范冬梅
摘 要:對(duì)通鋼6號(hào)高爐開爐快速恢復(fù)及達(dá)產(chǎn)的主要操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)。通鋼6號(hào)高爐大修主要對(duì)高爐本體耐材、出鐵廠系統(tǒng)進(jìn)行改造,通過開爐前的精心準(zhǔn)備,制定合理的開爐方案,準(zhǔn)確選擇各種操作參數(shù),送風(fēng)第4天達(dá)產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了高爐安全順利開爐和快速達(dá)產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐大修;開爐;達(dá)產(chǎn)
0.前言
通鋼6號(hào)高爐(第一代)于2004年12月20日建成投產(chǎn),爐容810m3,2012年12月1日開工大修,歷經(jīng)190天的建設(shè),2013年6月10日6:28分順利點(diǎn)火開爐。此次大修主要在靠通鋼5號(hào)高爐側(cè)新增矩形出鐵廠,對(duì)高爐本體的爐殼、冷卻系統(tǒng)、耐材等項(xiàng)目進(jìn)行改造。改造后爐容擴(kuò)為1000m3,在爐底爐缸部位使用了國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大塊炭磚、風(fēng)口區(qū)使用了復(fù)合棕剛玉組合磚、爐前主鐵溝改造為貯鐵式等。
6號(hào)高爐開爐恢復(fù)十分順利,送風(fēng)后4h下料,6h開始上料,10h引煤氣,48h開始噴煤,投產(chǎn)后第3天爐頂壓力恢復(fù)至100kpa,第4天利用系數(shù)達(dá)2.026,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)。
1.高爐開爐前的準(zhǔn)備
6號(hào)高爐自2012年12月1日開工以來,針對(duì)該高爐工程項(xiàng)目,制定了詳細(xì)的技術(shù)方案和規(guī)程,并經(jīng)多次討論、修改完善,為開爐進(jìn)程做了充分的準(zhǔn)備工作。
1.1 高爐烘爐
6號(hào)高爐烘爐方案規(guī)定,計(jì)劃烘爐時(shí)間共168h。實(shí)際烘爐時(shí)間起始于2013年5月29日23:30,到6月6日17:05停止,總時(shí)間為185h35′。
1.2 開爐料的用料結(jié)構(gòu)、裝料方式及裝料參數(shù)的確定
6號(hào)高爐用料結(jié)構(gòu)為凈焦、全燒結(jié)料、正常料。正常料為燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+錳礦,焦炭選用50%干熄焦+50%水熄焦,全爐總焦比2.7t/t,不計(jì)凈焦二元堿度0.95。爐缸填充廢道木開爐,全部采用疏排方式充填,風(fēng)口及爐墻保護(hù)用廢道木斜靠爐墻密排列,填充至風(fēng)口下沿0.3—0.5 m處。開爐布料矩陣確定為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3)。
1.3 送風(fēng)參數(shù)的選擇
6#高爐共18個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口小套尺寸為18×Ф115mm× 450mm,全開風(fēng)口面積0.1869m2,點(diǎn)火送風(fēng)時(shí)堵4個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口面積0.1450m2。點(diǎn)火風(fēng)量>1100m3/min,風(fēng)壓≤100 kpa,點(diǎn)火風(fēng)溫混風(fēng)全關(guān)約為800℃。
2.開爐操作
2.1 送風(fēng)操作
2013年6月10日6:28送風(fēng)點(diǎn)火,送定風(fēng)壓70kpa,風(fēng)量1100m3/min,7:20 14個(gè)風(fēng)口全亮。8:30定風(fēng)量1150m3/min,風(fēng)溫混風(fēng)全關(guān)800℃。送風(fēng)后風(fēng)量基本在1100-1150m3/min,點(diǎn)火后4h料開始動(dòng),12:30開始上料,16:15引煤氣。送風(fēng)后鐵口7:30開始空吹煤氣,18:50鐵口見渣后堵口,空吹時(shí)間12.5h。
