摘 要 變電所是一個工業(yè)企業(yè)的用配電樞紐,它的正常運行對全港生產(chǎn)、設(shè)備安全起著決定性的作用。黃驊港現(xiàn)有的變電所中,全部采用了硬線聯(lián)鎖控制,接線復(fù)雜,一旦出現(xiàn)故障,查找困難。文章介紹了一種基于PLC的變電所控制系統(tǒng),能夠免除硬線聯(lián)鎖帶來的各種弊端。
關(guān)鍵詞 基于PLC;變電所;控制系統(tǒng)
中圖分類號:TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)16-0077-03
1 背景
變電所是一個工業(yè)企業(yè)的用配電樞紐,它的正常運行對全港生產(chǎn)、設(shè)備安全起著決定性的作用。黃驊港現(xiàn)在擁有2個
110 kV變電站和21個變電所。由于黃驊港的設(shè)備對電力供應(yīng)要求很高,所以全部采用雙回路供電。
現(xiàn)有變電所的硬線聯(lián)鎖控制系統(tǒng)及其缺點:繼電器控制系統(tǒng)是20世紀(jì)20年代逐步運用的一種控制方式。由于它價格便宜、結(jié)構(gòu)簡單、容易掌握,在一定程度上滿足了自動控制的需要,因而使用非常廣泛,曾經(jīng)在自動化控制領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位。
但隨著生產(chǎn)的自動化程度越來越高,控制要求也越來越復(fù)雜,控制繼電器的數(shù)量也越來越多,硬線聯(lián)鎖也變得越來越復(fù)雜。首先,現(xiàn)代化的生產(chǎn)工藝不斷進(jìn)步,當(dāng)生產(chǎn)工藝升級或者需要完善的時候,原來的接線就需要改接,甚至控制柜也需要更換。有時升級工藝,因為改動太大,甚至需要重新做一套控制系統(tǒng),即使這樣在人力、物力、時間的投入上也比改造原有控制系統(tǒng)經(jīng)濟(jì);其次,由于工藝越來越復(fù)雜,控制柜的體積也越來越大,成本飆升,甚至一些非常復(fù)雜的聯(lián)鎖用硬線都很難實現(xiàn);再次,在繼電器控制系統(tǒng)中,任何一條連線或者一個繼電器出現(xiàn)故障,都會造成整個控制系統(tǒng)運行的不正常,造成整個系統(tǒng)的可靠性大大降低,尤其是電氣系統(tǒng)常見的觸點虛接、導(dǎo)線虛接等情況,由于故障時斷時續(xù),查找極其困難。可見繼電器控制系統(tǒng)有很多弊端。
由于黃驊港的變電所建設(shè)比較早,所以全部采用了繼電器聯(lián)鎖控制(硬線聯(lián)鎖控制),接線復(fù)雜,一旦出現(xiàn)故障,查找困難,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
2 改造方案
本文以某個變電所為例,介紹了一種基于PLC的變電所系統(tǒng),避免了硬線聯(lián)鎖的各種缺點。
硬件改造方案如下。
2.1 原變電所單體柜硬件介紹
原變電所單體柜全部采用硬接線方式,所有的操作聯(lián)鎖都是通過硬線來實現(xiàn)的。圖1展示了原變電所某個高壓柜控制系統(tǒng)的一個合閘回路,可以看出,僅僅一個合閘回路就有很多的硬線聯(lián)鎖,整個高壓柜就更加復(fù)雜,一個小小的線路接觸不良故障都需要很長的查找時間。
