劉愛(ài)榮,樊民強(qiáng)
(太原理工大學(xué) 礦業(yè)工程學(xué)院,太原 030024)
水介質(zhì)旋流器作為細(xì)粒煤的分選設(shè)備之一,以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,布置方便,無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,易管理,使用壽命長(zhǎng),分選成本低等優(yōu)勢(shì),在細(xì)粒煤分選方面具有廣闊的應(yīng)用前景[1]。作為按密度進(jìn)行分選的重選設(shè)備,水介質(zhì)旋流器的分選性能受顆粒粒度的影響很大,隨著粒度逐漸減小,分選效率逐漸降低,-0.125 mm微細(xì)粒的分選效果相對(duì)較差[2]。在重力、離心力等宏觀作用力場(chǎng),微細(xì)粒礦物是很難實(shí)現(xiàn)高效分選的,近年來(lái)人們開始注意到顆粒間的表面力作用有利于提高微細(xì)粒重選的分選效率[3]。胡筱敏等[4]曾對(duì)微細(xì)粒弱磁性赤鐵礦的磁種團(tuán)聚-高分子絮凝-水力旋流器分離工藝進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,結(jié)果表明高分子絮凝所得絮團(tuán)更為密實(shí),粒度粗,強(qiáng)度大,適于重選設(shè)備分離。
絮凝劑聚丙烯酰胺在微細(xì)粒重選中的應(yīng)用主要是對(duì)細(xì)粒級(jí)礦物選擇性絮凝,使被分選礦粒選擇性地形成絮團(tuán)以增大顆粒的粒徑,為實(shí)現(xiàn)重選創(chuàng)造粒度條件[5]。那么,聚丙烯酰胺對(duì)于細(xì)粒煤離心力場(chǎng)重選會(huì)有怎樣的影響,目前還沒(méi)有看到這方面的報(bào)道。本文主要考查聚丙烯酰胺作為輔助藥劑對(duì)水介質(zhì)旋流器在分選細(xì)粒煤時(shí)分選性能的影響。
本試驗(yàn)采用的是屯蘭選煤廠原煤,經(jīng)破碎、篩分(1mm)、混勻裝袋后備用。試驗(yàn)用煤樣的篩分結(jié)果見表1,+0.125mm粒級(jí)的浮沉試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表1 煤樣小篩分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
表2 +0.125mm粒級(jí)原煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
從表1可以看出,試驗(yàn)所用煤樣中約有40%為-0.074mm粒級(jí)的微細(xì)粒煤泥。從表2可以看出,當(dāng)精煤灰分9.67%時(shí),累計(jì)產(chǎn)率可達(dá)到72.77%,該煤樣中+0.125mm粒級(jí)屬于易選煤。
取一定量的非離子型聚丙烯酰胺粉末,分子量800萬(wàn),配制聚丙烯酰胺溶液,藥劑用量按噸干煤泥量1,5,10,25g/t向攪拌桶內(nèi)分別添加,調(diào)漿,待分選工況穩(wěn)定后,同時(shí)接取旋流器溢流與底流,然后將溢流與底流進(jìn)行篩分、過(guò)濾、烘干、稱重并化驗(yàn)各粒級(jí)物料灰分。
試驗(yàn)中水介質(zhì)旋流器型號(hào)為?75mm,溢流管直徑、底流口直徑、溢流管插入深度分別為22,8,70 mm,旋流器給料壓力為0.15MPa,礦漿固體濃度為100g/L。試驗(yàn)系統(tǒng)見圖1。
圖1 試驗(yàn)系統(tǒng)示意圖
由圖2可以看出,PAM添加后旋流器溢流各粒級(jí)的回收率隨著加藥量的增大逐漸降低,在加藥量25g/t時(shí)+0.074mm粒級(jí)的產(chǎn)率又迅速增大。
由圖3可以看出,添加PAM后,溢流+0.074 mm粒級(jí)的灰分隨著加藥量的增大逐漸降低,在加藥量25g/t時(shí)又迅速增大。PAM對(duì)-0.074mm粒級(jí)的溢流灰分影響很小。當(dāng)藥劑用量過(guò)大時(shí),在絮團(tuán)中可能包裹了一些親水性顆粒進(jìn)入溢流產(chǎn)品,導(dǎo)致溢流灰分增大。
