鄔維挺+熊輝斌
摘要:隨著高速公路交通流量日益增長,高速公路隧道水泥混凝土路面結(jié)構(gòu)損壞越來越重,路面平整度已無法滿足高速公路行車舒適性的高標(biāo)準(zhǔn)。“白改黑”改造技術(shù)就是在原隧道水泥混凝土路面的基礎(chǔ)上,加鋪瀝青混凝土面層,使原來的混凝土剛性路面變?yōu)闉r青柔性路面。文章介紹了上三高速公路沿線隧道水泥混凝土路面“白改黑”改造技術(shù)的成功應(yīng)用,總結(jié)了施工要點(diǎn)并對(duì)其相關(guān)路用性能進(jìn)行了分析。
關(guān)鍵詞:高速公路隧道;水泥混凝土路面;白改黑;施工技術(shù);路用性能
中圖分類號(hào):U416 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)25-0092-03
1 工程概況
浙江省上三(上虞至三門)高速公路全長142km,是滬杭甬高速公路與甬臺(tái)溫高速公路的重要連接線,也是溝通浙江省沿海地區(qū)和浙中浙南腹地的一條重要通道。上三高速公路新天段于2000年底建成通車時(shí)就以“四高一多兩復(fù)雜”著稱,其中一多即指隧道多。新昌境內(nèi)隧道共有4座,隧道總里程達(dá)到5.2km,隧道內(nèi)水泥砼路面經(jīng)過十多年運(yùn)營,由于使用年限較長及重載車的大量增加,導(dǎo)致了部分水泥板塊出現(xiàn)了裂縫、破損等病害,且水泥砼路面整體路面平整度較差,使得路面各項(xiàng)性能已難以滿足高速公路行駛的高標(biāo)準(zhǔn)。為全面改善路況性能和路面行駛指數(shù),2012年對(duì)上三高速公路馬岙嶺隧道、瑯珂嶺隧道、任胡嶺隧道的水泥混凝土路面進(jìn)行了“白改黑”改造,在對(duì)原隧道水泥混凝土路面進(jìn)行維修處治的基礎(chǔ)上,采用1cm橡膠瀝青應(yīng)力吸收層SAMI+4cmSMA-13的加鋪結(jié)構(gòu)方案,以達(dá)到有效控制路面裂縫反射、明顯改善路貌、提高路面平整度的效果。
2 隧道原水泥混凝土路面狀況
在對(duì)上三高速公路沿線隧道水泥混凝土路面進(jìn)行“白改黑”改造實(shí)施前,對(duì)馬岙嶺隧道、瑯珂嶺隧道、任胡嶺隧道水泥混凝土路面路況進(jìn)行了全面調(diào)查,主要包括路面平整度、路面破損狀況及病害類型等。其中路面平整度(IRI)分別為2.3m/km、2.4m/km、3.1m/km、3.8m/km,均不滿足高速公路路面行駛質(zhì)量指標(biāo)要求(按瀝青路面平整度指標(biāo)(IRI)要求應(yīng)不大于2.0m/km);路面損壞狀況指數(shù)(PCI)最低值為70.48、最高值為85.31,與全線路面PCI平均值有較大差距;路面主要病害類型有板塊裂縫、板破損、板角斷裂、錯(cuò)臺(tái)等,其中板塊裂縫和板破損占所有板塊病害的87.5%,同時(shí),馬岙嶺等隧道原水泥混凝土路面2005年實(shí)施的稀漿封層已局部脫皮較嚴(yán)重,不僅影響路容路貌,而且對(duì)車輛的行車安全性和舒適性也有一定程度的影響。
3 隧道原水泥混凝土路面處治
在對(duì)隧道水泥混凝土路面實(shí)施“白改黑”前,先對(duì)水泥混凝土板塊病害進(jìn)行徹底處治,提高路面實(shí)施效果,保證路面使用壽命。
3.1 斷板
