劉海波++卓邦遠(yuǎn)
摘 要:介紹了一種基于PLC和以太環(huán)網(wǎng)的礦井泵房自動(dòng)控制系統(tǒng)的組成、工作原理和運(yùn)行方式。該系統(tǒng)采用PLC和工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)技術(shù),通過(guò)各種先進(jìn)可靠的傳感器、保護(hù)裝置、電動(dòng)閘閥、電動(dòng)球閥等設(shè)備,完成對(duì)礦井泵房的自動(dòng)化控制,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守和地面遠(yuǎn)程監(jiān)控,提高了泵站系統(tǒng)的工作效率和安全性。
關(guān)鍵詞:工業(yè)以太網(wǎng) PLC 自動(dòng)控制系統(tǒng) 礦井泵房
中圖分類(lèi)號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)10(a)-0090-02
礦井排水系統(tǒng)承擔(dān)著排出井下涌水的重要任務(wù),是礦井安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),排水系統(tǒng)各種設(shè)備能否安全、可靠、有效的運(yùn)行,關(guān)系到整個(gè)礦井的生產(chǎn)與安全。國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2009年12月1日實(shí)施的《煤礦防治水規(guī)定》第118條規(guī)定:受水威脅嚴(yán)重的礦井,應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)井下泵房無(wú)人值守和地面遠(yuǎn)程監(jiān)控,本系統(tǒng)正是根據(jù)此規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)的。
1 系統(tǒng)組成
該系統(tǒng)主排水泵3臺(tái),二條排水管路,監(jiān)控系統(tǒng)主要由上位機(jī)、組態(tài)編程軟件、工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)交換機(jī)、PLC控制器、傳感器、阻燃通信電纜、阻燃通信光纜、分線(xiàn)盒等設(shè)備組成。傳感器部分包括水位傳感器、超聲流量傳感器、正、負(fù)壓力傳感器、溫度傳感器等。井下控制系統(tǒng)采用SIMATIC S7-300 PLC,并采用系統(tǒng)組成以太網(wǎng)的機(jī)制,從而避免了生產(chǎn)的停機(jī)危險(xiǎn),它通過(guò)兩個(gè)并行的中央控制器實(shí)現(xiàn),它們的CPU通過(guò)光纖連接,并通過(guò)冗余的PROROFBUS-DP線(xiàn)路對(duì)遠(yuǎn)程I/O進(jìn)行控制。
控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)分為:地面上位機(jī)部分和井下泵房監(jiān)控站部分。
上位機(jī)部分由工控機(jī)和工業(yè)組態(tài)軟件WinCC V6.0構(gòu)成,用以實(shí)現(xiàn)水泵控制系統(tǒng)的地面監(jiān)控與數(shù)據(jù)上傳功能。上位機(jī)部分安裝于地面集控室,向上通過(guò)工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)及組態(tài)軟件自帶的OPC Server 軟件接口向綜合自動(dòng)化平臺(tái)提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),向下通過(guò)工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)及OPC Clinet或光端機(jī)(光纖)與井下監(jiān)控站進(jìn)行實(shí)時(shí)通訊。
井下泵房監(jiān)控站部分采用1臺(tái)PLC控制器、3臺(tái)子控制器及各種傳感器等設(shè)備組成;PLC控制器監(jiān)控站安裝在泵房控制室內(nèi),主要完成控制現(xiàn)場(chǎng)各傳感器信息采集與處理,并經(jīng)光信號(hào)接口或RJ45接口接入現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)交換機(jī)將信息傳至地面上位機(jī),同時(shí)接收上位機(jī)的控制信息,實(shí)現(xiàn)地面遙控井下水泵系統(tǒng)。
每臺(tái)子控制器可實(shí)現(xiàn)單臺(tái)水泵的手動(dòng)控制,并在自動(dòng)方式下接收PLC控制器總站下發(fā)的控制命令實(shí)現(xiàn)多臺(tái)水泵的自動(dòng)控制?,F(xiàn)場(chǎng)的各種反饋信號(hào)(高爆開(kāi)關(guān)、電動(dòng)閘閥等的返回點(diǎn))接入各子控制器。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
2 系統(tǒng)功能及實(shí)現(xiàn)
2.1 控制功能及實(shí)現(xiàn)
