【摘要】沈陽油田注水開發(fā)二十多年,已經(jīng)進入高含水開發(fā)階段,油藏注水系統(tǒng)完善,油藏壓力穩(wěn)定。針對注水效果好的區(qū)塊,挖掘剩余油潛力,提高單井產(chǎn)量,是現(xiàn)開發(fā)階段的首要任務。
【關(guān)鍵詞】注水;舉升工藝;提液;產(chǎn)量
1、概況
通過2010年、2011年兩年對沈84-安12塊進行整體舉升工藝優(yōu)化,2010年全年累增油2.87×104t,2011年累增油4.92×104t,合計7.8×104t。區(qū)塊開發(fā)狀況的明顯改善,為其他區(qū)塊舉升工藝優(yōu)化提供了技術(shù)保障。
沈67塊為注水開發(fā)砂巖油藏,屬于中等孔隙度,中滲透率儲層。剩余可采儲量114×104t,注采比1.32,較好的油藏條件是舉升工藝優(yōu)化,實現(xiàn)增油的物質(zhì)基礎(chǔ)。區(qū)塊開井120口,油層厚度大、層多、層薄,多數(shù)油井存在氣大、出砂現(xiàn)象,限制了舉升工藝優(yōu)化的井數(shù)。
通過分析沈67塊油水井對應關(guān)系,增加水井注水量,驅(qū)動剩余油。提高油井產(chǎn)液量,放大生產(chǎn)壓差,實現(xiàn)油井增油。目前舉升設備以10型、12型抽油機,泵型以Φ44mm、Φ57mm為主,結(jié)合管桿泵配套工藝技術(shù),充分發(fā)揮井筒潛力,來提高單井產(chǎn)量,根據(jù)油井動態(tài)變化,對油井原有封堵層位重新認識,進行優(yōu)化生產(chǎn)層位,同時加強注水,進而提高水驅(qū)效率,達到供舉匹配,實現(xiàn)了單井增產(chǎn),區(qū)塊穩(wěn)產(chǎn)。2011年實施35井次,增油6137t。2012年目前實施12井次,增油200t,計劃全年實施35井次,增油5000t。
2、項目原理
2.1地層壓力
通過多年的治理,注采保持平衡,通過測試壓力,發(fā)現(xiàn)從2005年開始壓力逐步回升,目前已達到12.51MPa。充足的地層壓力,保障了油井的供液能力,為提液后液面及時上升提供了保障。
2.2注采平衡
通過油藏的細分注水,及調(diào)驅(qū)、調(diào)剖工作,增強了水井的水驅(qū)效率,2011年注采比為1.32,相比2010年高出0.317,與合理注采比相比高出0.214,注水量較去年有較大的提升。為實現(xiàn)供采平衡,可以進行提液。
2.3產(chǎn)液指數(shù)
通過繪制沈67塊提液油井產(chǎn)液指數(shù)散點圖,發(fā)現(xiàn)主要集中在2—5t/MPa·d,所以區(qū)塊油井產(chǎn)液量增加3t,液面下降100米,為油井提液潛力預測,提供了分析依據(jù)。在舉升優(yōu)化工作中,選擇合理的泵型及泵掛,及時調(diào)整生產(chǎn)參數(shù),發(fā)揮井筒的最大潛力。
2.4特種抽油泵
針對沈67塊出砂,由于產(chǎn)液量增加,柱塞式抽油泵泵筒和柱塞的磨損、腐蝕、劃傷等現(xiàn)象,導致泵效下降過快,后期提液效果逐漸變差。針對這個現(xiàn)象,研制開發(fā)了旋轉(zhuǎn)防砂抽油泵,提液油井泵效,延長油井檢泵周期,保障油井的長期高效運行。
旋轉(zhuǎn)防砂抽油泵具有:旋轉(zhuǎn)裝置,沉砂通道、無磁硬質(zhì)合金游動閥、固定閥結(jié)構(gòu),通過現(xiàn)場使用延長了油井泵效和檢泵周期。
2.5桿柱設計
針對負荷增加,抽油桿柱的撓曲偏磨和沖程損失加劇現(xiàn)象,應用井眼曲線三維立體再現(xiàn)分析技術(shù)、抽油桿近似等強度組合設計、桿柱受力中和點及扶正間距分析等技術(shù)進行防偏磨分析,有針對性的采取注塑桿、接箍扶正器和防脫器等防偏磨措施,提高抽油桿的抗拉強度,延緩桿柱的疲勞斷脫,延長作業(yè)檢泵周期,減緩抽油桿柱的偏磨現(xiàn)象,減少沖程損失,提高泵效。
3、現(xiàn)場實施情況