3.快速達(dá)產(chǎn)過程及措施
達(dá)產(chǎn)過程通過適宜的加風(fēng)、快速開風(fēng)口、及時(shí)噴煤加負(fù)荷、控制合理煤氣流等措施。從6月12日開始冶強(qiáng)每天上一個(gè)臺(tái)階,強(qiáng)化進(jìn)程逐步加快,到12日15:40分實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口作業(yè),14日利用系數(shù)達(dá)到了2.026,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)。
1)第一階段(6月11-12日)。①6月11日7:10捅開了12號(hào)和3號(hào)風(fēng)口,8:10風(fēng)量調(diào)成1200m3/min,11:30加到1400m3/min。6月12日15:40捅開了15號(hào)和6號(hào)風(fēng)口,16:10風(fēng)量加到1800m3/min,實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口作業(yè)。②6月11日3:15礦批由13.55t/批擴(kuò)至16.05t/批,焦比由708kg/t變?yōu)?24kg/t。6月12日至17:50礦批有計(jì)劃分步由16.05t/批→17.9 t/批→21 t/批,負(fù)荷由2.68t/t→2.98 t/t→3.5 t/t,焦比由624kg/t→557 kg/t→486 kg/t,3:00開始噴煤。爐溫[Si]降到1.70%水平。③6號(hào)高爐采用大礦角和大焦角同角的裝法K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3),由此得來的爐喉十字測(cè)溫溫度合理。
2)第二階段(6月13日)。①6月13日19:00風(fēng)量加到1950m3/min,風(fēng)壓210kpa,頂壓100kpa。②6月13日至21:00礦批有計(jì)劃分步由21t/批→22 t/批→23t/批,負(fù)荷由3.5t/t→3.67 t/t→3.83 t/t,焦比由486kg/t→460 kg/t→441 kg/t,噴煤5-7t/h。從白班起爐溫[Si]降到1.0%水平。③由于十字測(cè)溫分布比較合理,此時(shí)布料矩陣不宜大調(diào),6月13日中班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(2)。
3)第三階段(6月14日)。①6月14日8:50風(fēng)量加到2050m3/min,風(fēng)壓230kpa,頂壓120kpa,控制壓差≤110kpa。②中班礦批由23t/批→24t/批,焦比由441kg/t→416kg/t,噴煤12t/h。從白班起爐溫[Si]降到0.6-0.8%水平。③根據(jù)十字測(cè)溫溫度變化,6月14日白班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(2)34°(3)32°(2)18°(2),以使煤氣流分布更加趨于合理,保障爐況順行。
結(jié)語:
通鋼6號(hào)高爐大修實(shí)現(xiàn)順利開爐并快速達(dá)產(chǎn),主要經(jīng)驗(yàn)如下:
1)開爐前的準(zhǔn)備工作做的比較充分,不管是大修改造過的高爐本體和渣鐵處理系統(tǒng),還是大修未改造的供料和送風(fēng)系統(tǒng),所有設(shè)備都經(jīng)過多次聯(lián)動(dòng)試車,為開爐后設(shè)備正常運(yùn)行,為順利開爐、快速達(dá)產(chǎn)提供了保障。
2)采用少量堵風(fēng)口送風(fēng),開爐操作過程中,快速打開風(fēng)口,擴(kuò)批重,加負(fù)荷,噴吹煤粉,高爐各種制度快速調(diào)整到正常生產(chǎn)水平,煤氣的分布合理,爐況穩(wěn)定順行。
3)高爐開爐成功的標(biāo)志就是安全快速排出爐內(nèi)生成的渣鐵,因此加強(qiáng)爐前工作的管理,加強(qiáng)設(shè)備檢查,開展鐵口維護(hù)攻關(guān),狠抓鐵口出鐵的正點(diǎn)率和出鐵次數(shù),對(duì)高爐快速恢復(fù)和強(qiáng)化至關(guān)重要。
