黃蔚雯,方 旭
(1.安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,合肥 230051;2.淮北國(guó)安電力有限公司,淮北 235106)
淮北國(guó)安電力有限公司一期1號(hào)、2號(hào)機(jī)組于2000年投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)發(fā)電機(jī)功率為300MW,改造后機(jī)組增容為320MW。循環(huán)水系統(tǒng)為單元制循環(huán)系統(tǒng),每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)功率為1 600kW的SEZ1600-1320型循環(huán)水泵,每臺(tái)機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)配套1臺(tái)5 500m2的雙曲線(xiàn)型、逆流式自然通風(fēng)冷卻塔(冷卻塔高為115m,環(huán)基中心直徑為94 m,進(jìn)風(fēng)口高度為7.8m)。
循環(huán)水泵運(yùn)行方式為:春夏季1臺(tái)機(jī)組配2臺(tái)循環(huán)水泵(1機(jī)2泵)運(yùn)行,秋冬季1機(jī)1泵運(yùn)行。配水系統(tǒng)采用管式配水,分別由主水槽上下兩層接出,負(fù)責(zé)內(nèi)外圍配水。配水管與噴嘴間距均為1.0m,呈正方形布置,配水管由160、200、250mm三種管徑組合,懸掛在除水器下面的承重梁上,內(nèi)圍配水噴嘴口徑為24mm,外圍配水噴嘴口徑為26mm。采用160-45型PVC除水器,擱置在配水管上方的梁上。設(shè)計(jì)單塔最大流量為33 000m3/h,進(jìn)塔水溫為42.45℃,出塔水溫為32.24℃。設(shè)計(jì)氣象條件:干球溫度為31.3℃,濕球溫度為26.5℃,相對(duì)濕度為69%,大氣壓力為98kPa。
一定裝機(jī)容量(功率)的燃煤發(fā)電機(jī)組在設(shè)計(jì)時(shí)就確定了汽輪機(jī)蒸汽用量、冷卻倍率、循環(huán)水流量和冷卻塔的冷卻能力,即便留有一定的設(shè)計(jì)余量,但在機(jī)組經(jīng)過(guò)增容改造后,原設(shè)計(jì)條件已不能滿(mǎn)足機(jī)組滿(mǎn)發(fā)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求[1]。
在對(duì)機(jī)組擴(kuò)容改造后,循環(huán)水設(shè)計(jì)流量為35 577m3/h,而單開(kāi)一臺(tái)循環(huán)水泵時(shí)設(shè)計(jì)流量?jī)H為17 640m3/h,冷卻塔的流量偏小。此外,水塔內(nèi)、外區(qū)流量分配不均,配水層內(nèi)區(qū)循環(huán)水壓高,流量大,造成局部地區(qū)形成“柱狀”水流,而外區(qū)循環(huán)水壓力低、流量小,使得淋水分配很不均勻。如果單開(kāi)一臺(tái)循環(huán)水泵,外區(qū)靠近塔壁近1m區(qū)域存在很大區(qū)域的“干區(qū)”,相當(dāng)于減少淋水面積約300m2。而冷卻面積的減少使得循環(huán)水與冷卻空氣接觸的機(jī)會(huì)減少,冷卻效果變壞。由于冷水塔外緣與外界接觸面最大,所用進(jìn)入冷水塔起冷卻作用的空氣都要從冷水塔外緣首先進(jìn)入,這些空氣的溫度在最初進(jìn)入冷卻塔時(shí)接近大氣溫度,進(jìn)入冷水塔后由于吸熱而被加熱,因此冷卻塔內(nèi)的淋水與空氣的溫度差由外緣向中心是逐步減少,外緣的無(wú)水區(qū)對(duì)換熱效果的影響非常大。
由于設(shè)備運(yùn)行了多年,冷卻塔存在淋水填料結(jié)垢及老化、除水器破損、鑄鐵托架?chē)?yán)重銹蝕到達(dá)使用壽命周期等缺陷,導(dǎo)致冷卻效率下降。尤其是夏季,循環(huán)水溫度經(jīng)常處在34~35℃,超過(guò)了設(shè)計(jì)要求的32.24℃。凝汽器真空下降,發(fā)電煤耗上升,影響到機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。因此,對(duì)2號(hào)機(jī)組冷卻塔進(jìn)行了技術(shù)改造,改造的原則和目標(biāo)為:擯棄簡(jiǎn)單的更換,采用新技術(shù),使冷卻塔的冷卻能力達(dá)到和超過(guò)原設(shè)計(jì)水平[2-3]。
改造前,對(duì)2號(hào)機(jī)組逆流式自然通風(fēng)冷卻塔進(jìn)行了氣流流場(chǎng)與溫度場(chǎng)性能試驗(yàn)。冷卻塔出塔空氣溫度測(cè)點(diǎn)分布如圖1所示,雙泵工況冷卻塔出塔空氣溫度分布表如表1所示。
圖1 冷卻塔出塔空氣溫度測(cè)點(diǎn)分布
表1 雙泵工況冷卻塔出塔空氣溫度分布℃