在多年的運行中,我們曾經(jīng)因為繼電器觸點虛接或線路的接觸不良造成多次系統(tǒng)不能操作故障。由于查找故障點十分復(fù)雜,幾乎每次故障都造成很長的停機(jī)時間,嚴(yán)重影響了供電的可靠性。在故障短時間內(nèi)不能再現(xiàn)或者故障狀態(tài)不能保持時,查找故障尤其困難。
另外,黃驊港的變電所的所有高壓柜操作都是通過按鈕來完成的,致使整個高壓柜面板上布滿了按鈕,時間長了容易損壞,而且還有可能發(fā)生誤操作等情況。有些信號繼電器由于是機(jī)械式繼電器,如果長時間不動作,靈敏度會大大降低,有時甚至?xí)霈F(xiàn)誤動作的情況。嚴(yán)重影響了供電的可靠性。
2.2 改造預(yù)期目標(biāo)
1)廢除變電所原有的繼電器控制系統(tǒng),除了速斷保護(hù)為了保證動作的及時性和可靠性采用硬線和軟性雙重保護(hù)外,完全采用PLC控制,所有聯(lián)鎖實現(xiàn)軟件聯(lián)鎖。
2)繪制新的圖紙。因沒有了硬線聯(lián)鎖,圖紙會變的非常簡單,繪制圖紙方便以后的維修保養(yǎng)及故障處理。
3)編制PLC程序,在程序中實現(xiàn)原來硬線聯(lián)鎖的所有功能,并把所有故障報警上傳到110 kV變電站,方便故障的發(fā)現(xiàn)和
處理。
4)編制RSview人機(jī)界面程序,顯示所有開關(guān)柜的運行狀態(tài),顯示各種報警。
2.3 PLC介紹
PLC全稱叫可編程邏輯控制器,是20世紀(jì)60年代開始興起的一種控制方式。是一種帶有數(shù)字和模擬輸入/輸出接口,以周期掃描的工作方式實現(xiàn)自動化控制的自動控制系統(tǒng)。PLC是計算機(jī)技術(shù)、繼電器控制技術(shù)和模擬調(diào)節(jié)技術(shù)的綜合體。全面采用了計算機(jī)軟、硬件技術(shù),完成了開關(guān)量邏輯控制為主、模擬量調(diào)節(jié)為輔的各種功能,同時具有計算機(jī)的數(shù)據(jù)處理能力和聯(lián)網(wǎng)功能。
PLC在現(xiàn)代自動化控制領(lǐng)域使用非常普遍,這是因為PLC具有巨大的綜合優(yōu)勢:
1)PLC功能強(qiáng)大,價格也非常便宜,性價比高。即使一臺小型PLC,也有上千個的編程元件(如繼電器、計時器、計數(shù)器等)供用戶使用,可以實現(xiàn)非常復(fù)雜的控制邏輯。
2)成熟的PLC系統(tǒng)硬件齊全,軟件功能也非常強(qiáng)大,用戶使用起來非常方便,適應(yīng)性強(qiáng)。我們可以根據(jù)不同的需求靈活進(jìn)行系統(tǒng)配置,組成不同功能、規(guī)模的系統(tǒng)。PLC安裝接線也很方便,只需把輸入信號接入PLC的輸入模塊,需要驅(qū)動的負(fù)載接到PLC的輸出模塊,硬件部分就算完成了。所有的控制邏輯都在軟件編程的時候?qū)崿F(xiàn),大大減少了接線的復(fù)雜性,增加了控制系統(tǒng)的靈活性。
3)抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高。現(xiàn)代的PLC都采取了一系列軟件和硬件抗干擾措施,具有非常強(qiáng)的抗干擾能力,幾乎不會出現(xiàn)誤動作。
4)控制系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、調(diào)試工作量比繼電器控制系統(tǒng)大大減少,并且需要更改控制邏輯時非常簡單。由于PLC用軟件編程取代了繼電器控制系統(tǒng)中大量的計時器、計數(shù)器、中間繼電器等器件,節(jié)約了大量的人力物力成本,并降低了系統(tǒng)出錯的可能性。
