【摘要】針對新興鑄管新疆公司煉鋼小方坯連鑄機漏鋼事故,從設備、工藝、操作等各方面進行了認真分析,制定了一系列的措施,取得了不錯的效果。
【關(guān)鍵詞】普碳鋼;小方坯;漏鋼
一、前言
新興鑄管新疆公司現(xiàn)有小方坯連鑄機一臺。自2011年底投產(chǎn)以來,溢漏率始終居高不下,嚴重制約了連鑄機產(chǎn)能的發(fā)揮,且對鑄坯質(zhì)量產(chǎn)生了較大的影響,最高時溢漏率達到1%以上。針對這一情況,從2013年初開始進行漏鋼的攻關(guān),提出了一些措施,并取得了較好的效果。
二、工藝及設備現(xiàn)狀
新興鑄管新疆公司現(xiàn)有160mm×160mm8機8流小方坯連鑄機一臺,建于2011年,采用快換式定徑水口加浸入式水口保護澆鑄、結(jié)晶器液面自動控制、保護渣等澆注方式。目前,主要生產(chǎn)的鋼種有Q195,Q235,HPB300,HRB400E,HRB500E等,連鑄機的主要工藝參數(shù)如下:
弧形半徑:10m;工作拉速:1.8~2.5m/min
結(jié)晶器:窄水縫導流水套結(jié)晶器,水縫4mm,長900mm
振動:短臂四連桿,振幅±3.5mm,振頻175~240次/min,正弦。
三、事故概況
2012年共發(fā)生漏鋼818次,操作漏鋼245次(含開澆漏鋼、更換套管等)約占30%,工藝性漏鋼558次(含結(jié)殼和角裂漏鋼等)約占68%,其中角裂漏鋼占60%,其他為設備原因等共15次。操作漏鋼通過制定標準化操作等方法可以得到控制。難點在于控制角裂漏鋼,角部漏鋼多發(fā)生在結(jié)晶器出口處200mm以內(nèi),漏鋼位置的坯殼存在凹陷縱裂,在角部30mm以內(nèi),漏鋼長度100~500mm。
四、角部縱裂產(chǎn)生的機理
縱裂是指鑄坯沿拉坯方向產(chǎn)生的裂紋,靠近角部的裂紋稱為角部縱裂,發(fā)生縱裂的是由于初生坯殼厚度不均勻,在坯殼薄的地方應力集中,當應力超過其抗拉強度時產(chǎn)生裂紋。
結(jié)晶器中的坯殼中間部位是一維傳熱,氣隙形成較晚,同時坯殼中心部位在整個結(jié)晶器長度內(nèi)冷卻強度始終較高,出結(jié)晶器時坯殼較厚(15mm~20mm),該處較少出現(xiàn)裂紋漏鋼。而彎月面以下結(jié)晶器角部是二維傳熱,冷卻強度較強;角部和中心直接的過度部位,既不是二維傳熱,也不會因為鋼水的靜壓力作用而靠近結(jié)晶器壁,故冷卻強度最弱,坯殼最薄,出結(jié)晶器后,在鋼水的靜壓力和熱應力作用下最容易形成裂紋,當裂紋較深時即會造成漏鋼。如圖1。
通過分析和現(xiàn)場觀察可知,角部縱裂漏鋼的發(fā)生主要受鋼種、鋼水溫度和拉速、保護渣質(zhì)量、結(jié)晶器形狀和操作等因素影響。普碳鋼Mn/S≤15時,發(fā)生角部縱裂漏鋼的可能性明顯增加。而當澆鑄時鋼水過熱度過高、溫度和拉速不一致、拉速增大、保護渣設計不合理和加入不勻、結(jié)晶器錐度不合要求、中間包水口偏向一側(cè)時,均有可能導致角度裂紋漏鋼的發(fā)生。
我廠現(xiàn)生產(chǎn)的鋼種中,低合金鋼坯殼強度高,出結(jié)晶器口處坯殼厚(約15mm),足以支撐鋼水靜壓力,縱裂一般不會延續(xù)到鑄坯表面形成凹陷。但普碳鋼因出結(jié)晶器坯殼強度弱且薄,內(nèi)部角裂容易擴展到表面形成凹陷,嚴重時造成縱裂漏鋼。生產(chǎn)中出現(xiàn)的縱裂漏鋼發(fā)生部位多在距鑄坯角部30mm以內(nèi),出結(jié)晶器下口200mm范圍內(nèi),漏鋼坯殼內(nèi)部呈折皺狀。
五、幾個主要影響因素