冷卻塔塔內(nèi)溫度場(chǎng)性能的試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示:接近中央豎井周?chē)钠骄鏊鉁貫?9.37℃,接近塔壁處4個(gè)方向的出塔氣溫為37.99℃,而從至塔壁所測(cè)得7個(gè)測(cè)點(diǎn)的溫度除個(gè)別異常外,其他溫度值都趨向于中央豎井和近塔壁處這2個(gè)溫度值之間。這說(shuō)明2號(hào)冷卻塔內(nèi)的空氣溫度呈現(xiàn)為梯度分布,中部溫度梯度非常小,豎井中心溫度相對(duì)偏高(空氣量少),最外環(huán)區(qū)域出塔空氣溫度相對(duì)偏低(空氣量多)。這表明2號(hào)冷卻塔中部和外圍換熱能力是不一致的,尤其是最外圍換熱能力尚有富余。因此,根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)冷卻塔進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造,可以提高冷卻塔的冷卻效率。
冷卻塔塔內(nèi)氣流流場(chǎng)特性的試驗(yàn)結(jié)果表明:近進(jìn)風(fēng)口區(qū)域的風(fēng)速明顯高于塔中心區(qū)域,并且逐漸降低,這主要是由于冷卻塔的抽力作用特征決定的;另外,由于塔外的干空氣進(jìn)入塔內(nèi),在淋水運(yùn)行時(shí),越向中心區(qū)域其空氣的含濕量就越高,空氣密度增大,也就加大了抽風(fēng)的阻力。
淋水填料是冷卻塔進(jìn)行熱交換的關(guān)鍵部件,其熱力性能和阻力特性直接影響冷卻塔的冷卻效果,選擇冷卻系數(shù)高、阻力小的填料方式是更換填料的主要手段。將在電力系統(tǒng)應(yīng)用廣泛、效果好的S波淋水填料作為本次更新的填料,其具有單位體積比表面積大、散熱性能好、孔徑大、凝汽器膠球通過(guò)性好、不易堵塞、阻力小、組裝結(jié)構(gòu)剛度好以及使用耐久性好等優(yōu)越性[4-6]。
淋水填料的布置根據(jù)進(jìn)風(fēng)口(靠塔壁)沿徑向至中央堅(jiān)井不同區(qū)域的氣水比特征作不等高分區(qū)布置,在外圍靠近進(jìn)風(fēng)口區(qū)域適當(dāng)增高,以發(fā)揮此區(qū)域風(fēng)速高、空氣密度低的特點(diǎn),而在中心區(qū)域保持原填料的高度,以降低此區(qū)域的阻力,達(dá)到配水配風(fēng)相對(duì)合理平衡,從而提高冷卻塔的冷卻效果。
改變?cè)瓉?lái)等高1.0m的填料布置,變?yōu)閺乃行南蛲夥?層布置,逐步升高,高度為1.0、1.125、1.25m,仍然保持2層組合,以保證波形的通暢。冷卻塔內(nèi)半徑為14.95m以?xún)?nèi),填料高1.0 m,用量為705m3;冷卻塔內(nèi)半徑為14.95~34.174 m內(nèi),填料高1.125m,用量為3 332m3;冷卻塔內(nèi)半徑為34.174~41.852m(塔壁處)內(nèi),填料高1.25 m,用量為2 291m3,總計(jì)用量6 328m3,比改造前填料用量5 500m3超出828m3。在近進(jìn)風(fēng)口區(qū)域填料高度雖然增至1.25m,但填料頂面至噴嘴仍有0.75m的間距,噴濺裝置仍有足夠的噴濺高度,能滿(mǎn)足運(yùn)行要求。
噴濺裝置的型號(hào)更換為T(mén)P-II型,主要在出水管口徑方面作調(diào)整,以滿(mǎn)足填料更換后對(duì)不同區(qū)域采用不同的出水口徑,達(dá)到不同的淋水密度,使配水配風(fēng)更趨合理均勻。
單嘴流量采用短管出流的表達(dá)式為:
式中:Q為單嘴流量,m3/h;μ為流量系數(shù),取0.92;A為出水口截面積,m2;g為重力加速度,m/s2;H為工作凈水頭,m。
噴濺裝置的布置方案為:以中央堅(jiān)井為中心,徑向半徑14.98m以?xún)?nèi),噴嘴口徑為22mm,滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)單嘴流量為4.88t/h,數(shù)量為672套,此區(qū)域流量為3 279t/h;徑向半徑為14.98~26.38m,噴嘴口徑為24mm,滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)單嘴流量為5.83t/h,數(shù)量為1 412套,此區(qū)域流量為8 231t/h;徑向半徑為26.38~35.19m,噴嘴口徑為26mm,滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)單嘴流量為6.72t/h,數(shù)量為1 624套,此區(qū)域流量為10 913t/h;徑向半徑35.19mm至塔壁之間,噴嘴口徑為28mm,滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)單嘴流量為7.53 t/h,數(shù)量為1 536套,此區(qū)域流量為11 566t/h。這些數(shù)據(jù)在計(jì)算時(shí)已考慮了管道各部分的阻力,總流量達(dá)33 989t/h,可滿(mǎn)足夏季內(nèi)外圍同時(shí)供水的流量要求
噴濺裝置的布置方式加大了塔壁邊緣區(qū)的淋水密度和流量,不必再接加長(zhǎng)配水管就解決了盲區(qū)問(wèn)題;另外,因塔壁至第一個(gè)噴嘴的距離不能小于噴濺半徑,如小于噴濺半徑,在大流量時(shí),會(huì)造成大量壁流水,行成水簾而影響通風(fēng)。
