【摘要】生產(chǎn)車間產(chǎn)能提升,加快了設(shè)備的進(jìn)給速度,導(dǎo)致刀片崩刃現(xiàn)象異常頻繁。通過對刀具結(jié)構(gòu)的改進(jìn),使之與刀片切削參數(shù)相匹配,消除崩刃現(xiàn)象。
【關(guān)鍵詞】進(jìn)給速度;崩刃;刀具結(jié)構(gòu)
我公司某機(jī)型的柴油機(jī)缸體,左側(cè)面需要加工多個(gè)平面,如下圖所示:
生產(chǎn)線上使用專機(jī)將此側(cè)面上的多個(gè)小面同時(shí)銑削,共9把不通規(guī)格的銑刀,其中φ63面銑刀4把。
1、問題描述
近期,隨著產(chǎn)品需求的增大,我部門進(jìn)行了生產(chǎn)線產(chǎn)能提升的活動,此序的加工節(jié)拍是通過在進(jìn)給電機(jī)上配置變頻器,以此加快進(jìn)給速度。通過加工驗(yàn)證,對產(chǎn)品質(zhì)量及表面粗糙度沒有產(chǎn)生影響,但4把φ63面銑刀(每個(gè)銑刀盤上有4個(gè)刀片),一直存在異常崩刃的現(xiàn)象,刀具成本消耗異常;頻繁更換刀片,也造成操作者的抱怨。
2、現(xiàn)狀調(diào)查及原因分析
(1)調(diào)整前,滑臺的進(jìn)給速度為312.5mm/min,通過變頻器調(diào)節(jié),進(jìn)給速度調(diào)整為484mm/min,為調(diào)整前的1.5倍。
(2)至今,這臺專機(jī)設(shè)備已經(jīng)使用近10年了,隨著設(shè)備老化,進(jìn)給量的加大,造成設(shè)備加工過程中震動加大;
(3)主軸轉(zhuǎn)速不變,只加大了進(jìn)給速度,造成銑刀每齒進(jìn)給量增大,即切削參數(shù)的不匹配,是造成銑刀崩刃的根本原因。
3、解決方案及實(shí)施
此加工設(shè)備為專用機(jī)床,如主軸箱不做改造,轉(zhuǎn)速無法調(diào)整;改造主軸箱,成本較大。從投資成本最低的原則出發(fā),把φ63銑刀的齒數(shù)由4個(gè)齒增加到6個(gè)齒,即能保證每齒進(jìn)給量的不變。
針對以上分析,我們申報(bào)了4把某品牌的面銑刀和配套的刀柄,銑刀由原來的4個(gè)齒增加到6個(gè)齒,每齒刀片有4個(gè)刀刃(與原刀片的刀刃數(shù)量相同)。
2013年2月27日,將4把6刃銑刀替換原來的4刃銑刀,分別用于加工缸體左側(cè)面對應(yīng)的平面。
4、效果驗(yàn)證
更換6刃銑刀后加工至4月10日,期間由于正常磨損,調(diào)整過一個(gè)切削刃,共加工缸體數(shù)量6453臺,無崩刃現(xiàn)象。
成本對比:經(jīng)過驗(yàn)證跟蹤和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成本對比情況如下:
單臺成本=損耗刀片總成本÷加工數(shù)量
節(jié)省的刀片成本:
單臺節(jié)約的刀片成本0.163—0.139=0.024元,缸體月產(chǎn)量按3800臺計(jì)算,每月節(jié)約成本0.024x3800=91.2元。
效率方面的提升:
每次換刀調(diào)整、檢測尺寸的時(shí)間為10分鐘,每月?lián)Q刀時(shí)間:10分鐘X37次=370分鐘=6.2小時(shí)使用6刃銑刀,至少每月節(jié)省6.2小時(shí)的工時(shí)。
5、結(jié)語
通過刀具形式的改變,消除了銑刀崩刃的現(xiàn)象;刀具成本,效率等方面得以提升,且保證了生產(chǎn)需求。