廖尚君LIAO Shang-jun;張萬全ZHANG Wan-quan;歐鳳蘭OU Feng-lan
(①中國(guó)石油四川石化有限責(zé)任公司,彭州 611930;②金維有限責(zé)任公司,彭州 611930)
(①Petrochina Sichuan Petrochemical Co.,Ltd.,Pengzhou 611930,China;②Jinwei Co.,Ltd.,Pengzhou 611930,China)
四川石化公用工程部自備電站汽輪機(jī)裝置主要負(fù)責(zé)公司蒸汽管網(wǎng)供汽和4 臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行,運(yùn)行設(shè)備主要分為汽機(jī)公用系統(tǒng)設(shè)備和汽輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備。主要設(shè)備包括4 臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組及輔助系統(tǒng)、12 臺(tái)減溫減壓器、5臺(tái)高壓給水泵等。
汽機(jī)裝置在開車試運(yùn)過程中,出現(xiàn)的問題主要有4 臺(tái)減溫減壓器出口短節(jié)開裂、5 臺(tái)高壓鍋爐給水泵抱軸、汽輪發(fā)電機(jī)組燒瓦等問題,主要內(nèi)容如下:
2.1 減溫減壓器出口短節(jié)開裂問題 2013 年8 月至2014 年1 月,自備電站1#、2#、3#、4#減溫減壓器相繼出現(xiàn)減壓閥后短節(jié)開裂問題,導(dǎo)致減溫減壓器不能安全運(yùn)行。
2.1.1 原因分析 ①焊接工藝不當(dāng)是導(dǎo)致節(jié)流管焊縫開裂的主要原因。②設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致短節(jié)開裂,短節(jié)變徑處采用角焊縫結(jié)構(gòu),導(dǎo)致變徑不連續(xù)部位,存在應(yīng)力集中。③管道積水導(dǎo)致堿應(yīng)力腐蝕,由于1#、2#、3#、4#減溫減壓器出口流量計(jì)采用帶凸臺(tái)的噴嘴流量計(jì),導(dǎo)致停運(yùn)或備用時(shí)管道內(nèi)存在一定深度積水,減溫減壓器備用時(shí),容易形成干濕交替環(huán)境,導(dǎo)致堿的濃縮,濃度增大導(dǎo)致堿應(yīng)力腐蝕。④蒸汽管系振動(dòng)導(dǎo)致減溫減壓器出口短節(jié)應(yīng)力集中,由于減溫減壓器管系長(zhǎng)期存在振動(dòng)、管系膨脹受阻等問題,長(zhǎng)期應(yīng)力集中導(dǎo)致焊縫撕裂。
2.1.2 整改措施 通過對(duì)設(shè)備失效原因進(jìn)行分析,對(duì)減溫減壓器出口短節(jié)進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化,主要內(nèi)容如下:①優(yōu)化焊接工藝,采用NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》進(jìn)行評(píng)定合格的焊接工藝進(jìn)行焊接,對(duì)焊縫進(jìn)行熱處理;②更換出口短節(jié),短節(jié)變徑處采用平滑過渡,不采用角焊縫結(jié)構(gòu),避免應(yīng)力集中;③在流量計(jì)凸臺(tái)前增加疏水點(diǎn),避免管系積水,防止產(chǎn)生堿應(yīng)力腐蝕;④消除管系振動(dòng)、管系膨脹受阻問題,調(diào)整管系彈簧支吊架,增加阻尼器,管系膨脹受阻障礙物進(jìn)行清除,消除應(yīng)力集中。
2.1.3 整改效果 通過對(duì)4 臺(tái)減溫減壓器出口短節(jié)進(jìn)行更換,目前運(yùn)行狀態(tài)良好,未出現(xiàn)開裂問題。
2.2 高壓鍋爐給水泵抱軸問題
2.2.1 原因分析 ①軸套間隙過小,通過統(tǒng)計(jì)可發(fā)現(xiàn)大軸抱死情況出現(xiàn)在除氧器提溫后,給水飽和壓力升高(158℃水飽和壓力0.588MPaA),由于機(jī)封軸套與泵襯套間隙較小,導(dǎo)致在停泵過程中,間隙內(nèi)液體降壓汽化,導(dǎo)致軸套和襯套動(dòng)靜摩擦。②目前實(shí)際運(yùn)行特性曲線與技術(shù)協(xié)議特性曲線不一致,較技術(shù)協(xié)議特性曲線陡,揚(yáng)程較高。通過泵啟動(dòng)曲線分析,泵振動(dòng)最大值出現(xiàn)在泵升速升壓階段,通過泵運(yùn)行記錄統(tǒng)計(jì),單臺(tái)泵啟動(dòng)過程中,泵振動(dòng)值正常且未出現(xiàn)振動(dòng)大跳泵現(xiàn)象,初步分析泵振動(dòng)與母管壓力存在一定關(guān)系,由于泵出口最小流量閥在主閥前后無壓差時(shí),流體通過旁路返回除氧器水箱,流量較低,壓力較高;主閥前后存在壓力差時(shí),流體通過主閥供給鍋爐給水,流量較大;在泵啟動(dòng)過程中,由于壓力升速較大,能量積聚未及時(shí)釋放,使泵體內(nèi)部動(dòng)靜壓力脈沖分布不均而使泵軸向力和徑向力增大導(dǎo)致振動(dòng)加劇。③泵入口濾網(wǎng)凈流面積較小,導(dǎo)致濾網(wǎng)單位面積受水流壓力較大,水流狀態(tài)不穩(wěn)定,導(dǎo)致在運(yùn)行過程中壓差未報(bào)警,但拆體檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)撕裂。
