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    壓彎機(jī)自動定位控制系統(tǒng)改進(jìn)探討

    2014-07-21 17:15:00于麗君周維智
    科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年22期
    關(guān)鍵詞:提高效率

    于麗君+周維智

    摘 要:目前所生產(chǎn)的壓彎機(jī)的尺寸調(diào)整機(jī)構(gòu)是用人工移動擋料板,用直尺等工具配合,實(shí)際測量擋料板的移動距離。這種調(diào)整機(jī)構(gòu)與定位方式,不僅費(fèi)時費(fèi)工,而且也難保證一定的彎曲尺寸精度。針對以上問題,我們提出改進(jìn),在壓彎機(jī)上采用單片微機(jī)自動定位裝置,既定位實(shí)現(xiàn)了快速、準(zhǔn)確、自動化,提高了折彎機(jī)的生產(chǎn)效率又提高了加工精度和操作性能。本系統(tǒng)主要由機(jī)械和電器兩部分組成。機(jī)械部分主要由固定支架、絲杠、異形導(dǎo)軌等組成。電氣部分主要由步進(jìn)電機(jī)、PLC、觸摸屏等主要部分組成。它的原理是通過觸摸屏驅(qū)使PLC的程序控制步進(jìn)電機(jī)的精確轉(zhuǎn)動,再通過絲杠及異形導(dǎo)軌等組件,實(shí)現(xiàn)對要壓彎的鋼板精確定位。

    關(guān)鍵詞:壓彎機(jī);定位裝置;提高效率

    1 研制背景及意義

    是對舊式壓彎機(jī)的改造。舊式壓彎機(jī)的人工定位,存在定位效率低,定位精度差。熟練的工人和不熟練的工人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有很大差異。直接影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量[1]。使用“自動定位系統(tǒng)”對人的素質(zhì)要求不高,切定位速度快,并且對產(chǎn)品的質(zhì)量成倍提高?,F(xiàn)在市場上有老式的壓彎機(jī)很多,所以有很好的推廣使用前景[2-3]。見圖1壓彎機(jī)的定位現(xiàn)狀圖

    圖1 壓彎機(jī)的定位現(xiàn)狀圖

    2 設(shè)計(jì)方案

    結(jié)構(gòu)的組成:

    2.1 機(jī)械部分

    2.1.1 主要由支架部分

    功能:支架主要用來支撐這個設(shè)備的。

    要求:要給這個設(shè)備足夠的穩(wěn)定性,只有保證設(shè)備的使用精度。

    2.1.2 機(jī)械動作由絲杠和絲杠支架及異形導(dǎo)軌等組成

    功能:絲杠是用來移動定位擋塊的。異形導(dǎo)軌是用來保證擋塊在移動中保持穩(wěn)定的滑動。

    要求:絲杠轉(zhuǎn)動時,應(yīng)使滑塊在異形導(dǎo)軌的移動阻力調(diào)到最小。

    2.1.3 定位塊及支架

    功能:定位塊是用來定位工件位置的。

    要求:定位塊是可調(diào)的,可方便工件的尺寸設(shè)置。

    2.2 電器部分

    2.2.1 電機(jī)

    功能:電機(jī)通過plc的控制可精確轉(zhuǎn)動,帶動絲杠,完成定位塊的移動。

    要求:用私服電機(jī)或步進(jìn)電機(jī)。

    2.2.2 光電傳感器

    功能:通過光電傳感器設(shè)置定位塊的零點(diǎn)位置,極限位置及壓彎機(jī)的反饋信號(反饋信號可通過程序?qū)崿F(xiàn)對壓彎尺寸的自動)。

