摘要:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,各種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開能源,對(duì)于煤礦的需求也越來越大,這就要求煤礦企業(yè)做出改變,適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。然而,現(xiàn)有的煤礦企業(yè)中存在許多的問題,嚴(yán)重制約著煤炭能源的供應(yīng),煤礦皮帶的問題就比較顯著,因此應(yīng)該采取一些措施及時(shí)更換出現(xiàn)問題的皮帶。文章主要針對(duì)煤礦皮帶在安裝與調(diào)試過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行探究,找出其中可能存在的問題并采取措施加以解決。
關(guān)鍵詞:煤礦皮帶;安裝調(diào)試;故障;處理措施
中圖分類號(hào):TD542 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1006-8937(2014)15-0172-02
1工程準(zhǔn)備
1.1技術(shù)準(zhǔn)備
①組織有關(guān)技術(shù)人員和施工人員深入現(xiàn)場(chǎng),制定科學(xué)合理的施工方案和安全措施。
②熟悉掌握皮帶機(jī)安裝驗(yàn)收規(guī)范。
1.2設(shè)備、工具、材料準(zhǔn)備
①16 T吊車: 1臺(tái)
②14 T回柱絞車: 1臺(tái)
③11.4調(diào)度絞車1臺(tái)
電焊機(jī)BX-500二臺(tái) (660 V一臺(tái) 380 V一臺(tái))
電火焊工具二套
④起重機(jī)5 T 2臺(tái)
3 T 2臺(tái)
2 T 2臺(tái)
2施工方法及安全系數(shù)驗(yàn)算
2.1施工方法
將硫化好的皮帶裝上下料平車,通過下料井將皮帶運(yùn)至機(jī)頭位置,放帶時(shí)先放下帶,后放上帶,下放帶面前首先將二驅(qū)往下的70 m上托輥架全部拆掉,并將14 T回柱絞車用¢18.5-6×19繩扣4股并用鎖好在一驅(qū)機(jī)架上,然后在二驅(qū)機(jī)架上設(shè)置三套¢21.5-6×19繩扣每套四股并用,具體長(zhǎng)度根據(jù)實(shí)際鎖帶面及掛設(shè)30T滑輪組死滑輪需要確定,之后在帶面入皮帶道口處的皮帶架之上設(shè)置一組皮帶制動(dòng)閘(非標(biāo))。相應(yīng)位置在設(shè)置一臺(tái)11.4調(diào)度絞車。待以上工作完成之后便可進(jìn)行帶面下放。下放帶面時(shí)首先用11.4絞車將帶面引至皮帶道,并經(jīng)過皮帶制動(dòng)閘穿過,然后在此下方70 m處設(shè)一10 T單滑輪將11.4絞車?yán)K穿過一直在引到二驅(qū)位置,把勾頭與帶面頭卡好卡緊,無(wú)問題后再14 T絞車勾頭溜住帶面防止下放過程帶面自動(dòng)下跑,以上準(zhǔn)備就緒后,進(jìn)行下放帶面,先開動(dòng)11.4絞車牽引帶面順下山方向運(yùn)行,與此同時(shí)14 T配合11.4絞車回車并不得吃力,一直下放到帶面不用牽引動(dòng)力,依靠本身重力就可自由下滑為止,此時(shí)卡好皮帶閘,有必要的話用皮帶大板卡子卡?。ㄗ渔i在預(yù)先設(shè)置的三鎖繩其中一套上)防止帶面自由下滑。