路景春
摘要:指出了隨著國家對(duì)節(jié)能要求的提高,汽輪機(jī)組的運(yùn)行熱耗指標(biāo)越來越高,而降低汽輪機(jī)的熱耗其中很大一部分是通過改變汽輪機(jī)的通流特性和減少汽輪機(jī)級(jí)間的漏汽損失。由于要改變汽輪機(jī)的葉型、隔板等通流部件工作量大,費(fèi)用高,主要探討了某公司#2機(jī)組采用新型汽封,對(duì)汽輪機(jī)各部位汽封進(jìn)行改造,提高了各缸內(nèi)效率,使機(jī)組的熱耗降低,機(jī)組各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:汽封;熱耗;汽缸效率
中圖分類號(hào):TK263.12文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):16749944(2014)10025303
1項(xiàng)目概況
某公司#2汽輪機(jī)輪機(jī)是由美國西屋公司設(shè)計(jì)制造的亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、以反動(dòng)式為主、雙背壓純凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為TCF-980,額定設(shè)計(jì)主蒸汽壓力16.66MPa,主蒸汽溫度538℃,再熱蒸汽溫度538℃,末級(jí)動(dòng)葉高度為980.4mm。高壓缸11級(jí),中壓缸2×9級(jí),低壓缸4×7級(jí),全機(jī)共有57級(jí)[1]。
#2機(jī)組于1999年投產(chǎn),至今已運(yùn)行14年,2008年大修期間雖然已對(duì)汽封間隙進(jìn)行調(diào)整,但#2機(jī)組又經(jīng)過6年時(shí)間的運(yùn)行,經(jīng)長時(shí)間的啟停和運(yùn)行后汽封磨損和漏汽量較大,#2機(jī)組A修前性能試驗(yàn)表明:高壓缸效率85.55%,低于廠家設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值87.39%),中壓缸效率90.83%,低于廠家設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值91.84%),主要原因是汽輪機(jī)通流部分汽封間隙磨損偏大,上一級(jí)高品質(zhì)蒸汽漏至下一級(jí)做功,導(dǎo)致汽缸做功效率下降。機(jī)組設(shè)計(jì)熱耗為7775 kJ/kW·h ,但實(shí)際運(yùn)行熱耗約為8045.5kJ/kW·h,嚴(yán)重制約#2機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和上網(wǎng)競爭能力,為此,需對(duì)#2機(jī)組的汽封進(jìn)行改造。
改造的方案為:高壓端汽封,中間汽封體,高中壓隔板汽封及高、中壓內(nèi)軸封原梳齒汽封均改為布萊登汽封,高中壓外軸封改為蜂窩式汽封,各阻汽汽封為固定式的梳齒汽封通過重新拔齒并調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)間隙;低壓端汽封、低壓各級(jí)隔板汽封、低壓各阻汽汽封及兩端軸封均改為蜂窩式汽封。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)可知,#2機(jī)組A修通過本體汽封改造熱耗下降了153.3 kJ/(kW·h),折算標(biāo)準(zhǔn)煤耗5g左右,故按#2機(jī)組年發(fā)電量35億kW·h計(jì)算,標(biāo)煤按800元/t計(jì)算,#2機(jī)組經(jīng)過本體汽封改造后,年節(jié)約標(biāo)煤為35×108×5.0×10-6=17500t,每年可節(jié)約發(fā)電成本17500×0.08=1400萬元,一年內(nèi)即可收回投資,節(jié)能效果明顯。
參考文獻(xiàn):
[1]揚(yáng)州第二發(fā)電廠.西屋公司說明書第Ⅱ-Ⅰ卷說明和維護(hù)第三分冊(cè)[R].揚(yáng)州:揚(yáng)州第二發(fā)電廠,1997.
[2]張莉,王利軍,劉然.淺析600MW汽輪機(jī)汽封改造[J].黑龍江科技信息,2012(14).