    2.2.3 觸摸屏

    功能:通過觸摸屏可設(shè)置尺寸及對壓彎機(jī)的控制。

    要求:觸摸屏要用7寸以上的。這樣有利于界面的設(shè)計(jì)及操控方便。

    2.2.4 可編程控制器PLC

    功能:plc是整個設(shè)備的大腦。通過plc的程序來控制電機(jī)的精確尺寸。

    要求:plc要用20點(diǎn)以上的才能保證控制所需。

    2.3 采用的材料

    a.機(jī)械部分:機(jī)體采用鋁型材,定位塊及絲杠和異形導(dǎo)軌采用合金鋼。

    b.電器部分:主要電器件光電開關(guān)及plc和觸摸屏才用歐姆龍的。電機(jī)采用步進(jìn)電機(jī)。圖2為壓彎機(jī)自動定位裝置圖。

    3 理論設(shè)計(jì)計(jì)算

    滾珠絲杠負(fù)載的計(jì)算:

    滾珠絲杠挫屈負(fù)荷:

    因?yàn)楣ぷ髋_及工件等的自重,對螺桿產(chǎn)生的壓縮負(fù)荷,所以必須驗(yàn)算其對螺桿軸挫屈的安全性。計(jì)算方法如下:

    P=m*dr4*103/L2(kgf)

    m:根據(jù)滾珠螺桿的安裝方法而定的系數(shù)(螺桿兩端為固定連接),廠商提供的參數(shù)為20.3

    dr:螺桿軸牙底的直徑14mm

    L:安裝間距(螺桿兩端安裝的相對距離)600mm

    P=20.3*142*103/6002≈10kgf>設(shè)計(jì)的10kgf

    *(以上為廠家提供的設(shè)計(jì)計(jì)算方法)

    4 工作原理及性能分析

    工作原理:通過絲杠帶動定位塊作直線運(yùn)動。即用plc精確控制步進(jìn)電機(jī)使定位塊的移動尺寸精確到0.01MM。

    性能分析:由于本套裝置采用了plc及步進(jìn)電機(jī)和滾珠絲杠的設(shè)計(jì),所以為實(shí)現(xiàn)定位的精度提供了保證。原理圖見圖3所示。

    各部件的動作說明:當(dāng)控制系統(tǒng)開機(jī)后,控制系統(tǒng)進(jìn)入初始化,4(定位機(jī)構(gòu))自動尋找零點(diǎn)位置,系統(tǒng)通過觸摸屏的設(shè)置完成對系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。選擇觸摸屏上的執(zhí)行按鍵,4(定位機(jī)構(gòu))將按照系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)入第一個尺寸定位,當(dāng)踩下2(是腳踏開關(guān))后,完成第一尺寸壓彎。當(dāng)?shù)谝怀叽鐗簭澖Y(jié)束后,7(是測壓彎機(jī)的壓彎刀上下行程的電磁開關(guān))觸發(fā)。4(定位機(jī)構(gòu))自動移動下一個定位位置。再一次踩2(是腳踏開關(guān))后完成第二個壓彎尺寸。以此類推,完成所有的設(shè)置尺寸。

    5 創(chuàng)新點(diǎn)及應(yīng)用

    創(chuàng)新點(diǎn):

    (1)本套設(shè)備能提供精確的定位尺寸,所以解決了工人在壓彎時,人工測量定位尺寸及尺寸定位不準(zhǔn)的問題。

    (2)通過本套設(shè)備可以把多個工件的壓彎尺寸儲存起來,避免了重復(fù)定位,大大的提高生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。

    (3)操作和控制簡便,安全系數(shù)提高了。

    應(yīng)用:

    現(xiàn)在有大量的舊壓彎機(jī)在使用。如果裝上此套設(shè)備,就可使該設(shè)備變成現(xiàn)代的數(shù)控壓彎設(shè)備。故對壓彎機(jī)的升級改造具有現(xiàn)實(shí)意義。

    參考文獻(xiàn)

    [1]王曉明.電動機(jī)的單片機(jī)控制[M].北京航空航天大學(xué)出版出版社,2002.

    [2]王紅異.基于單片機(jī)的自動剪板機(jī)控制系統(tǒng)[J].數(shù)控技術(shù)與裝備,2004第3期94-96.

