李建華(勝利油田勝利發(fā)電廠 山東 東營 257000)
勝利發(fā)電廠二期兩臺300MW機組,鍋爐為1025t/h亞臨界壓力中間再熱自然循環(huán)鍋爐,燃燒設(shè)備設(shè)計、校核煤種為貧煤,采用雙進雙出鋼球磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),燃燒器采用四角布置切向燃燒方式。鍋爐共配置四臺BBD3754雙進雙出磨煤機,每一臺磨煤機對應(yīng)一層煤粉噴嘴,自下而上依次為A、B、C、D磨。機組正常運行,A、B、C、D磨均是貧煤或者A、B磨是貧煤,C、D磨無煙煤。
近來,煤炭市場發(fā)生了很大的變化,煤炭價格下滑,市場煙煤充足,從進一步經(jīng)營好電廠角度,電廠要對燃煤結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,使二期兩臺貧煤鍋爐八臺制粉系統(tǒng)逐步改燒煙煤,以降低飛灰可燃物和煙氣中氮氧化物和硫化物的含量,利于機組的經(jīng)濟運行和環(huán)保指標的控制。鍋爐燃燒煤種的變化,就意味著制粉系統(tǒng)、風煙系統(tǒng)參數(shù)和燃燒器等做相應(yīng)調(diào)整。
1.基于煤炭市場的變化,市場煙煤充足
近來,煤炭市場發(fā)生了很大的變化,煤炭價格下滑,市場煙煤充足,電廠很容易購買到大量的煙煤。
2.基于鍋爐燃燒煙煤時,飛灰可燃物相對貧煤低,更經(jīng)濟
煙煤揮發(fā)分高,灰分低,稀疏的顆粒內(nèi)部結(jié)構(gòu),快速的反應(yīng)性,較低的著火點等煤質(zhì)特性,決定了飛灰可燃物相對貧煤更低的主要原因。
3.基于環(huán)保壓力
目前,人們對環(huán)保的要求越來越高,國家對電廠的環(huán)保指標更是越來越嚴格,環(huán)保局安裝了煙氣含硫和氮氧化物24小時在線檢測,電廠的環(huán)保指標時刻都在監(jiān)視當中,給電廠前所未有的環(huán)保壓力。
基于以上原因,電廠決定要改變?nèi)济航Y(jié)構(gòu),讓二期兩臺貧煤爐改燒煙煤。
1.設(shè)計煤種與煙煤技術(shù)指標對比分析
設(shè)計煤種的性質(zhì)介于無煙煤與煙煤之間,揮發(fā)分占10%~20%;燃燒較穩(wěn)定,機組安全性較高。
改燒煤種特點是揮發(fā)份高,水分大,含硫低,易燃燒,熱值適中,利于降低飛灰、氮氧化物和噴氨量。
2.煙煤對鍋爐運行的影響
(1)對鍋爐燃燒的影響
①燃燒穩(wěn)定性燃燒穩(wěn)定性問題多出現(xiàn)在無煙煤、貧煤揮發(fā)分較低的或灰分大的情況。燃燒穩(wěn)定性與煤的發(fā)熱量、煤粉氣流著火溫度、揮發(fā)分、爐膛熱負荷、爐膛衛(wèi)燃帶面積等參數(shù)有關(guān),對于煙煤不存在燃燒穩(wěn)定性問題。
②燃燒經(jīng)濟性煤的發(fā)熱量、煤燃盡率、揮發(fā)分、爐膛熱負荷、爐膛衛(wèi)燃帶面積等參數(shù)對燃燒經(jīng)濟性均有很大影響。對于煙煤,更有利于燃盡,降低機械未完全燃燒損失,提高鍋爐運行經(jīng)濟性。
③結(jié)渣性 爐膛燃燒越強烈,爐膛溫度內(nèi)就越高,還原性氣氛下爐膛結(jié)渣傾向加重。改燒煙煤時尤其注意爐膛結(jié)焦情況。
(2)對制粉系統(tǒng)的影響
①安全性 由于煙煤揮發(fā)分高,燃點低的特性,對于磨制煙煤的制粉系統(tǒng)防爆炸、防止煤粉自燃是重中之重的問題。
②煙煤易磨制,出力提高;要求制粉溫度80℃,煤粉細度可適當提高。
3.經(jīng)驗借鑒
根據(jù)以往,在機組啟停、A磨檢修或B磨檢修時,為節(jié)省助燃用油,在底層A、B磨曾經(jīng)改燒過煙煤。積累了一些燒煙煤的經(jīng)驗。
