董芙麗++劉新民++馬國新+楊洪英
摘要:油氣集輸聯(lián)合站輕烴處理裝置是以油田伴生氣、穩(wěn)定氣為原料,生產(chǎn)油田混合烴和輕質(zhì)油的裝置,設(shè)計初沒有考慮原料氣中硫含量帶來的影響,使經(jīng)濟(jì)效益及社會效益帶來一定的影響,通過裝置改、擴(kuò)建施工,安裝脫硫裝置,選擇Z969型脫硫劑,降低油田混合烴中硫含量,達(dá)到符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
關(guān)鍵詞:脫硫裝置 脫硫劑 油田混合烴
中圖分類號:TF704.3
一、概述
某油氣集輸聯(lián)合站輕烴處理裝置日處理天然氣4×104m3,設(shè)計每天可生產(chǎn)7噸油田混合烴。裝置設(shè)計初,并未考慮到天然氣中硫含量的因素,在油田混合烴銷售過程中,因油田混合烴含硫高,導(dǎo)致油田混合烴銷售價格比正常價格低200元左右,使經(jīng)濟(jì)效益受到一定影響。裝置輕質(zhì)油也因其含硫高在進(jìn)一步深加工過程中帶來很多不利因素,使加工成品質(zhì)量受到一定影響。
二、 存在問題分析
1、某油氣集輸聯(lián)合站輕烴裝置生產(chǎn)工藝流程簡圖1如下:
圖1 某油氣集輸聯(lián)合站輕烴裝置生產(chǎn)工藝流程
2、我們對從2012年4月至2013年3月的油田混合烴含硫量進(jìn)行化驗,作出調(diào)查表1 :
根據(jù)調(diào)查表統(tǒng)計數(shù)據(jù),可以看出油田混合烴含硫量嚴(yán)重超出320 mg/m3的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
我們的目標(biāo)是將油田混合烴含硫量降至320 mg/m3以下。
三、技術(shù)改造方案
1.脫硫劑對比
目前,國內(nèi)同行對天然氣進(jìn)行脫硫處理,主要有濕法和干法兩種,根據(jù)上表中各項對比,結(jié)合國內(nèi)同行天然氣脫硫的實際經(jīng)驗,我們認(rèn)為使用高效氧化劑脫硫比較適合站內(nèi)目前的生產(chǎn)情況。經(jīng)過比較,我們選用脫硫效果好又經(jīng)濟(jì)的Z969常溫高效氧化鐵脫硫劑。該種常溫高效氧化鐵脫硫劑,是以鐵鹽或鐵的氧化物為基本原料,經(jīng)化學(xué)合成或轉(zhuǎn)化為活性氧化鐵,復(fù)合催化劑及粘液劑加工成條狀脫硫劑,具有硫容大,阻力小,凈化度高,耐水性好等特點(diǎn)。
脫硫技術(shù)原理的化學(xué)表達(dá)式:
Fe2O3+H2S FeS+FeSx+S+H2O
Fe2O3與H2S作用,視氣體中H2S含量多少,可生成不同的鐵硫化合物或單質(zhì)硫。
2、設(shè)計計算
(1)核算脫硫劑用量
按目前原料氣硫含量在850mg/m3,流量每天在4×104m3/d,一年進(jìn)站氣量1320×104m3,操作周期為一年,則氣體中總含硫量為1320×104×0.00085=11.22噸 ,脫硫劑的吸附能力為256kg/m3 ,則使用脫硫催化劑的裝填量為:
11.22×103÷256=44m3
通過計算可知需要脫硫劑44×0.7=30.8噸。
(2)為了避免脫硫塔進(jìn)氣帶液,造成脫硫劑板結(jié),影響脫硫效果、降低使用壽命,設(shè)計在脫硫塔前增加一座凝液分離器,預(yù)先脫除壓縮機(jī)一級排氣進(jìn)入脫硫塔所凝結(jié)冷卻出的油水雜質(zhì)。
四、技術(shù)改造實施情況