系統(tǒng)根據(jù)水倉(cāng)水位信號(hào)自動(dòng)開(kāi)啟、停止水泵的運(yùn)轉(zhuǎn),并對(duì)運(yùn)行中的各種狀態(tài)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,同時(shí)通過(guò)以太網(wǎng)把數(shù)據(jù)上傳至地面上位機(jī)。設(shè)計(jì)中考慮以水倉(cāng)水位為主,結(jié)合自動(dòng)輪換和“避峰填谷”的原則,確定開(kāi)、停各水泵時(shí)間。
根據(jù)監(jiān)視水位信號(hào),可設(shè)定低水位、高水位、上限水位和危險(xiǎn)水位。一般情況低水位時(shí)停泵,高水位時(shí)水泵運(yùn)行,但在用電高峰期時(shí)暫緩運(yùn)行,上限水位時(shí)備用水泵同時(shí)運(yùn)行,危險(xiǎn)水位時(shí),起動(dòng)所有水泵投入運(yùn)行。
系統(tǒng)對(duì)于泵站具有自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng)控制三種工作方式,根據(jù)具體情況設(shè)置不同的控制狀態(tài)。另外,每臺(tái)水泵可設(shè)置“運(yùn)行”、“備用”、“檢修”三種工作模式,以便在故障狀態(tài)下對(duì)系統(tǒng)和水泵進(jìn)行檢修,而不影響其他水泵的聯(lián)鎖控制。
在自動(dòng)控制方式時(shí),按照檢測(cè)水位的高低及根據(jù)高峰或低谷用電時(shí)間,自動(dòng)選擇是否開(kāi)泵,根據(jù)每臺(tái)泵的累積運(yùn)行時(shí)間,判斷優(yōu)先開(kāi)哪臺(tái)泵,水泵開(kāi)啟后,根據(jù)水位變化率及判斷是否達(dá)到告警水位,從而選擇需要開(kāi)幾臺(tái)泵。半自動(dòng)控制工作方式時(shí),操作人員利用井下觸摸屏或地面監(jiān)控中心的監(jiān)控主機(jī),通過(guò)開(kāi)/關(guān)2個(gè)按鈕就可以控制水泵完成啟停的所有工作。手動(dòng)控制方式時(shí),操作人員可通過(guò)手動(dòng)控制井下操作臺(tái)面板按鈕,控制各臺(tái)水泵電機(jī)的起、停及各電動(dòng)閘閥開(kāi)關(guān)動(dòng)作。
當(dāng)出現(xiàn)水位超限、開(kāi)關(guān)故障、壓力下降、流量下降等故障時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)停止運(yùn)行,并發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào)。
2.2 顯示及數(shù)據(jù)記錄功能
系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)動(dòng)態(tài)模擬顯示系統(tǒng)的整體運(yùn)行狀態(tài),如水倉(cāng)水位、水泵流量、水泵壓力、電流及電動(dòng)機(jī)、電動(dòng)閘閥等的各種工作狀態(tài);可實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)的故障信息,并發(fā)出報(bào)警;實(shí)時(shí)顯示水位、流量、壓力等模擬量的實(shí)時(shí)曲線(xiàn),并將系統(tǒng)的各種參數(shù)狀態(tài)、故障及開(kāi)停時(shí)間統(tǒng)計(jì)等信息記錄到數(shù)據(jù)庫(kù)中。
2.3 檢測(cè)與保護(hù)功能
系統(tǒng)保護(hù)包括電動(dòng)機(jī)故障保護(hù)、電動(dòng)閘閥故障保護(hù)、水泵啟動(dòng)保護(hù)等。水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)主要通過(guò)各種傳感器,對(duì)水倉(cāng)水位、排水管路流量、真空壓力、水泵壓力等信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),同時(shí)通過(guò)以太網(wǎng)把數(shù)據(jù)送至地面工控機(jī),通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的判斷,完成水泵系統(tǒng)的檢測(cè)和控制功能。
2.4 采用工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)設(shè)計(jì)
系統(tǒng)采用工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)設(shè)計(jì),即方便系統(tǒng)擴(kuò)展應(yīng)用,又可以接入數(shù)字化礦山系統(tǒng),并且工業(yè)以太網(wǎng)優(yōu)勢(shì)獨(dú)特,易于網(wǎng)絡(luò)管理。
3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
3.1 PLC程序設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)選用德國(guó)西門(mén)子公司的SIMATIC S7-300系列PLC系統(tǒng)。PLC所用的編程語(yǔ)言是西門(mén)子開(kāi)發(fā)的STEP7,這是一種可運(yùn)行于通用微機(jī)中,在WINDOWS環(huán)境下進(jìn)行編程的語(yǔ)言。通過(guò)STEP7編程軟件,不僅可以非常方便地使用梯形圖和語(yǔ)句表等形式進(jìn)行離線(xiàn)編程,而且在調(diào)試運(yùn)行時(shí),還可以在線(xiàn)監(jiān)視程序中各個(gè)輸入輸出或狀態(tài)點(diǎn)的通斷狀況,甚至可以在線(xiàn)修改程序中變量的值。