經(jīng)驗一:有些煙煤水分含量大,即使不用冷風,制粉溫度仍偏低,甚至低于70℃;有些煙煤,熱風門開度低于20%,冷風門開度達100%,制粉溫度仍很高,能接近100℃.通過控制磨制煙煤的制粉溫度在70℃---85℃之間,定期就地檢查和調(diào)整著火距離在0.5米左右。
經(jīng)驗二:煙煤比貧煤易磨制,出力相對偏大(特別是4A磨)。
經(jīng)驗三:撈渣機內(nèi)出現(xiàn)黃色玻璃狀的焦塊,周期性爐膛大面積掉焦,造成渣溝堵塞。
經(jīng)驗四:由于制粉系統(tǒng)使用冷風量較大,致使排煙溫度偏高2℃---4℃
經(jīng)驗五:停磨時,避免給煤機上下插板不嚴,返粉,給煤機溫度高,致使落在給煤機皮帶的細粉很容易自燃,機組停運后應(yīng)及時通知檢修及時清除給煤機皮帶上的煤。
經(jīng)驗六:環(huán)保指標優(yōu)良,沒有出現(xiàn)因煙氣中硫超標降機組負荷的現(xiàn)象;同負荷情況下,相對貧煤SCR入口氮氧化物偏低100---200。
經(jīng)驗七:主再熱汽減溫水量減少。
根據(jù)煙煤對鍋爐運行的影響和經(jīng)驗,可以從運行調(diào)整上通過采取必要的技術(shù)和管理措施,實現(xiàn)二期兩臺貧煤鍋爐改燒煙煤的目的。
1.潛在風險
(1)一次粉管和燃燒器燒壞
(2)制粉系統(tǒng)自燃或爆炸,特別是給煤機因返粉溫度高著火,這種情況在電廠已發(fā)生兩次。
(3)爐膛大面積結(jié)焦
2.制定措施
(1)控制制粉溫度,磨的分離器出口溫度維持在70~80℃之間。
(2)防止煤粉積存,保持較高的一次風壓、一次風量,任何運行一次粉管風速≮18m/s;磨制煙煤的制粉系統(tǒng)停止后,必須用冷風吹掃粉管5min,防止煤粉積存燒壞一次風管;確保給煤機上下插板嚴密。這樣可以有效防止煤粉積存。
(3)適當增大噴燃器附近的二次風配比,較早混入二次風會降低火焰溫度,也可防止煤粉著火離噴燃器過近。比如利用一次風口的側(cè)邊風,側(cè)邊風的風速高,可以增加一次風剛性,防止氣流偏斜,可保護噴燃器不被燒壞、避免在噴燃器附近產(chǎn)生還原性氛圍、燃燒器周圍水冷壁結(jié)焦和高溫腐蝕。
(4)啟、停制粉系統(tǒng)時避免長時間空磨運轉(zhuǎn),防止鋼球撞擊產(chǎn)生火花引起煤粉爆炸,停磨前料位壓差低于150Pa。
(5)保持合適的煤粉細度。煤粉不宜過細可粗些,短時間燃用煙煤可不調(diào)節(jié)折向擋板,通過增大磨煤機出力來實現(xiàn);在參數(shù)正常范圍內(nèi)盡量增大磨煤機出力有以下優(yōu)點:有助于控制制粉溫度不會太高;在一定程度上會使煤粉細度變粗;可降低制粉電耗。
(6)實驗中定時對噴燃器就地巡檢,觀察實際著火距離和結(jié)焦情況,及時調(diào)整制粉溫度和二次配風,防止燒壞噴燃器如發(fā)現(xiàn)噴燃器附近有結(jié)焦現(xiàn)象,及時清理。
(7)結(jié)合燃燒實際,參照化學化驗煤質(zhì)指標,通過燃用煙煤時判斷方法,在煤質(zhì)變化時及時調(diào)整燃燒及制粉系統(tǒng)運行方式,防止煤質(zhì)變差調(diào)節(jié)不及時造成鍋爐滅火。
1.大大提高鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,如下圖:火檢充滿度極高。
2.#4爐燃燒器為降低氮氧化物改造后,燒無煙時,飛灰特別高,有的甚至高達12.7。改燒煙煤后,鍋爐飛灰明顯降低,平均值由8%下降至3.5%,提高了鍋爐效率。
3.燃燒煙煤氧量控制在3%--3.5%之間,相比燃燒貧煤氧量3.5%—4.5%降低,氮氧化物隨著氧量變小而變小,因此氧量的降低利于減少鍋爐NOx排放和排煙損失。從而減少噴氨量,降低發(fā)電成本。
4.提高了制粉細度,降低了制粉電耗。主要表現(xiàn)在第四臺磨啟停的負荷點,無煙煤啟停第四臺磨的負荷點是230MW,煙煤提高到250—260MW之間。
王天宇;燃煤鍋爐熱效率調(diào)高方法及優(yōu)化效果(J);民營科技;2011年07期