5)PLC的故障率很低,即使發(fā)生故障維修也非常方便,甚至很多PLC都具有熱插拔功能,如果模塊損壞,幾分鐘即可更換完畢恢復(fù)生產(chǎn)。
6)現(xiàn)代的PLC還可以組成冗余控制系統(tǒng),在主PLC出現(xiàn)故障時,備用PLC可以自動投入使用,接管主PLC的工作,對生產(chǎn)零影響。endprint
鑒于PLC有以上所述的各種優(yōu)點,并且隨著科學(xué)技術(shù)的日益成熟,PLC的價格也非常便宜,采用PLC對變電所進(jìn)行控制,成本并不高。
2.4 改造硬件選擇
我們采用羅克韋爾公司A-B的1756-L55,ControlLogix5555 Controller作為中央處理器,建立PLC網(wǎng)絡(luò),采用遠(yuǎn)程flex I/O,在每個高壓開關(guān)柜都設(shè)立遠(yuǎn)程I/O模塊,用來接收各種信號,并發(fā)出各種執(zhí)行指令。其中,PLC對遠(yuǎn)程I/O鏈路的存取,是通過處理器內(nèi)置的掃描端口進(jìn)行的。I/O產(chǎn)品在鏈路上與這些掃描端口的通信,是通過獨立的適配器模塊(1794-ASB)進(jìn)行的。遠(yuǎn)程I/O如果采用菊花鏈路的連接方式,在通信速率為57.6kb/s下,最大長度是3048 m。
遠(yuǎn)程I/O功能強(qiáng)大,應(yīng)用廣泛,能夠支持眾多產(chǎn)品。遠(yuǎn)程I/O的最大特點是可以將I/O機(jī)架放置到靠近每個單體高壓柜,從而替代了用導(dǎo)線經(jīng)過很長距離直接與本地I/O機(jī)架的連接方法,這有助于減少安裝、維護(hù)的費用,并且運行更加穩(wěn)定。
在每個適配器模塊下面,可以根據(jù)需要安裝數(shù)字量輸入模塊、數(shù)字量輸出模塊,以滿足信號輸入、輸出的需要。數(shù)字量輸入模塊我們選擇1794-IE16,數(shù)字量輸出模塊我們選擇1794-OE16。
2.5 硬件接線
選擇好了改造所用的硬件之后,我們組態(tài)好PLC網(wǎng)絡(luò),在中央處理器與遠(yuǎn)程I/O之間建立通訊,這樣PLC的硬件部分就完成了。
然后我們將下列信號接入到PLC的輸入模塊:試驗合閘按鈕、高壓小車在試驗位置、操作方式在就地、就地合閘按鈕、操作方式在遠(yuǎn)程、遠(yuǎn)程合閘、高壓小車在試驗位置、試驗分閘按鈕、就地分閘按鈕、遠(yuǎn)程分閘、速斷信號、接地信號、主斷路器合閘信號、主斷路器分閘信號、接地開關(guān)合閘信號等等。
將下列信號接入到PLC的輸出模塊:合閘繼電器、主斷路器合閘、分閘繼電器、主斷路器分閘、合閘指示燈、分閘指示燈、高壓小車在運行位置指示、高壓小車在試驗位置指示、接地開關(guān)合閘指示等等。
同時,為了保證速斷時系統(tǒng)跳閘的及時性、可靠性,速斷信號有硬線聯(lián)鎖和軟件聯(lián)鎖兩個路由。
完成以上接線改造后,我們就可以編制適當(dāng)?shù)某绦颍瑏韺崿F(xiàn)全自動倒閘操作。
3 軟件編程
3.1 人機(jī)操作界面
在rsview人機(jī)操作界面我們畫出整個變電所的一次系統(tǒng)圖,在圖上將各個高壓柜的關(guān)鍵參數(shù)顯示出來,例如:某某高壓柜正常信號、故障信號、合閘狀態(tài)、分閘狀態(tài)等。操作人員可以通過人機(jī)界面非常直觀的了解整個變電所各個高壓柜的狀態(tài),方便查找故障。