    [3]童純古.單片微機(jī)控制剪板機(jī)自動定位裝置[J].微電腦應(yīng)用,2011.0

    3.87-91.

    作者簡介:于麗君(1962-),女,遼寧沈陽人,教授。

    摘 要:目前所生產(chǎn)的壓彎機(jī)的尺寸調(diào)整機(jī)構(gòu)是用人工移動擋料板,用直尺等工具配合,實(shí)際測量擋料板的移動距離。這種調(diào)整機(jī)構(gòu)與定位方式,不僅費(fèi)時費(fèi)工,而且也難保證一定的彎曲尺寸精度。針對以上問題,我們提出改進(jìn),在壓彎機(jī)上采用單片微機(jī)自動定位裝置,既定位實(shí)現(xiàn)了快速、準(zhǔn)確、自動化,提高了折彎機(jī)的生產(chǎn)效率又提高了加工精度和操作性能。本系統(tǒng)主要由機(jī)械和電器兩部分組成。機(jī)械部分主要由固定支架、絲杠、異形導(dǎo)軌等組成。電氣部分主要由步進(jìn)電機(jī)、PLC、觸摸屏等主要部分組成。它的原理是通過觸摸屏驅(qū)使PLC的程序控制步進(jìn)電機(jī)的精確轉(zhuǎn)動,再通過絲杠及異形導(dǎo)軌等組件,實(shí)現(xiàn)對要壓彎的鋼板精確定位。

    關(guān)鍵詞:壓彎機(jī);定位裝置;提高效率

    1 研制背景及意義

    是對舊式壓彎機(jī)的改造。舊式壓彎機(jī)的人工定位,存在定位效率低,定位精度差。熟練的工人和不熟練的工人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有很大差異。直接影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量[1]。使用“自動定位系統(tǒng)”對人的素質(zhì)要求不高,切定位速度快,并且對產(chǎn)品的質(zhì)量成倍提高?,F(xiàn)在市場上有老式的壓彎機(jī)很多,所以有很好的推廣使用前景[2-3]。見圖1壓彎機(jī)的定位現(xiàn)狀圖

    圖1 壓彎機(jī)的定位現(xiàn)狀圖

    2 設(shè)計(jì)方案

    結(jié)構(gòu)的組成:

    2.1 機(jī)械部分

    2.1.1 主要由支架部分

    功能:支架主要用來支撐這個設(shè)備的。

    要求:要給這個設(shè)備足夠的穩(wěn)定性,只有保證設(shè)備的使用精度。

    2.1.2 機(jī)械動作由絲杠和絲杠支架及異形導(dǎo)軌等組成

    功能:絲杠是用來移動定位擋塊的。異形導(dǎo)軌是用來保證擋塊在移動中保持穩(wěn)定的滑動。

    要求:絲杠轉(zhuǎn)動時,應(yīng)使滑塊在異形導(dǎo)軌的移動阻力調(diào)到最小。

    2.1.3 定位塊及支架

    功能:定位塊是用來定位工件位置的。

    要求:定位塊是可調(diào)的,可方便工件的尺寸設(shè)置。

    2.2 電器部分

    2.2.1 電機(jī)

    功能:電機(jī)通過plc的控制可精確轉(zhuǎn)動,帶動絲杠,完成定位塊的移動。

    要求:用私服電機(jī)或步進(jìn)電機(jī)。

    2.2.2 光電傳感器

    功能:通過光電傳感器設(shè)置定位塊的零點(diǎn)位置,極限位置及壓彎機(jī)的反饋信號(反饋信號可通過程序?qū)崿F(xiàn)對壓彎尺寸的自動)。