然后用14 T牽住下放帶面卡子絞車吃力后拆除臨時(shí)鎖帶面的一切設(shè)施,并將帶頭的導(dǎo)向船體與帶面固定牢靠,有專人看護(hù),下放所用信號(hào)調(diào)試沒問題后,開始將14 T回車下放帶面,一直下放到二驅(qū)下方70 m位置,停車,利用二驅(qū)的鎖繩及卡子將帶面鎖緊,14 T回車直至繩不吃力后,拆除下放用卡子,并將勾頭及卡子拉至二驅(qū)前位置,準(zhǔn)備二次下放,過程同以上方法,所不同是每次下放前由工程技術(shù)人員核算帶面下滑力并考慮上拉帶面時(shí)的摩擦阻力,據(jù)此確定穿30 T-3×3滑輪組的滑輪個(gè)數(shù)以保證下放安全。按此循環(huán)方法將上帶面全部放完。然后按同樣的下放步驟把上帶面放完。由礦方把上下帶面接頭硫化完,拆除一切施工用設(shè)施。下放帶面?zhèn)鬟f信號(hào)必須準(zhǔn)確無(wú)誤,且各崗位點(diǎn)工作人員高度負(fù)責(zé),每項(xiàng)工作必須做到位后方可進(jìn)行下項(xiàng)工作。保證下放安全可靠,須設(shè)專人指揮。
2.2安全驗(yàn)算
皮帶下放時(shí)主吊繩安全系數(shù)驗(yàn)算:
φ18.5-6×19鋼絲繩破斷力為18 T
皮帶自重為0.03×900=27 t
皮帶下滑力為sin24×27=0.4067×27=10.98 t
因?yàn)橛?0 T-3×3滑輪組,實(shí)際最大牽引力為10.98/6
=1.83 t,所以n=18/1.83=9.8>6安全
3故障分析
3.1電機(jī)發(fā)熱
煤礦企業(yè)的開采離不開相關(guān)的機(jī)械設(shè)備,電機(jī)在其中發(fā)揮著重要的作用,然而有許多的因素會(huì)導(dǎo)致電機(jī)發(fā)熱。在運(yùn)行過程中,普通的煤礦皮帶機(jī)在超載、超長(zhǎng)度或者皮帶皮帶卡阻的狀態(tài)下,皮帶的運(yùn)行阻力就會(huì)急劇增加,在這種情況下電機(jī)的負(fù)荷就會(huì)大幅度增加。當(dāng)皮帶機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)缺乏必要的潤(rùn)滑的時(shí)候,就會(huì)產(chǎn)生電力功率加大的情況。當(dāng)煤塵將電機(jī)的風(fēng)扇進(jìn)風(fēng)口堵住以后,就會(huì)使電機(jī)的發(fā)熱受到影響。除此之外,由于電機(jī)的運(yùn)行方式不同,在雙電機(jī)運(yùn)行的時(shí)候,由于不同的電機(jī)有著不同的曲線特性,在這種情況下,就會(huì)很容易出現(xiàn)不能均勻分分配軸功率的現(xiàn)象。在以上的幾種情況下,都會(huì)很容易引起電機(jī)發(fā)熱,進(jìn)而產(chǎn)生一些故障。
當(dāng)電機(jī)出現(xiàn)發(fā)熱的故障以后,首先應(yīng)該做的就是對(duì)于電機(jī)的功率進(jìn)行測(cè)量,進(jìn)而找出造成電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行的主要原因。其次,還應(yīng)該對(duì)皮帶機(jī)的運(yùn)行進(jìn)行觀察,查看是否存在卡阻的問題以及有沒有超載。再次,對(duì)于傳動(dòng)部位進(jìn)行檢查,查看是否進(jìn)行了充分的潤(rùn)滑作業(yè),對(duì)于電機(jī)進(jìn)風(fēng)口也要進(jìn)行檢查,及時(shí)的進(jìn)行清理煤塵的工作。最后,在電機(jī)的選擇上應(yīng)該慎重,盡量選取功率等同的電機(jī),這樣可以盡可能地使電機(jī)的曲線特性保持一致。
3.2普通皮帶機(jī)皮帶跑偏的問題