同時,我們在每個高壓柜上設(shè)置彈出式窗口按鈕,只要按下該按鈕,則高壓柜的詳細(xì)的狀態(tài)以彈窗的形式展現(xiàn)出來,包括試驗合閘按鈕、高壓小車在試驗位置、操作方式在就地、就地合閘按鈕、操作方式在遠(yuǎn)程、遠(yuǎn)程合閘、高壓小車在試驗位置、試驗分閘按鈕、就地分閘按鈕、遠(yuǎn)程分閘、速斷信號、接地信號、主斷路器合閘信號、主斷路器分閘信號、接地開關(guān)合閘信號等等。這樣當(dāng)我們需要了解某高壓柜更加詳細(xì)的信息時,只需按下該按鈕就可以了。
以上按鈕可以根據(jù)現(xiàn)場實際需求進(jìn)行增減,同步更改PLC程序即可。
3.2 PLC軟件編程
根據(jù)高壓柜的不同功能,高壓柜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)略有不同,但總體上是非常相似的,下面我們以某個高壓柜為例,編制PLC程序,實現(xiàn)原有硬線聯(lián)鎖的所有功能。
1)程序第0步:試驗合閘。
XIC(試驗合閘按鈕)XIC(高壓小車在試驗位置)OTE(試驗合閘)。
2)程序第1步:接地合閘。
XIC(操作方式在就地)XIC(就地合閘按鈕)XIC(高壓小車在運行位置)OTE(就地合閘)。
3)程序第2步:遠(yuǎn)程合閘。XIC(操作方式在遠(yuǎn)程)XIC(遠(yuǎn)程合閘)XIC(高壓小車在運行位置)OTE(遠(yuǎn)程合閘)。
4)程序第3步:通過各種聯(lián)鎖條件,形成合閘信號。
[XIC(試驗合閘),XIC(就地合閘),XIC(遠(yuǎn)程合閘)]XIO(接地開關(guān)合閘)XIO(分閘繼電器)OTE(合閘繼電器);
5)程序第4步:主斷路器合閘輸出。
XIC(合閘繼電器)OTL(主斷路器合閘)。
6)程序第5步:試驗分閘。
XIC(試驗分閘按鈕)XIC(高壓小車在試驗位置)OTE(試驗分閘)。
7)程序第6步:就地分閘。
XIC(操作方式在就地)XIC(就地分閘按鈕)OTE(就地分閘)。
8)程序第7步:遠(yuǎn)程分閘。
XIC(操作方式在遠(yuǎn)程)XIC(遠(yuǎn)程分閘)OTE(遠(yuǎn)程分閘)。
9)程序第8步:通過各種聯(lián)鎖條件,形成分閘信號。
[XIC(試驗分閘),XIC(就地分閘),XIC(遠(yuǎn)程分閘),XIC(速斷信號),XIC(接地信號)]OTE(分閘繼電器)。
10)程序第9步:主斷路器分閘輸出。
XIC(分閘繼電器)OTL(主斷路器分閘)。
11)程序第10步:合閘指示燈輸出信號及解鎖主斷路器合閘輸出。
XIC(主斷路器合閘輸入信號)[OTE(合閘指示燈(紅色)),OTU(主斷路器合閘)]。
12)程序第11步:分閘指示燈輸出信號及解鎖主斷路器分閘輸出。
XIC(主斷路器分閘輸入信號)[OTE(分閘指示燈(綠色)),OTU(主斷路器分閘)]。
13)程序第12步:高壓小車在運行位置指示信號。
XIC(高壓小車在運行位置) OTE(高壓小車在運行位置
指示)。
14)程序第13步:高壓小車在試驗位置指示信號。endprint
XIC(高壓小車在試驗位置) OTE(高壓小車在試驗位置
指示)。
15)程序第14步:高壓柜接地開關(guān)合閘指示信號。
XIC(接地開關(guān)合閘) OTE(接地開關(guān)合閘指示)。
16)程序第15步:合閘超時故障檢測。
[XIC(合閘繼電器)XIO(合閘指示燈(紅色)),XIO(合閘繼電器)XIC(合閘指示燈(紅色))]TON(T1,1000,?)。