    2.2.3 觸摸屏

    功能:通過觸摸屏可設(shè)置尺寸及對壓彎機(jī)的控制。

    要求:觸摸屏要用7寸以上的。這樣有利于界面的設(shè)計(jì)及操控方便。

    2.2.4 可編程控制器PLC

    功能:plc是整個設(shè)備的大腦。通過plc的程序來控制電機(jī)的精確尺寸。

    要求:plc要用20點(diǎn)以上的才能保證控制所需。

    2.3 采用的材料

    a.機(jī)械部分:機(jī)體采用鋁型材,定位塊及絲杠和異形導(dǎo)軌采用合金鋼。

    b.電器部分:主要電器件光電開關(guān)及plc和觸摸屏才用歐姆龍的。電機(jī)采用步進(jìn)電機(jī)。圖2為壓彎機(jī)自動定位裝置圖。

    3 理論設(shè)計(jì)計(jì)算

    滾珠絲杠負(fù)載的計(jì)算:

    滾珠絲杠挫屈負(fù)荷:

    因?yàn)楣ぷ髋_及工件等的自重,對螺桿產(chǎn)生的壓縮負(fù)荷,所以必須驗(yàn)算其對螺桿軸挫屈的安全性。計(jì)算方法如下:

    P=m*dr4*103/L2(kgf)

    m:根據(jù)滾珠螺桿的安裝方法而定的系數(shù)(螺桿兩端為固定連接),廠商提供的參數(shù)為20.3

    dr:螺桿軸牙底的直徑14mm

    L:安裝間距(螺桿兩端安裝的相對距離)600mm

    P=20.3*142*103/6002≈10kgf>設(shè)計(jì)的10kgf

    *(以上為廠家提供的設(shè)計(jì)計(jì)算方法)

    4 工作原理及性能分析

    工作原理:通過絲杠帶動定位塊作直線運(yùn)動。即用plc精確控制步進(jìn)電機(jī)使定位塊的移動尺寸精確到0.01MM。

    性能分析:由于本套裝置采用了plc及步進(jìn)電機(jī)和滾珠絲杠的設(shè)計(jì),所以為實(shí)現(xiàn)定位的精度提供了保證。原理圖見圖3所示。

    各部件的動作說明:當(dāng)控制系統(tǒng)開機(jī)后,控制系統(tǒng)進(jìn)入初始化,4(定位機(jī)構(gòu))自動尋找零點(diǎn)位置,系統(tǒng)通過觸摸屏的設(shè)置完成對系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。選擇觸摸屏上的執(zhí)行按鍵,4(定位機(jī)構(gòu))將按照系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)入第一個尺寸定位,當(dāng)踩下2(是腳踏開關(guān))后,完成第一尺寸壓彎。當(dāng)?shù)谝怀叽鐗簭澖Y(jié)束后,7(是測壓彎機(jī)的壓彎刀上下行程的電磁開關(guān))觸發(fā)。4(定位機(jī)構(gòu))自動移動下一個定位位置。再一次踩2(是腳踏開關(guān))后完成第二個壓彎尺寸。以此類推,完成所有的設(shè)置尺寸。

    5 創(chuàng)新點(diǎn)及應(yīng)用

    創(chuàng)新點(diǎn):

    (1)本套設(shè)備能提供精確的定位尺寸,所以解決了工人在壓彎時,人工測量定位尺寸及尺寸定位不準(zhǔn)的問題。

    (2)通過本套設(shè)備可以把多個工件的壓彎尺寸儲存起來,避免了重復(fù)定位,大大的提高生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。

    (3)操作和控制簡便,安全系數(shù)提高了。

    應(yīng)用:

    現(xiàn)在有大量的舊壓彎機(jī)在使用。如果裝上此套設(shè)備,就可使該設(shè)備變成現(xiàn)代的數(shù)控壓彎設(shè)備。故對壓彎機(jī)的升級改造具有現(xiàn)實(shí)意義。

    參考文獻(xiàn)

    [1]王曉明.電動機(jī)的單片機(jī)控制[M].北京航空航天大學(xué)出版出版社,2002.

    [2]王紅異.基于單片機(jī)的自動剪板機(jī)控制系統(tǒng)[J].數(shù)控技術(shù)與裝備,2004第3期94-96.

