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(蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 江蘇 蘇州 215104)
濕度作為空氣的主要參數(shù)之一,與人們的生活、生產(chǎn)息息相關(guān),生活在40%~70%的濕度環(huán)境中會覺得舒適,否則會覺得干燥或濕悶,并增加患病風(fēng)險,保持合理的濕度還能有效防止靜電,在紡織、電子和煙草等行業(yè),空氣濕度更是重要的工藝控制參數(shù)。我國在60年代就開始降濕研究,先后研發(fā)出升溫降濕和低溫凝露降濕,但直到70年代后期,干蒸汽加濕器才試驗成功。后期又出現(xiàn)了離心式加濕、超聲波加濕和高壓噴霧加濕等,其工作原理主要分為等溫加濕和等焓加濕。
某企業(yè)針對現(xiàn)有風(fēng)管加濕系統(tǒng)提出整改要求,參數(shù)和概念如圖1所示。
圖1 某企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)管加濕系統(tǒng)
風(fēng)管一:截面高1 700 mm×寬700 mm,風(fēng)量15 m3/s,服務(wù)空間1 200 m3;
風(fēng)管二:截面高1 200 mm×寬500 mm,風(fēng)量7 m3/s,服務(wù)空間650 m3。
濕度要求:60%相對濕度;蒸汽耗量:1.5 T/Hr(冬季耗量)。
現(xiàn)有系統(tǒng)利用蒸汽,通過盤管加熱水箱中的水,使其汽化后,通入風(fēng)管給空氣加濕。目前加濕系統(tǒng)主要存在以下兩個問題:加濕控制不穩(wěn)定,風(fēng)管中經(jīng)常有積水。
對現(xiàn)有系統(tǒng)進行分析:控制器接收濕度傳感器的信號和設(shè)定值比較后,輸出信號使控制閥打開(假設(shè)濕度比設(shè)定值低),蒸汽進入加熱盤管,從而對水箱中的水進行加熱,由于加熱需要一定的時間,因此,這將降低系統(tǒng)的靈敏性。由于從水箱出來的蒸汽沒有壓力控制,無法和空氣進行良好的混合,甚至在噴管中已經(jīng)凝結(jié)成水,造成風(fēng)管積水以及能源浪費。當(dāng)空氣中的濕度達到設(shè)定值時,雖然控制信號使得蒸汽閥門關(guān)閉,但是水箱中積聚的余熱會將水繼續(xù)蒸發(fā),變成低壓蒸汽進入風(fēng)管,也將導(dǎo)致加濕控制不穩(wěn)定和風(fēng)管積水。
良好的蒸汽噴射加濕系統(tǒng),在蒸汽噴射時不能夾帶水分,否則凝結(jié)水會腐蝕風(fēng)管內(nèi)部并滋生細菌;如果對濕度要求精確控制,氣動、電動等比例控制方式是非常必要的,單純的開關(guān)控制,會存在一定范圍的控制偏差;另外,由于蒸汽噴射時會產(chǎn)生噪音,在噪音有要求的區(qū)域,選用低噪音的蒸汽加濕系統(tǒng)也是有必要的。
結(jié)合該工廠的實際情況,整改方案擬延用蒸汽加濕,但對其加濕汽源和控制方式進行了全面的優(yōu)化設(shè)計,新的加濕系統(tǒng)的流程圖如圖2所示。
圖2 某企業(yè)改進后的風(fēng)管加濕系統(tǒng)
通過圖1和圖2的對比可以看出,主要變化為:
(1)取消了原有加濕系統(tǒng)中的加熱水箱和加熱盤管等間接加熱設(shè)備,采用蒸汽直接噴射方式;這種改變可以顯著提高蒸汽的利用率。因為原有系統(tǒng)是利用蒸汽的潛熱(蒸發(fā)焓)對冷水進行加熱蒸發(fā),而含有20%左右的顯熱冷凝水被排放浪費了。從表1可以看出,對于2 barg的蒸汽,1 kg蒸汽所含的全熱hg為2 725 kJ,其中用于與二次側(cè)冷水進行汽—水換熱的蒸發(fā)潛熱hfg熱量為2 163 kJ,而被浪費掉的熱量hf為562 kJ。而每產(chǎn)生1 kg的加濕蒸汽(設(shè)加濕蒸汽壓力為1 Barg),需要2 Barg蒸汽量為2707/2163=1.25 kg,因此,就要損失掉562×1.25=702 kJ的能量。
表1 蒸汽表
另外,由于原有的加熱水箱需要保持在100 ℃以上的高溫,持續(xù)對外部空間進行放熱,根據(jù)工廠提供的數(shù)據(jù),四臺換熱水箱的總散熱面積約為20 m2,普通鋼板在良好保溫(50 mm厚保溫層)情況下,散熱系數(shù)為1.2~1.5 W/m2·℃,室溫取30 ℃,則散熱損失功率為:Q=1.5 W/m2℃×20 m2×(100-30)℃ =2 100 W,除造成熱量損失外,還對外部環(huán)境造成熱污染。
(2)將原有的開關(guān)控制方式改變?yōu)?~20 mA信號PID控制方式;圖3和圖4分別是溫度應(yīng)用中典型的開關(guān)控制和PID控制的系統(tǒng)反應(yīng)。對于開關(guān)控制系統(tǒng)來說,由于系統(tǒng)必須要在高于或低于設(shè)定溫度的某個值進行開或關(guān)的控制輸出,所以一定存在控制偏差,而當(dāng)被控介質(zhì)為蒸汽時,很容易出現(xiàn)“水錘”現(xiàn)象(高溫蒸汽通入冷凝水中),除對設(shè)備帶來危害外,嚴重時還會造成安全事故;改進后的PID控制模式,除了啟動階段存在一定的偏差,在調(diào)試結(jié)束后,則進入穩(wěn)定運行,實際運行值與設(shè)定值的高度一致,實現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定安全運行。
圖3開關(guān)控制圖4 PID控制
(3)改變原有的加濕噴管形式,采用帶有保溫夾套的雙通道加濕噴管;原有系統(tǒng)中由于蒸汽濕度較高,且是開關(guān)控制,在加濕蒸汽進入噴管后,非常容易形成滴狀的水珠滴落到風(fēng)管中,進而造成風(fēng)管的積水腐蝕和細菌滋生。改造后的系統(tǒng)采用的噴管形式如圖5所示,蒸汽加濕噴管帶有雙重圓形保溫夾套,系統(tǒng)啟動時,蒸汽會首先進入保溫夾套對冷態(tài)的噴灌進行預(yù)熱,使得噴管中的加濕蒸汽到來時即以氣態(tài)形式均勻噴布于空氣中,而不會形成滴狀的水珠滴落到風(fēng)管中。
圖5加濕噴管截面圖
(4)所有和空氣接觸的地方,采用全不銹鋼材質(zhì),由于不銹鋼表面光潔,不利于細菌的滋生,使得整個系統(tǒng)更加衛(wèi)生。
改進后的加濕系統(tǒng)工作過程:由于飽和蒸汽在輸送的過程中會因向大氣環(huán)境散熱而產(chǎn)生少量的冷凝水,如果不將其排出,會在風(fēng)管內(nèi)部形成積水,因此需要配置汽水分離器進行汽水分離,確保進入控制閥的蒸汽為干蒸汽;從分離器頂部引出另一路蒸汽為噴管預(yù)熱;經(jīng)過控制閥的一路蒸汽進入預(yù)熱好的噴管中,由于壓力降低,殘留于蒸汽中的水分會被進一步汽化,從而完成了濕蒸汽的干燥處理;干燥的蒸汽經(jīng)噴嘴噴出后和空氣進行良好地混合,噴入的蒸汽量受濕度計反饋信號與控制器的設(shè)定值的差值信號PID比例控制,從而實現(xiàn)了精確加濕控制的目的;分離器和預(yù)熱管的冷凝水經(jīng)由疏水閥疏水后排出。為保護控制閥的良好運行,精密過濾器被安裝在系統(tǒng)之前。
