• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      原料天然氣組分變化對LNG裝置的影響及對策①

      2014-09-10 06:42:52李均方張瑞春夏功科劉盛鵬干卓凡謝仲海
      石油與天然氣化工 2014年3期
      關(guān)鍵詞:冷箱乙烷廣安

      李均方 張瑞春 夏功科 劉盛鵬 干卓凡 謝仲海

      (1.中國石油西南油氣田公司成都天然氣化工總廠)

      (2.中國石油昆侖能源華油天然氣廣安有限公司)

      1 裝置概況

      廣安天然氣處理量為100×104m3/d 的LNG裝置,采用BLACK VEATCH的PRICO混合制冷液化工藝(見圖1),用離心壓縮機制冷,鋁板翅式換熱器兩臺并聯(lián)換熱,具有設(shè)備少、流程簡單、投資少、維護方便及開啟便捷等諸多優(yōu)勢[1]。

      該裝置于2012年4月建成投產(chǎn),建設(shè)初期并未考慮脫重?zé)N問題,項目建設(shè)后期增加了重?zé)N分離器及后續(xù)儲存設(shè)備,但運行中仍出現(xiàn)冷箱低溫堵塞和高乙烷含量的適應(yīng)性問題[2]?,F(xiàn)場分析問題原因后,采取了調(diào)整工藝參數(shù),增加活性炭吸附脫除重?zé)N等措施,目前裝置運行正?!,F(xiàn)將裝置問題及解決措施介紹如下。

      2 裝置運行問題及對策

      2.1 原料天然氣組分變化情況

      LNG裝置原料天然氣組分變化對制冷液化單元的影響十分重要。一般LNG裝置在原料天然氣凈化部分已包括天然氣脫CO2和深度脫水、脫汞等措施,但對液化單元而言,其功能除制冷液化外,還應(yīng)根據(jù)原料天然氣組分含量的不同來考慮重?zé)N的分離、乙烷的回收以及氮等輕組分的脫除等。

      裝置在運行過程中原料天然氣組分與設(shè)計時相比有較大的偏離(見表1),主要表現(xiàn)如下:

      表1 廣安LNG裝置氣源組分

      (1) 原料天然氣中重?zé)N含量明顯增加,特別是苯、環(huán)己烷等易堵塞組分增加,常規(guī)天然氣分析一般不包括這些組分,但對LNG裝置運行十分重要。根據(jù)GPA的方法,針對廣安LNG裝置原料天然氣組成預(yù)測了不同苯含量的結(jié)晶溫度(見圖2)。由圖2可以看出,很少量的苯就會引起苯在LNG中的結(jié)晶,同時苯含量的微量升高會引起結(jié)晶溫度的明顯變化。為避免低溫堵塞,一般應(yīng)將天然氣中的苯體積分?jǐn)?shù)控制在1×10-6~10×10-6以下[3]。

      (2) 原料天然氣組分含量變化頻次高,有時1天內(nèi)會出現(xiàn)幾次劇烈變化(見圖3)。根據(jù)裝置原料天然氣在線色譜檢測分析其各組分摩爾分?jǐn)?shù)的變化范圍是:C1:87%~97%;C2:1%~8%;C3:0.1%~0.8%;C4:0.01%~0.3%;C5:0.002%~0.1%;C6:0.000 1%~0.02%。值得說明的是,其重?zé)N組分變化的絕對值不大,但相對值高。

      2.2 重?zé)N低溫堵塞

      2.2.1問題描述

      廣安LNG裝置運行中多次出現(xiàn)冷箱低溫堵塞,引起裝置被迫停產(chǎn),對冷箱加熱吹掃后才能繼續(xù)生產(chǎn),造成很大的物料和能量損失。一般解堵過程中天然氣凈化部分繼續(xù)運行,制冷壓縮機全流量回流。加熱吹掃需要12~24 h,再冷卻至正常運行需要約24 h。按每小時耗電15 000 kW計算,浪費電耗約54×104~72×104kW·h。同時,還伴隨冷劑和天然氣加熱的放空消耗。