    [3]童純古.單片微機(jī)控制剪板機(jī)自動定位裝置[J].微電腦應(yīng)用,2011.0

    3.87-91.

    作者簡介:于麗君(1962-),女,遼寧沈陽人,教授。

    摘 要:目前所生產(chǎn)的壓彎機(jī)的尺寸調(diào)整機(jī)構(gòu)是用人工移動擋料板,用直尺等工具配合,實(shí)際測量擋料板的移動距離。這種調(diào)整機(jī)構(gòu)與定位方式,不僅費(fèi)時費(fèi)工,而且也難保證一定的彎曲尺寸精度。針對以上問題,我們提出改進(jìn),在壓彎機(jī)上采用單片微機(jī)自動定位裝置,既定位實(shí)現(xiàn)了快速、準(zhǔn)確、自動化,提高了折彎機(jī)的生產(chǎn)效率又提高了加工精度和操作性能。本系統(tǒng)主要由機(jī)械和電器兩部分組成。機(jī)械部分主要由固定支架、絲杠、異形導(dǎo)軌等組成。電氣部分主要由步進(jìn)電機(jī)、PLC、觸摸屏等主要部分組成。它的原理是通過觸摸屏驅(qū)使PLC的程序控制步進(jìn)電機(jī)的精確轉(zhuǎn)動,再通過絲杠及異形導(dǎo)軌等組件,實(shí)現(xiàn)對要壓彎的鋼板精確定位。

    關(guān)鍵詞:壓彎機(jī);定位裝置;提高效率

    1 研制背景及意義

    是對舊式壓彎機(jī)的改造。舊式壓彎機(jī)的人工定位,存在定位效率低,定位精度差。熟練的工人和不熟練的工人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有很大差異。直接影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量[1]。使用“自動定位系統(tǒng)”對人的素質(zhì)要求不高,切定位速度快,并且對產(chǎn)品的質(zhì)量成倍提高?,F(xiàn)在市場上有老式的壓彎機(jī)很多,所以有很好的推廣使用前景[2-3]。見圖1壓彎機(jī)的定位現(xiàn)狀圖

    圖1 壓彎機(jī)的定位現(xiàn)狀圖

    2 設(shè)計(jì)方案

    結(jié)構(gòu)的組成:

    2.1 機(jī)械部分

    2.1.1 主要由支架部分

    功能:支架主要用來支撐這個設(shè)備的。

    要求:要給這個設(shè)備足夠的穩(wěn)定性,只有保證設(shè)備的使用精度。

    2.1.2 機(jī)械動作由絲杠和絲杠支架及異形導(dǎo)軌等組成

    功能:絲杠是用來移動定位擋塊的。異形導(dǎo)軌是用來保證擋塊在移動中保持穩(wěn)定的滑動。

    要求:絲杠轉(zhuǎn)動時,應(yīng)使滑塊在異形導(dǎo)軌的移動阻力調(diào)到最小。

    2.1.3 定位塊及支架

    功能:定位塊是用來定位工件位置的。

    要求:定位塊是可調(diào)的,可方便工件的尺寸設(shè)置。

    2.2 電器部分

    2.2.1 電機(jī)

    功能:電機(jī)通過plc的控制可精確轉(zhuǎn)動,帶動絲杠,完成定位塊的移動。

    要求:用私服電機(jī)或步進(jìn)電機(jī)。

    2.2.2 光電傳感器

    功能:通過光電傳感器設(shè)置定位塊的零點(diǎn)位置,極限位置及壓彎機(jī)的反饋信號(反饋信號可通過程序?qū)崿F(xiàn)對壓彎尺寸的自動)。