1.結(jié)晶器銅管的因素 我廠由于只有一臺連鑄機、兩條軋鋼線,生產(chǎn)螺紋鋼及盤條,鋼種更換頻繁,生產(chǎn)完低合金鋼后,再生產(chǎn)普碳鋼時或結(jié)晶器銅管使用到3000t以上時,由于結(jié)晶器銅管內(nèi)部磨損嚴重,錐度不能很好的滿足坯殼成長需要,漏鋼事故會有所增加。因普碳鋼冷卻收縮率較大,生產(chǎn)普碳鋼和低合金鋼對銅管的錐度要求也不同。此外,工段管理要求不高且維修工責任心不強,安裝銅管時精度低,四面水縫不均,也是造成漏鋼的一個重要原因。
2.結(jié)晶器冷卻水的因素 生產(chǎn)前期,因結(jié)晶器水流量不足造成結(jié)晶器銅管過燒現(xiàn)象較為普遍,同時因一次冷卻強度低也會使新生坯殼較薄,易發(fā)生漏鋼。但過大的冷卻強度會加大坯殼的不均勻性,通過計算,得出結(jié)晶器水量在135m3,流速大約12m/s,進出水溫差有6~7℃時;坯殼厚度能夠滿足要求并且對減少角裂漏鋼效果較為明顯。此外,我廠所用結(jié)晶器軟水硬度較高,銅管有結(jié)構(gòu)現(xiàn)象,通過加藥、換水等措施,水質(zhì)已大為改善。
3.鋼水過熱度的因素 通過統(tǒng)計,我廠鋼水過熱度較高,一般都在30℃以上,鋼水過熱度高,會造成柱狀晶發(fā)達,裂紋容易擴展,且易出現(xiàn)“搭橋”現(xiàn)象,同時過熱度高會造成出結(jié)晶器坯殼薄,容易產(chǎn)生漏鋼現(xiàn)象,資料表明,中包過熱度每提高10℃,結(jié)晶器內(nèi)坯殼厚度減少約3%。通過重新計算過程溫降,得出生產(chǎn)普碳鋼時從轉(zhuǎn)爐出鋼到連鑄中包,過程溫降大約在80~90℃,重新規(guī)定了轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,將中包過熱度控制在20~30℃。
4.中包工操作因素 我廠中包水口套管采用的是石英質(zhì)的,使用時間較短,更換頻繁,且部分中包工在更換中包水口套管時,結(jié)晶器液面控制選擇自動控制,液面波動很大,很容易造成卷渣或者破壞彎月面處新生成的坯殼,從而造成漏鋼。這一漏鋼往往發(fā)生在套管更換后1分鐘時間內(nèi)。
5.鋼水成分的影響 S、P是鋼中裂紋敏感元素,當鋼中S含量高時,形成FeS(熔點989),分布在晶界,引起晶間脆性,成為裂紋擴展的路徑。而Mn/S>15時,生成的MnS(熔點1600),以棒狀形式分散在奧氏體基體中,而不易形成裂紋。因此必須控制鋼水中硫、磷含量并提高Mn/S。
六、防范措施
1.與公司總調(diào)協(xié)調(diào),合理安排不同鋼種的生產(chǎn)計劃,普碳鋼和低合金鋼盡量不使用同一批結(jié)晶器生產(chǎn),或生產(chǎn)普碳鋼前對結(jié)晶器過鋼量大于1500t及磨損嚴重的進行更換。2.加強結(jié)晶器維修質(zhì)量的管理,控制水縫誤差在±0.2mm。3.降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,確保中包過熱度在25℃以內(nèi)。4.根據(jù)生產(chǎn)的鋼種及結(jié)晶器磨損情況,合理調(diào)整結(jié)晶器水量。5.中包水口套管改為鋁碳質(zhì),并規(guī)范職工操作,要求更換套管時改為手動操作拉速,減少操作事故。6.轉(zhuǎn)爐加強脫硫工藝控制,在鐵水S高時,適當提高鋼水Mn,確保Mn/S>15。
七、小結(jié)
在連鑄生產(chǎn)中,漏鋼是危害很大的事故,輕則影響鑄坯質(zhì)量,造成廢品,重則影響連鑄機作業(yè)率,損壞設備,威脅操作人員人身安全。我廠根據(jù)一年多以來的生產(chǎn)實踐,從工藝、設備、人員操作等方面進行了摸索,極大的減少了漏鋼事故的發(fā)生,溢漏率由原來的1%,降到了0.3%以下,為公司降本增效及產(chǎn)能提高做出了貢獻。
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