[3]王安慶.揚(yáng)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司#2機(jī)組綜合升級(jí)改造修后汽機(jī)性能試驗(yàn)報(bào)告[R].西安:西安熱工研究院有限公司,2013.endprint
摘要:指出了隨著國家對(duì)節(jié)能要求的提高,汽輪機(jī)組的運(yùn)行熱耗指標(biāo)越來越高,而降低汽輪機(jī)的熱耗其中很大一部分是通過改變汽輪機(jī)的通流特性和減少汽輪機(jī)級(jí)間的漏汽損失。由于要改變汽輪機(jī)的葉型、隔板等通流部件工作量大,費(fèi)用高,主要探討了某公司#2機(jī)組采用新型汽封,對(duì)汽輪機(jī)各部位汽封進(jìn)行改造,提高了各缸內(nèi)效率,使機(jī)組的熱耗降低,機(jī)組各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:汽封;熱耗;汽缸效率
中圖分類號(hào):TK263.12文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):16749944(2014)10025303
1項(xiàng)目概況
某公司#2汽輪機(jī)輪機(jī)是由美國西屋公司設(shè)計(jì)制造的亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、以反動(dòng)式為主、雙背壓純凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為TCF-980,額定設(shè)計(jì)主蒸汽壓力16.66MPa,主蒸汽溫度538℃,再熱蒸汽溫度538℃,末級(jí)動(dòng)葉高度為980.4mm。高壓缸11級(jí),中壓缸2×9級(jí),低壓缸4×7級(jí),全機(jī)共有57級(jí)[1]。
#2機(jī)組于1999年投產(chǎn),至今已運(yùn)行14年,2008年大修期間雖然已對(duì)汽封間隙進(jìn)行調(diào)整,但#2機(jī)組又經(jīng)過6年時(shí)間的運(yùn)行,經(jīng)長時(shí)間的啟停和運(yùn)行后汽封磨損和漏汽量較大,#2機(jī)組A修前性能試驗(yàn)表明:高壓缸效率85.55%,低于廠家設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值87.39%),中壓缸效率90.83%,低于廠家設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值91.84%),主要原因是汽輪機(jī)通流部分汽封間隙磨損偏大,上一級(jí)高品質(zhì)蒸汽漏至下一級(jí)做功,導(dǎo)致汽缸做功效率下降。機(jī)組設(shè)計(jì)熱耗為7775 kJ/kW·h ,但實(shí)際運(yùn)行熱耗約為8045.5kJ/kW·h,嚴(yán)重制約#2機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和上網(wǎng)競爭能力,為此,需對(duì)#2機(jī)組的汽封進(jìn)行改造。
改造的方案為:高壓端汽封,中間汽封體,高中壓隔板汽封及高、中壓內(nèi)軸封原梳齒汽封均改為布萊登汽封,高中壓外軸封改為蜂窩式汽封,各阻汽汽封為固定式的梳齒汽封通過重新拔齒并調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)間隙;低壓端汽封、低壓各級(jí)隔板汽封、低壓各阻汽汽封及兩端軸封均改為蜂窩式汽封。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)可知,#2機(jī)組A修通過本體汽封改造熱耗下降了153.3 kJ/(kW·h),折算標(biāo)準(zhǔn)煤耗5g左右,故按#2機(jī)組年發(fā)電量35億kW·h計(jì)算,標(biāo)煤按800元/t計(jì)算,#2機(jī)組經(jīng)過本體汽封改造后,年節(jié)約標(biāo)煤為35×108×5.0×10-6=17500t,每年可節(jié)約發(fā)電成本17500×0.08=1400萬元,一年內(nèi)即可收回投資,節(jié)能效果明顯。
參考文獻(xiàn):
[1]揚(yáng)州第二發(fā)電廠.西屋公司說明書第Ⅱ-Ⅰ卷說明和維護(hù)第三分冊(cè)[R].揚(yáng)州:揚(yáng)州第二發(fā)電廠,1997.
[2]張莉,王利軍,劉然.淺析600MW汽輪機(jī)汽封改造[J].黑龍江科技信息,2012(14).
