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    淺談百萬機組提高給水溫度優(yōu)化方案

    2014-04-29 00:00:00劉文強藺紅勝陳朝勇
    數(shù)字化用戶 2014年10期

    【摘 要】討論超超臨界直流鍋爐啟動初期提高給水溫度的問題。

    【關(guān)鍵詞】超臨界;直流鍋爐;啟動初期;給水溫度;熱態(tài)清洗

    華潤電力(賀州)有限公司一期工程2×1000MW機組汽輪機為東方汽輪機有限公司生產(chǎn)的超超臨界、一次中間再熱、八級回?zé)岢槠?、凝汽式汽輪機。主汽系統(tǒng)采用一級大旁路(25%容量),不設(shè)高排逆止門,沖轉(zhuǎn)前再熱器按干燒設(shè)計。

    在進行主機優(yōu)化時,為解決鍋爐不點火而進行熱態(tài)清洗,增設(shè)了一套鄰機加熱系統(tǒng),擴大了輔汽和啟動爐容量,將除氧器溫度加到120℃,用鄰機汽源供#2高加將給水溫度提高到210℃。鄰機加熱系統(tǒng),是從鄰機冷再取加熱汽源至本機#2高加,用于在機組啟動初期提高給水預(yù)熱溫度。

    一、提高給水溫度運行的好處

    1、給水溫度提高后可縮短機組啟動時間。

    2、給水溫度提高后,對于鍋爐點火以及初期燃燒創(chuàng)造了良好的條件,對于提高燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟性有一定作用。

    3、提高給水溫度,能使脫硝區(qū)域溫度很快避開煙氣結(jié)露溫度,延緩催化劑失效時間,降低運營維護成本。

    4、有利于提高鍋爐尾部煙道煙氣溫度,能夠減少空預(yù)器、煙道的低溫腐蝕程度,進而延長設(shè)備的使用壽命。

    5、對減緩受熱面氧化皮的產(chǎn)生起到一定作用,進而削減了鍋爐受熱面局部堵塞過熱甚至爆管的可能性。

    二、首臺機組冷態(tài)啟動時提高給水溫度方案

    由于我項目是新建項目,沒有老廠的額外汽源,第一臺機組啟動時只能依靠2臺50t/h的啟動鍋爐對廠用蒸汽系統(tǒng)進行供汽。

    1、操作方案優(yōu)化思路

    為防止驟冷減緩氧化皮脫落,考慮在鍋爐點火前,先向過熱器通入蒸汽。通過提高給水溫度,使鍋爐點火時分離器溫度達130℃以上,過熱器自然就充滿蒸汽,鍋爐點火后,開啟旁路或疏水,使過熱器中蒸汽流動,以冷卻過熱器。

