摘要:文章根據(jù)滲透劑的活性擴散性質(zhì),通過對技術(shù)理論的學(xué)習(xí)和交流,制定工作原則和方法步驟,在制漿生產(chǎn)系統(tǒng)加入適量滲透劑,對降低消耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量具有積極意義。
關(guān)鍵詞:滲透劑;制漿生產(chǎn)系統(tǒng);消耗;質(zhì)量
中圖分類號:TS743 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-8937(2014)21-0172-01
為在制漿系統(tǒng)中進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗和挖潛增效,成立了加入滲透劑的科研課題小組,目的在于探索降低消耗和提高產(chǎn)品質(zhì)量之間的新途徑。根據(jù)滲透劑的活性擴散性質(zhì),通過對技術(shù)理論的學(xué)習(xí)和交流,制定了工作原則和方法步驟,定性地觀察效果,通過3天實驗觀察效果,探索生產(chǎn)中試用條件;再通過一個月的生產(chǎn)中試用,根據(jù)試用情況轉(zhuǎn)入正常使用階段。通過實驗,滲透劑應(yīng)用于制漿生產(chǎn)系統(tǒng)中,節(jié)電效果明顯,對于節(jié)約化學(xué)品有積極意義。
1試用目的
①探索提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本消耗的新途徑,達(dá)到提質(zhì)降耗的根本目的。
②通過試用,驗證滲透劑在化機漿制漿過程中對木片的滲透效果,驗證對整體消耗和成漿質(zhì)量的影響。
③積累數(shù)據(jù),總結(jié)經(jīng)驗,持續(xù)改進(jìn)。
2試用依據(jù)
在以技術(shù)交流和階段性專題分析會議為指導(dǎo)的基礎(chǔ)上,以試用方案和數(shù)據(jù)總結(jié)為指導(dǎo),結(jié)合系統(tǒng)生產(chǎn)實際情況進(jìn)行:
①滲透劑小試方案。
②制定《滲透劑試用方案》。
③滲透劑上機小試方案。
④滲透劑中試方案。
3實驗過程
3.1試驗摸索及方案論證階段
①在試驗室模擬生產(chǎn)條件進(jìn)行分組試驗和數(shù)據(jù)對比分析,確定加入滲透劑后,對增進(jìn)化學(xué)品的浸入效果有一定積極作用,且未發(fā)現(xiàn)不良影響。
②制定上機小試方案,并結(jié)合生產(chǎn)情況進(jìn)行了為期三天的上機小試。通過對試驗數(shù)據(jù)的對比分析,得出如下結(jié)論:滲透劑的噸漿加入量為:1.4 kg/admt,對于降低磨漿能耗(可降低60~80 kW·h/admt)、優(yōu)化化學(xué)品消耗(可降低燒堿2~4 kg、降低雙氧水2~3 kg)、優(yōu)化成漿質(zhì)量等均有一定促進(jìn)作用。
3.2實驗成果實施階段
通過試驗室,對實驗成果進(jìn)行認(rèn)真分析,對生產(chǎn)中試方案進(jìn)行了修訂和完善,進(jìn)行為期一個月左右的生產(chǎn)中試工作。中試正常后,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)階段。
3.2.1生產(chǎn)中試階段
以生產(chǎn)中試方案為指導(dǎo),中試期間對試驗情況進(jìn)行了認(rèn)真的跟蹤,對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)的收集,經(jīng)過綜合分析后得出結(jié)論如下:在制漿系統(tǒng)加入滲透劑以后,對于降低電耗效果顯著;對于降低雙氧水和燒堿等化學(xué)品消耗有明顯促進(jìn)作用;可較大程度上節(jié)約生產(chǎn)成本;成漿質(zhì)量相對穩(wěn)定;對于增強企業(yè)競爭能力、節(jié)能降耗、減排增效和可持續(xù)發(fā)展具有重要的積極意義。
3.2.2正常生產(chǎn)階段