(1)單塊斷板:將舊板破碎,運(yùn)走,視情況處理基層。采用早強(qiáng)水泥混凝土進(jìn)行修復(fù)處理;(2)連續(xù)斷板:采用早強(qiáng)水泥混凝土或改性瀝青砼進(jìn)行回填(上面層采用改性瀝青AC-16C瀝青砼、下面層采用改性瀝青AC-20C瀝青砼)。板塊之間的橫向施工縫按照規(guī)范要求設(shè)置傳力桿,縱向縮縫按照規(guī)范要求設(shè)置拉桿。
3.2 縱橫向裂縫
對(duì)水泥混凝土板塊的縱橫向裂縫,先進(jìn)行開槽,用高壓空氣清除縫內(nèi)的雜物,10mm以下縫隙采用瀝青灌縫膠灌縫處理,10mm以上縫隙除上述措施外再進(jìn)行熱瀝青砂填筑壓實(shí)。
3.3 角隅斷裂
按破裂面積大小確定切割范圍并放樣,用切割機(jī)切出邊緣,用風(fēng)鎬鑿除破損部分,打成規(guī)則的垂直面,然后清除鑿除范圍,采用早強(qiáng)水泥混凝土修復(fù)。
3.4 接縫
對(duì)原有路面灌縫料脫落損壞或沒有灌縫的接縫進(jìn)行清縫后灌填專用填縫料封水;按接縫位置不同采用不同的填縫料:對(duì)結(jié)構(gòu)縫、縱向接縫和脹縫采用硅酮膠,對(duì)其余一般橫向接縫采用聚氨酯。
3.5 板底脫空
施工前對(duì)隧道全部水泥板塊進(jìn)行檢測(cè),對(duì)存在板底脫空的板塊,在脫空部位面板上鉆直徑3cm的孔2個(gè)、間距1m,然后將M15高強(qiáng)水泥砂漿高壓灌注,如情況嚴(yán)重,則需進(jìn)行換板處理。
3.6 水泥混凝土路面銑刨
因原水泥混凝土路面表面實(shí)施了稀漿封層,并已局部脫落,對(duì)該稀漿封層采用銑刨機(jī)進(jìn)行清除,銑刨時(shí)根據(jù)水泥板塊的沉降情況調(diào)整銑刨方位,確保銑刨徹底。
4 隧道路面“白改黑”施工控制
隧道水泥混凝土路面“白改黑”改造采用1cm橡膠瀝青應(yīng)力吸收層SAMI+4cmSMA-13的加鋪結(jié)構(gòu)型式,其生產(chǎn)拌合及施工工藝控制上較普通瀝青砼存在一定的差異性,需要進(jìn)行嚴(yán)格的控制管理。
4.1 橡膠瀝青應(yīng)力吸收層(SAMI)施工控制
橡膠瀝青應(yīng)力吸收層(SAMI)施工前應(yīng)對(duì)隧道表面進(jìn)行清掃、吹塵和清洗,確保干燥、無灰塵、石屑、雜物等,尤其要注意隧道路面無水分、干燥。應(yīng)力吸收層撒鋪,先灑布橡膠瀝青,橡膠瀝青灑布量按2.0~2.6kg/m2控制,在噴灑橡膠瀝青后應(yīng)立即撒鋪碎石,碎石撒鋪量按12±2kg/m2控制,以滿鋪、不散失為度,對(duì)于局部碎石撒鋪量不足的地方,應(yīng)人工補(bǔ)足。撒鋪后應(yīng)立即進(jìn)行采用25t以上的膠輪壓路機(jī)進(jìn)行碾壓作業(yè),兩臺(tái)膠輪壓路機(jī)應(yīng)同時(shí)進(jìn)行碾壓,緊跟碎石撒鋪車。碾壓遍數(shù)為3遍。
在鋪筑上層瀝青混合料前,對(duì)橡膠瀝青應(yīng)力吸收層進(jìn)行清掃,以清除沒有粘結(jié)的松散碎石,避免影響SAMI層與瀝青混凝土的粘結(jié)性能。同時(shí)橡膠瀝青應(yīng)力吸收層施工應(yīng)與上層瀝青混凝土緊湊進(jìn)行,中間不開放交通。
4.2 SMA-13瀝青砼原材料
SMA-13瀝青砼原材料選擇和技術(shù)指標(biāo)控制應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求,瀝青采用SBS改性瀝青,粗集料采用玄武巖機(jī)制碎石,細(xì)集料采用石灰?guī)r機(jī)制碎石,填料采用石灰?guī)r堿性石料經(jīng)磨細(xì)得到的礦粉,穩(wěn)定劑采用優(yōu)良的木質(zhì)素絮狀纖維,摻加比例以瀝青混合料總質(zhì)量的0.3%。瀝青、粗細(xì)集料、礦粉、木質(zhì)纖維各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。endprint