    為防止再熱器干燒后驟冷,考慮在鍋爐點火前先向再熱器中通入蒸汽,從系統(tǒng)上看,可以用輔汽向冷再反供汽,通過再熱器疏水,使蒸汽在再熱器中流動起來。

    2、提高給水方案具體實施措施

    1) 先投入啟動鍋爐運行,投入輔汽系統(tǒng),將除氧器加熱至90℃,用前置泵對鍋爐進行冷態(tài)清洗。

    2) 冷態(tài)清洗結(jié)束后,逐漸增加除氧器加熱蒸汽量,逐步將除氧器加熱至130℃以上。

    3) 用鍋爐上水調(diào)門控制汽泵對鍋爐上水量在150—360 t/h,逐步將鍋爐汽水分離器內(nèi)部溫度達提高到130℃。

    4) 開啟高壓缸倒暖管路,用輔汽向冷再反供汽,維持冷再壓力0.39~0.70MPa。維持盤車連續(xù)運行,同時對高壓缸進行預(yù)暖。

    5) 當(dāng)鍋爐分離器出口溫度達到130℃,維持除氧器加熱溫度,保持再熱器通流量,啟動風(fēng)煙系統(tǒng),鍋爐點火。

    6) 鍋爐點火后,始終維持除氧器加熱,持續(xù)用輔汽向再熱器供蒸汽。分離器出口溫度達到190℃,鍋爐進行熱態(tài)清洗。

    3、存在的問題

    吹管過程中發(fā)現(xiàn)小鍋爐供汽略顯不足,并且考慮軸封、預(yù)熱器吹灰、小機等用戶的用汽量,能否滿足將除氧器加熱到130℃還有待實踐證實。

    再熱器防干燒,輔汽向冷再反供汽的通流量是否能達到保護鍋爐減緩氧化的要求,如果通流量不足,再熱器防驟冷的效果將削弱。

    再熱器通入蒸汽時,高壓缸也同時通入蒸汽(無高排逆止閥所致),可能引起缸溫異常。保持盤車連續(xù)運行,嚴密監(jiān)視缸溫變化 ;高壓缸第一級后內(nèi)缸溫度達到150℃后,對高壓缸進行缸悶。

    耗油用時增加。鍋水從90℃加熱至130℃需要耗用一定的啟動爐蒸汽,按照使用50 t/h輔汽流量加熱,初步理論計算經(jīng)過4.5小時可從90℃加熱至130℃,耗用燃油17.5T。

    三、第二臺機組啟動時提高給水溫度的優(yōu)化方案

    1、優(yōu)化思路

    第二臺機組啟動時,因鄰機汽源,不是耗用燃油產(chǎn)生蒸汽,費用相對較低,可考慮用鄰機的四抽向輔汽供汽,將除氧器溫度加熱到120℃;用鄰機的二抽向本機#2高加供汽,提高給水溫度至190℃左右。維持給水溫度190℃進行熱態(tài)清洗,熱態(tài)清洗結(jié)束后鍋爐點火。

    2、具體實施措施

    適當(dāng)提高運行機組負荷至800MW以上。

    利用鄰機的輔助蒸汽,將除氧器里的水從常態(tài)加熱到120℃的飽和水,該過程所需要的輔汽量約為80t/h,進行鍋爐冷態(tài)清洗。

    清洗合格后投入#2高壓加熱器,利用鄰機冷再抽汽加熱給水至210℃左右,需要的蒸汽量約為118t/h,對鍋爐進行熱態(tài)清洗。

    熱態(tài)清洗結(jié)束后,維持鍋爐分離器出口溫度在190—200℃,啟動風(fēng)煙系統(tǒng),鍋爐點火。

    隨著本鍋爐熱負荷的逐漸升高,逐漸退出鄰機加熱系統(tǒng),以維持鍋省煤器出口溫度在190—200℃為標(biāo)準(zhǔn),緩慢退出此套系統(tǒng)。

    3、存在的問題

    1) 鄰機加熱容量不足,鍋爐點火前的熱態(tài)清洗能否完成,還有待實踐證實。

    2) 鄰機汽輪機運行參數(shù)可能超限。在投用鄰機加熱系統(tǒng)時,注意加強對運行機組監(jiān)視,必須保證供汽機組的安全穩(wěn)定運行。

    3) 此系統(tǒng)運行時,#2高加的進汽量較正常工況時低,過熱蒸汽在高加過熱段內(nèi)可能會冷卻成濕蒸汽,蒸汽帶水運行,可能會對過熱段的換熱管造成沖蝕。

    4) 水平衡問題。運行機組補水量將明顯增大;熱態(tài)清洗結(jié)束后,本鍋爐及時點火,縮短鄰機加熱的投入時間,減小外排壓力。

    四、結(jié)論

    鑒于保持機組給水高溫度水平運行有助于設(shè)備的經(jīng)濟性和安全性,從運行、設(shè)備方面著手努力提高給水溫度至180—240℃左右。文中第一臺機組啟動方案主要是通過運行操作著手,突破了常規(guī)的運行方式,將給水溫度提高至130℃以上,我廠#1機組整套試運期間即可嘗試使用;鄰機加熱方案則是從系統(tǒng)配置方面著手,增加了一套新的系統(tǒng),該系統(tǒng)的性能在我廠#2機組調(diào)試期間即可得到實踐驗證。

    參考文獻:

    [1]《火電廠蒸汽通流部件高溫氧化皮的影響與防治對策研討會論文集》中國電機工程學(xué)會火力發(fā)電分會。

    [2]《1000MW超超臨界火電機組汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)》 廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院 編 中國電力出版社。

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