【摘要】鍋爐運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制是確保鍋爐運(yùn)行系統(tǒng)安全、高效、節(jié)能、降耗的有效手段之一;是延長鍋爐本體及鍋爐工藝和鍋爐外網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行的使用周期,在不同程度上提高了鍋爐工藝及鍋爐外網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行的管理和操作水平,使之在運(yùn)行管理上更加安全、更加科學(xué)、更加合理、更加有效和更加經(jīng)濟(jì),同時(shí)也能提高對(duì)鍋爐工藝和外網(wǎng)整體系統(tǒng)運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制的認(rèn)識(shí)。
【關(guān)鍵詞】安全;合理;節(jié)能;高效
大慶榆樹林油田廠內(nèi)鍋爐房于現(xiàn)有四臺(tái)燃?xì)鉄崴仩t,額定功率4.2MW,其中有三臺(tái)是哈爾濱紅光鍋爐總廠生產(chǎn)的燃?xì)鉄崴仩t,額定功率4.2MW,額定出水壓力0.7MPA額定出口水溫/入水溫度:95℃/,鍋爐凈重14.1噸,水容量8000Kg;另一臺(tái)是山東青島青義鍋爐有限公司生產(chǎn)的熱水鍋爐型號(hào):WNS4.2-1.0/95/70/Y(Q),額定熱功率:4.2MW,額定出口壓力:1.0Mpa,額定出口溫度/入口溫度:95℃/70℃,鍋爐凈重16.2噸,水容量8000Kg,此時(shí)鍋爐總采暖供熱面積是8.5萬平方米。
鍋爐運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制原因
榆樹林油田鍋爐房原有三臺(tái)熱水循環(huán)泵,泵揚(yáng)程42米,泵流量288m3/h,所配電機(jī)55KW,補(bǔ)水泵兩臺(tái),揚(yáng)程32米,流量25m3/h,所配電機(jī)5.5Kw實(shí)際該系統(tǒng)運(yùn)行壓力:回水壓力0.38MPA,補(bǔ)水泵一臺(tái)運(yùn)行壓力是0.38MPA,兩臺(tái)循環(huán)泵運(yùn)行,運(yùn)行壓力是0.56MPA,分水缸壓力0.48MPA,該系統(tǒng)壓力運(yùn)行已多年,成為習(xí)慣的流程運(yùn)行壓力,這樣的鍋爐工藝系統(tǒng)運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制,造成高程回流與低程回流平均回流量相對(duì)減少,近程回流與遠(yuǎn)程回流量也相對(duì)減少,同時(shí)高程回流本身就高于低程回流這樣高程回流就相對(duì)低程回流較快一些,就出現(xiàn)快的越快,熱的越熱;同樣近程回流較遠(yuǎn)程回流也相對(duì)快一些同樣出現(xiàn)了快的也快,熱的越熱;慢的越慢,涼的越?jīng)?,直至?dǎo)游不走流現(xiàn)象,造成熱損失大,系統(tǒng)熱效率低。
鍋爐運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制分析
該系統(tǒng)運(yùn)行壓力太高回水壓力達(dá)0.38MPA,整個(gè)系統(tǒng)在高壓下運(yùn)轉(zhuǎn),一是對(duì)于用戶來講安全隱患太大一旦暖氣片崩裂易傷人;二是系統(tǒng)高壓不利回流;這主要表現(xiàn)在其一高程回流與低程回流都低于整個(gè)系統(tǒng)回流壓力,靜壓逆差大,高程靜壓為0.27MPA,低程靜壓為0.12MPA而回流壓為0.38MPA最低點(diǎn)出現(xiàn)的負(fù)壓差為(0.12-0.38Mpa)-0.26MPA;其二正壓差小泵出口壓力0.56MPA回水壓力0.38MPA最高差值在0.18MPA而分水缸壓力在0.46MPA與回水壓差值在0.0.08MPA,這一現(xiàn)象首先就限定了回流速度相對(duì)回流量也受到限制,其三在此高回流壓力狀況下原有的遠(yuǎn)程回流就無形又增加回流阻力;三是沿程摩阻對(duì)壓力的損耗形成一定的回流阻。四是各分流壓力的不均衡形成回流量相對(duì)減量,造成熱損耗大;五是熱效率低,燃料消耗大;六是系統(tǒng)維修量大材料損耗大。
鍋爐運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)
基于上述原因,2009年11月對(duì)該鍋爐系統(tǒng)壓力進(jìn)行了新的設(shè)計(jì)其目的是降低系統(tǒng)壓力,提高供熱水壓力。把三臺(tái)42米揚(yáng)程的泵設(shè)計(jì)成60米揚(yáng)程的泵,在具體的實(shí)施設(shè)計(jì)中把42米揚(yáng)程的泵設(shè)計(jì)實(shí)施成50米工作揚(yáng)程泵。
