張保平,楊 芳
(武漢科技大學(xué)鋼鐵冶金及資源利用省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢,430081)
高爐瓦斯灰是煉鐵過程中由高爐煤氣攜帶出的爐塵,它由高爐爐料粉末和在高溫區(qū)劇烈反應(yīng)而產(chǎn)生的微粒組成,是鋼鐵企業(yè)主要固體排放物之一[1]。高爐瓦斯灰的主要化學(xué)成分是鐵和碳,此外還含有少量的鉛、鋅、鉍、銅、銦、鎘、砷及輕質(zhì)堿金屬氧化物,屬寶貴的二次資源,若不能有效回收利用,不僅造成資源的浪費(fèi),同時(shí)也會(huì)造成對(duì)環(huán)境的污染。目前國(guó)內(nèi)對(duì)高爐瓦斯灰的處理主要是返回?zé)Y(jié)造塊作為煉鐵原料循環(huán)利用。
鋅作為瓦斯灰的重要化學(xué)成分之一,含量一般約為10%。鋅的存在會(huì)對(duì)塵泥循環(huán)利用產(chǎn)生危害,主要表現(xiàn)在鋅與高爐爐襯內(nèi)的元素結(jié)合形成低熔點(diǎn)的化合物而軟化爐襯,造成爐襯腐蝕速度加快從而影響高爐壽命。同時(shí),鋅在高爐內(nèi)以及燒結(jié)—高爐環(huán)節(jié)的不斷循環(huán)累積,當(dāng)富集到一定程度時(shí)會(huì)促使?fàn)t瘤生成,造成高爐內(nèi)黏結(jié)嚴(yán)重,使?fàn)t身中上部風(fēng)量加不上,進(jìn)而影響穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。鋅的循環(huán)存在還會(huì)增大高爐焦比以及影響鐵水質(zhì)量[2-4]。另一方面,隨著鋅產(chǎn)品市場(chǎng)的擴(kuò)大,含鋅資源不斷減少,鋅礦品位逐漸下降,供需矛盾日益突出。因此,回收瓦斯灰中的鋅對(duì)保護(hù)高爐及實(shí)現(xiàn)鋅資源的有效利用具有重要的意義。
針對(duì)高爐瓦斯灰中含有低品位的有價(jià)金屬鋅,采用磁性分離[5-6]、浮選分離[7]、水力旋轉(zhuǎn)器分離[8-9]的物理方法和火法[10]、酸浸濕法[11]、酸浸濕法-火法聯(lián)合工藝[12-15]的化學(xué)方法處理鋅回收率低,成本高,難以有效綜合回收[16]。為此,本研究以NH3·H2O-NH4HCO3混合液為浸出劑浸出高爐瓦斯灰中的鋅,經(jīng)凈化、蒸氨、煅燒得到等級(jí)氧化鋅,確定各環(huán)節(jié)的最佳工藝條件,以期為大量高爐瓦斯灰中鋅的有效回收利用提供現(xiàn)實(shí)可行及經(jīng)濟(jì)有效的方法,實(shí)現(xiàn)低品位鋅資源的綜合利用。
本研究所用原料為某煉鐵廠的高爐瓦斯灰(w(鋅)=12.49%,w(鉛)=0.38%,其中鋅以氧化鋅形態(tài)存在)、分析純氨水(w(NH3)=25%~28%)、碳酸氫銨(w(NH3)=21%~22%)和鋅粉(w(鋅)≥90%)。
1.2.1 浸出
按實(shí)驗(yàn)要求配置不同[氨水]/[NH4HCO3]及總氨濃度([NH3]T=[氨水]+[NH4HCO3])的浸出劑。在三口瓶中加入一定體積的浸出劑,開啟攪拌后緩緩加入50 g瓦斯灰,反應(yīng)達(dá)到規(guī)定要求后過濾,用20 mL蒸餾水分2次洗滌濾渣,量取濾液體積并取樣分析,根據(jù)分析數(shù)據(jù)計(jì)算鋅的浸出率。
1.2.2 凈化
每次取100 mL浸出液于三口瓶中,開啟攪拌后加入鋅粉,反應(yīng)達(dá)到規(guī)定要求后過濾,用10 mL浸出劑分2次洗滌濾渣,測(cè)量濾液體積并取樣分析,根據(jù)分析數(shù)據(jù)計(jì)算雜質(zhì)的脫除率。
1.2.3 蒸氨
取凈化液100 mL于燒杯中,開啟攪拌并開始加熱,在規(guī)定溫度下達(dá)到沉淀生成區(qū)域的pH值后停止加熱和攪拌,陳化10 min,過濾,用5 mL蒸餾水洗滌濾渣。量取濾液體積并取樣分析,根據(jù)分析數(shù)據(jù)計(jì)算鋅的沉淀率。將過濾后的固體物放入烘箱中于105 ℃烘烤24 h后,得到堿式碳酸鋅粉末。
