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      低壓安注泵電機振動高原因分析及故障處理

      2014-04-29 05:48:31張強王運喜
      中國機械 2014年13期
      關(guān)鍵詞:聯(lián)軸器定子軸向

      張強 王運喜

      摘要:低壓安注泵是電廠的重要安全設(shè)施,承擔(dān)著事故時的堆芯應(yīng)急冷卻功能。本文利用頻譜分析等手段對低壓安注泵電機振動分析,找出了根本原因,并制定了有效的策略,對處理同類故障有一定的借鑒意義。

      1.概述

      秦山二期擴建工程2×650MW機組,安全注入系統(tǒng)(RIs)用以在反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)發(fā)生失水事故或主蒸汽系統(tǒng)發(fā)生管道破裂事故時,完成堆芯應(yīng)急冷卻。低壓安全注入泵采用的是英國CLYDE公司的RN3J40 x三級立式離心泵,通過膜片式聯(lián)軸器由一臺6kV感應(yīng)式電動機驅(qū)動。電機通過8顆螺栓安裝在可拆除的獨立的基礎(chǔ)板上,基礎(chǔ)板再通過16顆螺栓固定在混凝土基礎(chǔ)上。低壓安注泵A列電機(3RIS001MO)自2009年11月安裝后空載試車以來,振動值一直居高不下,非驅(qū)動端水平方向振動值最高達18.2mm/s,遠偏離正常要求的2.8mm/s,嚴重影響設(shè)備的正常運行和調(diào)試進度要求。

      2.故障分析

      2.1可能原因分析

      2.1.1轉(zhuǎn)子不平衡

      轉(zhuǎn)子的不平衡可以分為靜不平衡、動不平衡及混合不平衡。在實際中最常碰到的混合不平衡,是由靜不平衡離心力偶及動不平衡力偶共同作用在支座上產(chǎn)生的大小不等,相位不同的振動。

      2.1.2定轉(zhuǎn)子磁力中心不正對

      電機正常運行時,定子與轉(zhuǎn)子的磁力中心線應(yīng)是重合對正的,當出現(xiàn)不對正的情況,必然產(chǎn)生軸向電磁拉力,使轉(zhuǎn)子在電磁力的作用下發(fā)生軸向位移,如果軸承室沒有足夠的軸向位移量,轉(zhuǎn)子移動受阻反彈引起振動。定子則將軸向電磁拉力轉(zhuǎn)換給電機外殼,也會引起振動。定子鐵芯軸向位移、軸承裝配精度差及電機端蓋變形等因素都會造成磁力中心不對中,最終導(dǎo)致電機振動值高。

      2.1.3定轉(zhuǎn)子氣隙不均勻

      電機定轉(zhuǎn)子氣隙不均勻時,會造成旋轉(zhuǎn)磁通不均勻,進而產(chǎn)生不平衡電磁力,在該電磁力作用下,電機的轉(zhuǎn)子會產(chǎn)生振動,氣隙的不均勻程度越嚴重,振動越大。其原因主要有定子鐵芯的中心軸線與驅(qū)動端非驅(qū)動端軸承室中心線不在一條線上,端蓋偏心,軸承嚴重損壞,定子鐵芯位移等。

      2.1.4轉(zhuǎn)子籠條開焊或者斷裂

      高壓電機轉(zhuǎn)子籠條開焊或者斷裂主要發(fā)生在電機啟動過程中,籠條所受應(yīng)力超過了機械強度?;\條斷裂應(yīng)力包括熱應(yīng)力,焊接殘余應(yīng)力和交變應(yīng)力三種。熱應(yīng)力是電機在啟動過程中,因啟動電流為額定電流的5-7倍,由此產(chǎn)生的損耗可使籠條達到200-300℃高溫,進而產(chǎn)生較大的熱應(yīng)變,并受到一個彎曲應(yīng)力。電機轉(zhuǎn)子籠條斷裂后,將會造成轉(zhuǎn)子本來平衡的力偶失衡,除產(chǎn)生切向力矩外,還會形成一個合力使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生偏移軸線的運動而振動。

      2.1.5軸承裝配差

      軸承是電機中的重要又薄弱的環(huán)節(jié),裝配不當極易引起振動和發(fā)熱,軸承是轉(zhuǎn)動部件,要求軸和軸承內(nèi)圈的配合比較牢固,不能出現(xiàn)間隙,但當配合過盈量過大的話,會使軸承內(nèi)圈漲大,軸承鋼珠和內(nèi)外圈間隙減小,引起軸承發(fā)熱或振動。軸承外圈與端蓋或軸承套的配合過緊也會引起發(fā)熱或振動。

      2.1.6共振

      由于振動是可以疊加的,當激振頻率與被激振物體固有振動頻率相近或相等時,就會發(fā)生共振,使受迫振動物體的振幅達到最大,對設(shè)備的安全運行有極大的危害。