填料托架是淋水填料的支撐構(gòu)件,既承擔(dān)淋水填料運(yùn)行時(shí)的濕態(tài)載荷,還需考慮托架的橫斷面積在保證強(qiáng)度要求的條件下盡可能的小,以減小阻風(fēng)面積。
本次更新采用擠拉成型的高強(qiáng)度玻璃鋼托架,具有耐腐蝕、強(qiáng)度高、通風(fēng)阻力小、重量輕、整體性好、安裝方便、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),有效通風(fēng)面積大于90%,比原鑄鐵格柵托架的阻風(fēng)面積增加了14%。玻璃鋼規(guī)格選用I58型,選取填料最大容重為25kg/m2,填料表面結(jié)垢厚度為0.5 mm,運(yùn)行水膜厚度為0.3mm。經(jīng)過(guò)荷載校核為3.5kN,遠(yuǎn)小于玻璃鋼允許校核11kN。
1)改造前 當(dāng)2臺(tái)機(jī)組2臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行時(shí),2號(hào)水塔出塔水溫為21.34℃,1號(hào)水塔出塔水溫也為21.34℃,2號(hào)機(jī)組循環(huán)水溫與1號(hào)機(jī)組相同。這說(shuō)明改造前2個(gè)水塔的冷卻效果是基本一樣的。
2)改造后 當(dāng)2臺(tái)機(jī)組2臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行時(shí),2號(hào)水塔出塔水溫為25.94℃,1號(hào)水塔出塔水溫為27.84℃,2號(hào)機(jī)組循環(huán)水溫比號(hào)1機(jī)組低1.9℃;當(dāng)雙機(jī)4臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行時(shí),2號(hào)水塔出塔水溫為31.43℃,1號(hào)水塔出塔水溫為32.24℃,2號(hào)機(jī)組循環(huán)水溫比1號(hào)機(jī)組低1.11℃,則2號(hào)水塔出口水溫比1號(hào)水塔平均降低1.5℃。
按改造后2號(hào)機(jī)組循環(huán)水溫度比1號(hào)機(jī)組平均降低1.5℃計(jì)算,可使機(jī)組微增出力達(dá)0.622%,機(jī)組真空提高約0.60%。由于2號(hào)機(jī)冷卻塔改造成功,隨后對(duì)1號(hào)機(jī)冷卻塔進(jìn)行了同樣的改造,也取得了良好效果,2座冷卻塔至今均運(yùn)行穩(wěn)定。
根據(jù)國(guó)家能源審計(jì)手冊(cè)的規(guī)定,在設(shè)計(jì)條件下,循環(huán)水溫度每降低1℃可使發(fā)電煤耗節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤約1.1g/kWh。按照機(jī)組年利用小時(shí)數(shù)為7 000h,全年發(fā)電量為額定功率40%,標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)每噸為500元計(jì)算,2臺(tái)機(jī)組年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤為7 392t,年節(jié)約370萬(wàn)元,可在一年內(nèi)回收成本。
冷卻塔改造不應(yīng)僅僅是對(duì)相關(guān)部件進(jìn)行簡(jiǎn)單的更換,必須根據(jù)冷卻塔塔內(nèi)氣流流場(chǎng)的分布特性,采取必要的技術(shù)措施,對(duì)淋水填料和噴濺裝置采取相適應(yīng)的布置方法。這樣不僅可以合理改善塔內(nèi)氣流流場(chǎng),降低局部阻力,同時(shí)由于采用性能優(yōu)良的冷卻部件,最終可以提高冷卻塔的冷卻效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
[1]王曉平,吳揚(yáng)輝.大唐新余電廠號(hào)2機(jī)組B修前逆流式自然通風(fēng)冷卻塔性能試驗(yàn)報(bào)告[R].南昌:江西省電力科學(xué)研究院,2009.
[2]李青,張興營(yíng),劉學(xué)冰.火力發(fā)電廠節(jié)能評(píng)價(jià)與能源審計(jì)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.
[3]劉濤,胡三季,陳玉玲.300MW機(jī)組冷卻塔熱力效果分析及技術(shù)改進(jìn)[J].熱力發(fā)電,2009(8):102-103.
[4]陳尚娟,王洪玉.冷卻塔調(diào)研報(bào)告[R].河南省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,1990.
[5]朱信義.華能德州電廠冷卻塔改造[J].電力技術(shù),2009(9):35-37.
[6]胡三季,王明勇,陳玉玲.12 000m2自然通風(fēng)冷卻塔的熱力性能試驗(yàn)[J].熱力發(fā)電,2012(3):89-90.