系統(tǒng)的軟件流程圖如圖2所示,從圖中可以看出,系統(tǒng)開(kāi)始啟動(dòng)后,首先初始化設(shè)定值,然后判斷系統(tǒng)處于自動(dòng)運(yùn)行、手動(dòng)運(yùn)行、半自動(dòng)運(yùn)行三種運(yùn)行方式中的哪一種,然后根據(jù)判斷得到的結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的操作。如PLC處于自動(dòng)運(yùn)行方式時(shí),則PLC根據(jù)程序流程順序執(zhí)行,自動(dòng)完成水泵的啟動(dòng)、輪換、用電峰谷段判斷、故障報(bào)警、停止等工作。如處于半自動(dòng)運(yùn)行方式下,則由人工選擇哪臺(tái)水泵投入運(yùn)行,PLC根據(jù)水泵的泵號(hào)自動(dòng)完成該臺(tái)水泵的自動(dòng)啟動(dòng)、運(yùn)行和停止。而手動(dòng)方式下,PLC不參與任何操作控制,全部由人工通過(guò)控制按鈕來(lái)控制整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。endprint
3.2 上位機(jī)程序設(shè)計(jì)
上位機(jī)軟件采用WinCC V6.0組態(tài)和實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件。WinCC V6.0采用標(biāo)準(zhǔn)Microsoft SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)歸檔,同時(shí)具有Web瀏覽功能,可使經(jīng)理、廠(chǎng)長(zhǎng)在辦公室內(nèi)看到生產(chǎn)流程的動(dòng)態(tài)畫(huà)面,從而更好的調(diào)度指揮生產(chǎn)。作為SIMATIC全集成自動(dòng)化的重要組成部分,WinCC確保與SIMATIC S7等系列PLC連接的方便和通訊的高效,它提供生成復(fù)雜的可視化任務(wù)的組件和函數(shù),生成畫(huà)面、腳本、報(bào)警、趨勢(shì)和報(bào)表的編輯器由最基本的WinCC系統(tǒng)組件建立。
上位機(jī)監(jiān)控畫(huà)面主要由主界面、單臺(tái)泵監(jiān)控界面、趨勢(shì)界面、歷史數(shù)據(jù)表格界面、故障報(bào)警界面、參數(shù)設(shè)置界面等組成。主界面直觀顯示整個(gè)排水系統(tǒng),實(shí)時(shí)顯示水泵的運(yùn)行狀態(tài)、入水口真空度、出水口壓力、電機(jī)工作電流、電壓、電機(jī)溫度、軸承溫度、水倉(cāng)水位和管路流量等參數(shù)。單臺(tái)泵監(jiān)控界面單獨(dú)顯示每臺(tái)水泵的工作狀態(tài)、報(bào)警信息、運(yùn)行參數(shù),對(duì)水泵的啟動(dòng)和停止進(jìn)行控制,并具有故障復(fù)位按鈕。趨勢(shì)界面是以曲線(xiàn)的形式顯示水泵軸溫、電機(jī)溫度等重要參數(shù)。歷史數(shù)據(jù)表格是以表格的形式顯示保存歷史數(shù)據(jù)。故障報(bào)警是對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行報(bào)警,并可以保存報(bào)警類(lèi)型及時(shí)間,以便查詢(xún)故障記錄。參數(shù)設(shè)置界面主要對(duì)系統(tǒng)各參數(shù)進(jìn)行設(shè)置管理。
3.3 工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)的建構(gòu)
根據(jù)煤礦需求,煤礦綜合信息自動(dòng)化監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括井下網(wǎng)絡(luò)和井上網(wǎng)絡(luò)兩部分,均為環(huán)型工業(yè)以太網(wǎng),通過(guò)核心交換機(jī)相連接。環(huán)型以太網(wǎng)為1000MB工業(yè)以太網(wǎng),作為全礦主干網(wǎng),為全礦各個(gè)子系統(tǒng)提供方便靈活的工業(yè)以太網(wǎng)接口,地面、井下子系統(tǒng)均可以方便接入,形成一個(gè)煤礦綜合信息自動(dòng)化控制系統(tǒng)的綜合傳輸平臺(tái),可有效保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性、可靠性、安全性,使網(wǎng)絡(luò)具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和開(kāi)放性。
以西門(mén)子SCALANCE X-400型交換機(jī)為骨干網(wǎng)交換機(jī),MACH4002型交換機(jī)為網(wǎng)關(guān)交換機(jī),其示意圖如圖3所示。
4 結(jié)語(yǔ)