1.2.4 煅燒
稱取一定量的堿式碳酸鋅粉末于坩堝中,放在箱式電阻爐中,在500 ℃下煅燒1 h,稱量煅燒后粉末的質(zhì)量,計(jì)算粉末煅燒前后的失重率。
溶液中鋅濃度及氧化鋅粉末中氧化鋅含量通過EDTA滴定分析,溶液中雜質(zhì)離子濃度及氧化鋅粉末中雜質(zhì)含量通過ICP-AES電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀進(jìn)行分析。
2.1.1 [氨水]/[NH4HCO3]
圖1[氨水]/[NH4HCO3]對(duì)鋅浸出率的影響
Fig.1Effectof[NH3·H2O]/[NH4HCO3]ontheleachingrateofzinc
2.1.2 液固比
在[氨水]/[NH4HCO3]=2、總氨濃度為7.0 mol·L-1、浸出時(shí)間為3 h條件下,考察液固比對(duì)鋅浸出率的影響,結(jié)果如圖2所示。由圖2可見,隨著液固比的增大,鋅的浸出率逐漸升高。原因在于隨著液固比的增大,溶液中游離氨的總量顯著增加,而體系中[氨水]/[NH4HCO3]的值不變,pH值并沒有發(fā)生變化,大量的游離氨擴(kuò)散到瓦斯灰顆粒表面參與反應(yīng),使得反應(yīng)速率明顯增大,在相同的反應(yīng)時(shí)間內(nèi),鋅的浸出率顯著提高[4]。液固比從2增至4時(shí),鋅浸出率從71.79%增加到87.89%,液固比每增大1,鋅浸出率的平均增幅為8.05個(gè)百分點(diǎn),但當(dāng)液固比由4增至5時(shí),鋅的浸出率增幅為5.63個(gè)百分點(diǎn),較前明顯下降。考慮到增加液固比會(huì)導(dǎo)致浸出劑的用量增加而提高成本,且會(huì)引起浸出液體積增大,浸出液中鋅的濃度下降,不利于后續(xù)蒸氨。綜合考慮,確定最佳液固比為4。
圖2 液固比對(duì)鋅浸出率的影響
Fig.2Effectofliquid-solidratioontheleachingrateofzinc
2.1.3 總氨濃度
圖3 總氨濃度對(duì)鋅浸出率的影響
Fig.3Effectoftotalammoniaconcentrationontheleachingrateofzinc
2.1.4 浸出時(shí)間
圖4 浸出時(shí)間對(duì)鋅浸出率的影響
2.1.5 最佳條件下的浸出效果
綜合以上分析可知,浸出過程中最佳浸出條件為:[氨水]/[NH4HCO3]=2,液固比為4、總氨濃度為5 mol·L-1、浸出時(shí)間為3 h。在此條件下進(jìn)行鋅的浸出實(shí)驗(yàn),混合浸出液中鋅離子濃度為26.94 g·L-1,鋅的平均浸出率為82.55%。
浸出液中雜質(zhì)的濃度如表1所示。從表1可以看出,鐵離子濃度為175.0 mg·L-1,明顯低于其他方法浸出時(shí)的濃度[14],鉛的含量為62.23 mg·L-1,鎘的含量為4.43 mg·L-1,主要來自瓦斯灰中氧化鉛和氧化鎘的溶解,其他雜質(zhì)含量都低于1.0 mg·L-1。
表1 浸出液中雜質(zhì)離子的濃度(單位:mg·L-1)
2.2.1 鋅粉用量
在凈化時(shí)間為2 h時(shí),考察鋅粉用量對(duì)雜質(zhì)鉛脫除率的影響,結(jié)果如圖5所示。由圖5可知,隨著鋅粉加入量的增加,鉛脫除率明顯提高,鋅加入量為3.0 g·L-1時(shí),鉛脫除率達(dá)到71.40%。這是由于利用鋅粉可以將電極電位比鋅標(biāo)準(zhǔn)電極正電位更高的離子置換成金屬[17],從而除去浸出液中的雜質(zhì)離子。隨著鋅粉用量的增加,有足夠的鋅粉參與置換反應(yīng),使得鉛離子變成金屬鉛的置換反應(yīng)更徹底,溶液中雜質(zhì)鉛的脫除率也因此增大。雖然增加鋅粉用量有利于鉛的脫除,但會(huì)明顯增加成本,因此確定最佳鋅粉用量為1.5g·L-1。
圖5 鋅粉用量對(duì)鉛脫除率的影響
Fig.5Effectofconsumptionofzincpowderontheremovalrateoflead