1、某油氣集輸聯(lián)合站裝置改、擴(kuò)建工程于2013年03月開始,歷時40天結(jié)束。在這期間,我們對裝置脫硫工藝進(jìn)行擴(kuò)建施工。吊裝脫硫槽、連接進(jìn)、排氣管線及放空、排污等流程。脫硫工藝位于原料氣壓縮機(jī)一級排氣至干燥塔之間,平均含硫量為240mg/m3,低于320 mg/m3的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、技術(shù)改造工程效益分析
1、項目投資
脫硫塔及附屬流程材料費(fèi):5 萬元;施工費(fèi):8萬元;脫硫劑:8萬元; 合計費(fèi)用:51萬元。
2、經(jīng)濟(jì)效益測算
改造工程實施后,油田混合烴含硫量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,受到顧客好評。市場反饋信息價格因此每噸增值200元。裝置產(chǎn)輕質(zhì)油也因其含硫量下降,產(chǎn)品質(zhì)量上升,與脫硫前相比在深加工過程中價值有所提高。脫硫設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及今后運(yùn)轉(zhuǎn)更換費(fèi)用,折合增加成本22元/噸2013年5-10月裝置油田混合烴產(chǎn)量為1150噸,與去年同期對比,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為:1150×(200-22)=20.47萬元.通過計算可見一年半即可可以收回投資。經(jīng)使用和市場反饋信息良好,社會效果明顯。
六、存在問題
1、設(shè)計初按照處理天然氣40000m3/天,裝置擴(kuò)建后增加一臺原料氣壓縮機(jī),處理氣量實際為60000 m3/天,這樣必然使設(shè)計填加的脫硫劑使用時間縮短,目前我們已經(jīng)于7月底進(jìn)行脫硫塔倒塔操作,1#脫硫塔已經(jīng)停止使用。目前使用為2#塔。2、脫硫塔內(nèi)脫硫劑的更換填充問題。3、該脫硫劑只適用于天然氣中無機(jī)硫化合物的脫除,對天然氣組份中有機(jī)硫化物脫除效果不好。其次是脫除后實際含硫量與設(shè)計值相差較大。下一步打算在脫硫劑中混合對有機(jī)硫化物脫除效果好的脫硫劑。
七、綜合概述
從脫硫裝置投運(yùn)以來近半年的實際生產(chǎn)情況來看,裝置的技術(shù)改造是成功的。油田混合烴經(jīng)化驗含硫量低于320mg/m3的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)效益大大增加。日后進(jìn)一步脫硫除臭、降低油田混合烴含硫量,尤其是有機(jī)硫含量仍是努力的方向。
摘要:油氣集輸聯(lián)合站輕烴處理裝置是以油田伴生氣、穩(wěn)定氣為原料,生產(chǎn)油田混合烴和輕質(zhì)油的裝置,設(shè)計初沒有考慮原料氣中硫含量帶來的影響,使經(jīng)濟(jì)效益及社會效益帶來一定的影響,通過裝置改、擴(kuò)建施工,安裝脫硫裝置,選擇Z969型脫硫劑,降低油田混合烴中硫含量,達(dá)到符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
關(guān)鍵詞:脫硫裝置 脫硫劑 油田混合烴
中圖分類號:TF704.3
一、概述
某油氣集輸聯(lián)合站輕烴處理裝置日處理天然氣4×104m3,設(shè)計每天可生產(chǎn)7噸油田混合烴。裝置設(shè)計初,并未考慮到天然氣中硫含量的因素,在油田混合烴銷售過程中,因油田混合烴含硫高,導(dǎo)致油田混合烴銷售價格比正常價格低200元左右,使經(jīng)濟(jì)效益受到一定影響。裝置輕質(zhì)油也因其含硫高在進(jìn)一步深加工過程中帶來很多不利因素,使加工成品質(zhì)量受到一定影響。
二、 存在問題分析
1、某油氣集輸聯(lián)合站輕烴裝置生產(chǎn)工藝流程簡圖1如下:
圖1 某油氣集輸聯(lián)合站輕烴裝置生產(chǎn)工藝流程
2、我們對從2012年4月至2013年3月的油田混合烴含硫量進(jìn)行化驗,作出調(diào)查表1 :
根據(jù)調(diào)查表統(tǒng)計數(shù)據(jù),可以看出油田混合烴含硫量嚴(yán)重超出320 mg/m3的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
我們的目標(biāo)是將油田混合烴含硫量降至320 mg/m3以下。
三、技術(shù)改造方案
1.脫硫劑對比
目前,國內(nèi)同行對天然氣進(jìn)行脫硫處理,主要有濕法和干法兩種,根據(jù)上表中各項對比,結(jié)合國內(nèi)同行天然氣脫硫的實際經(jīng)驗,我們認(rèn)為使用高效氧化劑脫硫比較適合站內(nèi)目前的生產(chǎn)情況。經(jīng)過比較,我們選用脫硫效果好又經(jīng)濟(jì)的Z969常溫高效氧化鐵脫硫劑。該種常溫高效氧化鐵脫硫劑,是以鐵鹽或鐵的氧化物為基本原料,經(jīng)化學(xué)合成或轉(zhuǎn)化為活性氧化鐵,復(fù)合催化劑及粘液劑加工成條狀脫硫劑,具有硫容大,阻力小,凈化度高,耐水性好等特點(diǎn)。
脫硫技術(shù)原理的化學(xué)表達(dá)式:
Fe2O3+H2S FeS+FeSx+S+H2O
Fe2O3與H2S作用,視氣體中H2S含量多少,可生成不同的鐵硫化合物或單質(zhì)硫。
2、設(shè)計計算
(1)核算脫硫劑用量
按目前原料氣硫含量在850mg/m3,流量每天在4×104m3/d,一年進(jìn)站氣量1320×104m3,操作周期為一年,則氣體中總含硫量為1320×104×0.00085=11.22噸 ,脫硫劑的吸附能力為256kg/m3 ,則使用脫硫催化劑的裝填量為:
11.22×103÷256=44m3
通過計算可知需要脫硫劑44×0.7=30.8噸。
(2)為了避免脫硫塔進(jìn)氣帶液,造成脫硫劑板結(jié),影響脫硫效果、降低使用壽命,設(shè)計在脫硫塔前增加一座凝液分離器,預(yù)先脫除壓縮機(jī)一級排氣進(jìn)入脫硫塔所凝結(jié)冷卻出的油水雜質(zhì)。
四、技術(shù)改造實施情況
1、某油氣集輸聯(lián)合站裝置改、擴(kuò)建工程于2013年03月開始,歷時40天結(jié)束。在這期間,我們對裝置脫硫工藝進(jìn)行擴(kuò)建施工。吊裝脫硫槽、連接進(jìn)、排氣管線及放空、排污等流程。脫硫工藝位于原料氣壓縮機(jī)一級排氣至干燥塔之間,平均含硫量為240mg/m3,低于320 mg/m3的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、技術(shù)改造工程效益分析
1、項目投資
脫硫塔及附屬流程材料費(fèi):5 萬元;施工費(fèi):8萬元;脫硫劑:8萬元; 合計費(fèi)用:51萬元。
2、經(jīng)濟(jì)效益測算
改造工程實施后,油田混合烴含硫量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,受到顧客好評。市場反饋信息價格因此每噸增值200元。裝置產(chǎn)輕質(zhì)油也因其含硫量下降,產(chǎn)品質(zhì)量上升,與脫硫前相比在深加工過程中價值有所提高。脫硫設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及今后運(yùn)轉(zhuǎn)更換費(fèi)用,折合增加成本22元/噸2013年5-10月裝置油田混合烴產(chǎn)量為1150噸,與去年同期對比,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為:1150×(200-22)=20.47萬元.通過計算可見一年半即可可以收回投資。經(jīng)使用和市場反饋信息良好,社會效果明顯。