該文基于PLC和以太環(huán)網(wǎng)的礦井泵房自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了水泵性能及狀態(tài)的在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程控制,以水倉(cāng)水位為主,結(jié)合分時(shí)計(jì)費(fèi)和“移峰填谷”原則,確定開(kāi)停水泵時(shí)間,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)水泵的輪換工作,大大延長(zhǎng)了水泵壽命,達(dá)到了節(jié)能、降耗的目的,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。該系統(tǒng)通過(guò)以太網(wǎng)接入到礦井綜合自動(dòng)化系統(tǒng)中,方便進(jìn)行綜合管理,為井下安全生產(chǎn)提供了有力保障。
參考文獻(xiàn)
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3.2 上位機(jī)程序設(shè)計(jì)
上位機(jī)軟件采用WinCC V6.0組態(tài)和實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件。WinCC V6.0采用標(biāo)準(zhǔn)Microsoft SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)歸檔,同時(shí)具有Web瀏覽功能,可使經(jīng)理、廠(chǎng)長(zhǎng)在辦公室內(nèi)看到生產(chǎn)流程的動(dòng)態(tài)畫(huà)面,從而更好的調(diào)度指揮生產(chǎn)。作為SIMATIC全集成自動(dòng)化的重要組成部分,WinCC確保與SIMATIC S7等系列PLC連接的方便和通訊的高效,它提供生成復(fù)雜的可視化任務(wù)的組件和函數(shù),生成畫(huà)面、腳本、報(bào)警、趨勢(shì)和報(bào)表的編輯器由最基本的WinCC系統(tǒng)組件建立。
上位機(jī)監(jiān)控畫(huà)面主要由主界面、單臺(tái)泵監(jiān)控界面、趨勢(shì)界面、歷史數(shù)據(jù)表格界面、故障報(bào)警界面、參數(shù)設(shè)置界面等組成。主界面直觀顯示整個(gè)排水系統(tǒng),實(shí)時(shí)顯示水泵的運(yùn)行狀態(tài)、入水口真空度、出水口壓力、電機(jī)工作電流、電壓、電機(jī)溫度、軸承溫度、水倉(cāng)水位和管路流量等參數(shù)。單臺(tái)泵監(jiān)控界面單獨(dú)顯示每臺(tái)水泵的工作狀態(tài)、報(bào)警信息、運(yùn)行參數(shù),對(duì)水泵的啟動(dòng)和停止進(jìn)行控制,并具有故障復(fù)位按鈕。趨勢(shì)界面是以曲線(xiàn)的形式顯示水泵軸溫、電機(jī)溫度等重要參數(shù)。歷史數(shù)據(jù)表格是以表格的形式顯示保存歷史數(shù)據(jù)。故障報(bào)警是對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行報(bào)警,并可以保存報(bào)警類(lèi)型及時(shí)間,以便查詢(xún)故障記錄。參數(shù)設(shè)置界面主要對(duì)系統(tǒng)各參數(shù)進(jìn)行設(shè)置管理。
3.3 工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)的建構(gòu)
根據(jù)煤礦需求,煤礦綜合信息自動(dòng)化監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括井下網(wǎng)絡(luò)和井上網(wǎng)絡(luò)兩部分,均為環(huán)型工業(yè)以太網(wǎng),通過(guò)核心交換機(jī)相連接。環(huán)型以太網(wǎng)為1000MB工業(yè)以太網(wǎng),作為全礦主干網(wǎng),為全礦各個(gè)子系統(tǒng)提供方便靈活的工業(yè)以太網(wǎng)接口,地面、井下子系統(tǒng)均可以方便接入,形成一個(gè)煤礦綜合信息自動(dòng)化控制系統(tǒng)的綜合傳輸平臺(tái),可有效保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性、可靠性、安全性,使網(wǎng)絡(luò)具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和開(kāi)放性。
以西門(mén)子SCALANCE X-400型交換機(jī)為骨干網(wǎng)交換機(jī),MACH4002型交換機(jī)為網(wǎng)關(guān)交換機(jī),其示意圖如圖3所示。
4 結(jié)語(yǔ)
該文基于PLC和以太環(huán)網(wǎng)的礦井泵房自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了水泵性能及狀態(tài)的在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程控制,以水倉(cāng)水位為主,結(jié)合分時(shí)計(jì)費(fèi)和“移峰填谷”原則,確定開(kāi)停水泵時(shí)間,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)水泵的輪換工作,大大延長(zhǎng)了水泵壽命,達(dá)到了節(jié)能、降耗的目的,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。該系統(tǒng)通過(guò)以太網(wǎng)接入到礦井綜合自動(dòng)化系統(tǒng)中,方便進(jìn)行綜合管理,為井下安全生產(chǎn)提供了有力保障。
