莊文忠,蔣星堅,崔龍嘯
BRM33.2+2S礦渣輥磨的調(diào)試和改進(jìn)措施
Debugging and Improving Measures for BRM33.2+2S Slag Roller Mill
莊文忠,蔣星堅,崔龍嘯
我公司為某礦粉公司建設(shè)的年產(chǎn)30萬噸的礦渣微粉生產(chǎn)線于2013年5月投產(chǎn),磨機(jī)使用我公司設(shè)計制造的礦渣輥磨,整條生產(chǎn)線主要由業(yè)主自行設(shè)計,投產(chǎn)后一個月內(nèi)未能達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。后經(jīng)我公司對整條生產(chǎn)線進(jìn)行系統(tǒng)、全面的分析,并加以改進(jìn)和優(yōu)化,經(jīng)過不到一個月的實踐,達(dá)到了穩(wěn)定質(zhì)量、提高產(chǎn)量的目的。
2.1 主要設(shè)備配置(表1)
2.2 系統(tǒng)工藝流程
礦渣原料經(jīng)鏟車喂入原料倉,經(jīng)倉下定量給料機(jī)落入膠帶輸送機(jī),再送到螺旋輸送機(jī),然后經(jīng)螺旋輸送機(jī)送入磨內(nèi)至磨盤中心。輥磨主電動機(jī)通過減速機(jī)帶動磨盤旋轉(zhuǎn),磨盤上的礦渣在離心力的作用下從磨盤中心向邊緣運動,進(jìn)入粉磨區(qū)域,受到磨輥的碾壓、沖擊和剪切而粉碎。粉碎后的礦渣在離心力的作用下越過磨盤擋料圈到達(dá)風(fēng)環(huán)處,被該處上升熱氣流帶起,一部分粗顆粒返回磨盤中心繼續(xù)碾磨,另一部分則隨熱氣流進(jìn)入磨機(jī)上部的選粉機(jī)進(jìn)行分選。分選出來的合格細(xì)粉隨熱氣流進(jìn)入袋式收塵器,并經(jīng)輸送斜槽進(jìn)入斗式提升機(jī)送入礦渣粉庫內(nèi)。落入風(fēng)環(huán)處未被熱風(fēng)帶走的鐵渣和難磨物料排出磨外后經(jīng)外循環(huán)系統(tǒng)除鐵后,再經(jīng)斗式提升機(jī),通過溜槽進(jìn)入磨內(nèi)粉磨。
磨機(jī)通風(fēng)和烘干需要的熱空氣由以煤為燃料的熱風(fēng)爐提供,熱風(fēng)通過兩路管道進(jìn)入磨機(jī),出磨氣體經(jīng)袋式收塵器凈化后由系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)機(jī)抽出,一部分排入大氣,另一部分入磨循環(huán)利用。
表1 主要設(shè)備配置
在生產(chǎn)調(diào)試過程中,以輥磨調(diào)試為核心,并注意整個生產(chǎn)線系統(tǒng)其他設(shè)備對輥磨的影響。
3.1 物料干燥、噴水不足導(dǎo)致的磨機(jī)振動問題
初步調(diào)試過程中,喂料量在30t/ h左右,磨機(jī)持續(xù)平穩(wěn)運行幾分鐘后便產(chǎn)生劇烈振動,導(dǎo)致磨機(jī)停機(jī)。初步判斷是磨機(jī)參數(shù)未按照設(shè)計能力投料,操作參數(shù)不合理導(dǎo)致磨機(jī)振動。
在調(diào)整好操作參數(shù)后,通過幾次試運行,磨機(jī)仍然無法平穩(wěn)運行。
打開磨機(jī)檢查門后發(fā)現(xiàn)磨盤上物料干燥,中間位置堆積量大,這與運行中未噴水有關(guān)系(由于業(yè)主著急投產(chǎn),未將噴水系統(tǒng)做好即投入運行)。
解決措施:停機(jī),對噴水系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加變頻水控制閥,精確測量噴水的流量和壓力,確定好磨盤上噴水管的布置及噴水口的尺寸大小和位置。經(jīng)過改造后,重新運行,磨機(jī)穩(wěn)定運行的時間延長到0.5~1h。
磨內(nèi)噴水,其作用不僅僅是為了控制磨內(nèi)氣體溫度,更重要的在于穩(wěn)定料層,這是礦渣輥磨中必不可少的。
3.2 入磨塊狀大塊物料對磨機(jī)運行的影響
初步調(diào)試前,曾建議業(yè)主增加設(shè)備篩分礦渣原料中的大塊雜質(zhì),但業(yè)主承諾他們所提供的物料大小符合設(shè)計要求,基本無大塊塊狀物料和鐵塊等,因此未設(shè)篦篩及振動篩。實際運行后,磨機(jī)運行時振動幅度大,明顯是物料中含有大塊較硬物料,未在入磨前清除,以致磨機(jī)振動劇烈。后打開磨機(jī)檢查門發(fā)現(xiàn)磨內(nèi)有大塊物料,且回料中亦有大塊石頭類物料,導(dǎo)致物料層不穩(wěn),磨機(jī)頻繁振停。經(jīng)建議,在鏟車鏟礦渣入原料倉前設(shè)計了篦篩,以篩除大塊物料,以免物料原料倉下料口堵塞,影響整體生產(chǎn)運行。
圖1 兩個熱風(fēng)口位置對應(yīng)的磨內(nèi)情況
圖2 熱風(fēng)管道系統(tǒng)
圖3 增加調(diào)風(fēng)板后的管道示意圖
圖4BRM33.2+2S礦渣粉磨系統(tǒng)運行畫面
鑒于靜止的篦篩無法完全清除掉物料中的大塊物料及石頭等,又在膠帶輸送機(jī)與螺旋輸送機(jī)之間設(shè)置了振動篩,以進(jìn)一步保證入磨物料顆粒度的均勻性,保證磨盤上物料層的穩(wěn)定。改進(jìn)優(yōu)化后重新運行的磨機(jī),明顯平穩(wěn)了很多。
3.3 熱風(fēng)系統(tǒng)不平衡問題