摘 要:對(duì)通鋼6號(hào)高爐開爐快速恢復(fù)及達(dá)產(chǎn)的主要操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)。通鋼6號(hào)高爐大修主要對(duì)高爐本體耐材、出鐵廠系統(tǒng)進(jìn)行改造,通過開爐前的精心準(zhǔn)備,制定合理的開爐方案,準(zhǔn)確選擇各種操作參數(shù),送風(fēng)第4天達(dá)產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了高爐安全順利開爐和快速達(dá)產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐大修;開爐;達(dá)產(chǎn)
0.前言
通鋼6號(hào)高爐(第一代)于2004年12月20日建成投產(chǎn),爐容810m3,2012年12月1日開工大修,歷經(jīng)190天的建設(shè),2013年6月10日6:28分順利點(diǎn)火開爐。此次大修主要在靠通鋼5號(hào)高爐側(cè)新增矩形出鐵廠,對(duì)高爐本體的爐殼、冷卻系統(tǒng)、耐材等項(xiàng)目進(jìn)行改造。改造后爐容擴(kuò)為1000m3,在爐底爐缸部位使用了國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大塊炭磚、風(fēng)口區(qū)使用了復(fù)合棕剛玉組合磚、爐前主鐵溝改造為貯鐵式等。
6號(hào)高爐開爐恢復(fù)十分順利,送風(fēng)后4h下料,6h開始上料,10h引煤氣,48h開始噴煤,投產(chǎn)后第3天爐頂壓力恢復(fù)至100kpa,第4天利用系數(shù)達(dá)2.026,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)。
1.高爐開爐前的準(zhǔn)備
6號(hào)高爐自2012年12月1日開工以來,針對(duì)該高爐工程項(xiàng)目,制定了詳細(xì)的技術(shù)方案和規(guī)程,并經(jīng)多次討論、修改完善,為開爐進(jìn)程做了充分的準(zhǔn)備工作。
1.1 高爐烘爐
6號(hào)高爐烘爐方案規(guī)定,計(jì)劃烘爐時(shí)間共168h。實(shí)際烘爐時(shí)間起始于2013年5月29日23:30,到6月6日17:05停止,總時(shí)間為185h35′。
1.2 開爐料的用料結(jié)構(gòu)、裝料方式及裝料參數(shù)的確定
6號(hào)高爐用料結(jié)構(gòu)為凈焦、全燒結(jié)料、正常料。正常料為燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+錳礦,焦炭選用50%干熄焦+50%水熄焦,全爐總焦比2.7t/t,不計(jì)凈焦二元堿度0.95。爐缸填充廢道木開爐,全部采用疏排方式充填,風(fēng)口及爐墻保護(hù)用廢道木斜靠爐墻密排列,填充至風(fēng)口下沿0.3—0.5 m處。開爐布料矩陣確定為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3)。
1.3 送風(fēng)參數(shù)的選擇
6#高爐共18個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口小套尺寸為18×Ф115mm× 450mm,全開風(fēng)口面積0.1869m2,點(diǎn)火送風(fēng)時(shí)堵4個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口面積0.1450m2。點(diǎn)火風(fēng)量>1100m3/min,風(fēng)壓≤100 kpa,點(diǎn)火風(fēng)溫混風(fēng)全關(guān)約為800℃。
2.開爐操作
2.1 送風(fēng)操作
2013年6月10日6:28送風(fēng)點(diǎn)火,送定風(fēng)壓70kpa,風(fēng)量1100m3/min,7:20 14個(gè)風(fēng)口全亮。8:30定風(fēng)量1150m3/min,風(fēng)溫混風(fēng)全關(guān)800℃。送風(fēng)后風(fēng)量基本在1100-1150m3/min,點(diǎn)火后4h料開始動(dòng),12:30開始上料,16:15引煤氣。送風(fēng)后鐵口7:30開始空吹煤氣,18:50鐵口見渣后堵口,空吹時(shí)間12.5h。