六、存在問題
1、設(shè)計初按照處理天然氣40000m3/天,裝置擴(kuò)建后增加一臺原料氣壓縮機(jī),處理氣量實際為60000 m3/天,這樣必然使設(shè)計填加的脫硫劑使用時間縮短,目前我們已經(jīng)于7月底進(jìn)行脫硫塔倒塔操作,1#脫硫塔已經(jīng)停止使用。目前使用為2#塔。2、脫硫塔內(nèi)脫硫劑的更換填充問題。3、該脫硫劑只適用于天然氣中無機(jī)硫化合物的脫除,對天然氣組份中有機(jī)硫化物脫除效果不好。其次是脫除后實際含硫量與設(shè)計值相差較大。下一步打算在脫硫劑中混合對有機(jī)硫化物脫除效果好的脫硫劑。
七、綜合概述
從脫硫裝置投運(yùn)以來近半年的實際生產(chǎn)情況來看,裝置的技術(shù)改造是成功的。油田混合烴經(jīng)化驗含硫量低于320mg/m3的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)效益大大增加。日后進(jìn)一步脫硫除臭、降低油田混合烴含硫量,尤其是有機(jī)硫含量仍是努力的方向。
摘要:油氣集輸聯(lián)合站輕烴處理裝置是以油田伴生氣、穩(wěn)定氣為原料,生產(chǎn)油田混合烴和輕質(zhì)油的裝置,設(shè)計初沒有考慮原料氣中硫含量帶來的影響,使經(jīng)濟(jì)效益及社會效益帶來一定的影響,通過裝置改、擴(kuò)建施工,安裝脫硫裝置,選擇Z969型脫硫劑,降低油田混合烴中硫含量,達(dá)到符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
關(guān)鍵詞:脫硫裝置 脫硫劑 油田混合烴
中圖分類號:TF704.3
一、概述
某油氣集輸聯(lián)合站輕烴處理裝置日處理天然氣4×104m3,設(shè)計每天可生產(chǎn)7噸油田混合烴。裝置設(shè)計初,并未考慮到天然氣中硫含量的因素,在油田混合烴銷售過程中,因油田混合烴含硫高,導(dǎo)致油田混合烴銷售價格比正常價格低200元左右,使經(jīng)濟(jì)效益受到一定影響。裝置輕質(zhì)油也因其含硫高在進(jìn)一步深加工過程中帶來很多不利因素,使加工成品質(zhì)量受到一定影響。
二、 存在問題分析
1、某油氣集輸聯(lián)合站輕烴裝置生產(chǎn)工藝流程簡圖1如下:
圖1 某油氣集輸聯(lián)合站輕烴裝置生產(chǎn)工藝流程
2、我們對從2012年4月至2013年3月的油田混合烴含硫量進(jìn)行化驗,作出調(diào)查表1 :
根據(jù)調(diào)查表統(tǒng)計數(shù)據(jù),可以看出油田混合烴含硫量嚴(yán)重超出320 mg/m3的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
我們的目標(biāo)是將油田混合烴含硫量降至320 mg/m3以下。
三、技術(shù)改造方案
1.脫硫劑對比
目前,國內(nèi)同行對天然氣進(jìn)行脫硫處理,主要有濕法和干法兩種,根據(jù)上表中各項對比,結(jié)合國內(nèi)同行天然氣脫硫的實際經(jīng)驗,我們認(rèn)為使用高效氧化劑脫硫比較適合站內(nèi)目前的生產(chǎn)情況。經(jīng)過比較,我們選用脫硫效果好又經(jīng)濟(jì)的Z969常溫高效氧化鐵脫硫劑。該種常溫高效氧化鐵脫硫劑,是以鐵鹽或鐵的氧化物為基本原料,經(jīng)化學(xué)合成或轉(zhuǎn)化為活性氧化鐵,復(fù)合催化劑及粘液劑加工成條狀脫硫劑,具有硫容大,阻力小,凈化度高,耐水性好等特點(diǎn)。