      典型的堵塞發(fā)生在冷箱的天然氣通道下部b處(見圖1)。堵塞現(xiàn)象表現(xiàn)為: b處壓力降明顯增加,從常規(guī)20~40 kPa迅速上升到滿量程的105 kPa;同時,由于天然氣產(chǎn)品閥開度一定,天然氣通道的流量明顯下降;因制冷量大于天然氣的需冷量,制冷劑側(cè)底部溫度明顯下降;由于換熱惡化,冷劑低溫通道與產(chǎn)品線之間的傳熱溫度差由2~3 ℃增加到3~6 ℃以上。

      實際運行表明,裝置由富氣變貧氣時極易出現(xiàn)低溫堵塞,出現(xiàn)該問題后需減少制冷量,將冷箱底部產(chǎn)品溫度上調(diào)到-90~-130 ℃,希望通過升高溫度來增加重?zé)N在LNG中的溶解度,以此解決堵塞問題。堵塞嚴(yán)重時,必須將冷箱底部溫度加熱到5~10 ℃后解凍,b處壓差才能降到正常值,從而再進行生產(chǎn)。

      2.2.2解決措施

      針對廣安LNG裝置堵塞的實際問題,采取的解決措施如下:

      (1) 調(diào)整工藝參數(shù),適當(dāng)降低冷箱中點溫度,從設(shè)計的-51 ℃降低到-71 ℃,通過冷凝增加苯在重?zé)N分離器底的排放量,減少冷箱下部苯的分壓。裝置開工時,中點溫度降到合格后再進入下部制冷。在沒有產(chǎn)生重?zé)N時,也將該分離器液位控制閥開啟至一定開度,使易堵塞組分通過低溫分離出裝置。同時,穩(wěn)定冷箱中點溫度,避免溫度波動將易堵塞的重?zé)N帶入冷箱下部。

      (2) 增加苯和環(huán)己烷等易堵塞組分的吸附脫除。利用該裝置脫水單元吸附塔頂約900 mm的剩余空間,裝填一定量的活性炭,利用其吸附能力來脫除易堵塞組分。按吸附時間8 h計,實際裝填活性炭單塔約1.5 t,可有效脫除原料天然氣中體積分?jǐn)?shù)約為300×10-6的苯、環(huán)己烷等易堵塞組分。

      2.2.3應(yīng)用效果

      采取上述增加冷凝和吸附的技術(shù)措施后,進冷箱前重?zé)N含量明顯降低(見表2),裝置低溫堵塞現(xiàn)象明顯消除,裝置能安全平穩(wěn)地生產(chǎn)。

      表2 分子篩前后天然氣C6~C9單體烴檢測結(jié)果

      值得說明的是,該方法在原料天然氣重?zé)N含量少而易堵塞組分含量較高時效果良好。當(dāng)重?zé)N含量高時,可采用冷凝分離或前置輕烴凝析油回收的方法解決。吸附再生的重?zé)N不能循環(huán)進裝置,只能用作燃料或送界區(qū)外處理。分子篩上部的活性炭具有燃燒的風(fēng)險,需要嚴(yán)格控制好置換和進分子篩天然氣中的氧含量。

      2.3 高乙烷含量

      2.3.1問題描述

      該裝置運行中甲烷摩爾分?jǐn)?shù)最低為87%~89%,最高為97%~98%;乙烷摩爾分?jǐn)?shù)最高為9%~10%,最低為1%~3%,一般每天乙烷摩爾分?jǐn)?shù)在5%~7%較多見。高乙烷含量帶來的問題是:

      (1) 相應(yīng)溫度壓力下重?zé)N分離器液體產(chǎn)量增加,有時全開重?zé)N分離器底部排液閥,其液位還會繼續(xù)上升,只能現(xiàn)場放空到火炬,影響裝置運行的經(jīng)濟性和安全性。

      (2) 出重?zé)N分離器的液體復(fù)熱到常溫后與同樣是常溫的分子篩再生氣混合(見圖4),在d點產(chǎn)生了低溫物流(分析認(rèn)為是乙烷等烴類蒸發(fā)、相變制冷所致)。例如,混合前兩物流的溫度均為20 ℃,混合后的溫度可達到-10 ℃,下降了30 ℃,從而造成混合處低溫堵塞,再生氣壓縮機進口帶液,影響下游管線的安全運行。

