趙利,尹照強,李競,余加水 李春祥,余進,劉學斌( 中石油西部鉆探工程有限公司,新疆 烏魯木齊830000)
克拉美麗氣田位于準噶爾盆地陸梁隆起滴南凸起,主要儲層為梧桐溝組和巴山組油氣藏。該氣田是準噶爾盆地第一個1000×108m3規(guī)模的大氣田,儲量達到1033×108m3??死利悮馓锏貙訕嬙鞆碗s,上部地層膠結疏松、地層壓力因數低,易發(fā)生井漏、縮徑;下部三疊系及二疊系裂縫發(fā)育易漏失,壓力因數較高,存在異常高壓,溢流風險較大。該井區(qū)原設計二開、三開均采用鉀鈣基鉆井完井液體系,鉆井施工中除發(fā)生井漏和溢流等復雜情況外,三開施工中鉆井液易受地層流體污染,造成鉆井液流變性及失水等性能發(fā)生變化,影響鉆井提速和油氣層保護。針對該區(qū)施工難題優(yōu)選出了無固相有機鹽鉆井液體系,通過現場應用較好解決了克拉美麗氣田鉆井施工中的技術難題。
根據克拉美麗氣田的地層特征、施工技術難題及儲層保護要求,鉆井液必須具有較強的抑制性能、較好的抗污染性能、較低的固相含量及黏度、較高的礦化度。有機鹽與普通鉆井液相比具有以下特點:①體系濾液具有較低的活度,抑制性強,有利于井壁穩(wěn)定及鉆屑、黏土的不分散;②固相含量低,流變性好;③濾失造性好;④抗污染能力強;⑤抗溫能力強;⑥保護儲層效果好;⑦對金屬無腐蝕,對環(huán)境無污染。
由于鉆井液各添加劑在水中的質量濃度較高,活度也較高,使得鉆井液中水的活度降低,相應的水化應力減小。不同種類鹽及處理劑的飽和溶液中的活度值見表1。
由表1可知加重劑Weigh2、OS-100飽和溶液的活度值極小,因此在有機鹽鉆井液中,井壁、鉆屑、黏土顆粒的水化應力比在其他鉆井液中小得多,其結果是在有機鹽鉆井液中,井壁穩(wěn)定,鉆屑、黏土不分散、不膨脹。另外由于鉆井液中水的活度遠比巖石中水的活度小得多,巖石中的水將滲流入鉆井液,鉆井液中的水不會滲流入巖石,這有利于井壁穩(wěn)定及鉆屑、黏土的不分散。
因此鉆井液體系選用加重劑 Weigh2和OS-100,減少固相損害,改變?yōu)V液性質,降低體系活度;包被劑IND10增強鉆井液包被抑制能力,抑制泥巖分散、垮塌;NFA-25、PGCS-1、QCX-1改善濾餅質量,提高鉆井液封堵防透性能;XC提高鉆井液的黏切;Redu1降低鉆井液濾失量,控制體系的API失水量及高溫高壓失水量;PGCS-1和RH-102提高體系的潤滑性,降低阻卡發(fā)生;TP-2、QCX-1提高封堵能力。
表1 不同種類鹽的飽和溶液中的活度值
通過試驗研究確定無固相有機鹽鉆井液體系配方。
1#配方:水+0.2%黃原膠XC+0.3‰NaOH+1.5%抗鹽降失水劑Redu1+3%無熒光白瀝青NFA-25+2%聚合醇干粉PGCS-1+80%有機鹽 Weigh2+2%改性纖維TP-2+2%輕鈣 QCX-1+0.2%包被劑IND10+2%潤滑劑RH102(密度≤1.35g/cm3)(配方中的百分數均為質量分數 ,下同)。
2#配方:水+0.2%黃原膠XC+0.3‰NaOH+1.5%抗鹽降失水劑Redu1+3%無熒光白瀝青NFA-25+2%聚合醇干粉PGCS-1+80%有機鹽 Weigh2+60%有機鹽OS-100+2%改性纖維TP-2+2%輕鈣QCX-1+0.2%包被劑IND10+2%潤滑劑RH102 (密度≥1.35g/cm3)。
對1#、2#配方的常溫性能及100℃熱滾16h后的性能進行了評價,試驗結果如表2所示,無固相有機鹽鉆井液體系具有較好的流變性、濾失性及抗溫性能。
表2 無固相有機鹽鉆井液體系配方性能評價