    2.2.3 觸摸屏

    功能:通過觸摸屏可設(shè)置尺寸及對壓彎機(jī)的控制。

    要求:觸摸屏要用7寸以上的。這樣有利于界面的設(shè)計(jì)及操控方便。

    2.2.4 可編程控制器PLC

    功能:plc是整個設(shè)備的大腦。通過plc的程序來控制電機(jī)的精確尺寸。

    要求:plc要用20點(diǎn)以上的才能保證控制所需。

    2.3 采用的材料

    a.機(jī)械部分:機(jī)體采用鋁型材,定位塊及絲杠和異形導(dǎo)軌采用合金鋼。

    b.電器部分:主要電器件光電開關(guān)及plc和觸摸屏才用歐姆龍的。電機(jī)采用步進(jìn)電機(jī)。圖2為壓彎機(jī)自動定位裝置圖。

    3 理論設(shè)計(jì)計(jì)算

    滾珠絲杠負(fù)載的計(jì)算:

    滾珠絲杠挫屈負(fù)荷:

    因?yàn)楣ぷ髋_及工件等的自重,對螺桿產(chǎn)生的壓縮負(fù)荷,所以必須驗(yàn)算其對螺桿軸挫屈的安全性。計(jì)算方法如下:

    P=m*dr4*103/L2(kgf)

    m:根據(jù)滾珠螺桿的安裝方法而定的系數(shù)(螺桿兩端為固定連接),廠商提供的參數(shù)為20.3

    dr:螺桿軸牙底的直徑14mm

    L:安裝間距(螺桿兩端安裝的相對距離)600mm

    P=20.3*142*103/6002≈10kgf>設(shè)計(jì)的10kgf

    *(以上為廠家提供的設(shè)計(jì)計(jì)算方法)

    4 工作原理及性能分析

    工作原理:通過絲杠帶動定位塊作直線運(yùn)動。即用plc精確控制步進(jìn)電機(jī)使定位塊的移動尺寸精確到0.01MM。

    性能分析:由于本套裝置采用了plc及步進(jìn)電機(jī)和滾珠絲杠的設(shè)計(jì),所以為實(shí)現(xiàn)定位的精度提供了保證。原理圖見圖3所示。

    各部件的動作說明:當(dāng)控制系統(tǒng)開機(jī)后,控制系統(tǒng)進(jìn)入初始化,4(定位機(jī)構(gòu))自動尋找零點(diǎn)位置,系統(tǒng)通過觸摸屏的設(shè)置完成對系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。選擇觸摸屏上的執(zhí)行按鍵,4(定位機(jī)構(gòu))將按照系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)入第一個尺寸定位,當(dāng)踩下2(是腳踏開關(guān))后,完成第一尺寸壓彎。當(dāng)?shù)谝怀叽鐗簭澖Y(jié)束后,7(是測壓彎機(jī)的壓彎刀上下行程的電磁開關(guān))觸發(fā)。4(定位機(jī)構(gòu))自動移動下一個定位位置。再一次踩2(是腳踏開關(guān))后完成第二個壓彎尺寸。以此類推,完成所有的設(shè)置尺寸。

    5 創(chuàng)新點(diǎn)及應(yīng)用

    創(chuàng)新點(diǎn):

    (1)本套設(shè)備能提供精確的定位尺寸,所以解決了工人在壓彎時,人工測量定位尺寸及尺寸定位不準(zhǔn)的問題。

    (2)通過本套設(shè)備可以把多個工件的壓彎尺寸儲存起來,避免了重復(fù)定位,大大的提高生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。

    (3)操作和控制簡便,安全系數(shù)提高了。

    應(yīng)用:

    現(xiàn)在有大量的舊壓彎機(jī)在使用。如果裝上此套設(shè)備,就可使該設(shè)備變成現(xiàn)代的數(shù)控壓彎設(shè)備。故對壓彎機(jī)的升級改造具有現(xiàn)實(shí)意義。

    參考文獻(xiàn)

    [1]王曉明.電動機(jī)的單片機(jī)控制[M].北京航空航天大學(xué)出版出版社,2002.

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    3.87-91.

    作者簡介:于麗君(1962-),女,遼寧沈陽人,教授。

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