3.1泵型分布
針對沈67塊液面相對較深,不同井組的供液能力不同,對原有的Φ38和Φ44抽油泵,使用Φ44泵與Φ57泵進行舉升工藝優(yōu)化,適當?shù)脑黾訂尉毫浚糯罅松a(chǎn)壓差,實現(xiàn)了單井的增油,取得成功及規(guī)模實施后,我們在以后的工作中逐步進行Φ70泵的嘗試,取得新的突破。
3.2舉升工藝優(yōu)化效果
2011年采油三區(qū)完成年產(chǎn)量5.6457×104t,相比2010年的5.4835×104t,增加了0.1592×104t,采油三區(qū)的產(chǎn)量得到了提高,與主力區(qū)塊沈67塊通過一系列措施增油工作量有著密切關(guān)系,舉升工藝優(yōu)化工作,取得了一定的增油效果,提高了單井產(chǎn)量,穩(wěn)定了區(qū)塊產(chǎn)量,使得區(qū)塊的開發(fā)趨于合理。
3.3更換機型
Φ57抽油泵,使用12型抽油機沖程可以達到5米,沖次3.8次,理論排量為70t;使用10型抽油機,沖程3米,沖次6.5次,理論排量為70t。高沖次增加抽油桿偏磨及疲勞,不利于泵筒充滿,同時縮短檢泵周期。
3.4典型井例
前17-29位于沈67塊中部,周邊油井產(chǎn)量高,剩余油豐富,水井對應關(guān)系好,且注水量增加,2010年Φ44抽油泵生產(chǎn),生產(chǎn)數(shù)據(jù)15.1/0.4/97%,折算液面1200米。經(jīng)分析該井油層被水層抑制,生產(chǎn)壓力不足,未能為油井產(chǎn)油做貢獻,進行舉升工藝優(yōu)化,使用Φ57抽油泵提液生產(chǎn),提液后生產(chǎn)數(shù)據(jù):25/4.8/81%,實現(xiàn)日增油4.4t/d,累增油627.4t/d。液面1542米,液面下降342米,產(chǎn)液量增加10t,每下降100米液面產(chǎn)液量增加2.9t,負荷產(chǎn)液指數(shù)散點圖分析所得的產(chǎn)液指數(shù)2—5t/MPa·d。
4、經(jīng)濟效益分析
2011年沈67塊舉升工藝優(yōu)化增油6136.7t,2012年目前增油200.7t,共計6337.4t。
原油按3726元/噸,操作成本651.02元/噸。
取得總的經(jīng)濟效益為:
(3726-651.02)×0.63374×104t =1948.74(萬元)
總計創(chuàng)效:1948.74萬元。
5、取得的成果或突破
摸索了一套成型的舉升工藝優(yōu)化方案,以此為基礎(chǔ),推廣應用舉升工藝優(yōu)化,實施于注水效果好的沈67塊,實現(xiàn)了單井增產(chǎn),2011年實施35井次,增油6137t。2012年目前實施12井次,增油200t。
舉升工藝優(yōu)化為區(qū)塊的穩(wěn)產(chǎn)及合理開發(fā)作出了貢獻,使我們認識到了,高含水開發(fā)區(qū)塊注水量增加,剩余儲量豐富的情況下,降低油井液面,放大生產(chǎn)壓差,動用低壓油層做貢獻,是高含水開發(fā)階段,油藏合理開發(fā)的一種手段,為以后其他區(qū)塊的應用,提供了技術(shù)指導。
6、存在問題
1、出砂油井,泵效下降快;
2、油層位置影響下泵深度,導致沉沒度??;
4、選井難度加大,沈67塊油井163口,開井120口,可選井范圍變?。?/p>
5、井況復雜,抽油桿管容易斷脫,檢泵周期短;
6、井下工具打撈成功率低,撈獲后受套變影響,存在上提困難的問題。
7、結(jié)論及下步建議
1、Φ57抽油泵全部使用12型抽油機,進一步優(yōu)化調(diào)參,發(fā)揮舉升設備及桿泵組合潛力;
2、泵效低、供液不足、提液效果不明顯井,更換小泵型,恢復地層能量;
3、對調(diào)剖、調(diào)驅(qū)井組對應油井適時跟蹤,把握提液時機;
4、Φ70抽油泵試驗推廣。
參考文獻
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