3.快速達(dá)產(chǎn)過程及措施
達(dá)產(chǎn)過程通過適宜的加風(fēng)、快速開風(fēng)口、及時(shí)噴煤加負(fù)荷、控制合理煤氣流等措施。從6月12日開始冶強(qiáng)每天上一個(gè)臺(tái)階,強(qiáng)化進(jìn)程逐步加快,到12日15:40分實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口作業(yè),14日利用系數(shù)達(dá)到了2.026,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)。
1)第一階段(6月11-12日)。①6月11日7:10捅開了12號(hào)和3號(hào)風(fēng)口,8:10風(fēng)量調(diào)成1200m3/min,11:30加到1400m3/min。6月12日15:40捅開了15號(hào)和6號(hào)風(fēng)口,16:10風(fēng)量加到1800m3/min,實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口作業(yè)。②6月11日3:15礦批由13.55t/批擴(kuò)至16.05t/批,焦比由708kg/t變?yōu)?24kg/t。6月12日至17:50礦批有計(jì)劃分步由16.05t/批→17.9 t/批→21 t/批,負(fù)荷由2.68t/t→2.98 t/t→3.5 t/t,焦比由624kg/t→557 kg/t→486 kg/t,3:00開始噴煤。爐溫[Si]降到1.70%水平。③6號(hào)高爐采用大礦角和大焦角同角的裝法K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3),由此得來的爐喉十字測(cè)溫溫度合理。
2)第二階段(6月13日)。①6月13日19:00風(fēng)量加到1950m3/min,風(fēng)壓210kpa,頂壓100kpa。②6月13日至21:00礦批有計(jì)劃分步由21t/批→22 t/批→23t/批,負(fù)荷由3.5t/t→3.67 t/t→3.83 t/t,焦比由486kg/t→460 kg/t→441 kg/t,噴煤5-7t/h。從白班起爐溫[Si]降到1.0%水平。③由于十字測(cè)溫分布比較合理,此時(shí)布料矩陣不宜大調(diào),6月13日中班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(2)。
3)第三階段(6月14日)。①6月14日8:50風(fēng)量加到2050m3/min,風(fēng)壓230kpa,頂壓120kpa,控制壓差≤110kpa。②中班礦批由23t/批→24t/批,焦比由441kg/t→416kg/t,噴煤12t/h。從白班起爐溫[Si]降到0.6-0.8%水平。③根據(jù)十字測(cè)溫溫度變化,6月14日白班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(2)34°(3)32°(2)18°(2),以使煤氣流分布更加趨于合理,保障爐況順行。
結(jié)語:
通鋼6號(hào)高爐大修實(shí)現(xiàn)順利開爐并快速達(dá)產(chǎn),主要經(jīng)驗(yàn)如下:
1)開爐前的準(zhǔn)備工作做的比較充分,不管是大修改造過的高爐本體和渣鐵處理系統(tǒng),還是大修未改造的供料和送風(fēng)系統(tǒng),所有設(shè)備都經(jīng)過多次聯(lián)動(dòng)試車,為開爐后設(shè)備正常運(yùn)行,為順利開爐、快速達(dá)產(chǎn)提供了保障。
2)采用少量堵風(fēng)口送風(fēng),開爐操作過程中,快速打開風(fēng)口,擴(kuò)批重,加負(fù)荷,噴吹煤粉,高爐各種制度快速調(diào)整到正常生產(chǎn)水平,煤氣的分布合理,爐況穩(wěn)定順行。
3)高爐開爐成功的標(biāo)志就是安全快速排出爐內(nèi)生成的渣鐵,因此加強(qiáng)爐前工作的管理,加強(qiáng)設(shè)備檢查,開展鐵口維護(hù)攻關(guān),狠抓鐵口出鐵的正點(diǎn)率和出鐵次數(shù),對(duì)高爐快速恢復(fù)和強(qiáng)化至關(guān)重要。