4.3 SMA-13瀝青混合料拌和
瀝青混合料在瀝青拌和場(chǎng)采用間隙式拌和機(jī)拌制,為確保SMA-13改性瀝青砼拌合的均勻性,嚴(yán)格控制每盤的實(shí)際拌和時(shí)間為60~70s,以混合料拌和均勻、無花白、無粗細(xì)料分離和結(jié)團(tuán)成塊現(xiàn)象,所有礦料顆粒全部覆蓋瀝青結(jié)合料為度。在拌和中,要嚴(yán)格控制油石比和礦料級(jí)配,避免油石比不當(dāng)而產(chǎn)生泛油和松散現(xiàn)象,并嚴(yán)格掌握改性瀝青和集料的加熱溫度以及改性瀝青SMA-13的出廠溫度,集料的加熱溫度控制在190℃~220℃之間;瀝青加熱溫度控制在160℃~165℃之間;出料溫度控制在170℃~185℃之間。
4.4 SMA-13瀝青混合料檢測(cè)
瀝青混合料的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)控制,試驗(yàn)室主要通過馬歇爾試驗(yàn)進(jìn)行控制,嚴(yán)格控制SMA-13改性瀝青混合料的空隙率、瀝青飽和度、穩(wěn)定度和流值等各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)。
4.5 SMA-13瀝青混合料運(yùn)輸
(1)運(yùn)輸車輛選擇。隧道路面罩面因其隧道凈空限制的特殊性,宜采用載重小于30噸雙橋運(yùn)輸車進(jìn)行運(yùn)輸,利于在隧道內(nèi)完全卸空瀝青混合料,避免混合料浪費(fèi)。(2)料溫防護(hù)及待料車數(shù)。為防止運(yùn)輸過程中瀝青混和料溫度損失,以及防止瀝青混合料灑落在路面上,在運(yùn)輸過程中,運(yùn)輸車上覆蓋防雨篷布和棉布保溫。同時(shí),為減少隧道內(nèi)車輛廢氣排放,應(yīng)嚴(yán)格控制隧道內(nèi)運(yùn)輸車輛數(shù)量,原則上保證攤鋪不停頓,其他車輛在隧道外待命。
4.6 SMA-13瀝青混合料攤鋪
SMA-13瀝青混合料攤鋪采用平衡梁裝置進(jìn)行攤鋪?zhàn)鳂I(yè),為確保路面平整度,SMA-13瀝青混合料攤鋪宜緩慢、均勻、連續(xù)不間斷地進(jìn)行,鑒于隧道施工位置的特殊性,攤鋪速度控制為3m/min,攤鋪過程中基本不變換速度或中途停頓。攤鋪過程中應(yīng)全程跟蹤瀝青混合料攤鋪質(zhì)量,將攤鋪機(jī)調(diào)整到最佳工作狀態(tài),調(diào)試好螺旋布料器兩端的自動(dòng)料位器,并使料門開度、鏈板送料器的速度和螺旋布料器的轉(zhuǎn)速相匹配,螺旋布料器的料量應(yīng)高于螺旋布料器中心,使熨平板的擋料板前混合料在全寬范圍內(nèi)均勻分布,避免攤鋪層出現(xiàn)離析等現(xiàn)象,隨時(shí)檢測(cè)松鋪厚度、攤鋪溫度等是否符合要求。
4.7 SMA-13瀝青混合料壓實(shí)成型
SMA-13瀝青混合料碾壓采用4臺(tái)13噸雙鋼輪壓路機(jī)并列成梯隊(duì)進(jìn)行全斷面碾壓,碾壓采用緊跟、慢壓、高頻、低幅的原則進(jìn)行。鑒于隧道空間內(nèi)散熱慢的特殊性,初壓溫度可按規(guī)范要求的下限控制,盡可能降低對(duì)壓路機(jī)操作工在通風(fēng)不暢且高溫作業(yè)下的身體影響。碾壓過程中,加強(qiáng)對(duì)碾壓順序、碾壓遍數(shù)、碾壓速度及碾壓溫度的控制管理。
