王 彪
(貴州省交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司,貴州 貴陽 550004)
仁懷市城南大道鹽津河二橋建設(shè)工程,主橋6#、7#墩施工工期緊、工程量大、新橋距老橋位置3~5m,且40m位置有加油站、學校、鹽津社區(qū)、國防光纜等,因而無法采用常規(guī)爆破。因石方開挖工作量大,單純使用破碎錘開挖的作業(yè)方式,功效很低,滿足不了工期要求,且擾民現(xiàn)象較為嚴重。靜態(tài)爆破擁有無飛石、無振動、無噪音、無粉塵、無污梁、無沖擊波、無硝煙、無毒、不影響周圍環(huán)境、爆破面可控、工期較短、施工安全、成本較低廉的特點。結(jié)合本項目的具體情況,經(jīng)過反復(fù)研究,同意采用靜態(tài)爆破與破碎錘挖掘機組合的方式施工。
靜態(tài)爆破試驗是由樁基作業(yè)隊施工,施工人員35人,主要設(shè)備有發(fā)電機、臺鉆、挖掘機、自卸汽車等。試驗材料有架管、攪拌工具、防護用品、靜態(tài)爆破膨脹劑、潔凈水等。試驗過程中有項目部技術(shù)人員、監(jiān)理人員全程技術(shù)指導(dǎo),并做數(shù)據(jù)記錄。為此,進行了多次現(xiàn)場靜態(tài)爆破試驗,其中石方靜態(tài)爆破試驗材料有:靜態(tài)爆破劑970kg(按實際施工溫度選擇合適的型號,不同型號不可混用),引用水291kg。經(jīng)過對試驗數(shù)據(jù)進行分析,相關(guān)爆破參數(shù)顯示達到了理想的效果。
試驗孔網(wǎng)參數(shù)?。嚎咨頛=2.0m,孔距a=40cm,排拒b=50cm,孔徑d=42mm,試驗巖面長8m,寬5.5m,其他參數(shù)如表1所示。
表1 靜態(tài)爆破參數(shù)
1.3.1 靜態(tài)破碎施工順序
靜態(tài)破碎施工順序為:施工前準備→設(shè)計布孔→測量定位→沿自由面打靜態(tài)破碎孔→裝藥→爆破劑反應(yīng)、清渣→進入下一層循環(huán)施工。
1.3.2 布設(shè)孔位
在K3+020橋位右側(cè)一處巖體上進行鉆孔,此處地質(zhì)情況為中風化白云巖,巖體節(jié)理發(fā)育,巖體一邊有一個凌空面,由技術(shù)人員對6#墩開挖邊坡豎向和臨空面孔位放樣,豎向和臨空面孔距為40cm、排距為50cm,呈梅花形排列。
1.3.3 鉆孔
鉆孔時保證孔底在同一高程。采用臺鉆鉆孔(孔徑為42mm)時,沿自由面采用垂直鉆孔,邊坡部分的邊孔及邊坡坡度采用傾斜鉆孔,呈梅花形排列。為加快進度并達到最佳破裂效果,現(xiàn)場先行清理工作面,為其他巖石爆裂創(chuàng)造先決條件。同時,為降低粉塵對施工人員的危害,鉆工戴防塵口罩進行鉆眼作業(yè)。
(1)鉆孔樣架
在豎直孔和斜面孔鉆孔前,設(shè)置鉆孔樣架??讟蛹茉谶厜ι喜贾脙膳挪褰瞀?8@50cm,固定樣架鋼管。導(dǎo)向鋼管與水平夾角為55°。導(dǎo)向鋼管與橫向鋼管采用扣件連接。豎向孔搭設(shè)鋼管架,臺鉆垂直鉆入。鉆孔樣架搭設(shè)見圖1。
圖1 鉆孔樣架搭設(shè)圖
(2)孔深控制
根據(jù)樣架鋼管高度,臺鉆鉆桿每節(jié)長1m,鉆孔時當鉆桿鉆入深度不夠長時,加長鉆桿,直至要求的鉆孔深度,用5m卷尺量測,深度達到2m時停止鉆進,進行下一個設(shè)定位孔的鉆進。
1.3.4 裝藥