摘 要:對(duì)通鋼6號(hào)高爐開爐快速恢復(fù)及達(dá)產(chǎn)的主要操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)。通鋼6號(hào)高爐大修主要對(duì)高爐本體耐材、出鐵廠系統(tǒng)進(jìn)行改造,通過開爐前的精心準(zhǔn)備,制定合理的開爐方案,準(zhǔn)確選擇各種操作參數(shù),送風(fēng)第4天達(dá)產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了高爐安全順利開爐和快速達(dá)產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐大修;開爐;達(dá)產(chǎn)
0.前言
通鋼6號(hào)高爐(第一代)于2004年12月20日建成投產(chǎn),爐容810m3,2012年12月1日開工大修,歷經(jīng)190天的建設(shè),2013年6月10日6:28分順利點(diǎn)火開爐。此次大修主要在靠通鋼5號(hào)高爐側(cè)新增矩形出鐵廠,對(duì)高爐本體的爐殼、冷卻系統(tǒng)、耐材等項(xiàng)目進(jìn)行改造。改造后爐容擴(kuò)為1000m3,在爐底爐缸部位使用了國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大塊炭磚、風(fēng)口區(qū)使用了復(fù)合棕剛玉組合磚、爐前主鐵溝改造為貯鐵式等。
6號(hào)高爐開爐恢復(fù)十分順利,送風(fēng)后4h下料,6h開始上料,10h引煤氣,48h開始噴煤,投產(chǎn)后第3天爐頂壓力恢復(fù)至100kpa,第4天利用系數(shù)達(dá)2.026,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)。
1.高爐開爐前的準(zhǔn)備
6號(hào)高爐自2012年12月1日開工以來,針對(duì)該高爐工程項(xiàng)目,制定了詳細(xì)的技術(shù)方案和規(guī)程,并經(jīng)多次討論、修改完善,為開爐進(jìn)程做了充分的準(zhǔn)備工作。
1.1 高爐烘爐
6號(hào)高爐烘爐方案規(guī)定,計(jì)劃烘爐時(shí)間共168h。實(shí)際烘爐時(shí)間起始于2013年5月29日23:30,到6月6日17:05停止,總時(shí)間為185h35′。
1.2 開爐料的用料結(jié)構(gòu)、裝料方式及裝料參數(shù)的確定
6號(hào)高爐用料結(jié)構(gòu)為凈焦、全燒結(jié)料、正常料。正常料為燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+錳礦,焦炭選用50%干熄焦+50%水熄焦,全爐總焦比2.7t/t,不計(jì)凈焦二元堿度0.95。爐缸填充廢道木開爐,全部采用疏排方式充填,風(fēng)口及爐墻保護(hù)用廢道木斜靠爐墻密排列,填充至風(fēng)口下沿0.3—0.5 m處。開爐布料矩陣確定為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3)。
1.3 送風(fēng)參數(shù)的選擇
6#高爐共18個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口小套尺寸為18×Ф115mm× 450mm,全開風(fēng)口面積0.1869m2,點(diǎn)火送風(fēng)時(shí)堵4個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口面積0.1450m2。點(diǎn)火風(fēng)量>1100m3/min,風(fēng)壓≤100 kpa,點(diǎn)火風(fēng)溫混風(fēng)全關(guān)約為800℃。
2.開爐操作
2.1 送風(fēng)操作
2013年6月10日6:28送風(fēng)點(diǎn)火,送定風(fēng)壓70kpa,風(fēng)量1100m3/min,7:20 14個(gè)風(fēng)口全亮。8:30定風(fēng)量1150m3/min,風(fēng)溫混風(fēng)全關(guān)800℃。送風(fēng)后風(fēng)量基本在1100-1150m3/min,點(diǎn)火后4h料開始動(dòng),12:30開始上料,16:15引煤氣。送風(fēng)后鐵口7:30開始空吹煤氣,18:50鐵口見渣后堵口,空吹時(shí)間12.5h。
