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      泵軸斷裂原因分析

      2014-06-09 06:18:18張海亮
      關(guān)鍵詞:斷軸金相痕跡

      張海亮

      (上海電氣凱士比核電泵閥有限公司,上海 201306)

      太倉港環(huán)保發(fā)電有限公司從我公司購買的NLT500-570×4S冷凝泵002#泵,于2008年8月31日交用戶使用,在一年后泵軸發(fā)生斷裂,斷后形貌及斷口位置見圖1、圖2所示。

      圖1 斷后形貌一

      圖2 斷后形貌二

      公司要求我部門對泵軸斷裂產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,找出產(chǎn)生該問題的癥結(jié),以防止再次出現(xiàn)類似問題,為此,筆者進(jìn)行了下列工作:

      1.理化分析;

      2.金相分析;

      3.宏觀斷口分析;

      4.斷口位置分析。

      從該斷軸B面斷口半根軸上沿軸向方向切取1片20mm和1片120 mm長的本體材料,分別作為金相試樣、力學(xué)性能和化學(xué)成分分析試樣。取樣位置詳見圖3所示。

      圖3 取樣位置

      1.成分分析

      化學(xué)成分用直讀式光譜儀直接測出,數(shù)據(jù)見表1??梢姅噍S化學(xué)成分分析結(jié)果符合GB/T 3077-1999標(biāo)準(zhǔn)。

      表1 斷軸本體(化學(xué)成分/%)

      2.力學(xué)性能

      斷軸本體取樣,制備2根拉伸試樣、3只沖擊試樣,拉伸試驗(yàn)和沖擊試驗(yàn)GB228-2009和GB229-2007標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,GB231.1-2002標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行硬度試驗(yàn)。測試結(jié)果見表2。

      表2 斷軸本體取樣力學(xué)性能

      斷軸力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果:其屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度太低,硬度偏高。故該泵軸材料42CrMo不符合GB/T 3077-1999標(biāo)準(zhǔn)。

      3.金相分析

      近B面斷口沿軸向20mm處切取的金相試樣,試樣經(jīng)4%硝酸酒精溶液侵蝕后獲得的100倍及500倍金相組織見圖4和圖5。

      圖4 金相組織100X

      圖5 金相組織500X

      金相試樣經(jīng)顯微鏡放大100倍和500倍觀察結(jié)果及結(jié)論如下:

      夾雜物:約0.5級;

      金相組織:回火索氏體+回火馬氏體+屈氏體

      屈氏體含量約為35%左右,呈網(wǎng)狀分布,且金相組織也偏粗。

      該泵軸材料42CrMo鍛件調(diào)質(zhì) (淬火+高溫回火)狀態(tài)的金相組織不能接受,其熱處理存在問題。

      4.宏觀斷口分析

      對該泵軸A、B面斷口進(jìn)行清洗后所觀察到的宏觀斷口形貌見圖6、圖7。宏觀斷口包含3個(gè)區(qū),即:裂紋起始區(qū)、裂紋擴(kuò)展區(qū)和最后重力破壞瞬時(shí)斷裂區(qū)。

      圖中白色部分是由于泵軸運(yùn)轉(zhuǎn)過程中突然發(fā)生斷裂,斷軸還沒有停止轉(zhuǎn)運(yùn),A、B斷面相互碰撞擠壓造成的痕跡。

      從A、B面斷口形貌可以明顯地看出,該泵軸在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中長期受到交變載荷作用,產(chǎn)生疲勞裂縫致使泵軸發(fā)生斷裂,且疲勞裂紋起始于泵軸臺階處的工藝退刀槽表面向內(nèi)部擴(kuò)展。疲勞破斷區(qū)的面積約占總面積的80%,而瞬時(shí)破斷區(qū)僅占20%左右。在疲勞破斷區(qū)中可見清晰的海灘紋 (疲勞弧線)痕跡,而在瞬時(shí)破斷區(qū)中可見粗晶狀痕跡,詳見圖8。

      圖8 疲勞斷口

      5.斷口位置

      該泵軸斷口位置距軸端 (裝聯(lián)軸器一端)1858mm位于工藝退刀槽處,見圖9、圖10。斷口距槽壁最大約2.5mm斷口距槽壁最小約0.5mm

      由于該軸工藝退刀槽破壞,其實(shí)際結(jié)構(gòu)形狀尺寸難以測量,但大致情況如下,見圖11所示。

      從圖中可以看出工藝退刀槽圓弧底與二側(cè)面連接不良,形成尖角或R過渡過小,在此處應(yīng)力較集中;且工藝退刀槽加工不光滑,存在刀具車削痕跡;又由于退刀槽是材料力學(xué)危險(xiǎn)截面,所以該泵軸退刀槽處就容易發(fā)生斷裂。

      圖9 斷口位置A面

      圖10 斷口位置B面

      圖11 工藝退刀槽結(jié)構(gòu)形狀

      6.結(jié)論

      綜合以上分析,太倉港環(huán)保發(fā)電有限公司NLT500-570×4S002#冷凝泵,泵軸發(fā)生斷裂是由以下三方面因素所致:

      6.1 泵軸材質(zhì)不符合GB/T 3077—1999標(biāo)準(zhǔn)

      該泵軸的42CrMo鍛件化學(xué)成分雖然符合要求,但熱處理有問題,其金相組織不正常,且存在大量呈網(wǎng)狀分布的屈氏體,組織也偏粗,這使材料力學(xué)性能大幅度下降,其抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度與標(biāo)準(zhǔn)相比分別下降約 26%和 35%(下降 280和 320Mpa),不符合泵軸設(shè)計(jì)要求,從而大大降低了該泵軸的承載能力及抗疲勞能力。

      6.2 交變載荷

      冷凝泵在運(yùn)行過程中,泵軸長期受到交變載荷作用,出現(xiàn)疲勞裂縫,且疲勞裂紋起始于泵軸臺階處的工藝退刀槽表面向內(nèi)部延伸,直到發(fā)生重力瞬時(shí)斷裂。

      6.3 工藝退刀槽

      由于退刀槽圓弧底與槽壁連接存在尖角或R過渡過小,以及槽形不夠光滑,留有刀具車削痕跡,比較粗糙,形成應(yīng)力集中,且退刀槽是該泵軸的危險(xiǎn)截面,故工藝退刀槽是本次斷裂的一個(gè)誘發(fā)因素。

      由于以上三個(gè)方面因素的疊加,導(dǎo)致了該泵軸的本次斷裂。

      6.4

      應(yīng)該改進(jìn)該泵軸的熱處理工藝,使其力學(xué)性能和金相組織符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)加大工藝退刀槽的R,使之光滑過渡,并提高退刀槽光潔度,減少應(yīng)力集中。

      [1]史美堂.金屬材料及熱處理[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1980.

      [2]孫 智,江 利,應(yīng)鵬展.失效分析:基礎(chǔ)與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.

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