[3]王安慶.揚(yáng)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司#2機(jī)組綜合升級(jí)改造修后汽機(jī)性能試驗(yàn)報(bào)告[R].西安:西安熱工研究院有限公司,2013.endprint
摘要:指出了隨著國家對(duì)節(jié)能要求的提高,汽輪機(jī)組的運(yùn)行熱耗指標(biāo)越來越高,而降低汽輪機(jī)的熱耗其中很大一部分是通過改變汽輪機(jī)的通流特性和減少汽輪機(jī)級(jí)間的漏汽損失。由于要改變汽輪機(jī)的葉型、隔板等通流部件工作量大,費(fèi)用高,主要探討了某公司#2機(jī)組采用新型汽封,對(duì)汽輪機(jī)各部位汽封進(jìn)行改造,提高了各缸內(nèi)效率,使機(jī)組的熱耗降低,機(jī)組各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:汽封;熱耗;汽缸效率
中圖分類號(hào):TK263.12文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):16749944(2014)10025303
1項(xiàng)目概況
某公司#2汽輪機(jī)輪機(jī)是由美國西屋公司設(shè)計(jì)制造的亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、以反動(dòng)式為主、雙背壓純凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為TCF-980,額定設(shè)計(jì)主蒸汽壓力16.66MPa,主蒸汽溫度538℃,再熱蒸汽溫度538℃,末級(jí)動(dòng)葉高度為980.4mm。高壓缸11級(jí),中壓缸2×9級(jí),低壓缸4×7級(jí),全機(jī)共有57級(jí)[1]。
#2機(jī)組于1999年投產(chǎn),至今已運(yùn)行14年,2008年大修期間雖然已對(duì)汽封間隙進(jìn)行調(diào)整,但#2機(jī)組又經(jīng)過6年時(shí)間的運(yùn)行,經(jīng)長時(shí)間的啟停和運(yùn)行后汽封磨損和漏汽量較大,#2機(jī)組A修前性能試驗(yàn)表明:高壓缸效率85.55%,低于廠家設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值87.39%),中壓缸效率90.83%,低于廠家設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值91.84%),主要原因是汽輪機(jī)通流部分汽封間隙磨損偏大,上一級(jí)高品質(zhì)蒸汽漏至下一級(jí)做功,導(dǎo)致汽缸做功效率下降。機(jī)組設(shè)計(jì)熱耗為7775 kJ/kW·h ,但實(shí)際運(yùn)行熱耗約為8045.5kJ/kW·h,嚴(yán)重制約#2機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和上網(wǎng)競爭能力,為此,需對(duì)#2機(jī)組的汽封進(jìn)行改造。
改造的方案為:高壓端汽封,中間汽封體,高中壓隔板汽封及高、中壓內(nèi)軸封原梳齒汽封均改為布萊登汽封,高中壓外軸封改為蜂窩式汽封,各阻汽汽封為固定式的梳齒汽封通過重新拔齒并調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)間隙;低壓端汽封、低壓各級(jí)隔板汽封、低壓各阻汽汽封及兩端軸封均改為蜂窩式汽封。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)可知,#2機(jī)組A修通過本體汽封改造熱耗下降了153.3 kJ/(kW·h),折算標(biāo)準(zhǔn)煤耗5g左右,故按#2機(jī)組年發(fā)電量35億kW·h計(jì)算,標(biāo)煤按800元/t計(jì)算,#2機(jī)組經(jīng)過本體汽封改造后,年節(jié)約標(biāo)煤為35×108×5.0×10-6=17500t,每年可節(jié)約發(fā)電成本17500×0.08=1400萬元,一年內(nèi)即可收回投資,節(jié)能效果明顯。
參考文獻(xiàn):
[1]揚(yáng)州第二發(fā)電廠.西屋公司說明書第Ⅱ-Ⅰ卷說明和維護(hù)第三分冊(cè)[R].揚(yáng)州:揚(yáng)州第二發(fā)電廠,1997.
[2]張莉,王利軍,劉然.淺析600MW汽輪機(jī)汽封改造[J].黑龍江科技信息,2012(14).
[3]王安慶.揚(yáng)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司#2機(jī)組綜合升級(jí)改造修后汽機(jī)性能試驗(yàn)報(bào)告[R].西安:西安熱工研究院有限公司,2013.endprint