試生產(chǎn)調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)磨機(jī)熱風(fēng)入口溫度顯示相差100℃左右,初步判斷磨機(jī)運行的不平穩(wěn)應(yīng)該與此情況有極大關(guān)系。
首先檢查了溫度測量儀表及線路,檢查結(jié)果均正常。后打開磨機(jī)檢查門檢查,發(fā)現(xiàn)磨機(jī)熱風(fēng)入口位置所對應(yīng)的磨內(nèi)殼體情況有很大區(qū)別(見圖1)。其中一個熱風(fēng)口位置所對應(yīng)的磨機(jī)熱風(fēng)口溫度顯示較高(圖1a),另一個熱風(fēng)口位置所對應(yīng)的磨機(jī)熱風(fēng)口溫度顯示較低(圖1b)。
綜合分析,熱風(fēng)溫度相差大,溫度低的一端會導(dǎo)致磨內(nèi)殼體上粘附物料,形成如圖1b所示的情況,致使磨機(jī)運行不平穩(wěn)。原因在于入磨兩個熱風(fēng)口溫度相差高達(dá)100℃左右,會導(dǎo)致磨內(nèi)氣體不平衡,整體風(fēng)環(huán)處的氣流紊亂,從而導(dǎo)致從磨盤上甩出的物料不穩(wěn)定,磨內(nèi)循環(huán)穩(wěn)定性被破壞。另外,上升氣流到達(dá)磨機(jī)上部選粉機(jī)處,由于溫度的差異、氣流的不平衡,選粉機(jī)的運行同樣處于不穩(wěn)定狀態(tài),通過選粉機(jī)回料錐到達(dá)磨盤上的物料也是不均勻的,磨盤上的料層也始終無法穩(wěn)定,最終由于磨內(nèi)循環(huán)穩(wěn)定性的破壞,導(dǎo)致磨機(jī)運行不穩(wěn),頻繁振動的結(jié)果。
磨機(jī)振動的原因在于磨機(jī)熱風(fēng)入口溫度的巨大差異,經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)問題出在熱風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計上。
理論上,來自熱風(fēng)爐的熱風(fēng)到達(dá)混合風(fēng)管,與來自循環(huán)風(fēng)管道的較低溫度的風(fēng)及冷風(fēng)混合,達(dá)到磨機(jī)所需熱風(fēng)溫度后,分兩路供給磨機(jī)。如圖2所示,根據(jù)氣流阻力及流體相關(guān)理論,氣流流動將走阻力最小的通道,因此來自熱風(fēng)爐的熱風(fēng)將優(yōu)先進(jìn)入左邊的熱風(fēng)管,而來自循環(huán)風(fēng)管道的較低溫度的熱風(fēng)將優(yōu)先進(jìn)入右邊的熱風(fēng)管道,從而導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)和高溫?zé)犸L(fēng)、冷風(fēng)無法充分混合再分別進(jìn)入磨內(nèi)。
最終的結(jié)果就是,進(jìn)磨左邊的熱風(fēng)管所提供的熱風(fēng)溫度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)磨右邊熱風(fēng)管道所提供的熱風(fēng)溫度,出現(xiàn)了如圖1a和圖1b所示的不同情況,磨機(jī)無法平穩(wěn)運行。
因此需要對熱風(fēng)管道進(jìn)行改進(jìn)以達(dá)到磨機(jī)穩(wěn)定生產(chǎn)的目的。但若重新拆除管道進(jìn)行大規(guī)模的改動,將使正式投產(chǎn)延期,因此未對現(xiàn)有風(fēng)管進(jìn)行重大改進(jìn),只在風(fēng)管內(nèi)部增加調(diào)風(fēng)板(如圖3所示),通過調(diào)風(fēng)板改變循環(huán)風(fēng)走向。改進(jìn)后,高溫?zé)犸L(fēng)不再直接進(jìn)入左邊熱風(fēng)管道,循環(huán)風(fēng)不再直接進(jìn)入右邊熱風(fēng)管道,兩者在混合風(fēng)管道內(nèi)充分混合均勻后,分別入磨,達(dá)到了入磨兩路熱風(fēng)的平衡,溫度相差在10℃左右,阻力也未大幅增加,磨機(jī)運行平穩(wěn),產(chǎn)量和成品細(xì)度均達(dá)到設(shè)計要求。
經(jīng)過實施上述幾個改進(jìn)措施,調(diào)整好整條生產(chǎn)線的操作參數(shù),本系統(tǒng)得以正常運行,并達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。
如圖4所示,輥磨入口熱風(fēng)溫度,一端為303.2℃,另一端為323.1℃,相差20℃,處于合理范圍內(nèi)。喂料量在47t/h,輥磨差壓在2163Pa,出磨氣體溫度在105℃,磨機(jī)振動不超過3mm/s,運行非常平穩(wěn),成品比表面積在450m3/kg左右。
[1]李海濤.新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.
[2]劉錫武,崔寧,陳萬法,晁愛福.淺談輥磨礦渣微粉技術(shù)[J].科技資訊,2011,(17)■
TQ172.632.5
:A
:1001-6171(2014)06-0037-03
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2014-06-13;編輯:趙蓮