      2.1.7安裝質(zhì)量差

      安裝質(zhì)量差主要是聯(lián)軸器聯(lián)接不平衡,中心未找正,基礎(chǔ)安裝缺陷,存在軟腳、松動等方面。聯(lián)軸器中心未找正會導(dǎo)致電機與泵聯(lián)接不平衡。而軟腳、松動會使聯(lián)接剛度下降,機械阻尼降低進而將激勵造成的振動放大,極小的不平衡或不對中都會產(chǎn)生振動。

      2.2頻譜分析

      從振動幅值來看,電機自由端水平方向振動嚴重超標,振動值達18.2mm/s,垂直方向和軸向振動均合格。頻譜圖顯示振動主頻為24.9Hz,該頻率成分為電機轉(zhuǎn)速頻率(簡稱工頻)。引起電機工頻振動高的主要原因有:電機轉(zhuǎn)子不平衡、電機與泵聯(lián)軸器不對中、電機基礎(chǔ)松動或存在軟腳等。故可以將磁力中心不正、定轉(zhuǎn)子氣隙不均勻、轉(zhuǎn)子籠條開裂、共振等原因排除。根據(jù)電機轉(zhuǎn)子不平衡的振動特性為徑向振動大,包括水平和垂直方向,3RIS001MO振動只有水平方向幅值超標,排除轉(zhuǎn)子不平衡的可能。又因為振動出現(xiàn)階段在電機空載,并未和泵聯(lián)軸器相連,故不對中的可能也排除。通過排除法,我們將方向鎖定在電機基礎(chǔ)安裝不滿足要求。

      2.3軟腳測試

      為了驗證電機振動高確由軟腳引起,我們做了軟腳測試。架設(shè)3塊百分表,調(diào)O,按順序松掉8顆地腳螺栓,在松掉編號為7、8的螺栓,1#表的跳動值明顯偏出2#及3#表,最高達22mm。由此可以確定第7和第8顆螺栓確實存在軟腳,需要在此處加墊片對電機進行找平處理。

      3.故障處理

      為了檢查獨立的基礎(chǔ)板自身是否存在制造缺陷,首先對獨立基礎(chǔ)板做PT,結(jié)果除了輕微的腐蝕外,沒有發(fā)現(xiàn)裂紋等會使基礎(chǔ)板加力矩后變形的致命缺陷。接著又將基礎(chǔ)板拆下,送往機加工車間,利用專用平臺精確測量獨立的基礎(chǔ)板,如果平面度超出要求范圍則將其加工到要求范圍內(nèi)。專用平臺上找正后,用百分表測量基礎(chǔ)板與電機底座接觸面跳動,其平面度最大也在O.05mm內(nèi)。測量結(jié)果表明圓形基礎(chǔ)板與電機底座接觸面也沒有問題。故障的可能原因鎖定在圓形基礎(chǔ)板與混凝土地基接觸面間的軟腳。我們調(diào)整的重點也就是在基礎(chǔ)板與混凝土地基間加合適的墊片。經(jīng)過討論決定將基礎(chǔ)板的16顆地腳螺栓按照要求的力矩擰緊后,依靠在調(diào)整垂直后的泵軸上架設(shè)的百分表裝置,測量基礎(chǔ)板的上表面的平面度,間接測得基礎(chǔ)板與基間的軟腳值。

      在擰緊基礎(chǔ)板與混凝土基礎(chǔ)地腳螺栓后,基礎(chǔ)板的平面度各個方向跳動值內(nèi)圈最大值0.36mm,外圈最大值0.45mm,嚴重超出廠家給出的0.10mm,這正是造成3RIS001MO振動高的根本原因。

      根據(jù)測量數(shù)據(jù),計算出各個螺栓下應(yīng)加的墊片厚度,并擰緊地腳螺栓到要求力矩2300Nm,再次測量基礎(chǔ)板上表面的跳動值,經(jīng)過反復(fù)實驗,最終將基礎(chǔ)板的平面跳動調(diào)整到0.08mm。啟動電機后測量,振動值穩(wěn)定在lmm/s左右,滿足標準。

      4.結(jié)束語

      綜上所述,引起電機振動高的原因是多方面的,重要的是根據(jù)振動時的狀態(tài)、振動的部位再結(jié)合先進的手段綜合判斷。本次低壓安注泵電機振動高處理,首先利用頻譜分析指明了大致的方向,并與實測結(jié)合,準確判斷電機振動的根本原因是存在軟腳。由此制定了周詳?shù)姆桨?,最終圓滿的解決了這一難題,將振動值由18.2mm/s降至1.16mm/s。另外,安注泵電機振動高是基礎(chǔ)安裝質(zhì)量差導(dǎo)致,非電機內(nèi)部的質(zhì)量問題,這也要求機組的安裝施工嚴格按照廠家技術(shù)手冊實施,安裝、監(jiān)理各盡其責(zé),避免類似問題再次出現(xiàn)。

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