      2.3.2解決對策

      (1) 調(diào)整操作參數(shù),適當(dāng)提高冷箱中點壓力和溫度。根據(jù)乙烷含量增高、易堵塞組分溶解度增大的特點,適當(dāng)增加冷箱中點溫度,從-71 ℃提高到-61~-65 ℃,在保證冷箱不堵塞的情況下,讓更多的乙烷去產(chǎn)品LNG,適當(dāng)減少重?zé)N分離器產(chǎn)生的液體流量;同時將重?zé)N分離器的壓力從3.3 MPa提高到3.6~3.8 MPa,增加分離器底閥門流速,以解決液體到火炬的排放問題;在下游混合處加強電伴熱,以減少下游設(shè)備低溫運行的不利影響。

      采取上述措施后,裝置在高乙烷含量下能正常生產(chǎn),問題得到有效解決。

      (2) 關(guān)于回收乙烷作冷劑補充的可行性問題。乙烷含量偏高是四川須二氣藏的特性決定的,其他裝置可能不會遇到類似問題。乙烷代替乙烯作冷劑可節(jié)約裝置原料消耗,實現(xiàn)自我補充。按原料天然氣100 ×104m3/d、乙烷摩爾分?jǐn)?shù)4%、收率50%計算,每天能回收2×104m3的乙烷(相對分子質(zhì)量30.07),合計為24.96 t(即34.6 kmol/h),而廣安LNG裝置的乙烯消耗為20 t/月。這樣可實現(xiàn)裝置物料的自平衡,減少外購乙烯量,多余的乙烷還可銷售給乙烯廠作原料。由于采用該方法裝置改動較大,目前僅作可行性分析,但對新建類似裝置采取乙烷回收是值得重視和考慮的。

      3 結(jié) 語

      原料氣組分對LNG裝置的運行具有很大的影響,由于原料來源的多樣性,造成LNG裝置天然氣組分的變化普遍存在。該裝置原料天然氣組分變化的復(fù)雜性給裝置運行帶來的問題,具有一定的典型意義。

      廣安LNG裝置在設(shè)計時并沒有對原料天然氣C6及以上組分進行分析,也未考慮脫重?zé)N問題。即使項目建設(shè)后期增加了重?zé)N分離器,也未能很好地應(yīng)對低溫堵塞和高乙烷含量適應(yīng)性問題。為避免類似問題再次出現(xiàn),建議新建LNG裝置,并作好原料天然氣組分檢測以及組分變化的分析預(yù)測。

      參考文獻

      [1] 花亦懷.MRC液化工藝?yán)鋭㎎-T閥失效原因及解決方案分析[J] .上海煤氣,2010(4):6-8.

      [2] 劉盛鵬.廣安LNG裝置冷箱積液處理[J].石油與天然氣化工,2013,42(2):154-155.

      [3] 顧安忠.液化天然氣技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.

      猜你喜歡
      冷箱乙烷廣安
      1 m3/h 氦膨脹制冷氫液化冷箱模態(tài)與地震響應(yīng)譜分析
      廣安清廉地圖
      廉政瞭望(2021年19期)2021-11-15 19:03:50
      二氧化碳對乙烷燃燒著火延遲時間的影響
      煤氣與熱力(2021年3期)2021-06-09 06:16:22
      空分設(shè)備低溫冷箱密封氣控制分析
      低溫與特氣(2021年1期)2021-04-04 20:56:57
      The influences ofsupplemented subgroups on the structure of finite groups
      空分裝置冷箱泄漏分析與處理
      化工管理(2020年18期)2020-01-18 08:27:03
      帶RCP入級符號的集裝箱船配電系統(tǒng)設(shè)計
      乙烷裂解制乙烯產(chǎn)業(yè)大熱
      2-(2-甲氧基苯氧基)-1-氯-乙烷的合成
      “廣安要走在全省改革開放前列”——專訪廣安市委書記侯曉春
      波密县| 平顺县| 黑山县| 景谷| 内江市| 新沂市| 武宣县| 海淀区| 静乐县| 吉安市| 彭水| 蚌埠市| 安泽县| 新和县| 丽水市| 都江堰市| 隆昌县| 民权县| 潍坊市| 东山县| 阳朔县| 苏州市| 怀仁县| 富平县| 贡嘎县| 措美县| 吉安县| 南投市| 双桥区| 东乌珠穆沁旗| 台中县| 舒兰市| 望江县| 儋州市| 海口市| 宜兰县| 贞丰县| 钟祥市| 沛县| 青州市| 团风县|