在煤礦皮帶機(jī)的運(yùn)行過程中,皮帶的跑偏問題是最常見的故障問題,在實(shí)際的操作過程中,有很多的因素會(huì)造成皮帶的跑偏,因此在進(jìn)行皮帶跑偏故障處理的時(shí)候,一定要結(jié)合具體的實(shí)際情況,針對(duì)造成故障的不同原因進(jìn)行具體的解決,這樣才能取得最佳的效果。在對(duì)煤礦皮帶機(jī)皮帶跑偏問題進(jìn)行處理時(shí),主要采用的措施有以下幾種。①調(diào)整承載托輥組,查清皮帶的偏向,了解皮帶偏向什么方向,從而有針對(duì)性的對(duì)承載托輥組進(jìn)行調(diào)節(jié)。②進(jìn)行調(diào)心托輥組的安裝,這種安裝調(diào)心托輥組的方法使用的情況是比較具體的,只有當(dāng)帶式輸送機(jī)的長(zhǎng)度較短的時(shí)候,才能采用安裝調(diào)心托輥組的方法。然而,這種方法存在一些弊端,很容易降低皮帶的應(yīng)用壽命。③調(diào)整驅(qū)動(dòng)滾筒和改向滾筒之間的位置,調(diào)整頭部滾筒。對(duì)于皮帶在滾筒上的跑偏位置進(jìn)行檢查,有針對(duì)性的進(jìn)行調(diào)整。比如說,當(dāng)皮帶向右側(cè)跑偏的時(shí)候,就應(yīng)該將右側(cè)的軸承座往前移動(dòng)。采用調(diào)整滾筒的方式,可以有效地解決皮帶跑偏的問題。④調(diào)整皮帶的張緊裝置,在皮帶機(jī)的運(yùn)行過程中,張緊裝置起著非常重要的作用,它可以為膠帶提供足夠的張緊力。當(dāng)張緊裝置發(fā)生故障,張緊力變小的時(shí)候,就會(huì)使皮帶的穩(wěn)定性大幅下降,從而產(chǎn)生一些皮帶跑偏或者打滑的現(xiàn)象,影響皮帶機(jī)的正常使用。⑤當(dāng)皮帶的直徑存在差異的時(shí)候,也會(huì)造成皮帶的跑偏。皮帶在加工的過程中,由于加工產(chǎn)生的誤差以及在使用的過程中造成的磨損,都會(huì)造成皮帶的直徑不一致,在這種情況下,皮帶機(jī)在運(yùn)行過程中就會(huì)跑偏到直徑大的一方面。因此,對(duì)于這種情況引起的皮帶跑偏問題,可以通過加強(qiáng)對(duì)于皮帶的維護(hù),嚴(yán)格控制皮帶的加工質(zhì)量來解決。⑥對(duì)于由于轉(zhuǎn)載點(diǎn)的落料所造成的皮帶跑偏現(xiàn)象,可以通過合理的調(diào)整上行以及下行之間的高度來解決。
3.3輸送帶異常噪音
傳統(tǒng)的皮帶機(jī)在運(yùn)行的過程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些異常的噪音問題,這就會(huì)嚴(yán)重影響皮帶機(jī)的使用。造成皮帶機(jī)噪聲異常問題的原因有許多,當(dāng)軸承受到損壞之后,就會(huì)出現(xiàn)噪音異常的現(xiàn)象,在皮帶機(jī)運(yùn)行的過程中,滾筒也可能會(huì)產(chǎn)生一些噪音異常的現(xiàn)象。除此之外,當(dāng)托輥的位置發(fā)生嚴(yán)重的偏離,遠(yuǎn)離中心的時(shí)候,也可能會(huì)造成噪音異常的現(xiàn)象。然而,從根本上來說,造成托輥噪音異常的原因是由于托輥的無(wú)縫鋼管壁厚度生產(chǎn)上的不均勻,在這種情況下,皮帶機(jī)在運(yùn)行的過程中就會(huì)產(chǎn)生較大的離心力,此外,當(dāng)工件軸承的孔中心和圓心之間存在較大差距的時(shí)候,也會(huì)造成皮帶機(jī)噪音異常現(xiàn)象的出現(xiàn)。因此,對(duì)于皮帶機(jī)的一些工件的制作,必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),提供生產(chǎn)質(zhì)量水平。