(1)先將爆破劑加30%的水(重量比)拌成流質(zhì)狀(充分攪拌后略有余水)后,迅速倒入孔內(nèi)并用略小于鉆孔的捅桿搗實捅緊。對于特別長的鉆孔,可多分幾段,逐段捅實。本次將970kg的靜爆劑和291kg的潔凈水混合均勻灌入孔內(nèi)(如圖2所示)。裝藥時遵照“少攪拌、勤裝藥”的原則,采用多組同時裝藥的辦法,縮短孔與孔之間的時間差,以利于爆破劑同時發(fā)力。
圖2 試驗人員稱量靜爆劑和水
(2)采用6個小組同時灌裝的方式,每小組由主、副兩名灌裝手組成。在爆破劑的攪拌工作中,主灌裝手負責灌裝進孔,副灌裝手負責捅緊搗實。各小組遵循“同步操作,少拌勤裝”的原則,且要求:每組施工工人在每次操作循環(huán)過程中負責裝孔的孔數(shù)不能過多;每次拌藥量不能超過實際能夠完成的工作量;工人們在取藥、加水、拌和、灌裝過程中,應(yīng)基本保持同步,從而確保每個鉆孔內(nèi)的最大膨脹壓基本保持同期出現(xiàn),以利于巖石的破碎。爆破劑的鉆孔灌入現(xiàn)場如圖3所示。
圖3 爆破劑連續(xù)灌入鉆孔內(nèi)
(3)每次裝填爆破劑,都要觀察巖石孔壁、爆破劑、拌和水、攪拌桶的溫度是不是符合要求,灌裝過程中,對于已經(jīng)發(fā)燙和開始冒氣的爆破劑不允許裝入孔內(nèi)。從爆破劑加入拌和水到灌裝結(jié)束,這個過程的時間不應(yīng)該超過5min。操作時應(yīng)注意觀察裝填孔,發(fā)現(xiàn)有氣體冒出并伴有“嘶嘶”聲時,噴孔可能立刻就要發(fā)生,須立即停止裝藥。
(4)巖石中一旦發(fā)現(xiàn)裂縫,要立即向裂縫中加水,以支持爆破劑持續(xù)反應(yīng),且加水后效果明顯,裂縫加大。在裝藥50min后地表出現(xiàn)裂紋跡象,這時向孔內(nèi)加水,目的在于進一步支持爆破劑持續(xù)反應(yīng),加水30min后裂縫明顯變寬,裝藥3.5h后,裂縫沿排向全部貫通,最大寬度為3cm,如圖4所示。
圖4 3.5h后巖層出現(xiàn)寬度為3cm的裂縫
靜態(tài)爆破劑是以特殊硅酸鹽、氧化鈣為主要原料,配合其他有機、無機添加劑而制成的粉末狀物質(zhì),典型的化學反應(yīng)式為:
當氧化鈣變成氫氧化鈣時,其晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,會引起晶體體積的膨脹。根據(jù)測定,在自由膨脹的前提下,反應(yīng)后的體積可增大3~4倍,其表面積也增大近100倍,同時每摩爾還釋放出6.5×104J的熱量。如果將它注入炮孔內(nèi),這種膨脹因受孔壁的約束,壓力可上升至50MPa,介質(zhì)在這種壓力作用下會產(chǎn)生徑向壓縮應(yīng)力和切向拉伸應(yīng)力。當其拉應(yīng)力大于巖石所能承受的最大抗拉應(yīng)力時,即在鉆孔周邊形成徑向裂縫,如一定距離內(nèi)的相鄰周邊鉆孔內(nèi)的破碎劑在此共同作用,則形成貫穿的徑向裂縫。
靜態(tài)破碎主要有下列特點。
(1)破碎劑中不含有害成分,不是危險品,不會發(fā)生爆炸,其運輸、保管、操作相對于炸藥而言,都很簡單、安全,無需辦理常規(guī)炸藥爆破所需要的各種許可證。操作不需要爆破等特殊工種。
(2)巖體在發(fā)生破碎時,不產(chǎn)生爆破震動、飛石、空氣沖擊波、噪音等爆破危害,不對周圍建筑物、人員設(shè)備造成任何損失,因而不存在安全隱患,不需要采取減震防飛石等措施,不影響其他工程施工。
(3)只要破碎劑漿體充填到鉆孔即可,施工簡單。