2.2.2 凈化時(shí)間
在鋅粉用量為1.5 g·L-1下,考察凈化時(shí)間對(duì)雜質(zhì)鉛脫除率的影響,結(jié)果如圖6所示。由圖6可見,凈化初期鉛的脫除并不明顯,凈化時(shí)間在2 h內(nèi)時(shí),脫除率僅為6.94%~8.21%,但隨著凈化時(shí)間的延長(zhǎng),鉛的脫除率明顯增大,凈化時(shí)間為2.5 h時(shí),鉛脫除率迅速增至64.86%,繼續(xù)延長(zhǎng)凈化時(shí)間,鉛脫除率變化不大。原因在于浸出液中雜質(zhì)Fe3+、Cu2+、Cd2+、Co2+、Ni2+比鋅更易脫除,凈化初期鋅粉先與這些雜質(zhì)離子發(fā)生置換反應(yīng),造成鉛的脫除不明顯;當(dāng)凈化2~2.5 h時(shí),由于以上雜質(zhì)離子的濃度已很小,此時(shí)鋅粉開始大量置換溶液中的鉛離子,使得鉛的脫除率明顯增大,凈化時(shí)間超過2.5 h,鉛離子的濃度已較低,其脫除率難以提高。綜合考慮,確立最佳凈化時(shí)間為2.5 h。
圖6 凈化時(shí)間對(duì)鉛脫除率的影響
Fig.6Effectofpurificationtimeontheremovalrateoflead
2.2.3 最佳條件下的凈化效果
通過以上分析,可以確定凈化實(shí)驗(yàn)的最佳條件為:鋅粉用量1.5 g·L-1,凈化時(shí)間2.5 h。在此條件下進(jìn)行凈化實(shí)驗(yàn),凈化液中雜質(zhì)離子的濃度如表2所示。對(duì)比表2和表1可知,在最佳凈化條件下鉛的脫除率可達(dá)97.70%,凈化液中鐵離子的濃度降至44.46 mg·L-1,其他雜質(zhì)離子的濃度均小于1.0 mg·L-1,遠(yuǎn)低于其他方法制得的凈化液中雜質(zhì)離子的濃度[11]。
表2 凈化液中雜質(zhì)離子濃度(單位:mg·L-1)
2.3.1 蒸氨溫度
表3 蒸氨試驗(yàn)結(jié)果
圖7 不同蒸氨溫度下溶液pH值與蒸氨時(shí)間的關(guān)系
Fig.7RelationshipbetweenthepHvalueandtimeatdifferentammoniaevaporationtemperatures
2.3.2 最佳條件下的蒸氨效果
在蒸氨溫度為90 ℃,蒸氨終點(diǎn)溶液pH值為7的條件下進(jìn)行蒸氨實(shí)驗(yàn),濾液中鋅離子濃度為0.113 mg·L-1,制取的沉淀經(jīng)烘干后獲取堿式碳酸鋅粉末,鋅的沉淀率可達(dá)99.95%。
堿式碳酸鋅粉末煅燒的失重率為26.68%。煅燒后粉末中鋅及其他雜質(zhì)的成分如表4所示。由表4中可知,煅燒后的粉末中雜質(zhì)含量很低,鋅的含量為77.15%,即氧化鋅粉末的純度為96.03%,達(dá)到了HG/T2527—94的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
表4 氧化鋅粉末的化學(xué)成分(wB/%)
(1)以氨-碳酸氫銨混合水溶液浸出低品位高爐瓦斯灰含鋅物料,經(jīng)凈化、蒸氨及煅燒后可以制取等級(jí)氧化鋅,其最佳浸出條件為:[氨水]/[NH4HCO3]=2,液固比為4,總氨濃度為5mol·L-1,浸出時(shí)間為3 h;最佳凈化條件為:鋅粉用量1.5 g·L-1,凈化時(shí)間2.5 h;最佳蒸氨條件為:蒸氨溫度90 ℃,終點(diǎn)pH值為6~7。
(2)在最佳工藝條件下制備氧化鋅,鋅的浸出率可達(dá)82.55%;凈化后雜質(zhì)鉛的脫除率可達(dá)97.70%,凈化液中其他雜質(zhì)濃度很低,達(dá)到制備等級(jí)氧化鋅的要求;蒸氨后鋅的沉淀率可達(dá)99.95%;獲得的堿式碳酸鋅沉淀物煅燒可得到純度為96.03%的氧化鋅粉末,其純度和雜質(zhì)含量達(dá)到了HG/T2527—94的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
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