由圖4可以看出,PAM的添加對(duì)各粒級(jí)底流灰分的影響是不同的,對(duì)于+0.25mm粒級(jí)隨著藥劑用量的增加底流灰分逐漸降低,而-0.25mm粒級(jí)則隨著藥劑用量的增加底流灰分逐漸增大而后降低,在藥劑用量25g/t時(shí)又迅速增大。
圖2 PAM用量對(duì)溢流回收率(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的影響
圖3 PAM用量對(duì)溢流灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的影響
圖4 PAM用量對(duì)底流灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的影響
為綜合評(píng)定PAM對(duì)旋流器分選效果的影響,采用漢考克效率作為評(píng)定指標(biāo),漢考克效率計(jì)算公式見公式(1),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算不同加藥量下各粒級(jí)漢考克效率見圖5所示。
式中:Ac與Af分別為精煤灰分與入料灰分;Yc為精煤產(chǎn)率。
圖5 PAM用量對(duì)各粒級(jí)綜合效率的影響
從圖5可以看出,水介質(zhì)旋流器中PAM的添加,可以提高+0.074m粒級(jí)的分選效率,且隨著加藥量的增大,分選效率逐漸增大,在加藥量達(dá)10g/t時(shí),+0.074mm粒級(jí)的提高幅度較大,特別是0.25~0.125mm粒級(jí)可提高22%左右。但當(dāng)藥劑用量25 g/t時(shí)各粒級(jí)分選效率有所降低,這說(shuō)明PAM用量存在著最佳值,加藥量過(guò)大后不利于分選。
由上述試驗(yàn)結(jié)果與討論可知,PAM的添加可大幅度提高-0.25mm粒級(jí)細(xì)粒煤的分選效率。為了弄清楚旋流器入料中添加PAM可提高分選效率的機(jī)理,單獨(dú)對(duì)-0.25mm粒級(jí)的原煤在絮凝前(不加PAM)、絮凝后(PAM 用量5g/t)進(jìn)行了水介質(zhì)旋流器分選試驗(yàn),采用激光粒度分析儀分別對(duì)旋流器入料、溢流、底流進(jìn)行了粒度組成分析,見圖6,圖7。
由圖6可以看出,-0.25mm粒級(jí)旋流器入料添加PAM后,-0.1mm粒級(jí)的百分含量降低,+0.1 mm粒級(jí)的百分含量大幅度增加,這說(shuō)明PAM對(duì)入料進(jìn)行了絮凝,形成了絮團(tuán),顆粒的表觀粒度增大。由圖7可以看出,絮凝后的礦漿經(jīng)渣漿泵給入旋流器進(jìn)行分選,旋流器溢流和底流的粒度組成與絮凝前的溢流和底流相比細(xì)粒級(jí)的百分含量略有降低,粗粒級(jí)的百分含量略有升高,這說(shuō)明旋流器入料絮凝后再進(jìn)行分選,其溢流和底流中均存在著絮團(tuán),PAM高分子長(zhǎng)鏈對(duì)顆粒進(jìn)行了絮凝,增大了顆粒的表觀粒度,根據(jù)斯托克斯公式可知,顆粒沉降速度與顆粒的直徑的平方成正比,那么絮團(tuán)的存在為重選創(chuàng)造了分離條件,所以向水介質(zhì)旋流器入料中添加PAM可提高旋流器的分選效率。
圖6 -0.25mm原煤絮凝前后粒度組成
圖7 旋流器溢流、底流絮凝前后的粒度組成
1)水介質(zhì)旋流器入料中添加PAM,在0~10 g/t范圍內(nèi),隨著藥劑用量的增加,+0.074mm粒級(jí)溢流灰分大幅度降低,底流中-0.25mm粒級(jí)的灰分有所增大。
2)對(duì)旋流器入料礦漿絮凝后重力分選,可提高+0.074mm粒級(jí)的分選效率,尤其是0.25~0.125 mm粒級(jí)的分選效率得到大幅度提高,可高達(dá)22%左右。
3)通過(guò)對(duì)水介質(zhì)旋流器分選產(chǎn)品的粒度組成對(duì)比,證實(shí)了絮凝劑作為輔助藥劑可提高細(xì)粒煤重選分選效率的原因主要是提高了細(xì)粒煤的表觀粒度。
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