(4)使用方便。按破碎要求只要設(shè)計適當?shù)目讖健⒖拙?、角度等鉆孔參數(shù),就能達到預(yù)期的破碎效果,孔壁上的破碎劑殘留物不會對周圍邊坡造成影響。
(5)在不適于炸藥破壞環(huán)境的條件下,其優(yōu)越性更易于彰顯。
(1) 孔徑d=42mm,孔深L=2.0m,孔距a=40cm,排距b=50cm,單孔平均爆破劑量為4.35kg。
(2)經(jīng)試驗,以長×寬×爆破深度=8m×5.5m×2m的山體體積為單位,最佳膨脹效果的爆破劑與水參配比為1∶0.3,所需人員、機具、設(shè)備、材料最佳組合方式如表2~表4所示。
表2 靜態(tài)爆破試驗施工人員一覽表
表3 石方靜態(tài)爆破試驗材料一覽表
表4 石方靜態(tài)爆破試驗施工設(shè)備一覽表
本次靜態(tài)爆破試驗選取了K3+020橋位右側(cè)一處巖體上布孔進行靜態(tài)爆破試驗,此處地質(zhì)情況為中風化白云巖,巖體節(jié)理發(fā)育,巖體一邊有一個凌空面,基本符合目前主橋6#、7#墩現(xiàn)場情況及地質(zhì)構(gòu)造,具有代表性。
(1)鉆孔
試驗巖面長8m,寬5.5m,鉆孔采用3臺鉆孔設(shè)備,孔深、孔距、排拒、孔徑的取值同前文,每眼孔用3min完成,本次共鉆220孔眼,共用時間210min。
(2)裝膨脹劑
本次試驗共用爆破膨脹劑970kg,水291kg,分6個小組同時攪拌、灌注爆破膨脹劑,共用30min完成。
(3)膨脹破碎
靜態(tài)爆破試驗從爆破膨脹劑注入到巖石表面出現(xiàn)3cm裂縫,用時150min。
(4)爆破巖石方量及棄運
本次試驗選取巖面長8m,寬5.5m,爆破深度2m,共爆破巖石方量88m3。爆破后的巖石采用挖掘機破碎后,運至棄渣場,用時60min。
本次施工中,挖、棄巖石88m3所需時間:鉆孔+裝膨脹劑+膨脹破碎+棄運=(210+30+150+60)/60=7.5(h),開挖量為11.8m3/h。經(jīng)分析得出影響進度的因素是鉆孔數(shù)量。鉆孔數(shù)量達到600孔/h,需30臺鉆孔機。分6#墩、7#墩兩個工作面,每個工作面15臺鉆孔機,其余工序?qū)嵭辛魉鳂I(yè),能達到平均118m3/h開挖量,每天按16h工作,能達到1 880m3/d以上的開挖量。
(1)單純采用挖掘機
根據(jù)前期采用5臺挖掘機(3臺破碎錘)開挖石方施工,共計43d,完成土石方開挖約11 104m3,平均每天完成258m3。
(2)采用機械和靜態(tài)爆破
6#、7#主墩目前剩余土石方量約61 300m3,按照1 880m3/d,約需用33d時間即可開挖完畢,大大提高了施工進度。
按照該方案組織施工,6#、7#主墩土石方開挖已按時完成,且7#墩50m樁基已成孔2根(采用旋挖鉆施工),即在本項目運用中取得了良好的效果。
由實際工程可知,靜態(tài)爆破能夠有效解決某些特殊環(huán)境或特殊情況下無法使用常規(guī)炸藥對巖石爆破開挖的問題。靜態(tài)爆破無沖擊波、無飛石、無噪音、振動小、污梁少、無粉塵、無硝煙、無毒、不影響周邊環(huán)境,可以在道路、建筑、隧道、鐵路等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
靜態(tài)爆破既能保證工程的安全要求,又具有良好的環(huán)保效果,可縮短工期,提高施工效率,大幅縮減工程成本、施工簡便、操作安全,不需要專業(yè)的爆破人員的優(yōu)點。針對不同的施工要求和環(huán)境條件,選定合理的爆破參數(shù)和施工技術(shù)即可取得良好的爆破效果。