選用安集海河組露頭巖心進行巖心滾動回收率試驗,評價體系的抑制性能。在100℃熱滾16h后,如表3所示,1#、2#配方的回收率較高,表明無固相有機鹽鉆井液體系具有較強的抑制性能。
表3 不同體系巖心滾動回收率試驗
在無固相有機鹽鉆井液的2#配方中分別加入質量分數為10%新疆夏子街三級土、10%NaCl、2%CaCl2和2%NaHCO3,將加入污染物的鉆井液在100℃熱滾16h,評價體系抗土、抗鹽侵、鈣侵及污染能力。如表4所示,加入污染物后體系的各項性能變化幅度不大,均在可控范圍之內,表明無固相有機鹽鉆井液體系具有較強的抗污染能力,可滿足克拉美麗氣田三開鉆井施工要求。
表4 無固相有機鹽鉆井液抗污染性能評價
3.1.1 無固相有機鹽井液體系配制
清除地面循環(huán)罐,按1#配方的順序及質量分數依次加入各種處理劑,充分攪拌均勻,待處理劑全部溶解,調整鉆井液密度不低于1.15g/cm3,并頂替出技術套管內全部二開漿,調整鉆井液性能符合要求設計,鉆掉水泥塞后三開。
3.1.2 無固相有機鹽鉆井液體系維護措施
三開鉆井液設計密度1.15~1.43g/cm3,起步密度1.15g/cm3,進入克拉瑪依組實際需要密度提至1.25~1.30g/cm3,梧桐溝組前30m密度提至1.35g/cm3。在保證井下安全的情況下,鉆進中盡可能使用較低密度的鉆井液,預防井漏。密度低于1.32g/cm3使用加重劑weigh2,超過1.32g/cm3使用加重劑OS-100。鉆至梧桐溝組時,用2#配方調整鉆井液密度及相關性能。鉆進中控制鉆井液濾失量不大于6mL,鉆井液高溫高壓濾失量控制在15mL以內,加足量的潤滑劑PGCS-1,強化潤滑性,降低摩阻和扭矩,保證井下安全。
如果出現滲漏,補充堵漏劑TP-2和QCX-1,使其質量分數達到3%~5%,提高鉆井液的封堵能力。發(fā)生井漏采取橋堵,其中橋堵漿配方為:3%~5%綜合堵漏劑+3%~5%核桃殼 (1~3mm)+2%改性纖維TP-2+5%輕鈣QCX-1。堵漏成功后,待堵漏劑鉆進30~50m (或12h),如出現溢流壓井情況,可以使用重晶石粉快速提高鉆井液密度。鉆進過程中使用離心機、除砂器、除泥器及時清除鉆井液中的有害固相,保持鉆井液性能穩(wěn)定。
無固相有機鹽鉆井液體系在克拉美麗氣田DX1708井、DX1418井及滴西179井進行三開井段現場試驗,性能參數見表5所示,三口井從開鉆到完鉆鉆井液性能非常穩(wěn)定,鉆井液的流變性能、高溫高壓濾失量和潤滑性都能控制在理想的范圍內,較好地滿足了安全鉆井的需求。
表5 無固相有機鹽鉆井液現場試驗性能參數
施工過程中鉆井液性能穩(wěn)定,井壁穩(wěn)定,起下鉆無阻卡,較高的動切力滿足了攜帶要求,較低的靜切力易于開泵,利于防漏。3口井在三開段施工中,滴西179井在井深3806m處發(fā)生1次漏失,采用質量分數5%堵漏劑LCM段塞橋堵一次成功;其余2口井三開段均無復雜事故。
1)無固相有機鹽鉆井液體系在克拉美麗氣田3口井的成功應用表明,體系具有較強的抑制性能,體系濾液活度遠低于地層水,鉆井液中的水不易侵入地層,能有效抑制水敏性泥巖地層的水化膨脹,防止了地層縮徑垮塌。
2)無固相有機鹽鉆井液體系有較強的抗污染能力,防止了地層流體對鉆井液的污染而導致的鉆井液性能惡化,施工過程中鉆井液性能穩(wěn)定。體系無固相,防止了固相對于儲層的傷害,具有較好的儲層保護性能。
3)無固相有機鹽鉆井液體系固相容量很大,并具有較低的黏度,有利于防漏堵漏。
[1]鄢捷年 .鉆井液工藝學 [M].東營:石油大學出版社,2001.5.
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