脫硫技術(shù)原理的化學(xué)表達(dá)式:
Fe2O3+H2S FeS+FeSx+S+H2O
Fe2O3與H2S作用,視氣體中H2S含量多少,可生成不同的鐵硫化合物或單質(zhì)硫。
2、設(shè)計計算
(1)核算脫硫劑用量
按目前原料氣硫含量在850mg/m3,流量每天在4×104m3/d,一年進(jìn)站氣量1320×104m3,操作周期為一年,則氣體中總含硫量為1320×104×0.00085=11.22噸 ,脫硫劑的吸附能力為256kg/m3 ,則使用脫硫催化劑的裝填量為:
11.22×103÷256=44m3
通過計算可知需要脫硫劑44×0.7=30.8噸。
(2)為了避免脫硫塔進(jìn)氣帶液,造成脫硫劑板結(jié),影響脫硫效果、降低使用壽命,設(shè)計在脫硫塔前增加一座凝液分離器,預(yù)先脫除壓縮機(jī)一級排氣進(jìn)入脫硫塔所凝結(jié)冷卻出的油水雜質(zhì)。
四、技術(shù)改造實施情況
1、某油氣集輸聯(lián)合站裝置改、擴(kuò)建工程于2013年03月開始,歷時40天結(jié)束。在這期間,我們對裝置脫硫工藝進(jìn)行擴(kuò)建施工。吊裝脫硫槽、連接進(jìn)、排氣管線及放空、排污等流程。脫硫工藝位于原料氣壓縮機(jī)一級排氣至干燥塔之間,平均含硫量為240mg/m3,低于320 mg/m3的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、技術(shù)改造工程效益分析
1、項目投資
脫硫塔及附屬流程材料費(fèi):5 萬元;施工費(fèi):8萬元;脫硫劑:8萬元; 合計費(fèi)用:51萬元。
2、經(jīng)濟(jì)效益測算
改造工程實施后,油田混合烴含硫量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,受到顧客好評。市場反饋信息價格因此每噸增值200元。裝置產(chǎn)輕質(zhì)油也因其含硫量下降,產(chǎn)品質(zhì)量上升,與脫硫前相比在深加工過程中價值有所提高。脫硫設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及今后運(yùn)轉(zhuǎn)更換費(fèi)用,折合增加成本22元/噸2013年5-10月裝置油田混合烴產(chǎn)量為1150噸,與去年同期對比,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為:1150×(200-22)=20.47萬元.通過計算可見一年半即可可以收回投資。經(jīng)使用和市場反饋信息良好,社會效果明顯。
六、存在問題
1、設(shè)計初按照處理天然氣40000m3/天,裝置擴(kuò)建后增加一臺原料氣壓縮機(jī),處理氣量實際為60000 m3/天,這樣必然使設(shè)計填加的脫硫劑使用時間縮短,目前我們已經(jīng)于7月底進(jìn)行脫硫塔倒塔操作,1#脫硫塔已經(jīng)停止使用。目前使用為2#塔。2、脫硫塔內(nèi)脫硫劑的更換填充問題。3、該脫硫劑只適用于天然氣中無機(jī)硫化合物的脫除,對天然氣組份中有機(jī)硫化物脫除效果不好。其次是脫除后實際含硫量與設(shè)計值相差較大。下一步打算在脫硫劑中混合對有機(jī)硫化物脫除效果好的脫硫劑。
七、綜合概述
從脫硫裝置投運(yùn)以來近半年的實際生產(chǎn)情況來看,裝置的技術(shù)改造是成功的。油田混合烴經(jīng)化驗含硫量低于320mg/m3的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)效益大大增加。日后進(jìn)一步脫硫除臭、降低油田混合烴含硫量,尤其是有機(jī)硫含量仍是努力的方向。