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3.2 上位機(jī)程序設(shè)計(jì)
上位機(jī)軟件采用WinCC V6.0組態(tài)和實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件。WinCC V6.0采用標(biāo)準(zhǔn)Microsoft SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)歸檔,同時(shí)具有Web瀏覽功能,可使經(jīng)理、廠(chǎng)長(zhǎng)在辦公室內(nèi)看到生產(chǎn)流程的動(dòng)態(tài)畫(huà)面,從而更好的調(diào)度指揮生產(chǎn)。作為SIMATIC全集成自動(dòng)化的重要組成部分,WinCC確保與SIMATIC S7等系列PLC連接的方便和通訊的高效,它提供生成復(fù)雜的可視化任務(wù)的組件和函數(shù),生成畫(huà)面、腳本、報(bào)警、趨勢(shì)和報(bào)表的編輯器由最基本的WinCC系統(tǒng)組件建立。
上位機(jī)監(jiān)控畫(huà)面主要由主界面、單臺(tái)泵監(jiān)控界面、趨勢(shì)界面、歷史數(shù)據(jù)表格界面、故障報(bào)警界面、參數(shù)設(shè)置界面等組成。主界面直觀顯示整個(gè)排水系統(tǒng),實(shí)時(shí)顯示水泵的運(yùn)行狀態(tài)、入水口真空度、出水口壓力、電機(jī)工作電流、電壓、電機(jī)溫度、軸承溫度、水倉(cāng)水位和管路流量等參數(shù)。單臺(tái)泵監(jiān)控界面單獨(dú)顯示每臺(tái)水泵的工作狀態(tài)、報(bào)警信息、運(yùn)行參數(shù),對(duì)水泵的啟動(dòng)和停止進(jìn)行控制,并具有故障復(fù)位按鈕。趨勢(shì)界面是以曲線(xiàn)的形式顯示水泵軸溫、電機(jī)溫度等重要參數(shù)。歷史數(shù)據(jù)表格是以表格的形式顯示保存歷史數(shù)據(jù)。故障報(bào)警是對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行報(bào)警,并可以保存報(bào)警類(lèi)型及時(shí)間,以便查詢(xún)故障記錄。參數(shù)設(shè)置界面主要對(duì)系統(tǒng)各參數(shù)進(jìn)行設(shè)置管理。
3.3 工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)的建構(gòu)
根據(jù)煤礦需求,煤礦綜合信息自動(dòng)化監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括井下網(wǎng)絡(luò)和井上網(wǎng)絡(luò)兩部分,均為環(huán)型工業(yè)以太網(wǎng),通過(guò)核心交換機(jī)相連接。環(huán)型以太網(wǎng)為1000MB工業(yè)以太網(wǎng),作為全礦主干網(wǎng),為全礦各個(gè)子系統(tǒng)提供方便靈活的工業(yè)以太網(wǎng)接口,地面、井下子系統(tǒng)均可以方便接入,形成一個(gè)煤礦綜合信息自動(dòng)化控制系統(tǒng)的綜合傳輸平臺(tái),可有效保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性、可靠性、安全性,使網(wǎng)絡(luò)具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和開(kāi)放性。
以西門(mén)子SCALANCE X-400型交換機(jī)為骨干網(wǎng)交換機(jī),MACH4002型交換機(jī)為網(wǎng)關(guān)交換機(jī),其示意圖如圖3所示。
4 結(jié)語(yǔ)
該文基于PLC和以太環(huán)網(wǎng)的礦井泵房自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了水泵性能及狀態(tài)的在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程控制,以水倉(cāng)水位為主,結(jié)合分時(shí)計(jì)費(fèi)和“移峰填谷”原則,確定開(kāi)停水泵時(shí)間,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)水泵的輪換工作,大大延長(zhǎng)了水泵壽命,達(dá)到了節(jié)能、降耗的目的,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。該系統(tǒng)通過(guò)以太網(wǎng)接入到礦井綜合自動(dòng)化系統(tǒng)中,方便進(jìn)行綜合管理,為井下安全生產(chǎn)提供了有力保障。
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