在生產(chǎn)中試取得階段性成果后轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)階段,在生產(chǎn)階段共生產(chǎn)風(fēng)干漿8 625 admt,加入滲透劑7.46 t,折合噸漿單耗為0.865 kg/admt。加入滲透劑后,對系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)產(chǎn)生的影響如下:
①電耗情況:從歷年月度電耗對比情況看,在制漿系統(tǒng)加入滲透劑以來,電耗呈較為明顯的下降趨勢。一是與去年水平相比:2013年月度噸漿電耗整體上低于2012年月度噸漿電耗的水平,平均噸漿電耗降低86kW·h/admt,則全年可較去年節(jié)電960 萬kW·h以上,節(jié)約電耗成本576多萬元。
②化學(xué)品消耗情況:分為兩種情況,一是雙氧水噸漿單耗同比情況:2013年雙氧水噸漿單耗同比去年整體呈下降趨勢,全年雙氧水單耗平均值同比單耗平均值下降2.6 kg/admt;全年同比平均水平可節(jié)約雙氧水280.8 t,節(jié)約成本近81.4萬元。二是燒堿噸漿單耗同比情況:2013年燒堿噸漿單耗同比去年整體呈下降趨勢,全年燒堿噸漿單耗平均值同比下降2.3kg/admt;同比年節(jié)約燒堿248.4 t,節(jié)約成本45.7多萬元。
③對污水處理的影響:全新片與全舊片相比,每噸污水處理費用相差0.5元/admt左右。雙氧水噸漿單耗同比前三年平均值相差10 kg/admt以上,噸漿燒堿單耗同比前三年平均值相差5 kg/admt以上,影響污水處理成本約在0.2元/t水左右;則噸漿可節(jié)約污水處理成本3元左右,全年可節(jié)約污水處理成本32.4萬元左右。
4經(jīng)濟效益評價
4.1節(jié)電效益評價
按設(shè)計產(chǎn)能10 萬t,節(jié)電效果按86 kWh/admt值進(jìn)行計算:
噸漿節(jié)電成本為:86 kW·h/admt×電價0.6元/kW·h=51.6元/admt
則全年可節(jié)約制漿電耗成本為:10萬t×51.6元/admt=516萬元/a
4.2節(jié)化學(xué)品效益評價
①節(jié)雙氧水效益:按設(shè)計產(chǎn)能10萬t,節(jié)省雙氧水2.6 kg/admt進(jìn)行計算:
噸漿節(jié)雙氧水成本為:2.6 kg/admt×2.9元/kg=7.54元/admt;
則全年可節(jié)約雙氧水消耗成本為:10萬t×7.54元/admt=
75.4萬元/admt。
②節(jié)燒堿效益:按設(shè)計產(chǎn)能10萬t,節(jié)省燒堿2.3 kg/admt進(jìn)行計算:
噸漿節(jié)燒堿成本為:2.3 kg/admt×1.9元/kg=4.37元/admt;
則全年可節(jié)約燒堿消耗成本為:10萬t×4.37元/admt=43.7萬元/admt。
4.3污水處理成本
按噸漿節(jié)約成本0.2元,噸漿節(jié)約污水處理成本3元左右,全年節(jié)約污水處理成本32.4萬元。
4.4滲透劑的投入成本
按今年以來正常投入滲透劑平均用量0.65 kg/admt,平均價格32.82(含稅)元/t進(jìn)行折算:
噸漿投入成本為:-0.65×32.82=-21.33元/admt;
全年投入成本約為:-230.40萬元。
5結(jié)語
①電耗:滲透劑的加入,可節(jié)約噸漿電耗60~90 kW·h/admt左右。
②化學(xué)品:滲透劑的加入,可節(jié)約雙氧水2~3 kg/admt左右,節(jié)約燒堿2~3 kg/admt左右。
③成漿質(zhì)量:相對穩(wěn)定。
④經(jīng)濟效益:全年可節(jié)約成本635.1萬元以上。
滲透劑應(yīng)用于制漿生產(chǎn)系統(tǒng)中,對于節(jié)電效果明顯,對于節(jié)約化學(xué)品具有積極意義??山档蛧崫{電耗60~90 kW·h/admt,節(jié)約雙氧水單耗2~3 kg,節(jié)約燒堿單耗2~3 kg,全年可節(jié)約成本635.1萬元以上,成漿質(zhì)量相對穩(wěn)定,對于增強企業(yè)核心競爭能力,促進(jìn)公司節(jié)能降耗、可持續(xù)發(fā)展具有重要的積極意義。
參考文獻(xiàn):
[1] 汪志平,魏繼國,丁文洪,等.滲透劑在P-RC APMP制漿中的應(yīng)用[J].紙和造紙,2012,(2).