4.8 開放交通
鑒于隧道內(nèi)散熱較慢,交通開放時(shí)間須嚴(yán)格控制,待攤鋪層完全自然冷卻后,待路表溫度低于50℃后,方可開放交通,因此隧道瀝青路面養(yǎng)生時(shí)間較隧道外路面時(shí)間長。
5 隧道路面“白改黑”路用性能分析
結(jié)合1cm橡膠瀝青應(yīng)力吸收層SAMI+4cmSMA-13的加鋪結(jié)構(gòu)型式在上三高速公路沿線隧道水泥混凝土路面“白改黑”改造中的應(yīng)用,對(duì)其各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)進(jìn)行綜合分析,研究其在抗老化、抗疲勞、延緩反射裂縫、延長路面使用壽命等方面的價(jià)值。
5.1 路面抗滑、滲水性能
對(duì)成型路面表面的宏觀粗糙度及抗滑性能進(jìn)行檢測(cè)分析,共檢測(cè)42處,其中滲水系數(shù)平均值31mL/min,大于60mL/min有2處、不滲水13處,合格率95%;構(gòu)造深度平均值0.94mm,合格率100%;摩擦系數(shù)平均值49BPN,合格率100%;橫向力系數(shù)平均值61,大于規(guī)范要求的54,合格率100%。從上述檢測(cè)結(jié)果分析,采用1cm橡膠瀝青應(yīng)力吸收層SAMI+4cmSMA-13進(jìn)行隧道路面“白改黑”后,其路面的摩擦系數(shù)和構(gòu)造深度均較大,具有較好的抗滑和滲水性能,能較好地延長路面的使用壽命。
5.2 路面平整度
通過對(duì)沿線隧道水泥混凝土路面“白改黑”改造路段的路面平整度檢測(cè),其中原水泥混凝土路面平整度(IRI)分別為2.3m/km、2.4m/km、3.1m/km、3.8m/km,實(shí)施“白改黑”改造后,路面平整度(IRI)分別為1.2m/km、1.3m/km、1.3m/km、1.2m/km,路面平整度(IRI)平均值由“白改黑”改造前的2.9m/km提高到改造后的1.3m/km,提高了123%,明顯改善了路面行車舒適性。
5.3 改善路面性能
隧道水泥混凝土路面“白改黑”改造采用1cm橡膠瀝青應(yīng)力吸收層SAMI+4cmSMA-13加鋪結(jié)構(gòu)型式,在有效改善路容路貌的同時(shí),提高路面平整度,更好地抑制隧道板塊之間板縫的反射,延長路面使用壽命。截至2014年3月,經(jīng)過近2年的營運(yùn),對(duì)該路段的路面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)路面沒有出現(xiàn)推移、擁包、裂縫現(xiàn)象,也沒有出現(xiàn)早期水損害,面層情況基本完好。
6 結(jié)論
上三高速公路沿線隧道水泥混凝土路面“白改黑”改造,在運(yùn)營的近兩年時(shí)間中,SAMI應(yīng)力吸收層體現(xiàn)了良好的遏制、延緩反射裂縫、提高層間粘結(jié)力、防水等效果,上面層4cm厚SMA-13薄層路面體現(xiàn)了良好的高溫穩(wěn)定性、低溫抗裂性和水穩(wěn)定性,還具備了足夠的抗滑性能,在此期間該路段路面狀況良好,延長了路面使用壽命,在保證行車安全和舒適性的同時(shí),節(jié)省了路面養(yǎng)護(hù)投入。
參考文獻(xiàn)
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