摘要:文章主要結(jié)合某電廠鍋爐爐水冷壁泄漏事件,然后對其原因進(jìn)行了分析,得出了機(jī)組檢修期間暴露的主要問題,最后提出了相應(yīng)的解決措施,供大家相互交流探討。
關(guān)鍵詞:電廠鍋爐;爐水冷壁;泄露;方法
中圖分類號:TK223 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-8937(2014)15-0102-01
1鍋爐主要參數(shù)
鍋爐的主要參數(shù)見表1。
2事故經(jīng)過
10月24日9時10分,機(jī)組負(fù)荷850 MW,主汽壓力24.8 MPa,A、B、C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,運(yùn)行無重大操作。運(yùn)行巡檢發(fā)現(xiàn)鍋爐#1冷渣斗區(qū)域有輕微泄漏聲,監(jiān)盤顯示鍋爐四管泄漏監(jiān)測裝置沒有報警信號發(fā)出(注:水冷壁最下層泄漏監(jiān)視裝置位于冷灰斗上部標(biāo)高22 m處),鍋爐補(bǔ)水量沒有明顯變化;打開鍋爐干除渣一級鋼帶尾部人孔門檢查,未見蒸汽和積水,但泄漏聲音更加明顯,確認(rèn)#1冷渣斗上方水冷壁泄漏。為避免缺陷進(jìn)一步擴(kuò)大,經(jīng)匯報電網(wǎng)調(diào)度批準(zhǔn)后,機(jī)組于24日11時開始滑停,13時18分鍋爐手動MFT,4號機(jī)組與電網(wǎng)解列。經(jīng)搶修后,機(jī)組于28日并網(wǎng)恢復(fù)運(yùn)行。
3檢查情況
3.1設(shè)備概況
本機(jī)組于2011年4月25日完成168試運(yùn)并投產(chǎn),2012年進(jìn)行過一次擴(kuò)大性小修,2013年8月完成第一次檢查性大修。鍋爐為東方鍋爐股份有限公司制造的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐。鍋爐冷灰斗水冷壁管規(guī)格為Φ38.1×7 mm,材質(zhì)15 CrMoG,管子強(qiáng)度計算所需最小壁厚為4.7 mm。
3.2本次檢查情況
25日上午進(jìn)入冷灰斗底部,宏觀檢查發(fā)現(xiàn)爐后冷灰斗斜坡與爐右側(cè)墻夾角(#3角)下部有大量蒸汽冒出,25日下午搭設(shè)腳手架后就近檢查發(fā)現(xiàn),#3角共有4根管子發(fā)生泄漏,其中,后墻冷灰斗斜坡最右側(cè)自下向上數(shù)第8、9根各有一處Φ2 mm的孔狀小漏點。第10有兩處漏點(如圖1所示),一處Φ8 mm的半圓形漏點,左側(cè)與鰭片焊接部位有長10 mm的宏觀裂紋,另一處42 mm×16 mm的爆口,爆口呈核桃狀,邊緣鋒利、減薄較多。
第14根有一處29 mm×14 mm的爆口,爆口周圍管壁光亮,有明顯的沖刷減薄痕跡。泄漏部位附近其他管子不同程度受到高壓水汽的沖刷,其中4根管子壁厚減薄超標(biāo),自下向上數(shù)第11根(實測最小壁厚3.8 mm)、第12根(實測最小壁厚4.2 mm)、第13根(實測最小壁厚4.5 mm)、第15根(實測最小壁厚4.6 mm)。進(jìn)一步擴(kuò)大檢查范圍,對冷灰
斗#1、#2、#4角區(qū)域螺旋水冷壁進(jìn)行檢查,水冷壁管無明顯減薄,鰭片焊接情況無異常。
3.3 #4機(jī)組大修檢查情況