如果皮帶機(jī)在運(yùn)行的過程中,在聯(lián)軸器發(fā)生不同心的情況下,也可能會(huì)造成皮帶機(jī)異常噪音的現(xiàn)象。這種情況下的噪音,它的頻率域電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)頻率基本上是保持一致的,因此,針對(duì)這種情況造成的噪音異常問題,可以通過及時(shí)的調(diào)整電機(jī)的減速器的位置來解決,盡可能地避免減速器斷裂等問題的出現(xiàn)。只有徹底的弄清煤礦皮帶安裝調(diào)試過程可能出現(xiàn)的問題,才能找出相應(yīng)的措施加以解決,達(dá)到提高皮帶機(jī)運(yùn)行效率的目的,最終提高煤礦企業(yè)的生產(chǎn)效益。
4安全措施
針對(duì)在皮帶的安裝調(diào)試過程中可能出現(xiàn)的問題,可以采用以下的措施來進(jìn)行解決,保證在安裝過程中的安全問題。
①全體施工人員要牢固樹立“安全第一,預(yù)防為主”的思想,真正做到不安全,不生產(chǎn)。②施工現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)專人指揮施工,所有施工人員都要聽從指揮,服從分配。③井口要設(shè)專人看護(hù)(巷道有人施工時(shí)),防止任何物品掉入,閑雜人等不得進(jìn)入。④入井做業(yè)要遵守礦方相關(guān)規(guī)程,不得雙層做業(yè),野蠻施工,施工地點(diǎn)下部要設(shè)擋板和柵欄,防止人和物品滑落。⑤動(dòng)用電火焊要嚴(yán)格執(zhí)行電火焊報(bào)告制度。⑥電焊機(jī)及其它帶電設(shè)備要有可靠接地,并經(jīng)常檢查其可靠性,確保安全。⑦進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)就要佩帶安全帽,登高作業(yè)要系好安全帶,人人都要作好自主保安。⑧吊裝所用繩扣,鎖具要有足夠的安全系數(shù),使用前要認(rèn)真檢查其完好狀況,確認(rèn)安全,方可使用。⑨施工現(xiàn)場(chǎng)不得打鬧,不得酒后上崗,不得做與工作無(wú)關(guān)的事。⑩每次施工前要認(rèn)真檢查現(xiàn)場(chǎng)、清查隱患、障礙、確認(rèn)安全,方可施工。11施工完畢要熄滅火源,斷電鎖車,三班作業(yè)要作好交接班,并要認(rèn)真檢查,清理現(xiàn)場(chǎng),確認(rèn)無(wú)誤,方可離開。12全體施工人員都要認(rèn)真學(xué)習(xí)本施工措施,并簽字后,方可上崗作業(yè)。
只有在皮帶安裝調(diào)試的過程中堅(jiān)持以上的幾種措施,才能保證不出現(xiàn)一些安全事故,最大程度上提升皮帶機(jī)的運(yùn)行效率,提升煤礦企業(yè)的綜合效益。
5結(jié)語(yǔ)
在煤礦的作業(yè)過程中,煤礦皮帶發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,因此來說,煤礦企業(yè)的作業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提升直接受到皮帶機(jī)運(yùn)行質(zhì)量與效率的影響。所以,一定要保證保證皮帶機(jī)的運(yùn)行質(zhì)量,及時(shí)的進(jìn)行檢查,盡可能地減少皮帶機(jī)的故障,及時(shí)的做好調(diào)試工作,解決出現(xiàn)的問題。對(duì)于皮帶機(jī)運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的問題,及時(shí)進(jìn)行解決,提升皮帶機(jī)的生產(chǎn)效益。對(duì)于皮帶安裝調(diào)試過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)處理,提升煤礦企業(yè)的生產(chǎn)效益。
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