2.2.2 整改措施 ①通過設(shè)計(jì)和廠家針對(duì)實(shí)際運(yùn)行情況,對(duì)給水泵襯套進(jìn)行加工,使襯套與軸套單側(cè)最小間隙增至0.85mm,避免在停泵過程中由于間隙過小而產(chǎn)生動(dòng)靜摩擦。②工頻電機(jī)更改為變頻電機(jī),盡量降低母管壓力,達(dá)到降低泵啟動(dòng)過程中振動(dòng)值的目的。③更換泵入口濾網(wǎng),由Y 型濾網(wǎng)更換為通流面積更大的籃式濾網(wǎng),減小水流阻力,提高泵入口流體穩(wěn)定性。④根據(jù)成達(dá)設(shè)計(jì)說明,對(duì)大軸振動(dòng)邏輯保護(hù)進(jìn)行更改,由85μm 保護(hù)動(dòng)作更改為110μm 延時(shí)5s 保護(hù)動(dòng)作。
2.2.3 整改效果 通過上述整改措施,高壓鍋爐給水泵再未出現(xiàn)抱軸現(xiàn)象,泵運(yùn)行正常,達(dá)到安全穩(wěn)定運(yùn)行要求。
2.3 汽輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備問題 2013 年9 月28 日,汽輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)入正式啟動(dòng)工作,2014 年4 月5 日,4 臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組完成72+24h 試運(yùn)工作,目前已進(jìn)入正式生產(chǎn)階段。在啟動(dòng)過程中,分別出現(xiàn)1#、2#、3#、4#汽輪機(jī)軸瓦磨損事故。
2.3.1 原因分析 ①軸瓦間隙原始設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)不符合實(shí)際生產(chǎn)需要;②汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心不正導(dǎo)致軸瓦損壞;③由于機(jī)組不平衡量較大,啟動(dòng)過程中出現(xiàn)振動(dòng)偏大。
2.3.2 整改措施 ①根據(jù)廠家修改設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)汽輪機(jī)軸瓦間隙和安裝要求進(jìn)行重新安裝,調(diào)整各項(xiàng)指標(biāo);②轉(zhuǎn)子重新對(duì)中找正,嚴(yán)格按照技術(shù)要求執(zhí)行;③機(jī)組進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),降低不平衡量。
2.3.3 整改效果 目前4 臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行情況良好,未發(fā)生軸瓦磨損情況。
通過匯總自備電站汽機(jī)裝置開工過程中出現(xiàn)的問題,積極汲取其他單位的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對(duì)自備電站汽機(jī)裝置進(jìn)行以下事故預(yù)防:
3.1 燒瓦事故 機(jī)組和機(jī)泵燒瓦事故是電廠汽機(jī)裝置常見事故之一,主要是由于潤(rùn)滑油瞬間斷供造成,可能的原因有主油泵工作失常,輔助油泵未及時(shí)啟動(dòng)或失效,潤(rùn)滑油管道被異物堵塞,油質(zhì)嚴(yán)重不合格等因素造成,通過對(duì)輔助油泵定期試驗(yàn)、嚴(yán)格執(zhí)行檢維修制度、潤(rùn)滑油管理制度等方式對(duì)事故進(jìn)行預(yù)防。
3.2 安全閥失效事故 汽機(jī)裝置安全閥主要是使用在蒸汽系統(tǒng),安全閥是否正常直接關(guān)系自備電站對(duì)外供汽系統(tǒng)安全穩(wěn)定,安全閥失效主要有運(yùn)行壓力到起跳壓力未動(dòng)作和動(dòng)作壓力低兩種情況,為避免安全閥失效事故,要加強(qiáng)安全閥定期校驗(yàn)和日常維護(hù)工作,保證安全閥正常運(yùn)行。
3.3 壓力容器、管道失效事故 汽機(jī)裝置壓力容器、管道內(nèi)部高溫高壓介質(zhì)較多,長(zhǎng)期運(yùn)行可能存在失效風(fēng)險(xiǎn),通過對(duì)壓力容器、管道進(jìn)行定期檢驗(yàn),對(duì)支吊架進(jìn)行檢查、管道膨脹量進(jìn)行標(biāo)示等方法避免失效事故。
3.4 密封失效事故 汽機(jī)裝置中低壓管道、容器較多采用法蘭連接方式,靜密封采用墊片密封,原設(shè)計(jì)多采用合成纖維墊,由于安裝、工況變化等原因,部分墊片失效損壞,造成現(xiàn)場(chǎng)漏點(diǎn)較多,對(duì)部分關(guān)鍵管道密封點(diǎn)進(jìn)行墊片升級(jí),采用金屬纏繞墊進(jìn)行更換,延長(zhǎng)墊片周期。
4.1 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備日常管理工作,使各類設(shè)備達(dá)到安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要求,提高現(xiàn)場(chǎng)缺陷處理力度,達(dá)到缺陷及時(shí)處理的目的。
4.2 加強(qiáng)設(shè)備日常狀態(tài)分析工作,對(duì)設(shè)備隱患早發(fā)現(xiàn)、早處理,達(dá)到預(yù)知維修的目的。
4.3 積極配合工藝需求,對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行改進(jìn),對(duì)設(shè)備運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化,達(dá)到挖潛增效的目的。
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