今年7月機(jī)組檢查性大修期間,防磨防爆小組根據(jù)《機(jī)組大修鍋爐防磨防爆檢查計劃》,對鍋爐冷灰斗水冷壁進(jìn)行了宏觀檢查及測厚抽查,宏觀檢查冷灰斗區(qū)域水冷壁管子無明顯磨損和砸傷,管子與鰭片焊接部位檢查未發(fā)現(xiàn)有明顯缺陷。冷灰斗水冷壁測厚抽查情況良好,未發(fā)現(xiàn)管壁明顯減薄現(xiàn)象。前后墻斜坡段水冷壁從爐左第一根開始每隔10根測厚,最小測厚記錄為后墻斜坡段第80根水冷壁下部渣斗喉口部位,壁厚6.5 mm;左右兩側(cè)墻下部共抽查測厚20根,最小測厚記錄為爐右側(cè)人孔門下數(shù)第一根管子,壁厚6.7 mm。
3.4機(jī)組啟停情況
機(jī)組今年共啟停兩次,第一次是2月1日03:15由于網(wǎng)上原因調(diào)停,2月13日14:52發(fā)電并網(wǎng)。第二次是6月10日02:00機(jī)組檢查性大修停運(yùn),8月12日12:23發(fā)電并網(wǎng)。機(jī)組啟停及升降符合過程嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程執(zhí)行,沒有超溫超壓情況發(fā)生。
4原因分析
根據(jù)現(xiàn)場漏點形貌檢查情況判斷,第一泄漏點(漏點A)為后墻冷灰斗斜坡段最右側(cè)向上數(shù)第10根管子與下側(cè)鰭片焊接部位(注:查閱圖紙此處鰭片為工地焊縫)。漏點左右側(cè)與鰭片焊縫處分別有長10 mm、3 mm的宏觀裂紋,而且此處鰭片寬度不均、有一定的弧度,本身存在較大的焊接應(yīng)力。從泄漏點A的形貌判斷,水冷壁管與鰭片焊接時存在咬邊缺陷,導(dǎo)致該部位出現(xiàn)局部應(yīng)力集中,機(jī)組后期運(yùn)行過程中,在熱應(yīng)力及拉應(yīng)力作用下,缺陷點逐步擴(kuò)展為裂紋并延伸至管子表面將管子拉裂泄漏。
第10根管子漏點A泄漏后,蒸汽向下沖刷第8、9根管子并導(dǎo)致其泄漏(漏點C、D),第8根管子上側(cè)泄漏后向上沖刷第10根管子,導(dǎo)致壁厚減薄超標(biāo)強(qiáng)度不足爆管(漏點B)。第10根管子漏點B噴出的高壓水汽沖刷爐右側(cè)墻上第14根管子,導(dǎo)致壁厚減薄超標(biāo)后強(qiáng)度不足爆管(漏點E)。
5暴露的主要問題
①鍋爐在安裝過程中,檢查的重點主要放在受熱面承壓焊口,而忽視了水冷壁鰭片對接角焊縫等非承壓焊口的質(zhì)量控制;②機(jī)組檢修期間鍋爐防磨防爆檢查不細(xì)致,只進(jìn)行了受熱面承壓部件的宏觀檢查和測厚抽查,宏觀檢查過程中未及時發(fā)現(xiàn)已經(jīng)存在的鰭片咬邊焊接缺陷。
6處理方法及結(jié)論
①更換后墻冷渣斗斜坡段最右側(cè)向上數(shù)第8、9、10、11、12、13、14、15根出現(xiàn)泄漏及減薄超標(biāo)的水冷壁管,每根長度約1.5 m。新增16道焊口100%射線探傷,焊口全部合格。②鍋爐受熱面檢修時,嚴(yán)格按照圖紙和焊接工藝施工,鰭片要進(jìn)行雙面焊接,加強(qiáng)焊接過程監(jiān)督檢查,避免出現(xiàn)咬邊、裂紋、漏焊等缺陷。③下次機(jī)組檢修期間,增加水冷壁及包墻管鰭片等非承壓焊縫檢查項目,尤其對于冷渣斗區(qū)域水冷壁作為防磨防爆的重點檢查對象,特別是對前后墻與左右墻交匯部位的轉(zhuǎn)角管及鰭片焊接情況重點檢查,并對冷渣斗區(qū)域水冷壁管分2層標(biāo)高全部測厚,詳細(xì)記錄測厚情況,如有異常及時處理。④在新機(jī)組安裝過程中,也應(yīng)按制造廠同等質(zhì)量要求,嚴(yán)格控制現(xiàn)場相關(guān)位置的焊接質(zhì)量,杜絕類此情況再次發(fā)生。
參考文獻(xiàn):
[1] 曹文浩,猶公,程義.某電廠600 MW鍋爐水冷壁管內(nèi)壁局部腐蝕的分析研究[J].鍋爐制造,1998,(3).