鍋爐運(yùn)行壓力的控制
系統(tǒng)回流壓力控制目標(biāo)在0.22MPA之內(nèi),循環(huán)泵啟用兩臺(tái)壓力控制在0.68Mpa,分水缸壓力為0.40Mpa此時(shí)回水缸壓力控制在0.22Mpa整個(gè)系統(tǒng)工作壓力降到了0.22Mpa。
鍋爐運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制的前后對(duì)比對(duì)比:
按上述的系統(tǒng)壓力下運(yùn)行其一系統(tǒng)中的最低正壓差都高于原系統(tǒng)中最高的正壓差即分水缸0.40Mpa-回水缸0.22Mpa正壓差為0.18Mpa(原系統(tǒng)循環(huán)泵工作壓力0.56Mpa-原回水缸壓力0.38Mpa差值是0.18Mpa)而此次工藝壓力設(shè)計(jì)控制后最大正壓差是循環(huán)泵工作壓力0.68Mpa-回流壓力0.22Mpa最大差值是0.46Mpa.其二逆流負(fù)壓差值也減少了一半即低程回流壓靜壓值0.12Mpa-系統(tǒng)回流壓力0.22Mpa其差值是-0.10Mpa相比較-0.26Mpa少一半之多,這說明回流壓力對(duì)低程回流阻力減少程度是事半功倍的效果。
鍋爐運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制效果
通過對(duì)鍋爐工藝系統(tǒng)運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制,在運(yùn)行參數(shù)上的的調(diào)整后,取得了鍋爐系統(tǒng)在安全有效中運(yùn)行;同時(shí)由原來7.1萬m2供熱能力提高到8.5萬m3實(shí)際供熱能力;節(jié)約能耗由原來的270萬m3
降到了215萬m3的燃?xì)饬?,尤其在今年冷冬的狀態(tài)下節(jié)余了65萬m3天然氣,節(jié)約燃?xì)赓M(fèi)用達(dá)90萬元人民幣之多。當(dāng)然如果實(shí)現(xiàn)鍋爐循環(huán)泵單泵工作揚(yáng)程60米的話,按現(xiàn)有排量能力(300m3/h)啟用一臺(tái)循環(huán)泵,就能滿足相對(duì)的循環(huán)能力。
結(jié)論:在以上對(duì)本鍋爐工藝系統(tǒng)分析之運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制,我們得出的結(jié)論是:
其一降低系統(tǒng)運(yùn)行壓力,確保了鍋爐安全有效的運(yùn)行;
其二減少了回流逆阻;提高了回流量;
其三加大了系統(tǒng)循環(huán)能力,減少了熱能消耗;
其四暴露了系統(tǒng)運(yùn)行中的不足這里主指一是系統(tǒng)供熱分配不均衡;二是各個(gè)用戶單元體實(shí)際散熱能力在設(shè)計(jì)能量上的不足;三是遠(yuǎn)程回流能力低等等不足現(xiàn)象,從而提高了設(shè)計(jì)與控制的調(diào)節(jié)能力;
其五對(duì)鍋爐工藝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與控制,提供了科學(xué)有效依據(jù);
其六提高了供熱能力,降低了能耗,節(jié)約了運(yùn)行成本。
鍋爐運(yùn)行壓力的設(shè)計(jì)與控制要點(diǎn)
首先要確定回流壓力點(diǎn)最高回流壓力;(在本系統(tǒng)中運(yùn)行回流壓力控制在0.22Mpa,控制系統(tǒng)的回流壓力;如果本系統(tǒng)工藝問題在得以徹底改造后系統(tǒng)回流壓力還可控制調(diào)節(jié)到0.20Mpa)。
其次切記以排量定揚(yáng)程;在設(shè)計(jì)工作揚(yáng)程的基礎(chǔ)上決定設(shè)計(jì)排量。
其三設(shè)計(jì)循環(huán)泵揚(yáng)程時(shí)要在單機(jī)泵工作揚(yáng)程基礎(chǔ)上有余量確保在1.25系數(shù),切記循環(huán)系統(tǒng)的工作揚(yáng)程(泵出口工作揚(yáng)程)只是泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程的的基準(zhǔn)點(diǎn),從安全角度也要保證泵不能超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),如滿負(fù)荷或超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)變頻設(shè)計(jì)就失去意義,同時(shí)給鍋爐工藝系統(tǒng)運(yùn)行壓力的控制帶來一定的困難。