(jīng)控制論[M].哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2001.endprint