奚占東* 朱紅衛(wèi) 鄭賢斌 呂寒 成素凡
(1.中國石油西南管道公司貴陽輸油氣分公司;2.中國石油大學(華東)海洋油氣裝備與安全技術研究中心;3.中國石油天然氣股份有限公司天然氣與管道分公司;4.中國石油西南油氣田分公司安全環(huán)保與技術監(jiān)督研究院)
奚占東等. 天然氣長輸管道壓縮機故障原因分析及對策. 石油規(guī)劃設計,2014,25(4):44~45
壓縮機具有結(jié)構(gòu)緊湊、排氣均勻、損失小、效率較高、從低壓到超高壓操作范圍較寬等優(yōu)點[1-2]。隨著天然氣市場的快速發(fā)展,天然氣長輸管道壓縮機正不斷朝高速、高壓、大流量方向發(fā)展,并成為天然氣輸送過程中的關鍵設備,成為企業(yè)設備管理和維護的重點[3]。作為天然氣長輸管道的關鍵設備,壓縮機在運行過程中難免會出現(xiàn)故障,甚至事故,開展壓縮機組故障原因分析對提高設備維護效率至關重要。根據(jù)某天然氣長輸管道壓縮機組故障記錄,分別對離心式和往復式壓縮機組故障停機次數(shù)、故障停機時間進行統(tǒng)計,分析總結(jié)故障原因,為壓縮機組安全管理提供參考。
根據(jù)故障停機次數(shù)和故障停機時間隨故障原因分布情況統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),造成離心式壓縮機組故障停機的主要原因有兩個,即,設備因素和外界及環(huán)境因素。設備因素造成的故障停機次數(shù)為802次,占故障停機總次數(shù)(1296次)的61.9%;故障停機時間14468h,占故障總停機時間(26533h)的54.5%;外界及環(huán)境因素造成的故障停機次數(shù)為355次,占27.4%;故障停機時間為8545h,占32.2%。
根據(jù)故障停機次數(shù)和故障停機時間隨故障原因分布情況發(fā)現(xiàn),引起往復式壓縮機組故障停機的主要原因為設備原因、無油流或油壓低和爆燃停機。其中,首要原因是設備原因引起的故障停機次數(shù)428次,占故障總停機次數(shù)(848次)的50.5%,故障停機時間4344h,占故障總停機時間(5343h)的 81.3%;其次原因是無油流或油壓低引起的故障停機次數(shù) 156次,占總數(shù)的 18.4%,故障停機時間433h,占8.1%;第三方面原因是爆燃停機次數(shù)152次,占 18%,停機時間 196h,占 3.7%。除這 3個主要原因外,還存在設計、施工、誤操作等方面的原因。
離心式壓縮機和往復式壓縮機組按故障部位分布情況統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),造成壓縮機組故障停機的主要部位為壓縮機、GG(燃氣發(fā)生器)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。其中,控制系統(tǒng)造成的停機次數(shù)最多,壓縮機引起的停機累計時間最長。
目前,由于國內(nèi)天然氣長輸管道建設速度較快,每年以約7000km的速度推進,西氣東輸管道二線、西氣東輸管道三線、陜西—北京管道三線等天然氣管道相繼建設并投產(chǎn)運行,對天然氣壓縮機組進行故障分析尤為必要。通過分析可知,引起壓縮機組故障停機的主要原因為設備因素、外界及環(huán)境因素等。設備因素包括機械設備故障、電氣及控制系統(tǒng)故障。引起壓縮機組故障的外界及環(huán)境因素主要包括外電供應和工藝氣質(zhì)問題,其中,外電供應造成機組故障停機的主要原因是由于外電失電、閃斷和波動;工藝氣質(zhì)造成機組停機問題是燃料氣含有其他雜質(zhì),造成過濾器堵塞。
典型的機械設備故障包括壓縮機轉(zhuǎn)子損壞、燃機燃燒室靜葉燒壞、機組入口齒輪箱結(jié)構(gòu)性損壞等[4]。
某站3臺壓縮機轉(zhuǎn)子損壞,原因為在機組安裝時沒有進行喘振線等測試,使壓縮機操作系統(tǒng)流量計算有誤,造成機組長期工作在阻塞區(qū)。應加強壓縮機組安裝調(diào)試期管理,確保完成喘振線等測試工作,并核查在役機組安裝測試記錄。
某站2臺燃機一級靜葉燒壞及燃燒室存在局部燒蝕現(xiàn)象,分析其原因為天然氣中含重組分的液態(tài)烴所致。應重視機組燃燒室熱電偶監(jiān)測溫度差異大造成的停機事件,分析每個熱電偶監(jiān)測溫度變化的歷史趨勢,并輔佐孔探檢測分析原因,避免由于噴嘴局部堵塞或燒蝕導致燃燒火苗偏向,進而引起燃燒室局部燒蝕故障發(fā)生,降低燃燒效率和縮短燃機壽命。
控制系統(tǒng)故障導致停機占總停機次數(shù)的45%,其中,假信號停機占53%、軟件故障占22%、硬件故障占35%。應加強對機組控制系統(tǒng)儀表和電氣接線、接地、信號干擾等故障分析,采取針對性的程序優(yōu)化、信號過濾、接線方式改進等措施降低故障發(fā)生。
控制系統(tǒng)假信號故障主要原因為接線松動、瞬時干擾和系統(tǒng)誤報警。建議采用假信號過濾和報警技術手段,分析數(shù)據(jù)變化規(guī)律,對超過合理范圍的跳變數(shù)據(jù)進行判斷,不參與控制邏輯,并提示現(xiàn)場人員及時檢查維護。
控制系統(tǒng)軟硬件故障,如,頻發(fā)的Mark Vie系統(tǒng) I/O包監(jiān)測離線和通訊中斷、系統(tǒng)模塊及安全柵等硬件損壞問題,建議通過信號處理、停車保護邏輯、報警等控制程序的優(yōu)化,提升控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。對控制系統(tǒng)故障率較高的部件,新機組采購評標需重點進行檢測和檢驗。
引起壓縮機組故障的外界因素主要包括外電供應和工藝氣質(zhì)問題。因外電失電、閃斷和波動造成壓縮機組停機較多,需采取多種手段保證供電質(zhì)量。應做好與地方供電單位的溝通以提高供電穩(wěn)定性,采取措施提高站內(nèi)自供電系統(tǒng)、發(fā)電機組的維修質(zhì)量。因工藝氣質(zhì)造成機組停機也很普遍,如,某站兩臺燃機葉片燒損分析,為燃料氣含液態(tài)烴,以及因上游清管造成燃料氣攜帶大量粉塵和水,堵塞過濾器并頻繁更換濾芯,導致機組停機時間較長。建議采用加裝分離器,改善蒸汽質(zhì)量,以及提高上游管線作業(yè)管理,加強氣質(zhì)監(jiān)控,適時更換過濾器濾芯,加密管線設備排污次數(shù),并重點關注壓縮機組干氣密封氣、燃料氣氣質(zhì)等處理措施。
[1]蘇鵬.多級離心式壓縮機故障停機反轉(zhuǎn)特性研究[D].上海: 上海交通大學,2012.
[2]馬云.活塞式壓縮機故障診斷技術研究[J].中國石油和化工標準與質(zhì)量,2013,33(1): 109.
[3]葉滿意.離心式壓縮機的工作原理、常見故障和解決措施[J].中國石油和化工標準與質(zhì)量,2012,32(6): 227.
[4]王永清.往復式空氣壓縮機常見故障及處理[J].石油和化工設備,2009,12(7): 41-43.