改進后系統(tǒng)的優(yōu)點:
(1)高效的汽水分離裝置可以使蒸汽的干度提升到99%以上。
(2)雙通道保溫夾套設(shè)計,保證蒸汽在噴管中保持干燥狀態(tài)。
(3)精細的噴嘴設(shè)計,保證空氣和蒸汽的良好混合吸收。
(4)輕質(zhì)小巧,使系統(tǒng)預(yù)熱負荷小,啟動迅速。
(5)不銹鋼結(jié)構(gòu),無菌衛(wèi)生,加上蒸汽高溫噴射,也起到殺菌作用。
通過對比現(xiàn)有系統(tǒng)和新的加濕系統(tǒng)相比較,目前系統(tǒng)的不節(jié)能主要體現(xiàn)在以下三個方面:
(1)利用蒸汽加熱水,蒸汽冷凝水的所含熱量損失。通過上面的分析可知,對于原有系統(tǒng)來說,每產(chǎn)生1 kg的加濕蒸汽就會損失掉702 kJ的能量,加濕蒸汽的需求為1.5 T/Hr,2 barg蒸汽的全熱為2 725 kJ/kg,因此蒸汽量為:1.5 T/Hr×1000×702×24 Hr/Day / 2725 =9274 kg/Day。
(2)換熱水箱在換熱過程中的散熱損失。通過上面的分析可知,正常情況下,熱水箱的散熱損失為2 100 W=2.1 kJ/S。1 kg蒸汽的蒸發(fā)焓約為2 100 kJ/kg,因此,相當(dāng)于損失蒸汽2.1×3600×24/2100=86 kg/Day。
(3)由于噴射和混合不良,導(dǎo)致積水造成的損失。風(fēng)管中的積水是由蒸汽冷凝得到的,而在加濕過程中,我們期望的是噴進去的蒸汽都能和空氣良好混合,而非凝結(jié)成水,因此,凝結(jié)成水的量,即為蒸汽的損失量,根據(jù)觀測計量,每天的積水量約為50 L,相當(dāng)于損失蒸汽50 kg/Day。
綜合以上分析可以得出,換用新加濕系統(tǒng)后,總節(jié)能為:
9274 kg/Day+86 kg/Day+50 kg/Day=9410 kg/Day=225.8 T/Month
目前市政蒸汽的價格約為280元/t。新加濕系統(tǒng)的整個改造費用總計約30萬元人民幣(包括其它輔材和人工等),因此投資回收期約為:30萬元/(225.8噸/月×280元/噸)=4.7月,也就是說,采用新加濕系統(tǒng)后,只需要約一個冬季的時間,就可以實現(xiàn)投資回報,這還不包括由于原系統(tǒng)運行不穩(wěn)定帶來的設(shè)備維修和維護成本的節(jié)約。
風(fēng)管加濕系統(tǒng)是眾多企業(yè)單位常見裝置,此次改造方案主要從風(fēng)管加濕形式和控制方式著手,提高了加濕的穩(wěn)定性和能源利用的效率,由于該裝置設(shè)計合理,控制快速,適用于絕大多數(shù)的加濕系統(tǒng)。但是,由于濕度的測量元件存在一定的局限性,比如,很難快速準(zhǔn)確地反應(yīng)整個加濕空間的濕度變化,因而,在加濕精度要求較高的場合,則存在應(yīng)用局限,目前市面上應(yīng)用良好的濕度傳感器和控制器多受國外廠商控制,在目前全球能源緊缺與國家推行的節(jié)約能源政策的大背景下,我國的廣大科技工作者還有很多的工作要做,謹以此文拋磚引玉,與大家共勉。
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