3.快速達(dá)產(chǎn)過程及措施
達(dá)產(chǎn)過程通過適宜的加風(fēng)、快速開風(fēng)口、及時(shí)噴煤加負(fù)荷、控制合理煤氣流等措施。從6月12日開始冶強(qiáng)每天上一個(gè)臺(tái)階,強(qiáng)化進(jìn)程逐步加快,到12日15:40分實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口作業(yè),14日利用系數(shù)達(dá)到了2.026,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)。
1)第一階段(6月11-12日)。①6月11日7:10捅開了12號(hào)和3號(hào)風(fēng)口,8:10風(fēng)量調(diào)成1200m3/min,11:30加到1400m3/min。6月12日15:40捅開了15號(hào)和6號(hào)風(fēng)口,16:10風(fēng)量加到1800m3/min,實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口作業(yè)。②6月11日3:15礦批由13.55t/批擴(kuò)至16.05t/批,焦比由708kg/t變?yōu)?24kg/t。6月12日至17:50礦批有計(jì)劃分步由16.05t/批→17.9 t/批→21 t/批,負(fù)荷由2.68t/t→2.98 t/t→3.5 t/t,焦比由624kg/t→557 kg/t→486 kg/t,3:00開始噴煤。爐溫[Si]降到1.70%水平。③6號(hào)高爐采用大礦角和大焦角同角的裝法K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3),由此得來的爐喉十字測(cè)溫溫度合理。
2)第二階段(6月13日)。①6月13日19:00風(fēng)量加到1950m3/min,風(fēng)壓210kpa,頂壓100kpa。②6月13日至21:00礦批有計(jì)劃分步由21t/批→22 t/批→23t/批,負(fù)荷由3.5t/t→3.67 t/t→3.83 t/t,焦比由486kg/t→460 kg/t→441 kg/t,噴煤5-7t/h。從白班起爐溫[Si]降到1.0%水平。③由于十字測(cè)溫分布比較合理,此時(shí)布料矩陣不宜大調(diào),6月13日中班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(2)。
3)第三階段(6月14日)。①6月14日8:50風(fēng)量加到2050m3/min,風(fēng)壓230kpa,頂壓120kpa,控制壓差≤110kpa。②中班礦批由23t/批→24t/批,焦比由441kg/t→416kg/t,噴煤12t/h。從白班起爐溫[Si]降到0.6-0.8%水平。③根據(jù)十字測(cè)溫溫度變化,6月14日白班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(2)34°(3)32°(2)18°(2),以使煤氣流分布更加趨于合理,保障爐況順行。
結(jié)語:
通鋼6號(hào)高爐大修實(shí)現(xiàn)順利開爐并快速達(dá)產(chǎn),主要經(jīng)驗(yàn)如下:
1)開爐前的準(zhǔn)備工作做的比較充分,不管是大修改造過的高爐本體和渣鐵處理系統(tǒng),還是大修未改造的供料和送風(fēng)系統(tǒng),所有設(shè)備都經(jīng)過多次聯(lián)動(dòng)試車,為開爐后設(shè)備正常運(yùn)行,為順利開爐、快速達(dá)產(chǎn)提供了保障。
2)采用少量堵風(fēng)口送風(fēng),開爐操作過程中,快速打開風(fēng)口,擴(kuò)批重,加負(fù)荷,噴吹煤粉,高爐各種制度快速調(diào)整到正常生產(chǎn)水平,煤氣的分布合理,爐況穩(wěn)定順行。
3)高爐開爐成功的標(biāo)志就是安全快速排出爐內(nèi)生成的渣鐵,因此加強(qiáng)爐前工作的管理,加強(qiáng)設(shè)備檢查,開展鐵口維護(hù)攻關(guān),狠抓鐵口出鐵的正點(diǎn)率和出鐵次數(shù),對(duì)高爐快速恢復(fù)和強(qiáng)化至關(guān)重要。