17)程序第16步:合閘超時故障輸出。
XIC(T1/DN)OTE(合閘超時故障)。
18)程序第17步:分閘超時故障檢測。
[XIC(分閘繼電器)XIO(分閘指示燈(綠色)),XIO(分閘繼電器)XIC(分閘指示燈(綠色))]TON(T2,1000,?)。
19)程序第18步:分閘超時故障輸出。
XIC(T2/DN)OTE(分閘超時故障);
通過以上指令表程序,可以實現(xiàn)原有高壓柜硬線聯(lián)鎖的所有功能,并且有故障檢測,能夠及時提醒操作人員發(fā)現(xiàn)故障。
4 改造成效
4.1 改造實施前與改造實施后的對比舉例
改造前,如果我們需要就地合閘,那么需要以下條件:操作方式在就地、就地合閘按鈕、高壓小車在運行位置、接地開關(guān)沒有合閘、沒有分閘操作等5個信號,然后才能實現(xiàn)就地合閘。
一旦有任何一個信號出現(xiàn)問題,就不能實現(xiàn)就地合閘的操作,我們需要拿著萬用表在柜子里逐個端子測量檢查,以發(fā)現(xiàn)故障點,操作復(fù)雜并且有一定的危險性。按鈕或者線路完全斷開還是非常幸運的情況,我們利用一定的時間,能夠發(fā)現(xiàn)它。但是如果存在觸點或者導(dǎo)線虛接的現(xiàn)象,就非常困難了,由于故障時斷時續(xù),我們不能快速確定是哪個部位解除不良,有時故障時間是秒級的,給我們的印象就是突然高壓柜不正常了,去查找時又一切正常,這樣的故障發(fā)現(xiàn)故障點非常困難,有時只能將全部端子排重新緊固,或者更換有可能損壞的按鈕或者導(dǎo)線,浪費了大量人力物力,大大影響了供電的可靠性。
而改造后,我們可以通過程序檢測任何故障,哪怕只是一個毫秒級的接觸不良故障,都可以捕捉到并在人機(jī)界面顯示出來,技術(shù)人員可以根據(jù)報警提示直奔主題,立刻修復(fù)它,大大提高維修效率。
4.2 改造效益
我們進(jìn)行了某個變電所的試驗改造,一次成功,達(dá)到預(yù)期效果。
把變電所從硬線聯(lián)鎖控制改成PLC控制并加入編輯rsview人機(jī)界面后:
1)能夠使技術(shù)人員非常容易的掌握變電所高壓柜的控制邏輯,改變了過去技術(shù)人員面對的只是一堆操作按鈕,而不能利用現(xiàn)代非常成熟的PLC系統(tǒng)的現(xiàn)狀。
2)大大縮短了變電所故障查找的時間,提高了故障處理效率。例如高壓柜發(fā)生線路接觸不良,每次技術(shù)人員都會花費大量的時間來查找,大大提高了供電的可靠性。
3)節(jié)約費用。由于繼電器頻繁的動作,線圈、觸點等都會逐漸老化損壞。而現(xiàn)代的PLC技術(shù)非常成熟,使用壽命很長,并且由于沒有機(jī)械機(jī)構(gòu),正常情況下幾乎不會損壞。大大提高了供電可靠性。
5 結(jié)論
通過在變電所系統(tǒng)使用非常成熟的PLC控制系統(tǒng),避免了硬線聯(lián)鎖(繼電器聯(lián)鎖)控制“故障很難查找、接線復(fù)雜、無法實現(xiàn)人機(jī)交互、聯(lián)網(wǎng)困難、變更邏輯不靈活等”諸多的弊端,大大提高了故障處理效率,提高了供電的可靠性,值得推廣。
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作者簡介
韓亞慈(1977-),女,高級工程師,碩士學(xué)位,現(xiàn)任神華黃驊港務(wù)有限責(zé)任公司二級師,主要從事供配電設(shè)備的管理與維修工作。endprint